晋城二化合成氨原料气净化工艺路线的选择与应.doc
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1、晋城二化合成氨原料气净化工艺路线的选择与应用王翔天脊晋城化工股份有限公司 山西晋城 天脊集团晋城化工股份有限公司,是由原晋城市第二化肥厂逐步改制设立的股份制企业。公司下设煤气化厂(原晋城二化)、化工厂(原6013厂)两个生产厂。自2000年开始在煤气化厂实施产品结构的调整,由年产24万吨碳酸氢铵改产为10万吨大颗粒尿素,取得良好的经济效益和社会效益,并通过兼并原中国人民解放军第6013工厂,于2003年率先在中、小氮肥企业建成投产第一套CO2汽提法“18.30”大颗粒尿素装置,并通过不断挖潜节能技术改造,现已形成年产36万吨合成氨联供2万户城市煤气的生产能力,主要产品规模为:大颗粒尿素60万吨
2、,以及甲醇、甲醛、商品液氨、硝铵、碳铵、硫磺等产品。2005年共生产合成氨37.6万吨合成氨,大颗粒尿素61.36万吨,实现销售收入9.45亿元、利润3.01亿元、利税3.4亿元的佳绩进入中国石油和化工化肥行业百强, 全国小尿素行业综合效益第一位, 成为中国石油和化工百强企业十大最具影响力企业之一。 本公司两个生产厂的合成氨原料气净化路线均采用取消半水煤气脱硫0.8Mpa全低温变换湿式栲胶变换气脱硫2.7Mpa碳丙脱碳JTL4精脱硫12.5Mpa醇烃化工艺。现将详情介绍如下:一、半水煤气脱硫 1996年在原晋城二化厂进行年产2.5万吨合成氨技术改造时,变换工段采用了湖北化学研究所开发成功的全低
3、温变换工艺。根据全低变催化剂的技术要求,半水煤气中H2S含量必须150mg/Nm3,这样才能保证其活性,且半水煤气中H2S含量愈高,催化剂活性愈好,可杜绝催化剂的反硫化现象。但是,我们以晋城煤为原料,半水煤气H2S含量一般在550mg/Nm3左右,地处晋城有原料质量稳定供应得天独厚的条件。取消半脱后,不但可减少设备投资,节省场地,降低生产运行费用,而且可延长变换催化剂使用寿命,稳定变换操作。因此,就取消了半水煤气脱硫。 取消半水煤气脱硫工艺的气体净化,最大的担心是H2S对后工序设备的腐蚀及碳酸氢铵质量影响问题,尤其是对变换饱和热水塔的腐蚀。但是,从生产运行情况来看,以上问题基本不存在。1998
4、年技改时拆除一台1400饱和热水塔进行内部检查,除饱和塔热水进口管及其分布器损坏外,塔壁无腐蚀现象;2003年对1998年更换的2200饱和热水塔进行全面检查,也是饱和塔热水进口管及其分布器损坏,筒体气液接触部分有麻点,我们认为在气液接触部位有可能造成化学腐蚀和气流冲刷腐蚀。2003年在化工厂新上一套18万吨全低变装置时,并为避免上述现象,将饱和塔上部气液接触部位及封头,湿煤气出口U型管、热水进口L型管(长度各1.5m)采用不锈钢材质。关于对变换热交换器的腐蚀问题,采取增设不锈钢预腐蚀器来保护热交的方式。关于H2S对碳化系统设备的腐蚀问题,由变换气带过来的H2S在碳化液中与Fe2+反应生成Fe
5、S。由于FeS的存在,在设备内壁形成了具有防腐作用的保护膜。关于对化肥质量影响的问题,H2S与NH3反应生成白色结晶硫化铵,或夹带部分FeS使化肥颜色发浅灰色。从农作物生长所需的十大营养元素C、H、O、N、P、K、Ca、Mg、S、Fe来看,S、Fe也在其中。硫是构成蛋白质和酶的主要成份,对促进植物根系生长有良好的作用。铁是叶绿素形成不可缺少的条件,铁能促进作物呼吸,加速生理的氧化。氨加工成尿素,增加变换气脱硫之后,H2S10mgNm3,不但对后工序没有影响,而且可将硫泡沫回收加工成高品位硫磺。二、0.8MPa全低温变换 从一九九六年开始将1.5104TNH3/a中串低变换,改造成全低温变换工艺
6、后,生产能力不但达到了3.0104TNH3/a而且各种消耗大幅度降低,为企业取得了较好的经济效益和社会效益。初次尝到变换新工艺应用带来的好处,并不断的进行技改完善,最终生产能力达到6.0104TNH3/a。此后分别于2001年、2002年在所属的煤气化厂和化工厂各上一套6.0104TNH3/a全低变系统。2003年为建设化工厂24104TNH3/a、30万吨大颗粒尿素工程的需要,又新上一套18104TNH3a全低温变换系统,同年十月份投入运行。九年来,本公司两个厂共有四套全低温变换系统相继建成投运,总生产能力已达36104TNH3/a。1.典型工艺流程简述: 由压缩来的半水煤气经半水煤气冷却器
7、降温后送至丝网除油过滤器滤掉气体中夹带的油份,再进入饱和热水塔的饱和段。在塔内气体与塔顶喷淋而下的热水逆流接触,进行物热的传递。经提温增湿后的半水煤气进入湿煤气水分离器分离掉夹带的液滴,气体进入预热交换器、主热交换器提温,混合煤气温度升到180200进入变换炉段(原中变炉一、二段),在变换炉一段,通过触媒保护剂(可用旧触媒代)将气体中的杂质进一步过滤,再通过抗毒剂除氧后进入变换炉的一段催化剂床层。经一段变换反应后气体升温至380左右,CO由28%降到12引出,进入增湿净化炉,在此高热气体与大量的冷凝水接触,在填料的表面上进行质量与热量的传递。液相全部被蒸发,增加了气体中的水蒸汽含量。增湿降温至
8、200左右的气体进入变换炉的二段催化剂床层,继续进行CO的变换反应。出二段催化剂的气体约280, CO6的气体,进入主热交换器、预热交换器换热降温至180左右进入变换炉三段催化剂床层(原2#低变炉),继续进行CO的变换反应。经三段催化反应的变换气CO含量达到4%(联醇)或1.5%离开变换炉。 合格的变换气经一水加热器、饱和热水塔的热水段回收热量后,变换气温度约70。为进一步回收变换工段的低位热能,变换气去软水冷却器换热,回收的热水送锅炉。进一步降温的变换气去变换冷却器用循环水冷至常温,再经变换气水分离器分离掉夹带的液滴后送入下一系统。2、全低变工艺的优点:(1)全低变工艺对原料气中的硫化氢含量
9、,只有下限要求,而上限要求较宽,原料气中的硫化氢含量可达到2gm3,因此可不设半水煤气脱硫,只设变脱,可节省基建投资,减少占地面积,降低消耗。低变催化剂对有机硫的转化率高,可更有效地净化气体,尤其适用于联产甲醇。(2)催化剂的使用时间长,一般在三年以上。(3)节能效果明显,吨氨耗蒸汽150左右,低变后气体中CO含量,比传统的中变、中串低变,低23个百分点,从而减轻了铜洗的净化负荷,同时由于变换率提高,合成氨的产量可相对增加。(4)流程简单,方便管理和操作。由于采用喷水增湿净化流程,温度调节灵敏、可靠、安全。3、全低变工艺设备的选择: 随着对全低变工艺的不断完善,也要不断的对设备结构优化,提高换
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