提高二氧化氯得率的生产实践14320.docx
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1、提高二氧氧化氯得得率的生生产实践践郑志宁摘要介绍RR8法CllO2制备工工艺,分分析影响响ClOO2得率的的因素,提提出提高高ClOO2得率的的有效措措施。关关键词ClOO2得率反应效效率过过程损失失Incrreassingg Chhlorrinee Diioxiide Yieeld in Commmerrciaal RRunnninggZhenng ZZhinningg(NannninngPhhoennix Pullp & Paaperr Coo.Lttd.,GuaangxxiPrroviincee,53300331)ABSTTRACCTR8 prroceess of ClOO2 geene
2、rratiion is inttrodduceed.FFacttorss innfluuenccingg CllO2 yiieldd arre aanallyzeed aand thee efffecctivve mmeassurees tto iincrreasse CClO22 yiieldd arre ddisccusssed.KEYYWORRDSCClO22 Yiieldd,reeacttionn effficcienncy,proocesss llosss随着着环保要要求愈来来愈严格格和高效效清洁漂漂白技术术的发展展与应用用,我国国制浆造造纸业沿沿用已久久的多氯氯漂白技技术,因因其漂
3、白白废水对对环境和和人类的的危害极极大,已已经远远远不能满满足现代代环保的的要求。因因此,它它必将逐逐步被少少氯漂白白技术,无无元素氯氯(ECCF)漂漂白技术术,甚至至全无氯氯(TCCF)漂漂白技术术所代替替。CllO2漂白技技术以其其独特的的优越性性和漂白白废水色色度低、有有害物质质和AOOX少等等优点,已已普遍得得到世界界各国的的认识,在在国外几几乎所有有生产漂漂白浆的的工厂都都采用CClO22漂白技技术。广广西南宁宁造纸厂厂和贺县县纸浆厂厂作为990年代代初新建建的现代代化大型型漂白硫硫酸盐商商品木浆浆厂,年年产量分分别为110万tt和5万万t,当当然也毫毫不例外外地采用用了CllO2漂
4、白技技术。漂漂白流程程分别采采用CllO2四段漂漂(C/D、EEO、D1、D2)和CClO22三段漂漂白(CC/D、EEO、D)。南南宁造纸纸厂目前前已基本本建成,不不久将投投入生产产试运行行,贺县县纸浆厂厂已于119944年122月188日正式式建成投投产。1CllO2制备方方法的选选择工业上上制备CClO22的方法法很多,但但是无论论哪一种种方法都都是基于于在强酸酸性溶液液中还原原氯酸钠钠的原理理。南宁宁造纸厂厂和贺县县纸浆厂厂在选择择ClOO2制备方方法时考考虑了如如下因素素。1.1当当地化工工原料及及电能的的供应情情况在距贺贺县纸浆浆厂约220kmm处有一一光明化化工厂,具具有年产产5
5、0000t工工业氯酸酸钠的生生产能力力,氯酸酸钠的供供应不但但可以满满足贺县县纸浆厂厂的需要要,同时时还可以以满足南南宁造纸纸厂的需需要,而而且运输输方便、价价格便宜宜,适合合于直接接采用氯氯酸钠为为原料的的ClOO2制备方方法。另另外广西西的电能能主要以以水电为为主,在在枯水期期水电供供应紧张张,若采采用电解解法制备备ClOO2显然不不适宜。1.2副产品芒硝的合理利用,尽可能做到工厂内平衡采用R8法制备ClO2,每生产1t ClO2就有约1.4t的芒硝副产品产生。按国外先进浆厂经验,每t浆需补充3035kg芒硝,那么,生产1t ClO2所产生的1.4t芒硝就可以满足4046t浆所需补充的芒硝
6、量。而每t浆消耗的ClO2约为25kg,即每t ClO2恰恰可以满足40t浆所需的漂白剂用量。因此,采用R8法制备ClO2所产生的副产品可以在工厂内部用掉,基本达到平衡,与其它方法相比减少了污染物的排放。1.3一次性投资及运行成本的承受能力在国际招标中,通过比较各应标商所提供方法的一次性投资费用及生产运行成本发现,一次性投资最大的是R6法,但由于R6法主要是消耗氯气和电能,因此其运行成本最低;R8法的一次性投资最低,运行成本居中。1.4工艺尽可能简单且操作方便、ClO2产品质量好R8法工艺流程简单、生产能力及反应效率高、设备成熟、操作容易、产量变化适应性大、易于调节、产品几乎不含氯气。而R6法
7、工艺复杂且产品中氯气的含量约为17%(对ClO2)。通过比较和结合工厂自身的特点,南宁造纸厂和贺县纸浆厂的ClO2制备方法均选用了R8法。生产技术及主要设备均从加拿大STERLING公司引进,日产量分别为9t和5t ClO2(100%)。2R88法工艺艺简介R88法制备备ClOO2是在强强酸性条条件下用用甲醇还还原氯酸酸钠而得得,图11为其工工艺流程程图。图1RR8法制备备ClOO2工艺流流程图发生生系统由由1个发发生器和和1个管管壳式热热交换器器(再沸沸器)组组成。发发生器在在72、0.0166MPaa(绝对对压力)条件下下运行,11台轴流流泵使发发生器液液体在发发生器与与再沸器器之间循循环
8、,氯氯酸钠溶溶液从再再沸器入入口前加加入,硫硫酸和甲甲醇从再再沸器出出口加入入。随着着化学药药品的加加入发生生还原反反应生成成ClOO2气体和和酸性芒芒硝。系系统内的的水被蒸蒸发,水水蒸气作作为CllO2气体的的稀释剂剂,取代代了传统统空气。从从发生器器排气管管出来的的ClOO2混合气气体进入入间接接接触冷却却器,大大部分的的水蒸气气被冷凝凝,CllO2气体浓浓度由55%提高高到300%。经经过冷却却的CllO2气体进进入吸收收塔,用用7.22的冷冷冻水吸吸收,调调节冷冻冻水的流流量以获获得所需需ClOO2溶液的的浓度(10gg/L)。系统统尾气送送洗气塔塔洗涤后后排入大大气。副副产品芒芒硝1
9、55%固体体悬浮液液用泵送送入水力力旋分器器和转鼓鼓式真空空过滤机机,过滤滤出芒硝硝晶体,母母液和滤滤液返回回发生器器。芒硝硝晶体落落入溶解解槽,用用热水溶溶解接近近饱和溶溶液,再再泵送至至碱回收收车间黑黑液回收收系统。3影响响ClOO2得率的的因素R88工艺虽虽然简单单,但其其化学反反应颇为为复杂,有有主反应应也有副副反应。主反应为:副反反应为:主反反应被认认为是制制备CllO2最有效效最理想想的反应应,反应应中没有有氯气产产生。两两个副反反应都不不是理想想的反应应,消耗耗的NaaClOO3与主反反应一样样,但副副反应(1)产产生的CClO22只有主主反应的的一半,而而且还有有少量氯氯气产生
10、生,此反反应在发发生器溶溶液酸度度低时尤尤为突出出。副反反应(22)虽然然生成的的ClOO2与主反反应一样样,但产产生大量量的氯气气和芒硝硝副产品品,此反反应在氯氯酸钠溶溶液中含含有盐的的情况下下比较容容易产生生。根据据上述情情况,将将ClOO2得率和和反应效效率定义义为:得率与反反应效率率的关系系:得率反反应效率率-损失失由此此可见,影影响CllO2得率的的因素是是反应效效率和生生产过程程损失。4提高高ClOO2得率的的措施44.1提高反反应效率率反反应效率率是用来来衡量发发生器工工作效率率的指标标,它的的高低是是由化学学反应向向主反应应进行还还是向副副反应进进行来决决定。要要获得高高的反应
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