农药生产废水处理设施改造工程设计备课讲稿.doc
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1、Good is good, but better carries it.精益求精,善益求善。农药生产废水处理设施改造工程设计-农药生产废水处理设施改造工程设计河北省新兴化工厂是一家以生产氧化乐果为主的化工企业。设计年生产能力为:40%的氧化乐果乳液8000t,氢氧化钾1.6万t,氯气0.8万t。该厂于20世纪90年代中期建成了一套污水处理设施,处理后的废水排入具有华北明珠之称的白洋淀湖泊。近几年来,由于生产规模的扩大,排水量增加,致使处理后的排水不能达到排放标准,严重影响了白洋淀的水环境质量。为此,该厂投资192.6万元对原有废水处理设施进行了改造,使处理后的排水达到污水综合排放标准(GB89
2、78-96)一级标准。1原有废水处理设施1.1废水来源及水质改造前进入废水处理设施的废水来自两部分:(1)农药分厂排水。农药分厂由于从原料制备到氧化乐果合成流程较长,污染物种类复杂。排水分为间接冷却水、高浓度有机废水和轻污染的冲洗地面水及跑冒滴漏废水,详见表1。表1农药分厂生产废水排放情况(冷却水除外)废水名称主要污染物排放量(m3/d平均COD(mg/L)甲酯精馏洗釜水2,3-二氯乙酸甲酯1.84383387甲酯回醇水乙酸、氯乙酸、甲醇1.80206910甲酯中和水乙酸、甲酯、甲醇4.81312412氯乙酸中和废碱水NaOH、乙酸3.8530400冷冻、真空废水0.7547700氧化乐果合成
3、废水氧化乐果、二甲酯、一甲胺21.82195484其他废水29.71243合计64.572743(2)氯碱分厂排水。该分厂排水主要为冷却水,排放量为4000m3/d,基本属于无污染的清洁水。1.2原有废水处理设施原有废水处理工序包括调节池、一级接触氧化池、一级沉淀池、二级接触氧化池、二级沉淀池和集水塘。处理工艺流程见图1。图1原有废水处理工艺流程原有废水处理装置最大设计流量为2400m3/d,调节池总有效容积1008m3,分为2组;一级接触氧化池有效总容积为484m3,分为2组;一级沉淀池有效总容积为118m3,斜板沉淀池,分为2组;二级接触氧化池有效总容积为265m3,分为2组;二级沉淀池有
4、效总容积为85m3,斜板沉淀池,分为2组。改造前实际运行过程中,进入上述废水处理设施的废水水量约为6464m3/d。其中,农药分厂生产废水水量64m3/d,冷却水水量约2400m3/d;氯碱分厂冷却水水量约4000m3/d。两个分厂生产废水经生化处理后与生活污水混合流入集水塘,其容积约6000m3,之后从总排放口排放,其COD为255934mg/L。2废水处理改造工程从全厂废水结构来看,由于两个分厂未实施清污分流和清洁生产措施,而且现有污水处理站也存在如下问题:进入污水处理设施的水质和水量负荷严重超过原有设计能力;从两级串联的接触氧化池来看,第一级COD去除率可达到80%以上,第二级COD去除
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