重新认识高炉用焦炭与CO_2_的反应性_胡德生.doc
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1、中国冶金报 /2014 年 /4 月 /24 日 /第 006 版 铁前炼铁 在高炉大型化和喷吹煤粉比例提高的情况下 重新认识高炉用焦炭与 (: 2的反应性 胡德生孙维周 20 世纪国内外炼铁界认为,焦炭反应性是指焦炭在高炉抗 C02的气化能力。反应性高,反应 后强度低对高炉生产不利。进入 21 世纪,新日铁提出:反应性只是代表了焦炭的活性,认为提 高反应性可以提高高炉反应效率,对高炉生产有利。由此可见,不同时期认识水平不同,认知也 会完全相反。那么,在现阶 段高炉生产技术水平不断提高的当下,我们应该如何认识焦炭反应性? 采用合理的试验分析搞清楚这个问题,有助于我们更科学地组织高炉生产。 过去
2、,高炉炼铁对冶金焦炭传统的认识是要求焦炭反应性越来越低,反应后强度越来越高。 但是随着高炉的大型化和喷吹煤粉比例的提高,综合国内外学者的研究结果,焦炭在高炉内的四 大作用(热源、还原剂、铁水渗碳剂和骨架),除骨架作用外,其他三大作用都需要较好的反应 活性,也就是说反应性高是有益的。而所谓骨架作用,其实质是要求反应后不产生过量的粉影响 透气和透液性。因此,今天我们有必要重新认 识焦炭与 C02的反应性。 传统试验方法受规范条件限制 焦炭的反应性及反应后强度试验,主要表达焦炭在高炉内进入风口回旋区前抗 : 02气化能力 以及反应后的抗粉化能力。目前主要国家的试验标准,都是参考新日铁 1982 年在
3、燃料协会志 上发表的“高炉用焦炭的 C02反应后强度试验方法”所制定的。此试验方法是 1969 年新日铁広 畑制铁所开发的。即将焦炭调制成直径 19mm21mm 的块,缩取 200g, 在 1100C 下,与 5NL/min 的 100%C02反应两小时,反应失重率为反应性 CRI,反应后的焦炭在 I 型转鼓 ( i)130mmX L700mm), 转 600 转( 20rpmX30min),进行筛分,计算 10mm 筛上占入鼓量的百分比即为反应 后强度 CSR。 几个因素决定这一方法是一种规范性试验:第一,试验温度固定为 1HXTC, 高炉内焦炭进入 风口回旋区前实际反应温度为 800C14
4、00C, 不同的焦炭起始反应温度不同,不同的温度下反应 的模式和速度不同;第二, 1 %C02与高炉内焦炭进入风口回旋区前实际反应气氛不符合,不同 的焦炭在不同浓度 CO 和 (: 02的气氛中反应模式也不相同;第三,反应时间两小时与高炉内焦炭 进入风口回 旋区前实际反应时间不符合。另外,新日铁进行此试验时,高炉还没有喷吹煤粉,也 就没有考虑喷吹煤粉后焦炭在高炉内的行为变化。 总之,新日铁当初制定此试验方法时,核心条件是试验焦炭与 C02 反应失重率同当时高炉内 焦炭进入风口回旋区前相近。有些焦炭在此试验条件下反应过度或不足,与高炉内焦炭进入风口 回旋区前的实际失重率差异较大,反应后强度被过分
5、弱化或被强化,都是不可信的。 而不同时期对焦炭反应性的认识完全相反。 20 世纪主要用反应性表达焦炭在高炉抗 C02的气 化溶损能力,反应性高、反应后强度低对高炉生产不利。进入 21 世纪,新日铁提出反应性只是 表达了焦炭的活性,认为提高反应性可以提高高炉反应效率,对高炉生产有利。这说明高炉内反 应极其复杂且是个“黑匣子”,不同时期认识水平不同,认知也会完全相反。 了解喷吹煤粉高炉内焦炭的行为 焦炭从常温入炉,在下降过程中与煤气进行热交换,在升至 850C 前与 (: 02的气化溶损反应 极少。当焦炭在炉内继续下降而温度升至 850CU0(TC, 开始与 C02产生气化溶损反应时,温度 低,(
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