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1、2022年-2023年建筑工程管理行业文档 齐鲁斌创作XXXX发电有限责任公司电力系统稳定器(PSS)动态投运试验方案中国电力科学院xxx电力试验研究所xxxx年xx月xx日批准:审定: 审核: 编写:1. 试验目的XX电厂两台发电机使用东方电机厂生产的300MW发电机,励磁调节器为英国罗罗公司生产的TMR-AVR型微机励磁调节器,励磁系统采用自并励静止可控硅励磁方式,属快速励磁系统,由于联网运行时对系统动态稳定影响较大,应尽快将励磁系统中电力系统稳定器(PSS)投入运行,以抑制可能出现的电力系统低频振荡,提高电力系统稳定性。2编制依据本方案按照中华人民共和国电力行业标准DL/T650-199
2、8大型汽轮机自并励静止励磁系统技术条件有关要求编制。3. 组织措施为保证试验顺利进行,成立领导小组和试验小组。人员组成如下:3.1 现场试验领导小组组长:副组长: 成员: 32 现场试验专业组组长: 成员: 4发电机励磁系统简介XX电厂2台发电机的励磁系统为机端自并励方式,励磁调节器和整流装置由英国Rools- Royce 公司制造,是三模冗余静态励磁系统。自动调节方式为PID+PSS。 PSS输入信号为P有功信号。4.1主要设备参数4.1.1发电机参数制造厂:东方电机厂 型 号:QFSN-300-2-20额定功率: 300MW额定电压: 20kV额定电流: 10190A额定功率因数:0.85
3、额定励磁电压:463V 实测值额定励磁电流:2203 A 实测值空载励磁电压: 169V 实测值空载励磁电流: 815A 实测值最大励磁电压: 489V 实测值励磁绕组电阻 ( 15c): 0.1561 纵轴同步电抗Xd(非饱和值)199.7%纵轴瞬变(暂态)电抗Xd(非饱和值/饱和值)26.61%/29.57%纵轴超瞬变(次暂态)电抗Xd”(非饱和值/饱和值)16.18%/17.59%横轴电抗Xq(非饱和值) 193%横轴瞬变(暂态)步电抗Xq(非饱和值/饱和值)37%/41.77%横轴超瞬变(次暂态)电抗Xq”(非饱和值/饱和值)17.5%/20.73%负序电抗X2(非饱和值/饱和值) 1
4、9.74%/21.46%4.1.2励磁变压器一次额定电压:20 kV二次额定电压:0.94 kV漏抗(短路电压): 6 %4.1.3互感器变比发电机定子电流CT变比:15000A/5A发电机定子电压PT变比:20000V/100V4. 2 PSS投运频率响应试验的AVR、PSS、频谱分析仪关系框图10PPSS传递函数AVR传递函数发电机UG频谱分析仪白噪声信号Kp = 40/50(满载/空载) , Ki = 0.08 , KD = 0.04, Ti = 0.08s, Td = 0.04s5试验前准备工作5.1 试验使用仪器型号生产厂备注HP3582A频谱仪美国HP公司频谱分析WFLC电量分析仪
5、中国电科院录波FLC-1 测试仪中国电科院变换、加直流信号其它常规仪器5.2 将励磁调节器监视用计算机通过RS-232串口与被试调节器联接,以便试验时修改定值,并实时监视试验过程中调节器各参数的变化情况。5.3 集控室设专人监视各参数,准备两对对讲机,用于试验时通讯联络。5.4 调度中心负责编写调度方案并安排试验时省网运行方式。现场安全措施由禹州电厂负责安排。55 XX电厂PSS静态投运试验完成。5.6 PSS参数根据系统计算和静态试验的结果,确定好预备整定的参数。57 PSS频率响应试验时,PSS模拟信号输入在AVR底板背面的TB2L,TB2H和TB2D端子上,端子01为正,02为负。三个通
6、道要同时加入白噪声信号。6录波量测点配置试验时对下列各电气量进行测量或录波6.1 发电机定子电压:频率响应特性测试时,经变送器变换为直流电压后送至频谱分析仪;阶跃响应试验时,接入WFLC分析仪。6.2 发电机三相电压、三相电流:取自调节器屏上。6.3 发电机转子电压UL:取自调节器屏上输出。6.4 发电机转子电流IL:取自调节器屏上输出。转子电压UL机端电压UABWFLC电量分析仪转子电流IL6.5 阶跃响应试验输入信号、录波输出信号接线见下图6.6 阶跃响应试验方法调节器自动通道运行。 发电机电压在额定值。 在Miscellaneous中,在Step Size For Digital Ste
7、p中输入阶跃量为0.05 (5%),然后点击Assert Digital Step 框中的向下箭头为负阶跃,使机端电压降至0.95UN ,同时启动录波。 点击Assert Digital Step 框中的向上箭头返回原整定值,进行+5%阶跃试验,同时启动录波。7试验内容及步骤7.1 负载时动态试验7.1.1 在线无补偿励磁系统频率响应特性测试发电机并网运行,有功功率接近额定,分别在励磁调节器后背板上TB2D、TB2H、TB2L端子排的01、02号端子上用HP3582A频谱仪加入噪声信号,将发电机PT三相电压接入FLC-1测试仪中,将噪声信号和FLC-1输出接入HP3582A的A、B端, PSS
8、参数选择中的Inhibit PSS应为0(表示投入PSS),Enable Voltage High Level应为1.1标幺值,Enable Voltage Low Level应为0.90。在上述条件满足后,选择PSS按钮,PSS开始运行。逐步增大HP3582A的噪声输出电平,使发电机电压波动,但不超过2%,实测励磁系统无补偿频率响应特性曲线,重点记录相频特性和幅频特性中0.1Hz2Hz范围内相位滞后角E及增益变化。7. 2. 3在线有补偿励磁系统频率响应特性仿真PSS中的各项参数先按英国罗罗公司调试时给定值给定。隔直环节(Washingout)时间常数T1=1.5,PSS平均电功率时间常数(
9、相当于一级隔直环节)Te=10, 三极超前/滞后(LEAD/LAG)环节时间常数分别为T2=0.2、T3=4、T4=0.12、T5=0.1、T6=0.8、T7=1.1。限幅值VSTmin= VSTmax=0.05标幺值,PSS投入有功闭锁取0.3标幺值,PSS增益取2, PSS延时取0.14。根据以上参数,计算PSS相频特性和幅频特性,得到0.1Hz2Hz范围内相位滞后角相频特性中0.1Hz2Hz时相位滞后角及增益变化。在0.21Hz频段内,相位角+应接近于90度,偏差不超过30度。不满足要求时,修改超前/滞后(LEAD/LAG)环节时间常数T2,T3,T4,T5,T6,T7。 724 PSS
10、负载阶跃干扰试验发电机并网运行,有功功率接近额定,将发电机PT及CT二次侧三相电压和三相电流接入WFLC电量分析仪中准备录波。操作励磁调节器监控机,先将PSS切除,用FLC-1调整一不大于5%额定参考电压值,在励磁调节器后背板上TB2D、TB2H、TB2L端子排的01、02号端子突然加入,同时启动WFLC录波,记录有功功率的摆动幅值和次数(也可用自动励磁调节器监控机中加入阶跃量)。将PSS投入,同样工况下重复以上试验,录波观察,有功功率的摆动幅值和次数应减少。7.2.5 PSS临界增益测定试验 发电机并网运行,有功功率接近额定,将发电机PT及CT二次侧三相电压和三相电流接入WFLC电量分析仪中
11、准备录波,操作励磁调节器监控机将PSS投入,逐渐增大PSS增益,当出现频率较高的电磁环振荡时,立即将增益减小,此时的增益值即为PSS临界增益值。7.2.6 PSS增益值设定 操作励磁调节器监控机将PSS增益设定为临界增益值的约三分之一,将PSS投入,同时观察发电机各运行参数,应稳定运行。7.2.7 PSS反调试验 PSS投入运行,按正常运行增减负荷速度改变有功功率,观察调节器输出电压和电流,不应出现随有功功率变化而大幅度摆动现象。8安全注意事项8.1试验方案、调度方案准备就绪;有关试验及操作人员熟悉本方案。8.2系统运行方式及机组运行工况满足试验要求,试验方可进行。8.3试验中一旦出现异常,应立即暂停试验,待分析研究后再决定试验是否继续进行。8. 4试验接线时,应严防CT回路开路,PT回路短路。85试验中一旦出现功率摆动增大现象,应立即将励磁方式切至手动,同时减少有功,增加有功,若摆动仍不能消除,应立即停机。8.6试验前应确认励磁调节器工作正常,自动手动切换工作正常,增减磁操作正常,发变组保护应投入。8.7试验中使用对讲机应距离AVR柜5M以上。8.8试验中自动通道与手动通道切换时,应在两者输出平衡时进行,以免切换时出现较大波动。8.9 每次试验结束后,应立即检查试验录波完好,否则应重复该项试验。7
限制150内