2022设备效率运行情况分析报告 (4) .doc
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1、设备效率运行情况分析报告 2014年设备运行分析报告 本年度1月份至今,各装置压力容器、压力管道总体运行良好,未出现严重的设备故障。下面将本年度承压特种设备运行情况进行分析总结。 本年度1月份至今完成的压力容器、压力管道的检验取证工作。 对三台新装的压力容器(1-se-301- 2、1-tk-10 7、3-he-2102a)进行登记注册。 对五台工程期间遗留下来未登记注册的设备,进行补办申请及在线检验,今年年底完成登记注册。至此,已完成全厂各装置压力容器的注册取证工作。 对丁二烯外管及25台、类关键压力容器进行年度检查。压力容器、压力管道运行情况。 顺丁装置处于停工状态,所以压力容器及管道处于
2、保压状态未投入使用,其他压力容器、管道、常压容器、均运行正常。 本年度1月份至今,组织对压力容器、管道、常压容器、进行10次月度检查,其中检查发现轻微腐蚀的容器50台、管道腐蚀500米左右,阀门法兰表面腐蚀50个左右,腐蚀情况比较严重。针对检查出现的问题正逐步逐台进行处理消项。 已完成30台设备的防腐油漆工作,压力管道完成20处防腐油漆工作。 比较难完成的容器及管道:丁苯7台、顺丁5台、公用工程2台,压力管道500米左右:从顺丁装置到公用工程装置的溶剂油管及废溶剂油管2条,这些多是整体多处脱漆腐蚀,维护起来比较麻烦、要做防腐的话,要先将设备整体进行打磨除锈、在进行上漆防腐、才能根本上解决腐蚀的
3、问题,这样维修资金较大,考虑到我们公司的现状,所以列入月度检维修计划进行逐个处理。 目前静置设备存在的缺陷: 1-tk-708硫酸罐多处腐蚀比较严重其中,底部腐蚀最严重达到7.1mm设计厚度10mm1-tk-710多处焊缝出现腐蚀且穿孔。 去年定期检验,检查出顺丁装置有5台换热器封头与筒体均减少了2mm左右,检验周期缩短为3年。故这些设备应重点加强日常管理。 工作建议: 据统计,石化行业每年因腐蚀泄露所造成的事故占事故数的60%以上,所带来的直接损失和间接损失更是难以估量的。因此,腐蚀监测一直是石化行业设备管理中的一项十分重要而基础性的工作。我们公司对腐蚀监测技术掌握不够,至今还没有在线腐蚀监
4、测的技术和手段,所以我建议应当引进几项在线腐蚀监测技术(如电化学监测、电阻探针监测、电感探针监测、ph值探针监测、监测孔法等监测手段。)使生产装置处于监控状态、查出隐患、避免事故、减少非计划停车,完善设备管理,提高生产管理水平。 每次检修换热器时,大多需要用吊车来吊封头,比如顺丁回收单元每次检修换热器时多需要70吨的吊车才能吊到封头,比较浪费。所以我建议有换热器的装置,增设一些能满足封头重量(不超1吨)、高度的龙门架来吊封头,减少吊车费用。 将顺丁装置204单元凝聚釜顶的框架结构进行优化改造,方便起吊吊气相过滤器滤芯及安全阀,以减少吊车费用。(现场框架已经建立了,但是起不到任何作用、无法起吊滤
5、芯及安全阀) 建议顺丁205单元,501-509回流罐顶平台铺设彩钢板掩盖罐体,因为每次停车清理都必须用硫酸亚铁进行蒸煮,部分的硫酸亚铁溶液会从格栅板滴流在罐体上,没有及时清洗就会腐蚀设备表面,所以应用实心板将罐体阻挡住使液体在板上而不容易流入罐体上。 氨水单元1-cm-103系统冷凝器循环水进出口阀门为承插焊形式的闸阀,与管道焊接在一起而且没有倒淋阀门,不方便进行吹扫及排尽管程内积累的水,所以建议把1-cm-103冷凝器循环水进出口阀门改成法兰连接的闸阀,在进出口管道上加一个三通再增设一个dn20的倒淋阀门,方便换热器管程吹扫及排尽管程内积累的水以免腐蚀设备。 下一年工作计划 不断加强基础管
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