煤气应急救援培训.pptx
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1、,安 全 责 任,重 在 落 实,2011年安全生产月主题,煤气事故案例分析,主讲人:姜华,目 录,煤气爆炸事故类煤气着火事故类 煤气中毒事故类,一、煤气爆炸事故类,1、动火焊接净煤气管道发生爆炸,某钢铁厂在高炉热风炉煤气管道上动火焊接。上午动火,已发现管道内有煤气,下午又试验两次,仍然着火,就将管道上的一米手动阀门关上,又将一米电动阀门关上,但没有全部关上。管道上的三个直径100mm放散管全部打开,十五分钟后,认为煤气处理干净就第五次动火,发生爆炸,炸毁管道等设备,损失达七万余元。,事故原因,不懂在煤气设备上动火的基本常识,要动火,停止运行的管道与运行管道间,不堵盲板而靠阀门切断,势必使煤气
2、窜入停止运行的管道中;发现着火,明知有煤气,而不认真处理煤气,放散管打开后,管道中吸进空气,形成爆炸性混合气体,结果,在第五次动火时发生爆炸。,2、2420mm煤气管道爆炸,某钢铁公司2420mm高压混合煤气管道上水槽,因带“病”运行,没有给水管,经常窜煤气,所以就把阀门关上了,需换新水槽,还没等新水槽做好,只有一个多星期,管道即由于负荷过重而塌下,9时40分左右管道断落。现场一片混乱,到下午才堵盲板,管线班打开了管道最高点的一个人孔,进行自然通风。约10分钟后,抢修大军各路人马开会动员准备,有少数人正在塌落管道下面垫枕木,随之产生了前所未有的大爆炸。爆炸后,一人当场死亡,几十人受重伤,致残多
3、人,有一电工瘫痪,一年后死亡,有的腿断、腰伤、耳聋。与2420mm管并行的325mm的焦炉煤气管、蒸汽管、空气管和氧气管全炸坏,支架炸坏两个;一排托儿所的平方,炼钢磁性材料休息室全被炸坏;管道爆炸余波,使管道纵向滑动约100mm;2420mm管上安的预留头上盲板被气浪抛飞过炼钢厂厂房,落在铁道枕木上,爆炸点一块约3米长的半边管皮飞过高跨落到碎铁厂;一块一平方米左右的铁板炸飞。,事故原因,水槽有问题没有及时处理,关上后放水检查又不及时,里面存水过多,有400mm900mm深;煤气管道施工质量不高,焊接太差,从爆炸后的焊接口看,有的地方只有23mm焊肉;管道运行已十二年,内外呈现严重腐蚀现象,两支
4、架间距跨大35m远;支架下沉,此处原是水泡子渣地,是用回填土垫起来的;板轧厂九点钟时减量,致使2420mm管道的管壁仅有6mm,再加上焊接质量差,基础下沉及积水和高压的传动和附加管的重荷下,失去平衡而下塌断落。,3、加热炉爆炸造成死亡,某班长和班员上班后取煤气加热炉已经处理完的废料,同时又装了一炉进行热处理。约七时三十分开始点炉,二人先从下面煤气嘴处点火,因有块板挡着,点不着,把点着的包装纸放在炉内料顶上,又开大了煤气阀。班长接着将炉门关上,停了约一分钟,班长说:“没点着”,组员说:“点着了”。班长随后到大门外看烟筒是否冒烟,刚走不到二米远,轰一声煤气加热炉爆炸了。班长回头看时,组员倒在大门东
5、下角处,因头部受伤过重,当即死亡。,事故原因,第一次在煤气嘴处点火时,煤气阀已开了,由于铁板挡住才没点着。火源放在炉内,又去开大煤气阀,炉门同时关闭,只有二平方米的小加热炉完全具备了爆炸的条件。,4、加热炉关煤气发生爆炸,某钢五轧钢车间1加热炉发生一起焦炉煤气爆炸事故,烧伤七人(最大烧伤面积大34)整座加热炉被毁,周围值班室的玻璃门窗震坏,损失价值达20余万元。,事故原因,没有专门的煤气安全监督机构和专职的煤气操作人员,所以送煤气前没有对使用的煤气设备及附属设备进行一次详细的检查和验收,只凭以往的经验认为可以送煤气了。煤气送来后,炉前四个100mm的烧嘴旋塞全部未关,炉前分配管上的700mm电
6、动阀门也只关了560毫米,致使大量焦炉煤气流入炉膛。发现煤气流入炉膛并往外冒时,在现场的检修人员、技术人员和加热炉的操作人员束手无策,不知怎么处理(9点20分发现冒煤气,10点20分爆炸)。管理混乱,盲目指挥。加热炉检修完毕准备复产时,对加热炉及附属设备是否可以使用煤气心中无数,只是盲目指挥,要求早点送煤气,快点生产。煤气流入炉膛时,烟道内的隔墙因堵而失去抽力,助燃风机因风管检修未好而不能送风。致使烟囱鼓风机无法发挥作用。检修人员缺乏煤气安全知识,只顾工程的检修速度,忽视安全。煤气往外冒时,在现场的一位技术员发现后,马上叫在汽化冷却管上动火的电焊工停工作业。因其无法处理,就找领导,领导未到,电
7、焊工看到只剩下一道焊缝了,又第二次动火焊接,结果刚一接触,就轰隆一声爆炸了。,二、煤气着火事故类,5、通风机驱赶煤气突然着火,某钢铁公司焦化厂在地沟中堵直径350毫米盲板,为防止煤气涡流,临时安设通风机驱赶煤气,当法兰撑开十几分钟后,突然着火,烧伤4人。,事故原因,通风机出口对着地沟墙壁,涡流煤气进入风机,风机不是防爆式,因而引起着火,6、焦炉煤气管道着火,某厂400mm的焦炉煤气管道上引起了一起火势很猛的大火。400mm焦炉煤气管道是附设在1800mm净主管上的,并处在9米多的高空,着火后20分钟左右即将管道烧成白热化10余米,在抢救事故中有2人轻度烧伤,幸抢救及时管道未破裂,用户亦未完成停
8、产,但事故抢救费用花了500余元。,事故原因,管道一法兰处因石棉垫受腐脱落,煤气微量外溢,遇高炉短时休风,高炉煤气管道内充入蒸汽保压,煤气管道与蒸汽管道两接点是以胶皮管相联结,当时由于蒸汽和大气温度较高,胶皮管被烤焦产生着火,而后将煤气燃着。初燃时火势不大,当燃烧5分钟后,火势猛增,实有不可控制之势,后来将煤气来源之闸阀逐渐关小,控制煤气压力为150mm水柱,同时大量蒸汽冲入以减少火势。在万分危急之时消防队已介入,用泡沫和干粉扑灭之。,7、水封逸煤气造成着火,某厂炼钢一车间新接600mm煤气管道,装有水封。因法兰漏水检修,操作工在运行过程中打开水封底部的放空阀门,致使水封的水流尽,煤气即由水封
9、内大量逸出。其旁正在进行明火作业,逸出的煤气立即点燃,火势较大,消防车及时赶到,消除火情,并切断煤气,才避免火势蔓延。,事故原因,操作不熟悉水封结构,任意拨弄放空阀门,造成水封解除煤气逸出;煤气管道旁明火作业太近。,8、煤气分配主管着火,某厂轧钢十二车间煤气管道作动火作业,事前先关了二道600mm阀门,并进行自然通风,在动火时出现先打炮后管道内着火,幸未伤人。,事故原因,两道600mm煤气闸阀皆关不严密,在煤气漏入,构成空气和可燃气的混合气体。在动火前未经专业人员做气体测定,可燃成分高时未堵盲板,残余气体未处理,氧割管道时即产生爆炸打炮,因管道内部有焦油故构成着火。煤气阀门未作定期吊芯清洗。,
10、三、煤气中毒事故,9、浴室窜入煤气中毒事故,某厂炼铁车间高炉值班工长王XX下班后,1人在车间澡塘洗澡,煤气中毒死亡,事故原因,该澡塘使用的蒸汽管与煤气除尘器蒸汽管接在同一蒸汽管路上,当蒸汽压力降低时,除尘器的煤气压力大,煤气倒流蒸汽管内(当时蒸汽阀门没关好),窜入澡塘内,造成煤气中毒死亡。,10、煤气窜入操作室中毒事故,某炼铁厂一号高炉工人李XX、赵XX二人,中班二十一点操作换烧一号热风炉,开了燃烧阀和煤气阀后,未开风机就回到操作室,李坐在椅子上休息,赵去蒸箱蒸饭,至二十一点二十分回去,发现李已中毒失去知觉。在急救过程中,先送保健站,由于无输氧又转送医院,终因抢救无效死亡。,事故原因,点燃煤气
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