变压器强油循环强风冷却器控制回路的改造(7页DOC).docx
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1、最新资料推荐变压器强油循环强风冷却器控制回路的改造摘要:通过分析事故原因,指出大型变压器冷却器控制回路存在的重大设计缺陷,并提出了具体改造方案,可供设计、制造、安装、运行等部门参考。 关键词:变压器 冷却器 控制回路 改造 目前,大型变压器的冷却一般采用强迫油循环风冷却方式,并广泛采用了强油循环强风冷却器这类变压器的主要附件,虽经各生产厂家多次改进,但是在实际运行维护过程中发现,冷却器控制回路的设计仍存在着很多缺陷。若不及时对上述控制回路进行改造,就会影响冷却系统的可靠性,加快变压器绝缘油的老化速度,甚至威胁电网的安全稳定运行。保定市冷却器厂生产的变压器冷却器已在全国普遍使用,下面以该厂最新设
2、计生产的XKWFP6型强油循环强风冷却器总控制箱为例进行分析,并提出改造方案,供各位同行参考。1防止更换接触器和空气开关时造成的短路变压器冷却器在运行过程中,接在冷却器电源小母线上的接触器和空气开关容易损坏。因为小母线不能停电,所以只能带电更换损坏设备。由于总控制箱内空间小,电源相间距离近,因此更换设备时极易造成相间短路,甚至使小母线烧断,两段电源均投不上,造成变压器被迫停电。 如图1所示,厂家设计的小母线只有一段,如果将小母线分段,并按图中虚线框所示,加装分段刀闸DK,就可以有效地避免短路事故的发生。正常运行时,合上DK,当某接触器(如1JC)或某空气开关(如1ZK)损坏时,先断开本段电源(
3、段电源),再拉开DK,可以使已损坏的设备与工作电源隔离,即可在不带电的情况下予以更换。这样既可有效地防止事故的发生,又确保一半的冷却器继续正常运行。选择DK时,应校核其容量。图1总控制箱电源接线的改造2防止工作电源交流接触器失磁造成主变开关跳闸 1997年9月27日,我局220 kV飞凤山变电站1号主变冷却器总控制箱内工作电源(段)交流接触器1JC线圈烧毁。由于厂家设计未考虑到交流接触器线圈烧毁(或该回路断线)的可能性,因此主控制室无任何信号,冷却器亦不能自动切换至备用电源(段),致使冷却器失去电源。冷却器全停20min后,由于主变顶层油温未达到75,因此主变冷却器全停保护没有出口。60min
4、后,冷却器全停延时跳闸回路出口,使1号主变三侧开关跳闸。如图2所示,时间继电器1BSJ整定为20 min,2BSJ整定为60 min。 图2所示的电流继电器BLJ是反应工作电源断相的,当工作电源断相时,动合触点BLJ1闭合,6ZJ励磁后,可使冷却器自动投入备用电源(自动投入回路在图中未画出)。造成这起跳闸事故的原因是,工作电源交流接触器失磁后,不仅冷却器不能自动投入备用电源,而且冷却器无法起动中央信号。针对这一事故原因,建议按图2(虚线所示)对变压器冷却器控制回路进行改造。在冷却器全停跳闸时间继电器线圈两端并联一个中间继电器7ZJ,再由动合触点7ZJ1起动6ZJ,利用6ZJ即可实现冷却器电源切
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