船用立式离心泵机械密封改进设计.pdf
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1、 船用立式离心泵机械密封改进设计船用立式离心泵机械密封改进设计 前言 在船舶上,由于安装空间等的限制,多数泵均采用立式结构,电机安装在水泵的最上方,机械密封安装在水泵的最上端,由于船舶的工作环境特殊,振动、摇摆、倾斜较大,海水介质的腐蚀性、泥砂含量高,海生物吸附,间断运行等,根据统计舰船用离心泵 60%以上的故障是由于密封失效或损坏引起的,特别是船舶海水系统一些工作环境很恶劣的离心泵,密封故障几乎成为影响其安全运行的唯一原因,本文针对造成机械密封失效的原因进行技术分析,介绍了机械密封的改进设计技术,以及使用新结构、新技术对其改进后的试验和实际使用结果。2、船用立式离心泵机械密封存在问题分析 近
2、年来,在船舶离心水泵上已开始大量使机械密封,但是从船用离心泵的使用效果看,还不甚理想,存在的主要问题有:(1)密封可靠性差;(2)使用寿命短(达不到标准要求);(3)安装技术要求较高,一次成功率不高;(4)机械密封因弹簧被泥沙积垢、堵塞而失效;(5)由于船用离心泵以立式居多,易出现泵刚启动,密封端面由于干摩擦而导致机械密封失效的现象;(6)离心泵的下端水轴承受泥沙及偏摆、振动及自身材料等影响,造成早期磨损、间隙增大,进一步加剧了泵的偏心和振动,从而导致机械密封失效。2.1、机械密封失效原因分析 2.1.1 泵的原因分析 (1)由于船舶的空间等原因,设计时多采用立式离心泵,立式泵的结构,泵叶轮在
3、最下端,而机械密封则安装在泵过流部分的最上端,为了平衡轴向力叶轮多采用双密封环结构,叶轮密封环和叶轮口环的间隙很小,一般单边间隙小于 1mm,因此,密封腔的介质不易流动并且容易储存气体,如果气体未能充分排除,则极易出现密封端面干摩擦的现象,如图 1 所示。图 1 船用立式离心泵结构 (2)一些较大的立式离心泵为了减少偏摆对泵的影响,大多增加下端水轴承支撑,但是由于轴承材料、结构、输送介质等原因,水轴承早期磨损大,加剧了泵的振动、偏摆,也是造成密封早期失效的一个因素。(3)在船舶上大多数离心泵是在出口阀敞开或全开的情况下直接启动和运转,使泵从一开始就处在大流量点工作,在此工况下泵内可能出现汽蚀现
4、象或产生异常振动,使机械密封运转条件恶化,导致密封失效。2.1.2 机械密封的原因分析 (1)密封弹簧长期暴露在海水中,因积垢、泥沙堆积(尤其在东海)、海生物吸附等造成弹簧被堵死失弹,失去补偿作用;(2)机械密封弹簧作用在动环上,通过推动动环进行补偿,但是在这种结构中,通过密封端面泄漏的海水腐蚀外侧的轴套并造成泄漏的泥沙堆积,日积月累,将完全堵死动环橡胶圈,造成动环不能向前移动进行补偿,导致密封失效;(3)机械密封弹簧材料大多采用 1Cr18Ni9Ti 或者 1Cr17Ni12Mo2Ti,这两种材料都不耐氯离子腐蚀,大弹簧因腐蚀影响弹簧力,小弹簧因腐蚀造成弹簧断裂,这在船用泵使用中已经证实;(
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- 立式 离心泵 机械 密封 改进 设计
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