输煤系统改造可行性方案 .doc
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1、输煤系统改造可行性方案 输煤系统改造可行性方案批 准审 批复 审审 核初 审编 制山西国锦煤电有限公司二零一六年十二月目录1 工程概况 32 设备现状 32.1 目前现状 32.2 原因分析p 32.3 立项理由 42.4 可行性 63 工作范围及内容 103.1 工作范围 103.2 工作内容 104 具体方案 104.1 施工工艺及技术要求 104.2 预期效果 124.3 安全控制要点 124.4 工期进度 224.5 设备材料明细表 221 工程概况山西国锦煤电有限公司位于山西省交城县王明寨村西,一期工程2300MW循环流化床机组以煤矸石、洗中煤、煤泥为燃料,采用多项清洁技术,具有大型
2、供热、直接空冷、全烟气脱硫、脱硝、废水回收、灰渣综合利用、干除灰、干除渣等特点,是典型的矸石利用项目;年可以消耗低热值煤175万吨,同时可以满足交城330万平方米的集中供热需求,并可为清徐和太原储备近120_万平方米的热供应。本期工程建21060t/h循环流化床锅炉,配备2300MW亚临界一次中间再热单轴双缸双排汽、直接空冷调整抽汽凝汽式汽轮发电机组。锅炉为循环流化床、亚临界参数,一次中间再热自然循环汽包炉,半露天布置、平衡通风、固态排渣、全钢架悬吊结构。#1机组于20_年1月投入商业运营,#2机组于20_年11月投入商业运营。2设备现状2.1 目前现状我公司项目设计依据为所用煤泥均为已经烘干
3、,成块状,只需用碎煤机破碎即可,故输煤系统设计时,未考虑煤泥堵煤现场。而设计时规划的煤泥烘干场地已新建其它企业,厂区没无相应安装煤泥烘干设备及堆放场地,故实际运行时,入炉煤中30的煤泥均未进行烘干。煤泥粘性较大,容易附着在落煤管上造成落煤管堵塞。自#1机组完成168小时试运以来,我公司输煤系统堵煤现象严重。同时由于入炉颗粒度分布不均,造成锅炉系统运行不稳定。目前输煤系统存在的问题如下:1、#2转运站落煤管堵煤现象频发。(见下图)因该部位只设置1路落煤管,一旦发生堵煤,将造成输煤系统瘫痪,严重影响机组的正常运行。该部位频繁堵煤2、锅炉煤仓间内原煤仓经常产生堵煤现象,特别是在阴雨天及温度较低的情况
4、下,堵煤现象就更加严重,堵煤的重点部位为给煤机的入口和煤斗下部05m范围内。煤仓间内的原煤斗在项目初设阶段也充分考虑到了煤仓堵煤现象的严重性,并采购安装了煤斗液压疏通装置,同时煤斗内内衬高分子亮板材料,在设备运行初期,疏通装置及高分子亮板材料起到一定的作用,但随着时间的推移,尤其当煤的水分较大或煤质恶劣时,疏通装置及高分子亮板材料根本无法保证煤斗内的煤正常流动,煤仓内频繁发生堵煤现象。煤仓一旦发生堵煤,一般处理方式为人工清理煤仓,工作量极大且工作环境非常恶劣,并存在一定的安全隐患。3、由于细碎碎煤后,入炉煤颗分布不均,造成锅炉热量流失,床温高,结渣严重,锅炉磨损增大,灰飞含碳量增高,排渣管堵塞
5、严重,锅炉燃烧效率低,系统运行不稳定,存在较大风险。4、输煤系统运行中多处落煤管堵煤,影响系统稳定运行;5、输煤系统部分断带捕捉器存在划皮带风险;6、斗轮机回转平台及堆料位存在撒煤现象;7、入炉煤采样装置未能正常投运;(已招标完成)8、#6B皮带双侧上煤时,原煤仓蓬煤严重;9、叶轮给煤机检修间百叶窗由于卸煤沟堆煤损坏,导致煤进入检修间;10、输煤系统落煤筒防磨衬板存在磨损现象,#1皮带头部落煤筒最为严重;11、#5、#6皮带冲洗水压力不足;12、输煤皮带拉线开关长度不足,存在安全隐患;2.2 原因分析p 1)电厂进行煤泥掺烧、劣质煤掺烧、褐煤掺烧等,但随之带来问题便是煤仓发生严重堵塞现象,锅炉
6、燃烧极不稳定,很难做到在实现煤泥掺烧的同时,煤仓内煤炭流动通畅。2)受称重皮带给煤机的入口限制,使原煤仓出口尺寸较小容易堵塞;特别是在阴雨天及温度较低的情况下,堵煤现象就更加严重,堵煤的重点部位为原煤斗下部给煤机的入口向上05米范围内;3)原煤仓无法稳定的控制原煤给料量,燃煤靠自重向下蠕动,由于进口大而出口小,原煤自上而下靠自重及上层物料的压力而逐渐下落,随着原煤斗的截面积越来越小,侧壁对物料的挤压力逐渐增加致使其内部的磨擦阻力增大,造成原煤斗内部的原煤自然流动越来越困难,容易出现“供大于求”的状态,因而产生堵煤现象;4)原煤仓经过长期的使用后,由于原煤仓进口大而出口小靠近煤仓壁的煤流动慢而煤
7、仓中心的煤流动快,使湿煤沾到煤仓侧壁上的现象越来越严重,使原煤斗出料口的有效尺寸越来越小同时煤与煤仓壁摩擦力越来越大,使堵煤现象的发生频率越来越频繁,堵煤的严重程度也越来越重;5)倒锥体型的原煤仓对煤种的适应能力较差,如果燃煤水分含量大、燃煤粗细度不均、易粘结,则原煤斗堵塞现象发生频率更为频繁、程度也更为严重;6)碎煤机碎后矸石有超径颗粒,最大煤矸石颗粒达35-40mm,远远超过入炉煤颗粒要求。超径颗粒矸石进入锅炉,造成了锅炉热量流失,床温高,结渣严重,排渣困难。当下,多数CFB锅炉受到超径煤矸石危害,造成锅炉经济损失非常大。2.3 立项理由1、原煤仓堵煤直接影响机组带负荷能力原煤仓发生堵塞,
8、给煤机断煤、机组被迫大幅度降负荷,严重时甚至导致机组非停。无法按照调度要求接带负荷,除了电量损失以外还要受到双细则考核。2、原煤仓堵煤严重影响机组经济运行原煤仓发生堵塞易引起给煤中断,当断煤情况严重发生床温持续降低时,机组被迫投油助燃,造成大量的燃油消耗。3、人工清煤会产生巨大的检修费用, 同时原煤仓内清仓作业,存在高空坠落、落物伤人、有毒气体中毒、窒息、爆炸、火宅、掩埋等危险点,属于高危作业,存在巨大人身安全隐患。4、原煤仓贴壁严重导致原煤仓有效容积减小,使输煤系统启停间隔缩短,双机运行或堵煤严重时,输煤系统24小时运行。输煤系统碎煤机、皮带机、筛分机等维护、检修周期大大缩短。从以上分析p
9、看,若两台机组共8个原煤仓改造成功后每年可减少经济损失:加大输煤系统维护量,造成给煤机间环境污染。另外大量人工清仓等高危作业还造成巨大人身安全隐患。综上,原煤仓防堵改造势在必行。5、输煤系统运行中,当煤中含水分高、掺有大杂物时可能造成下煤筒堵塞。如果运行人员发现不及时或远离按钮时,皮带仍在运行就会发生下煤筒向外溢煤,轻者破坏了工作环境的卫生,增加了运行人员的劳动强度,严重时会损坏皮带、烧坏电机。2.4 可行性1、#2转运站落煤管改造方案:拆除#2A皮带机到二工位头部伸缩装置的落煤管,在原来落煤管的基础上改为卜型非标三通(角度35见附图),经过楼板时在二工位头部伸缩装置侧面开孔处加装一台卜型三通
10、,由第二台卜型三通转换#3的A、B皮带机。通过上述技改方案,加入2台卜型非标三通、1台V型三通、1台正三通,能够实现预期效果,故技术上是可行的。通过上述技改方案,一旦一路落煤管发生堵煤现象,可以立即通过三通挡板切至另一路,确保了输煤系统的安全运行,故安全上也是可行的。2、原煤仓清堵方案:1)旋转清堵机旋转清堵机利用大速比减速机通过齿轮传动,驱动回转锥仓绕煤仓中心线转动,与仓内安装的防堵组件共同构成一个防堵清堵体系,通过相对运动等效扩大了下煤截面,当仓下部发生堵塞时,回转锥仓开始转动,物料和仓壁发生相对运动,此时物料在仓壁内侧无法与仓壁形成稳定的拱,发生堵塞的基础被瓦解,堵塞消除,进而保证整个物
11、料仓物料呈整体流动,从根本上解决原煤仓堵煤问题。旋转清堵机的仓体转动,能够完全打破煤结拱时所形成的平衡。旋转清堵机的安装位置处于煤仓下口的易堵段,此段清堵效果100。清堵叶片能够破碎旋转斗体内的大块物料,防止堵塞。旋转清堵机改变仓体的流动状态,使仓内煤的流动状态转为整体流,使煤仓上部结拱的概率大大减小。2)中心给料机中心给料机主要由底盘、卸料臂、内锥体、内锥体支撑、传动部分、下部缓冲煤仓、自动润滑系统、电控系统等部分组成。采用中心给料机的原煤仓出口尺寸相对常规方案具有极大改善,目前采用中心给料机的原煤仓出口最小尺寸为3米,经过长期实际应用证明,中心给料机能够从根本上解决当前原煤仓下的堵煤、蓬煤
12、、结拱难题,可以完全避免因原煤仓给料不畅而对电厂造成的不必要损失。原煤仓中心给料机具有以下特点:a.原煤仓中心给料机设备的适应性强,可以完成多种散装物料的给料,包括流动性极差的各种散装物料。即使是流动性极差的物料,也能够完全避免物料堵塞问题的发生,对锅炉炉前储煤、给煤尤其重要。b.原煤仓中心给料机的卸料原理按照当前发达国家广泛采用的“先进先出”原则对各种物料进行卸料,煤仓内的煤整体流动,不存在给料死角,避免有些易自燃煤种因长时间堆积而产生的自燃现象。c.原煤仓中心给料机的给料量均匀稳定,不会因物料流动特性的突然变化而产生给料量的变化,充分保证下一级给料设备的稳定运行,延长其使用寿命。d.原煤仓
13、中心给料机的给料量在额定范围内通过变频调速对其给料量进行无级连续调节变动,满足用户不同的给料需求。e.由于原煤仓运用了回转式旋转出料结构,出料均匀,卸料流畅,能使斗内物料流动均匀,确保了仓内物料整体流动,在卸料口上方不再出现结拱、堵塞现象,避免了原煤仓承载不均,运行安全可靠。f.中心给料机由大口到小口的给料过程在同一平面上完成,无需过渡,给料通畅。g.采用原煤仓中心给料机结构的原煤斗具有多种结构形式可供用户选择,改变了已往那种上口大、下口小的单一给煤方式,使煤仓内的煤可以整体下落,避免了由于原煤仓进口大而出口太小,靠近煤仓壁的煤流动慢而煤仓中心的煤流动快,使湿煤沾到煤仓侧壁上的现象,充分满足了
14、不同用户的各种工况及建筑要求。h.原煤仓中心给料机内的给料过程由中心给料机完成,属于机械式可控制型给料,给料过程均匀稳定,没有因煤质特性、含水量等各种因素而导致给料量突然变化的现象。i.经过中心给料机卸至计量给煤机上的煤为松散状态,可以适当缓解计量给煤机出口落料管内的堵煤严重程度。j.由于在卸料过程中,中心给料机的旋转速度极慢,卸料臂磨损低,因此日常检修率与维护量很低。3)中心给料机与旋转煤仓的对比项目旋转煤仓中心给料机1设备费用(单台)32.5万元35万元2安装、调试费用3.5万元8万元3安装周期5天/单台7-10天/单台4调试周期1天/单台7-10天(共计)5年耗电量(单台)3500度/年
15、15000度/年6年维护费用(单台)10000元/台5000元/台7年综合费用(能耗+维护)厂用电按0.22元/度计算10770元/台8300元/台8业绩比较山西耀光煤电、山西中钰能等8各项目共计27台神华白马循环流化床示范电站、江苏徐矿综合利用发电、山西国峰煤电、京能京泰发电、京能京玉电厂等38个项目共计394台a.旋转煤斗解决煤仓内的堵煤范围有限,未能从根本上改变目前的煤仓形状及出口尺寸,因此不能从根本上彻底根除煤仓内堵煤、棚煤;中心给料机彻底改变了当前的煤仓形状,煤仓的出口尺寸得到大大增加,能够从根本上彻底根除煤仓内堵煤、棚煤。b.安装旋转煤斗的煤仓内的煤流动特点与常规煤仓相同,即中间快
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