注塑机电气控制系统的改造.pdf
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1、第33卷 第7期60CHINA RUBBER/PLASTICS TECHNOLOGY AND EQUIPMENT橡塑技术与装备作者简介:金卫国(1963-),男,江苏信息职业技术学院讲师,研究方向为机电一体化、自动控制。收稿日期:2006-12-21金卫国(江苏信息职业技术学院,江苏 无锡 214061)摘要:介绍了注塑机电气控制系统的结构,具体说明了使用可编程控制器和触摸屏对注塑机传统电气控制系统进行改造的方法,分析了人机界面在该设备中的应用。关键词:注塑机;可编程控制器;人机界面中图分类号:TQ320.5 文献标识码:B 文章编号:1009-797X(2007)07-0060-03注塑机电
2、气控制系统的改造我院模具制造中心有一台 80 年代初生产的立式注塑机,通过对它的升级改造,提高了设备的技术档次,恢复了该设备的使用价值,下面具体说明改造的方法。1 原注塑机控制系统的基本结构原注塑机为液压式注射机,液压系统由一台 7.5 kW 的三相交流异步电动机带动大小两个液压泵提供能量,压力的大小由溢流阀来调节;注塑机的各个动作由电磁阀来控制,电气控制系统由传统的继电器、接触器控制,时间控制由五个晶体管时间继电器实现,温度控制由三只温度仪表完成。2 控制系统的硬件设计作为对老设备的改造,进行系统硬件设计时,应全面考虑原来设备的结构,充分注意性价关系。2.1 控制系统的总体结构为 了 尽 可
3、 能 少 地 改 变 原 机 床 的 主 体 结 构,对原机的液压系统不做改变;对电气控制系统使用可编程序控制器来实现对各电磁阀、电机、加热系统等输出装置的动作控制;使用触摸屏来实现人机模式的控制,并进行温度、时间等参数的设置和显示,系统框图如图 1 所示。图 1 电气控制系统框图2.2 可编程控制器的选择目前市场上的 PLC 产品众多,有多种国产品牌和国外品牌,为了降低设备改造成本,选择具有性价比较好的台达 SS 系列可编程序控制器。根据计算,注塑机各种按钮、行程开关等信号输入装置的数量有 18 个,输出装置 17 个(包括电磁阀、电机、加热系统等),模拟量温度信号 3 个。因此选择 PLC
4、 主机为 DVP14,另加 DPV16、DVP08 两个扩展模块和 DVP04TC四通道热电偶专用特殊模块,共有 20 个输入点和 18 个输出点可供使用,能满足使用要求。由于系统要求对料筒温度进行实时控制并有较高的精度要求,选用的热电偶专用特殊模块具有 PID 调节功能,要求 PLC 输出点的动作 金卫国 注塑机电气控制系统的改造2007年 第33卷61具有较高的频率,因此输出端采用晶体管输出的 PLC,考虑到其 PLC 输出端要求所带的负载电流较大,使用中间继电器来驱动其它负载。2.3 触摸屏的选择由于可编程序控制器本身不具备人机交互功能,在工艺参数较多,需要人机交互时,使用具有触摸操作功
5、能的触摸屏是一种很好的选择。在 本 系 统 中,通 过 触 摸 屏 和 PLC 结 合 使用,可以在触摸屏中直接设定目标温度值与定时时间值等参数,并可实时监控到当前温度等工作状态,并有报警功能。因为本系统需要设定 和 运 算 的 参 数 并 不 太 多,因 此 选 用 海 泰 克(HITECH)PWS6600 单色触摸屏。2.4 主电路的设计机床主电动机仍由交流接触器控制,交流接触器的线圈由接在 PLC 输出端的中间继电器控制。料筒和模具的三组电加热圈由固态继电器来控制,加热烘料远红外灯的开关由中间继电器控制,具体电路如图 2 所示。2.5 输入输出回路的设计PLC 输入输出回路的设计如图 3
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