溶剂再生塔的故障诊断及排除幻灯片.ppt
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1、溶剂再生塔的故障诊断及排除第1页,共25页,编辑于2022年,星期日一、溶剂再生塔简介一、溶剂再生塔简介溶剂再生塔是一座采用部分冷凝器、液相全回流的精馏塔构型。国内普遍采用的典型溶剂再生塔构型如图所示。富含H2S的干气(以下简称富气)从塔顶部第三层塔板以气液混相的进料方式进入塔内。塔顶出富含H2S,CO2的酸性气,塔釜生产循环胺溶剂(由于脱除了H2S而称为贫液),返回吸收塔,贫液中H2S的浓度直接影响着吸收塔的操作效果。第2页,共25页,编辑于2022年,星期日由由于于催催化化干干气气的的组组成成和和流流量量具具有有较较大大的的波波动动。为为了了保保证证塔塔底底贫贫液液中中含含H2S指指标标的
2、的要要求求,在在确确定定的的回回流流条条件件下下,塔塔内内设设计计的的实实际际塔塔板板数数不不仅仅需需要要保保证证该该塔塔分分离离要要求求所所需需理理论论板板数数,而而且且也也需需要要保保证证抵抵消消进进料料量量和和组组成成波波动动需需额额外外增增加加的的分分离离余余度度。浮浮阀阀塔塔板板在在该该体体系系的的塔塔板板效效率率可可以以达达到到60%,但但经经常常性地表现为性地表现为4050左右。左右。一、溶剂再生塔简介一、溶剂再生塔简介第3页,共25页,编辑于2022年,星期日二、故障描述二、故障描述锦西石化分公司锦西石化分公司140万吨万吨/年重油催化装置年重油催化装置(RFCC)液化气脱硫装
3、置溶剂再生塔原设)液化气脱硫装置溶剂再生塔原设计处理量为计处理量为38.5 t/h。目前处理量高达到。目前处理量高达到60 t/h。自开车以来,该塔的塔底贫液的自开车以来,该塔的塔底贫液的H2S浓度处于浓度处于1.53g/L的范围,从未达到小于的范围,从未达到小于1.0g/L的设计的设计要求。要求。当塔生产能力达到当塔生产能力达到60t/h后,塔操作出现较大的波动;后,塔操作出现较大的波动;当塔压降超过当塔压降超过17kpa以后,出现冲塔的迹象,塔底以后,出现冲塔的迹象,塔底贫液贫液H2S浓度达到浓度达到2.37g/L的左右。的左右。第4页,共25页,编辑于2022年,星期日 表中示出了溶剂再
4、生塔典的设计,表中示出了溶剂再生塔典的设计,实际运行和实际运行和5月月22日的工艺操作值日的工艺操作值的对比。的对比。项目项目设计值设计值实际运实际运行值行值5月月22日日运行值运行值底温,底温,125-115122-128124顶温,顶温,110105106顶压,顶压,Mpa0.20.1-0.180.12进料温度,进料温度,9890-10595进料量,进料量,t/h38.535-6060富液中胺浓度,富液中胺浓度,Wt%29.222-3026富液中富液中H2S浓度,浓度,g/L5106.37贫液贫液H2S浓度,浓度,Wt%0.141-32.57酸气量,酸气量,Nm3/h450500-1000
5、600酸气酸气H2S浓度,浓度,wt%3930-4540塔顶回流量,塔顶回流量,Ton/h4.2035.06.05.8回流温度,回流温度,404040二、故障描述二、故障描述第5页,共25页,编辑于2022年,星期日二、故障描述二、故障描述塔板号120塔径,mm1600降液管面积,m20.3507开孔率,%6.8塔板间距,mm600堰高,mm50降液管底隙,mm100溢流数1溶剂再生塔直径为1600mm,塔板间距为600mm,内部装填了20层单溢流F-1浮阀塔板,塔基本结构参数见表。第6页,共25页,编辑于2022年,星期日三、故障的初步分析三、故障的初步分析3.1精馏塔故障诊断的基本流程第7
6、页,共25页,编辑于2022年,星期日三、故障的初步分析三、故障的初步分析3.2 精馏塔故障的初步诊断分析塔设备处于操作上限:塔设备处于操作上限:该塔原设计进料量为38.5t/h,实际生产量已经达到60kg/h,为设计点的155.8%;塔板效率低:塔板效率低:国内绝大多数溶剂再生塔的塔板数均为20层,都能够满足生产要求。从当前生产操作而言,塔底贫液中胺浓度超标说明,该塔塔板效率较低。液泛液泛压降低降低:操作实际表明,一旦全塔压降达到17kpa后,溶剂再生塔出现冲塔的迹象;第8页,共25页,编辑于2022年,星期日三、故障的初步分析三、故障的初步分析按照20层塔板17kpa的冲塔压降估计:平均每
7、板的压降为0.85kpa,折合为6.37mmHg和86.6mmH2O。而浮阀塔板在该塔板压降水平下,完全可以正常操作,那为何出现了冲塔的迹象哪?该体系存在腐蚀性,可能会造成塔板较大的穿孔,会造成塔板压降降低,但不会引起冲塔,因此,可能性不大!塔板脱落:部分塔板脱落会造成全塔压降的降低。按照20层塔板在17kpa时出现冲塔现象初步判断,塔板脱落是十分可能的。3.2 精馏塔故障的初步诊断分析第9页,共25页,编辑于2022年,星期日三、故障的初步分析三、故障的初步分析3.2 精馏塔故障的初步诊断分析初步诊断结果:1.该塔的加工量达到了设计处理量的155.8%,并出现冲塔迹象,表明该塔接近于喷射液泛
8、状态;过量雾沫夹带造成塔板效率的降低;部分塔板脱落造成了理论板数的降低;从而造成了塔底贫溶剂硫含量的超标!2.按照该工况下,F-1浮阀塔板液泛的压降为120mmH2O估计,全塔在17kpa下发生冲塔,塔内的板数在1315层之间(核算值为14层)。第10页,共25页,编辑于2022年,星期日三、故障的初步分析三、故障的初步分析3.3 精馏塔故障的流程模拟证明根据前述的经验判断,初步推断出溶剂再生塔内可能有57层塔板脱落的推断,塔板效率按50考虑,假定塔内有6层塔板脱落,则全塔的理论级数为9层(包括塔顶冷凝器和塔底再沸器)。应用ProII软件对该工况下的操作进行了流程模拟。模拟规定的塔顶冷凝器温度
9、为40,塔底贫液的H2S浓度规定为2.37g/L。第11页,共25页,编辑于2022年,星期日三、故障的初步分析三、故障的初步分析3.3 精馏塔故障的流程模拟证明精馏塔故障的流程模拟证明板温度压力流量,kgmole/hr热负荷号Kg/cm2液相气相进料产品M*kcal/h1C40.01.60400.041.8V-4.38972116.62.00457.1441.825.4V3119.92.033112.3473.42499.7L4121.62.063125.3628.95122.22.093129.8641.96122.72.113133.3646.57123.22.143136.5650.0
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