催化裂化机组人员工作总结(精选5篇)_井下作业队伍工作总结.docx
《催化裂化机组人员工作总结(精选5篇)_井下作业队伍工作总结.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《催化裂化机组人员工作总结(精选5篇)_井下作业队伍工作总结.docx(29页珍藏版)》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。
1、催化裂化机组人员工作总结(精选5篇)_井下作业队伍工作总结第1篇:催化裂化烟脱开工总结(贝尔格专利)优秀 烟气脱硫脱硝设施流程简洁,操作难度较小,但只有长时间精细化的操作,才能保证烟脱乃至催扮装置长周期平稳运行。 烟脱装置简介 本装置采纳美国贝尔格技术公司(BELCO)的EDV5000湿法洗涤系统技术方案以限制催扮装置所排放的烟气中的SOx、NOx和颗粒物。此系统设计运用烧碱溶液(氢氧化纳/ NaOH)作为洗涤试剂。簇新水作为补水,系统在洗涤过程中排放溶解了硫酸盐的废液。该单元包括三部分:(1)EDV 湿法洗涤系统。EDV湿法洗涤工艺采纳分层式的烟气净化处理程序。利用喷水从喷嘴出来的能量来净化
2、烟气,是一套低压降的系统。(2)排液处理系统(PTU)。削减排液化学需氧量 (COD)和固体悬浮颗粒在排液中的含量。同时也除去所收集的固体悬浮颗粒物的水分。(3)臭氧发生部分。用于脱除NOx。 冷却汲取单元 烟脱塔底循环液中催化剂含量较高,故急冷水泵采纳的是泥浆泵,在装置原始开工初期,由于管道会比较脏,泵入口设置有过滤器,但值得留意的是必需拆除泵入口过滤器细网但保留骨架,拆除泵入口过滤器细网是防止催化剂在细网上聚集造成细网堵塞导致泵抽空损坏密封,保留骨架是避开较大的杂物对泵造成损坏。但装置开工运转一周管道无大的杂物后必需将骨架也拆除,以免催化剂在骨架上聚集造成过滤器频繁堵塞导致泵抽空损坏密封,
3、详细操作可以参考设备制造商供应的操作说明。 催化剂在烟脱冷却汲取塔液位计下法兰引压管简单沉积,将会导致管线堵塞和腐蚀,因此建议增加液位计下法兰引压管冲洗水。 烟脱急冷水泵、过滤模组泵以及排液泵,启动前应将密封部位的结晶物彻底清理干净,以免损坏密封面,停泵后应刚好对泵内进行冲洗置换,防止介质在泵内结晶。 烟脱补水采纳簇新水,一般采纳干脆从簇新水管线接出,从节能降耗的角度看可以将催化各个水封罐的溢流水、余热锅炉防爆门的水封溢流水收集起来进入一个缓冲池或者缓冲罐,再用泵单独打入冷却汲取塔作为烟脱补水的补充。除氧器水封的溢流水可以采纳同样的方式加压后作为急冷水泵、过滤模组泵的密封冲洗水(但需计算量是否
4、足够)。 烟脱紧急泄放池的水建议用泵打回冷却汲取塔中,由于正常状况下进入排液处理单元的水加入絮凝剂之后才能进入澄清池,假如烟脱紧急泄放池的水干脆进入澄清池会对澄清池的水中悬浮物的沉降效果有影响。 烟脱碱液管线简单结晶以及产生碱脆应力开裂,为防止温度过低结晶,必需有伴热,但是温度过高会产生碱脆应力开裂,还会造成管线的某些流淌死区局部结晶,故不宜选用蒸汽作为伴热,伴热应当选用热水伴热,温度应选择在合适范围。碱液浓度也不宜过高,依据须要可以适当降低碱液浓度,增加烟脱补碱量,防止烟脱碱液管线流量过低某些流淌死区局部结晶。 催扮装置开工运转后,冷却汲取塔顶排放的烟气粉尘分析仪无法区分烟气中小颗粒的水滴和
5、催化剂粉尘,导致测量结果不准,建议在设备选型时予以考虑。 由于测量介质中的固体含量较高,急冷水泵、过滤模组泵入口的在线pH分析仪测量常常失灵,须要仪表维护人员定期冲洗和标定,建议在设备选型时予以考虑。 簇新水中的氯离子含量须要定期检测并予以关注,氯离子给不锈钢造成的腐蚀须要特殊留意,另外如有必要可以定期分析碱液中的氯离子含量。 排液处理单元 烟脱过滤箱四周应设置梯形围堰,一方面便利运输车辆进入,另一方面防止含有泥浆的废水进入含油污水池或者雨水池。 烟脱滤液池长时间运行简单沉积催化剂,导致滤液泵入口堵塞简单造成泵抽空,建议将工艺包中原有的单个滤液池设计成两个互通但可隔离的滤液池,每台滤液池配备一
6、台滤液泵,便于切换后清理滤液池。 烟脱全部排凝放空口、采样放空口、澄清池溢流管线、排液罐溢流管线以及罐底放空管线等排放的含有悬浮物的水均进入含油污水池,由于含油污水泵是不是泥浆泵,长时间简单造成泵入口堵塞。建议设计时将其引入紧急泄放池。 从急冷水泵出口至排液处理单元的排液量需限制在肯定范围,排液量过大导致排出的浆液在澄清池停留时间过短,会影响浆液中固体颗粒的沉降效果(絮凝剂须要肯定时间才能保证效果),同时浆液在氧化罐中停留时间过短会影响氧化效果,这样会导致排出装置的烟脱废水COD和悬浮物含量不合格;排液量过小简单导致冷却汲取塔塔底循环液悬浮物含量不合格。 排液处理单元氧化罐为三台,但氧化鼓风机
7、为一开一备,也就是一台风机同时给三台氧化罐供风,很简单出现偏流,导致其中两台罐有风进入而剩下那台无风进入,影响氧化效果。 过滤箱内滤布建议在550-600目。由于过滤效果主要是由滤饼高度而不是滤布目数确定,而澄清池排放至过滤箱的浆液须要肯定时间才能沉降形成肯定高度的滤饼,否则经由过滤箱运至环保公司处理的是含量大量水分的催化剂泥浆,造成固体废弃物处理费用大幅上升,故过滤箱应设置多个以满意排放的须要。 氧化罐以及从急冷水泵出口至排液处理单元的排放管线长时间运行易结垢,结垢的氧化罐可以逐个切除出来进行处理,但排放管线须要等到装置检修时才能处理,故在装置停工检修时需特殊关注相关管线及设备的结垢状况。
8、从排液处理单位排放的废水盐含量较高,虽然目前国家没有强制性的排放指标要求,但从长远来看随着环保要求的提高,国家也会有强制性的排放指标要求,因此在进行工艺技术路途选择时须要仔细考虑。 臭氧发生单元 烟脱臭氧发生器所用的氮气管线从本装置引出,存在干气等介质窜入氮气的可能性,由于臭氧发生器是氮气与氧气在高电压下放电工作而且臭氧发生室温度也较高,危急性较大,建议自空分装置出口氮气管线引专线至烟气脱硫臭氧发生器。 其它 未上烟气脱硫设施的催扮装置余热锅炉出口的烟囱有肯定抽力,而上了烟气脱硫设施后的催扮装置余热锅炉出口为冷却汲取塔,不但没有抽力反而对烟气产生阻力,这会影响烟机出口烟气压力进而影响烟机做功。
9、再生器过高的氧含量一方面增加主风机的负荷,另一方面会提高烟机出口压力,降低烟机膨胀比。因此从节能角度来看,对于有烟气脱硫设施后的催扮装置来说,限制好烟气氧含量显得尤为重要。 总结 从烟脱装置运行状况看,贝尔格的工艺技术方案能满意烟气排放中SOx和颗粒物的排放要求,同时也能满意废水排放中COD、pH和悬浮物的排放要求,烟气经过冷却汲取塔的压降较低,由于本催扮装置原料采纳含氮量低的全加氢渣油,故不开脱硝设施的状况下也能满意NOx排放指标,未能进一步检验脱硝效果。但本工艺也存在废液排放管线和设备结垢、废液中盐含量高等问题,可以考虑增加除垢仪等措施,并且装置一次性投资大,臭氧发生器耗电量大,在进行工艺
10、技术路途选择时须要综合考虑。 附录 碱液管线产生碱脆应力开裂,同时具备三个条件。一是较高浓度的氢氧化钠溶液。试验指出,浓度大于10%的碱液即足以引起钢的碱脆;二是较高的温度,碱脆的温度范围较宽,但最简单引起碱脆的温度是在溶液的沸点旁边;三是拉伸应力,可以是外载荷引的应力,也可以是残余应力。这三个条件相互作用构成碱脆的形成。 因此,避开碱脆的主要手段,没有必要过大的提高设备的材质,只要在施工期间消退管线的残余应力,对碳钢管线进行低温短时间的热处理消退焊接应力,并且对伴热系统进行改造,避开时静态碱液管线干脆与蒸汽接触(碱液属于热敏性介质,设计大多都忽视了)便可以避开。从工艺操作角度看,在工艺条件允
11、许的状况下,降低碱液浓度,增加碱液用量,不但可以防止烟脱碱液管线流量过低某些流淌死区局部结晶,而且可以避开碱脆。 第2篇:100万吨年催化裂扮装置试生产总结李鹏飞 山东石大科技石化有限公司 100万吨/年催化裂扮装置试生产总结 本项目为新建装置。该项目工艺采纳目前国内先进、成熟、牢靠且在国内同类生产装置中得到应用的技术。采纳多项新技术:为提高装置总体技术水平,设计中采纳了多项新技术、新设备、新材料。再生部分采纳单段逆流高效再生技术,提升管采纳双提升管技术,重油提升管进料预混合技术,提升管出口快分直连技术,汽提段采纳高效汽提技术,其中汽油沉降器采纳新开发的格栅式汽提技术,采纳改进的主风分布管技术
12、,采纳提高烧焦强度技术,外取热器采纳青岛京润石化工程有限公司的可拆分式外取热器技术,再生器、沉降器及三级旋风分别器采纳高效旋风 PLY 分别器,有针对性的采纳新型高效冷换设备,部分机泵配置变频电机。采纳CS和SIS两套限制系统,并设置紧急停车和平安联锁爱护系统(CS&SIS)保证装置的平安运行。 1)设计原则 本装置充分依托现有生产设施,最大限度地节约工程投资,降低消耗,提高效益。 技术方案采纳国内成熟、牢靠、先进的工艺及工程技术,优扮装置的操作条件,采纳完善的节能技术,提高目的产物的产率,降低物耗及能耗,延长开工周期,做到技术先进、经济合理、操作牢靠。实现装置“安、稳、长、满、优”生产。 优
13、扮装置的平面布置,以流程顺畅、紧凑布局为原则,尽量削减占地面积。 化验、环保、环境监测、消防和职业平安最大程度上依托现有设施,同时考虑新建的规模。 1 仔细贯彻执行国家关于环境爱护和劳动爱护的法规和要求,做到三废治理,平安卫生等保障措施与工程建设同时进行。 应用先进的工艺模拟软件(ASPEN PLUS)对全装置进行模拟计算,优化操作条件。应用窄点技术(ASPEN PINCH)优化换热网络, 2)原料组成 本装置设计原料为M100燃料油掺炼10的焦化蜡油。 装置规模、操作弹性 本装置公称设计规模为100104t/a;操作弹性70120%。 3)开工时数 年开工时数为8000小时。 4)催化剂 采
14、纳抗重金属、强化重油裂化反应的催化剂,举荐采纳长岭厂生产的CC-20DF催化剂。 助剂采纳CO助燃剂、钝化剂、阻垢剂、缓蚀剂、丙烯助剂、轻柴油稳定剂、脱硫醇催化剂等。 5)设计范围 本催化制烯烃装置包括反应-再生部分、主风机及烟气能量回收部分、分馏汲取稳定部分(含气压部分)、产汽及余热回收部分、精制部分。 6)主要设计指标 干气中3=含量1.0(V)。 催化剂自然跑损0.7kg/t。 再生催化剂定碳 主要产品:液化石油气、高辛烷值低烯烃的汽油、轻柴油。 2 副产品:油浆和干气。 (2) 建设项目试生产状况 1)人员配备和培训状况 人员配备状况 A.成立了试生产领导小组和各职能组,并明确它们的职
15、责分工。 B.依据设计文件规定的操作岗位技术的困难程度,确定岗位人员所需的文化程度,并据此配备人员。 C.在投料试车前一个月,配齐了各岗位作业人员。 培训状况 A.生产装置的各级领导及每个职工均经过全员培训。 B.生产指挥人员及工艺技术骨干、班组长和主要操作人员经过了培训,并模拟演练,考试合格后上岗,按操作规程要求娴熟操作。 C.机械、电气、仪表修理人员参与了培训,培训内容包括主要装置的检修和大修内容,学习本公司机械、电气、仪表结构和性能等规程。 D.仪表限制系统的操作人员还学习了相关的专业学问。 2)技术打算工作 编制了试生产方案,内容包括编制试生产方案的目的、试生产指挥系统、试生产前必需具
16、备的条件、试生产要达到的目的、试生产的步骤、程序、试生产要达到的技术经济指标、试生产须要的原料气统计、试生产的进度安排、试生产事故应急预案、指挥机场设置及人员通讯录。通过专家评审后报阿拉善盟平安生产监督管理局备案。 制定了各项平安技术操作规程,打算了投料试车和正常生产所需的报表、台账、技术档案、图表等。 3 3)平安打算工作 在公司的监督下,按国家相关标准对各工序设备、管道等进行冲洗、吹扫及打压等试验。检查可燃气体报警检测仪器的灵敏牢靠性,检查平安排放系统的牢靠性,检查火警系统以及防火、防腐、急救等设施和器材的完备性。 按国家有关标准对全部压力容器、平安阀等进行测试,并备案。 对仪表开关状态及
17、限制回路逐一进行测试, 生产技术部、设备部、平安管理部、基建部等职能部室对生产装置从工艺、设备、电气、仪表、平安设施等方面按专业口进行了具体检查,以及对静电跨接安装、防雷设施进行了具体核查及完善。 组织学习岗位平安职责和作业平安规程和平安管理制度。 4)物资及外部条件打算工作 按试生产安排打算各种物资、原料;筹划产品的试生产期间的产量及销售安排及产品的主要流向。 (3)主要装置试运行状况 1)试生产方案的备案状况 由生产运行部、设备节能部、平安管理部及工程管理部分析探讨建设项目试生产可能出现的平安问题及对策,并根据有关平安生产的法律、法规、规章和标准组织编制了山东石大科技石化有限公司100万吨
18、/年催化裂扮装置试生产方案,报送日照市平安生产监督管理局备案,日照市平安生产监督管理局于2013年8月1日出具了该项目试生产方案备案告知书,其备案文件号: 日安监危化项目备字2013 12 号。文件规定试生产期限为2013年8月1日至2014年2月1日。 4 我公司借鉴新海石化的试生产及生产运行阅历,成立了由我公司副总经理任总指挥的试生产领导小组,对成员职责进行了明确分工,制定了齐全的平安管理制度和平安、技术操作规程,对试生产中可能出现的各类问题均制定了应急处理预案,并经过演练。生产操作人员均经过平安三级教化以及上岗技能培训,并取得上岗资格证。 2)调试、试车状况 试车前的打算工作: 2013
19、年6月7月初动力电系统、反应各设备、分流各塔器、稳定各塔器、各种泵、循环水系统以及其他公用工程设施投运正常,进料管线、储罐、仓库储存系统处于良好待用状态,为试生产供应先决条件。 在试生产前,单体试车等全部工程施工调试完毕,各种原材料、防护用具等打算足够,能够满意试生产须要,并对工艺联锁及平安装置的有效性进行了检测,均完好有效,符合设计要求。 3)装置调试试车状况 该项目于2013年8月5日投料试车,生产装置全线贯穿,在确保平安的前提下,生产逐步提量,试生产期间,产品合格品率实际完成 100%。 4)设计指标达产状况 该项目于 2013年7月16日投料试车。该项目在试车过程中未出现人身伤亡事故及
20、生产平安及质量事故,原油日加工量可达到2400t,处理实力达到 100 万 t/a 的设计处理实力,产品质量经化验合格率达到100%。 2013年8月5日起先试生产, 2013年11月5日8点2013年11月28日8点对该项目进行了72小时考核, 3天共加工原油7300t,平均日加工量 2433.3t,能够达到设计150万 t/a 的处理量要求,产品质量符合国家 5 标准要求。 5)试运行中出现问题及解决方法 运转机泵联轴器振动大:缘由分析,电机和泵不同轴,不在一条直线上,设备运转产生噪音和振动,从而带来设备隐患。处理措施:联系机修车间修理人员,经过修理人员和厂家修理人员的调试和加固,机泵的振
21、动全部解决,机泵运转正常。 部分工艺管线法兰渗漏,缘由分析:垫片损坏,螺栓未有紧固到位,热紧过程中遗漏,处理措施:在是生产中发觉法兰有渗的现象,车间管理人员刚好联系保运人员进行紧固和更换垫片,现在装置全部的法兰连接未有跑、冒、滴、漏、渗等现象,保证了装置平稳生产。 机组电负荷大,装置整体能耗比实际值偏大,需参考其他同类厂家找到节约措施。 (4)平安设施运行状况 1)预防事故设施 检测、报警设施:压力、温度、液位等报警设施,消防温感、声光报警设施、仪器全部运行良好,技术数据、测试指标牢靠,能够真实反应现场各项须要检测参数的实际状况,出现异样状况后能够刚好报警。 设备平安防护设施:防护罩、防护屏、
22、负荷限制器、行程限制器,制动、限速、防雷、防潮、防晒、防冻、防腐等设施,在试生产过程记录、状况总结中起到应有的作用,未见发生因防护设施故障和缺陷产生的人身损害、超负荷、超行程、制动失常、限速失灵、防雷失效、曝晒、冻裂爆管、腐蚀损坏等事故现象发生,传动设备平安锁闭设施、电器过载爱护设施、静电接地设施等防护功能牢靠。 6 防爆设施:各种电气、仪表的防爆设施,易燃易爆气体和粉尘形成等设施,阻隔防爆器材,防爆工器具运行和运用正常,没有发生因防爆设施运行不良产生的平安事故。 作业场所防护设施:作业场所的防静电、防噪音、通风(除尘、排毒)、防护栏(网)、防滑、防灼烫等防护效果良好。 平安警示标记:包括各种
23、指示、警示作业平安和逃命避难等警示标记全部悬挂在醒目位置并且运用正常。 2)限制事故设施 泄压和止逆设施:用于泄压的阀门(平安阀)、止回阀及放空管等设施,真空系统的密封设施在生产过程中运行良好,能够起到限制事故扩大化的作用。 紧急处理设施:生产过程中停电运用紧急备用电源,紧急迫断等设施,紧急停车、仪表联锁等设施检验运用正常,能够满意各项紧急处理要求。 3)削减与消退事故影响设施 灭火设施:灭火器、蒸气、消火栓、消防水管网等灭火设施通过检测和消防验收,经过内部消防应急演练,现场运行和运用状态一切正常。 紧急个体处置设施:洗眼器、应急照明灯等设施调试运行正常。 劳动防护用品:依据各岗位工作性质,给
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 催化裂化 机组 人员 工作总结 精选 井下 作业 队伍
限制150内