热电不安全事故汇兑精编版[87页].docx
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1、最新资料推荐包 头 东 华 热 电 有 限 公 司不 安 全 事 件 汇 编(2005-2007)生产技术部20071220前 言编者寄语:包头东华热电有限公司2*300MW机组自投产以来,截止2007年12月24日已连续安全生产740天,累计发电量76.6亿KWH,在取得的这些成绩里面,凝聚着公司全体员工艰辛劳动和无私的奉献,是心血与汗水的结晶。特别是在检修维护、运行人员严重欠缺且管理人员少的情况下,取得如此佳绩,这充分说明公司目前的管理水平和一线全体生产人员的生产水平已达到一定的高度,但在成绩面前,我们也应清醒的认识到自身的不足,不断总结经验,逐步完善安全生产管理工作,坚持“安全第一,预防
2、为主”工作的方针,为此生产技术部组织编制20052007年本公司在生产过程中发生的不安全事件进行了统计并进行汇编,目的是以此为一线生产人员提供学习资料,结合已发生的不安全事件教训,总结生产过程中事故、异常的处理经验,作好事故预想,防止同类不安全事件的再次发生,为今后的安全生产工作打下良好的基础,为我们东华热电有限公司再创新佳绩而努力奋斗。在不安全事件汇编过程中得到公司领导、安监部门的大力支持,在此一并表示感谢,这将成为我们今后搞好该项工作的动力,使我公司安全管理工作再上新台阶!本不安全事件汇编起草单位:包头东华热电有限公司生产技术部本不安全事件汇编起草人:本不安全事件汇编审核人:本不安全事件汇
3、编批准人:2007年12月20日目 录1#1炉空预器跳闸事件分析2关于#1发电机组非正常解列的事件通报3东华热电#2机组非正常停机事件4东华热电#2机组非正常停机事件5关于#2机2C给水泵入口滤网检修过程中突然返水烫伤检修人员的通报6关于3月31日输煤系统#4乙皮带划伤事件的通报7关于#2机抗燃油跑油事件的通报8关于4月4日#8皮带横向撕裂事件的通报9关于#2炉A引风机后轴承烧毁的通报10关于#1炉MFT动作事件的通报11关于2A一次风机跳闸事件的通报12关于7月25日#2炉火灾事件的通报13关于#8皮带横向撕裂事件的通报14关于8月12日#1炉#2角E层燃烧器煤粉管道内煤粉自燃事件的通报15
4、8月17日#1炉C、D、E磨煤机跳闸事件16关于8月31日#1炉B空预器跳闸事件的通报179月17日捞渣机卡涩事件1809月22日1D给煤机失速事件199月22日1E磨煤机漏粉事件209月30日捞渣机卡涩事件21关于9月8日1A电泵跳闸事件通报22关于#1炉电除尘C1电场灰斗跑灰事件的通报23关于10月23日#1炉捞渣机渣水喷溅伤人事件的通报24关于11月5日#1炉MFT保护动作事件的通报25关于11月28日#2炉灭火事件的通报26关于中水系统#2澄清池设备损坏事件的通报27关于#2A磨煤机跳闸事件的通报28关于脱硫系统浆液管道冻结事件的通报29关于#2炉高温冷却架排污管法兰垫损坏事件的通报3
5、0关于#2机组非停事件的通报31关于#7甲皮带划伤的事件通报32关于3.14人身轻伤事件的通报33关于#2炉#1角等离子点火装置损坏的事件通报34关于锅炉供油管道泄漏事件的通报35关于#2机组#5定位推力瓦温度高保护跳机事件的通报36关于#2发电机进油事件的通报37关于#2发电机组低真空保护动作停机事件的通报382A电动给水泵前置泵非驱动端轴承烧损件事件的通报39斗轮机润滑油管泄漏事件的通报402B一次风机电机驱动端轴承温度高原因41#1、#2吸收塔溢流事故分析#1炉空预器跳闸事件分析一、事件发生前设备运行情况:机组负荷300MW,1A、1B电动给水泵运行,高加运行正常,1A、1B引、送、一次
6、风机运行正常,1A、1B、1C、1D磨煤机运行二、事件经过:2005年11月29日6:54分#1机负荷300MW,双侧风烟系统运行,系统运行正常。6:55分#1炉B空预器主电机跳闸、辅电机联动正常,电流15.5A。7:30分#1炉A空预器主电机跳闸、辅电机联动正常。7:32分#1炉B空预器辅电机跳闸、联动对应B侧引、送风机跳闸,相继停1D、1C磨,负荷降至120MW。7:50分因#1炉B空预器本体温度上升较快,手动盘车不动,B一次风管伸缩节漏风原因,试运指挥部下令停炉。9:24分#1炉熄火,9:25分机打闸,发电机解列。三、 原因分析:经现场检查和询问专业技术人员得出如下结论:1)A、B空预器
7、主电机属过载跳闸,过载原因一是空预器受热不均引起摩擦卡涩,二是动静间隙调的不合适。2)B空预器过载由主电机切至辅电机后,辅电机仍过载返切主电机时,因主电机B相电缆接地(安装质量)没成功,致使B空预器停运,联切对应的引、送风机跳闸。3)B空预器UPS电源断开,不会引起空预器跳闸,因本身电源内的小UPS有逆变作用。4)炉内动力场热经济效益以及风粉配比是否合适,有待专家进一步分析、鉴定。四、 采取的对策:1) 加强空预器吹灰(以防燃料尾部燃烧使空预器变形)。2) 尽可能采用下排磨升温、升压,以防炉结焦、堵灰,尾部燃烧。2005年11月29日关于#1发电机组非正常解列的事件通报一、事件发生前设备运行情
8、况2006年1月6日运行一值后夜班,接班#1机负荷100MW;1A、1C磨运行;#1炉BC层#1、2、3、4号油枪投入;1A一次风机运行;1B一次风机停运(1B磨一次风混合风道漏风);1A、1B送、引风机运行;1C给水泵投自动运行;1A给水泵检修;1B给水泵备用。二、事件经过:2006年1月6日1:40分 1A磨因“丧失火焰”跳闸(经查因一次风量低扰动所至),负荷由100MW下降至47MW,倒厂用电。2:18分 1B磨作业结束,值长令恢复系统,启1B一次风机,风压正常后,启1A磨,给水投自动。此时负荷低47MW,1C给水泵流量低,1C泵再循环阀处于开启状态,启1A磨后快速升负荷至100MW(负
9、荷率40MW/MIN),1C 给水泵流量增加大于300T/H时再循环阀关闭,给水流量由178T/H突然增加至478.4T/H,值班员迅速切至手动快减泵转速,将给水流量减至零,但汽包水位迅速升至保护动作值240MM,MFT动作. 1A、1C磨跳闸,油枪跳闸,1A、1B一次风机跳闸。机侧快减负荷至8MW.2:22 进行炉膛吹扫,但因个别油枪漏油,炉内有火,“全炉膛无火”信号时断时发,吹扫无法进行。立即到就地关#1炉BC层4只油枪进油手动门无效,炉内仍有时断时续的火焰,立即联系维护热控人员到现场.2:50 #1机机侧汽温低至430,主机打闸,发电机解列。2:54 热控来人将#1炉“全炉膛无火信号”强
10、制,炉膛吹扫结束,锅炉点火投油枪4支,启1A、1B一次风机。3:42 主机挂闸、冲转。4:00 汽机转速升至3000r/ min,发电机并网。三、事件原因分析:1、2:18分#1炉B磨缺陷处理完恢复正常方式,启1B一次风机后,启1A磨时主汽压力为16.8MPA,因担心超压值长令快速加负荷,当时加负荷率(40MW/MIN),负荷由50MW升至100MW,给水泵流量由178t/h升至大于300t/h,由于给水泵流量大于300t/h时再循环门关闭,给水流量由178t/h增加至478.4t/h的原因,至使汽包水位高值,造成锅炉MFT动作,是事件的主要原因。2、因#1炉BC层油枪在锅炉MFT动作后个别关
11、不严,存在漏油现象,导致“全炉膛无火”信号时断时发,锅炉吹扫无法进行,延迟30分钟,使主机汽温降至430,汽机被迫打闸,发电机解列,此为事件的扩大原因。四、事件责任划分及处理:依照“安全生产奖罚考核办法”(试行)的有关条款,对以下责任人及责任单位考核如下:1、全能值班员*因对给水泵特性不熟,调整不当,至使汽包水位高值,造成锅炉MFT动作应负主要责任,考核500圆。2、#1机机长*协调不当,应负重要责任,考核400圆。3、全能值班员*因配合不当,应负次要责任,考核350圆。4、值长*因指挥不当,应负领导责任,考核250圆。5、12月23日#2炉曾经发生过一起因水位调整不当造成锅炉MFT的事件,但
12、生产运营部未能按“四不放过”的原则组织运行人员讨论学习,吸取经验教训,也没有采取必要的技术防范措施,应负管理责任,考核1000圆。6、设备部对设备缺陷跟踪处理不彻底,油枪阀门内漏问题一直没有得到很好的解决,致使事件扩大,考核1000圆。7、热控维护人员接到通知后38分钟才到达现场,错过最佳恢复时间,应负主要责任,考核500圆。五、事件教训及采取措施:1、生产运营部应进一步加强对运行人员的培训工作,提高运行人员的操作水平及对突发事件的处理能力;运行人员应认真监盘,细心调整,协调配合,发现问题及时处理,吸取此次事件的教训,加强自我教育,提高自身能力,杜绝此类事件的再次发生。2、设备部应加大力度督促
13、各施工单位及时处理设备的各种缺陷,特别是主要设备的缺陷,避免再次因设备缺陷导致事件扩大的发生。3、铁岭项目部应加强值班人员的管理和技术培训工作,尽快进入角色,确保机组的安全稳定运行。4、由设备部牵头组织相关人员,就油枪投运情况下锅炉MFT后炉内仍有断续明火现象拿出可行的方案,杜绝此类事件的再次发生。 2006年01月10日东华热电#2机组非正常停机事件一、事件发生前设备运行情况2006年02月13日三值白班,#2机组正常运行,其中#2机组有功190MW,无功28MVAR,A、B、E磨运行;A、B给水泵运行,CCS投自动方式,给水投自动,引、送风机、一次风机双侧运行,其余设备运行正常。二、故障经
14、过:2006年02月13日运行三值白班,14:16分,#2机有功突然到零,无功降至20MVAR,控制盘显示#2机左侧高压主汽门全开,右侧高压主汽门开度关至12%,运行人员紧急停#2炉E磨、投油,切厂用电由备用电源带。此时,锅炉主汽压力突升至18.2MPA,锅炉安全门动作,汽包水位突升至+240MM,炉膛 “MFT动作”。14:45分#2炉吹扫结束,重新点火升压。14:48#2机挂闸冲车,冲至1800RPM时,发现EH油系统漏油,汽机打闸。17:22分#2机EH油系统漏油处理好投入运行。19:01#2机冲车,参数主、再汽温494/492,压力10.7/0.6MPA。19:15分#2机定速。19:
15、18分#2机并网。三、原因分析:1. #2机主汽门运行中突然关闭是导致本次事件的主要原因,经查是EH油油质不合格所致。EH油正常值颗粒度小于5级,酸值0.2,电阻值5109欧,但#2机EH油颗粒度为11级,酸值为0.475,电阻值为3.08109欧。2.本次事件也暴露出一些如反馈信号与实际位置不对应,CCS与DCS时钟显示不对应等问题,应查明原因消除。四、防范措施:1.加强#2机EH的再生处理和各转机的油务监督,以便早发现、早采取对应的防范措施。2.设备部在处理#2机反馈信号与实际位置不对应, CCS与DCS时钟显示不对应问题的同时,应举一反三做好#1机组的检查工作.二六年二月十二日东华热电#
16、2机组非正常停机事件一、停机前运行方式:#1、2机组正常运行,其中#1机组有功180MW,#1、3、4、5磨运行;#2机组有功185MW,#1、2、3、5磨运行,#1、2主变、高厂变运行,启备变备用,其余设备运行正常。二、故障经过:2006年2月8日运行二值前夜班,0:56分,#2炉控制盘发“炉膛压力低值”“MFT动作”信号,#2炉磨煤机、一次风机跳闸,其余设备运行正常,运行人员按规程降负荷,倒厂用电由备用电源带,在恢复跳闸设备时由于条件不具备,来、回油关断阀,油枪均无法操作,告热控人员处理。1:10分经运行人员检查发现#2炉热一次风管道上方10米(离地)电缆槽盒内部分热工控制电缆(7根)和一
17、根工业电视电缆绝缘皮烧焦。1:44分#2炉因暂时无法恢复,机组打闸解列。三、原因分析:1.由于#2炉部分电缆槽盒未盖(属基建遗留工程),致使电缆槽盒内积粉、积尘较多,煤粉自燃引起电缆烧焦。2.投产一个多月以来,#1、2炉磨煤机出粉管道由于材质的原因普遍存在漏粉问题,锅炉现场生产环境比较恶劣,虽经积极治理,但由于管道多处磨漏,并屡治屡漏,致使磨煤机出口粉管漏粉问题至今没能彻底解决。四、防范措施:1.利用#2机组停机的机会将#2机组锅炉房厂内的电缆及电缆桥架进行了认真彻底的清理,将#2炉电缆槽盒内发生故障的工业电视普通电缆更换成阻燃电缆,并责成安装单位将没盖的电缆槽盒全部盖上。2. 加大#1、2炉
18、磨煤机漏粉的治理力度,从根源上彻底治理影响安全和文明生产的隐患,努力做到达标生产。3. 责成设备部电气专业、热控专业定期和不定期检查所管辖的电缆和设备,举一反三,发现问题及时汇报和处理。4. 完善锅炉厂房内的负压吸尘系统,使其能够尽快投入运行,及时清理积粉、积尘现象。东华热电有限责任公司二六年二月十二日关于#2机2C给水泵入口滤网检修过程中突然返水烫伤检修人员的通报一、运行方式:2006年3月7日四值前夜班,#2机组2A给水泵运行,2B给水泵检修(处理2B前置泵机械密封泄漏),2C给水泵检修(处理给水泵入口滤网清扫), #2机负荷160MW。二、事故经过:2:15 2B泵检修工作结束,值长令恢
19、复备用;2:18 运行人员李伟男接令到零米恢复措施,关闭下述各门:2B给水泵入口门后、出口门前放水门,前置泵出口滤网排污门、泵体放水门,同时开启2B给水泵最小流量再循环前后手动门、抽头手动门、2B给水泵机械密封水供回水总门(此时2B给水泵入口滤网排污门、前置泵入口放气门在开位);2:35稍开2B给水泵入口电动门,进行系统冲水;2:38检修人员在回装2B给水泵入口滤网过程中,突然听到给水管道有响声,瞬间大量热水从滤网上盖法兰处溢出,由于维护人员在高处作业,来不及躲闪,造成一名维护人员轻度烫伤;2:40关闭2B给水泵入口放气门、关闭入口滤网排污门、恢复正常。三、原因分析:运行人员对系统不熟悉,不知
20、道三台泵排污门后的排污管道是连在一起的,是造成此次事件的主要原因。四、采取的措施:1、运行人员应加强对业务的学习,熟悉图纸,全面掌握地下管道的布置情况和连接情况。2、在一台机两台给水泵同时有检修工作时,当一台泵在恢复备用的操作过程中,一定要仔细检查是否与另一台泵有连接和影响的因素,确认无误后方可操作。3、生产运营部要利用#1机小修的这段时间,有针对性地开展一次业务学习和考试,举一反三,以提高全体人员的业务素质,确保春查和#1机小修的圆满完成。2006年03月16日关于3月31日输煤系统#4乙皮带划伤事件的通报一、事件经过3月31日辅助运行一值当班,上午9:30采用#3#7甲、乙两路皮带上煤,当
21、时由于卸煤沟内没有存煤,只能在煤场卸煤的同时进行上煤,现场煤粉浓度大,监视摄像头一片漆黑无法正常监视,就地能见度较低, 10:50分运行人员发现#6给煤机发出“叶轮故障”信号并跳闸,同时#4皮带报“跑偏”信号,运行人员立即停#3#7乙皮带进行检查。经检查发现汽车煤沟乙侧部分挡煤板已经变形、脱落,#6给煤机中卡入一块挡煤板造成给煤机无法行走,#3乙到#4乙的落煤筒中卡入一块挡煤板,#4乙皮带落煤筒处皮带边侧纵向划伤7.2米,皮带划通,#6给煤机附近地上有弯曲变形的铁管一根约长1.5米左右,该铁管后来证实是卸煤沟上方振动篦子控制箱的电源穿线管。二、原因分析1、控制箱穿线管因安装焊接原因掉入卸煤沟内
22、中,使挡煤板与给煤机挑帘装置无法正常配合工作,造成挡煤板变形脱落。2、汽车卸煤沟两台除尘器长时间以来无人处理、无法投入使用,现场能见度低,至使现场工作人员无法进行有效的监视,没能及时发现挡煤板脱落。3、运行值班人员在远方及就地均无法进行监视的情况下没有及时向上级请示能否继续运行,也没有向现场加派巡检人员,造成事件扩大。三、责任划分及处理1、运行人员在设备异常运行的情况下,没有采取必要的防范措施,没有及时汇报,也应负主要责任,考核生产运营部辅助专业1000元。2、汽车沟内除尘器长时间无法正常使用,检修维护人员没有及时进行处理,造成粉尘过大,运行人员不能正常监控,应负次要责任,考核设备技术部800
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