50万吨:中间验收报告.doc
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1、50万吨/年煤焦油轻质化项目中间验收报告50万吨/年煤焦油轻质装置区辽宁诚实工程管理有限公司2015年6月20日目 录一、 工程项目概况 -2二、工程施工情况 -3三、土建专业检查与验收 -3四、防火涂料检查验收 -4五、动、静设备检查与验收 -5六、 工艺检查与验收 -8七、 电气检查与验收 -11八、仪表安装检查与验收 -13一、工程项目概况 1.工程名称:内蒙古庆华集团有限公司50万吨/年煤焦油轻质化项目2.建设地点:庆华精细化工园区3.建设性质:新建项目4.工程规模:煤焦油加氢装置由 主装置区 中间罐区 重组分罐区 轻质油罐区 煤焦油罐区 地面火炬 中心控制室 污水提升泵站 罐区储运变
2、电室 总变配电站 机修厂房 空氮站 装置区给排水 罐区泵房 压缩机厂房、预处理 反应区等组成:5.设计单位:陕西煤业化工集团(上海)胜帮化工技术有限公司6.监理单位:辽宁诚实工程管理有限公司7.承包单位: 中国化学第十三建设有限公司(负责主装置区土建、安装、电气、仪表等)中化二建集团有限公司(负责储运罐区、及外围工程等)陕西化建工程有限责任公司(负责硫酸装置安装、电气、仪表等)吉林吉海建筑工程公司(负责50万吨装置区及硫酸装置土建)湖南湘潭防腐安装有限公司(负责50万吨/年煤焦油装置的部分防火涂料)河南省防腐保温开发有限公司(50万吨/年煤焦油装置的部分防火涂料)北京科安达消防工程有限公司包头
3、分公司(负责 50万吨/年煤焦油装部分防火涂料)河南省金鑫防腐保温工程有限公司(负责50万吨管道、设备的防腐保温)8、工程预期目标:工程开工日期:2012年4月15日 工程中交日期:2013年8月30日9、工程质量等级:合格二、工程施工情况: 1、.本工程原计划于2012年4月15日开始实施,至2013年8月30日完成,由于资金短缺原因,使工程拖期。2015年6月10日50万吨/年煤焦油轻质化装置设备、工艺管道、电气、仪表安装已全部完成,三查四定查出的不合格项还有十项未整改完成,管理公司已下达监理通知单,要求在本月末整改完成,7月15日组织预验收。 2、 50万吨/年煤焦油轻质化项目配套的1.
4、6万吨/年WSA制硫酸装置截止现在才完成50% ,计划8月末完成(待资金充足情况下),这样整个50万吨/年煤焦油轻质化项目就能全部竣工。 3、监理检查验收依据:依据监理合同签订的范围内容检查验收,依据GB/T50319-2013建设工程监理规范要求验收,依据各专业工程质量验收规范 4、各专业在开工前,审查施工单位的企业资质、开工报告、特种作业岗位人员资格证书或上岗证书、施工组织设计(方案)、技术交底等相关资料是否符合相关要求。三、土建专业检查与验收 1、土建专业开工前,检查进场的钢材、水泥等,经现场检查和审查相关质量证明文件,进场原材料数量、质量符合设计材料表要求,同意进场使用。 2、构架四基
5、础是回填区,基础较深,因此需要土方换填,在换填层夯实施工时,监理旁站发现施工人员没按建筑地基与基础工程施工质量验收规范GB50202-2002厚度夯实施工,规范要求每层250 350厚度(mm)分层夯实,施工单位采用振动压实机 ,每层厚度超过350mm厚,监理现场立即叫停,把多填的土层清除,然后再夯实,派一名监理员旁站监督完成基础夯填工作。 3、50万吨/年煤焦油轻质化配套工程污水处理厂配变电室地沟挡墙砌筑时,施工单位使用甲醇排放的污水搅拌砂浆,被我监理巡检时发现,当场叫停,并把已搅拌好的砂浆清除现场,更换清水后继续施工。 4、构架七、构架八、泵房八、泵房九杯口柱基砼浇筑时,监理巡检发现,施工
6、单位准备浇筑C30混凝土,但没有报验,就前去检查基础,发现基础杯口内存在杂物不干净,监理立即阻止浇筑,并安排施工单位人员立即清理,全部清理干净后,报监理检查符合混凝土结构工程施工质量验收规范GB50204-2011规定,允许浇筑。监理对施工单位没给监理报验,就进行下道工序施工下达监理通知单的书面警告,如再有类似情况发生,就给予经济处罚。 5、钢筋绑扎报验泵房八、泵房九基础梁钢筋绑扎箍筋图纸要求8150,监理抽查施工单位绑扎成8200,间距超出允许偏差值,有部分绑扣松,监理立即停止他单位施工,进行整改,次日整改完成,监理现场检查符合混凝土结构工程施工质量验收规范GB50204-2011要求,允许
7、下道工序施工。 6、压缩机厂房基础模板报验,监理现场检查,发现有的模板安装的不牢固,容易在浇筑砼时涨模,有的空隙不严密,容易在浇筑砼时漏浆,监理现场做了指导,要求施工单位整改,整改后又报监理复查,检查结果符合设计要求,误差在允许偏差范围内,监理签字验收,允许下道工序施工。存在的问题: 1、罐区地面硬化存在夯实不到位现象,有局部地方塌陷、面层脱落。2、环形基础涂料脱落 3、毛石挡墙未勾缝、未抹压顶4、砼基础还残留安装模板时用的螺栓未清理干净,有的抹灰脱落,土建问题已通知施工单位整改。四、防火涂料检查与验收1、 各种施工机具证明材料及检测报告齐全有效,符合防火涂料施工作业要求2、进场防火涂料材料:
8、经监理审查材料合格证、出厂检测报告齐全、期限有效,监理要求对进场防火涂料必须复检,建设单位、管理公司现场见证施工单位进行防火涂料现场随机取样送至具有资质实验室进行复检。2、 防火涂料施工范围:包括构架、管廊架、泵房钢结构和设备裙座(含基础)。3、 施工质量控制:1) 施工前监理要求对钢材表面、设备裙座进行杂物等彻底清理后进行拉毛处理,经监理现场检查监督表面处理和拉毛符合设计和规范GB50205-2001、CECS24:90要求。2) 监理对防火涂料喷涂、粘钉和涂抹进行现场隐蔽检查和检验批检查。喷涂要求达到0.4-0.6Mpa、粘钉间距小于500mm、每层涂抹厚度均符合设计和规范GB50205-
9、2001、CECS24:90要求。3) 监理对防火涂料表面成型质量和厚度进行现场实地随机抽检测量经抽检大部分厚度达到合同要求,并已挂网。存在问题: 存在个别厚度达不到合同要求部位,尤其是横梁下表面;极个别部位存在未挂网处(高处)和裂纹。监理抽检发现后立即对各单位下发通知单要求其限期(7月15日前)对以上缺陷进行整改,整改质量必须达到合同要求,符合验收规范要求。整改过程中监理进行监督检查,整改完成后,由建设单位、管理公司、施工单位共同进行验收,验收按合同和规范GB50205-2001、CECS24:90执行五、动、静设备检查与验收1设备、材料进场验收:在设备到现场后,由业主、监理单位、供货商共同
10、按设备装箱清单和设备技术文件对安装的设备清点、登记和检查,对其中的重要零部件按质量标准进行检查验收,并按石油化工静设备安装工程施工质量验收规范GB50461-2008,设备安装工程施工及验收通用规范GB50231-2009 验收,符合要求。 2、设备的吊装:监理旁站监督,由起重总指挥统一指挥,信号明确,起重指挥者配置口哨和指挥彩旗,符合石油化工安装工程施工质量验收统一标准 SH/T 3508-2011,石油化工机器设备安装工程施工及验收通用规范SH/T3538-2005 要求。 3、垫铁安装:监理检查垫铁的距离为5001000mm符合石油化工安装工程施工质量验收统一标准 SH/T 3508-2
11、011, 风机、压缩机、泵安装工程施工及验收规范GB50275-2010 石油天然气建设工程施工质量验收规范:设备安装工程 SY42012007 要求4、监理旁站安装精度的调整:设备吊装到位后根据设备安装的技术要求和精度,调整设备自身和相互位置状态,检测设备零部件之间的相对位置误差及整体位置精度和部分形状精度,调整过程中测量人员及厂家人员现场跟踪,确保各项精度误差在允许偏差范围内,符合石油化工静设备安装工程施工质量验收规范GB50461-2008,风机、压缩机、泵安装工程施工及验收规范GB50275-2010要求。 5、零部件装配:设备与基础固定完毕后,对零部件进行装配,包括塔盘,塔内件等部件
12、的组装。根据总装配图,零部件进行组装,监理检查组装符合生产厂家的技术文件要求。检查间距、水平度等符合(石油天然气建设工程施工质量验收规范:设备安装工程 SY42012007 石油化工安装工程施工质量验收统一标准 SH/T 3508-2011)要求。安装验收合格 6、储罐压力试验:罐壁强度及严密性试验时,罐内充水高度达到最高液位并保持48h后,罐壁无渗漏、无异常变形验收合格。 7、润滑与设备加油(动设备):保证机械设备正常运转,润滑油路和润滑部位要洁净,润滑剂符合设备说明书要求,设备用油和润滑剂加入的量适当。主要检查油温、油压,过滤网规格、安装位置。监理现场旁站监督检查,符合(风机、压缩机、泵安
13、装工程施工及验收规范GB50275-2010,化工机器安装工程施工及验收通用规范HG20203-2000 )要求。8、设备试运转:完成上述工序后,进行单机试运行,统一指挥,无异常现象,方可进入联动运行。主要检查内容有:温度、振动、位移。监理现场跟踪检查,符合风机、压缩机、泵安装工程施工及验收规范GB50275-2010,化工机器安装工程施工及验收通用规范HG20203-2000 要求。存在的问题: 1、作业人员资格问题:由于焊工属于特种作业人员,人员需要有特种作业证书,焊工还需要在现场进行焊接考试,项目进展过程中,十三化建有部分焊工不符合要求,监理在审查资料过程中发现了问题,并及时纠正,将不具
14、备资格的施工人员驱除现场。 2、反应器及高压换热器等都没有随机佩带产品的合格证明文件,由于是压力容器需要进行特种设备的监督检验,至今施工单位也没有到特种设备监督检验部门办理告知备案,需要业主方与厂家进行沟通解决。竣工资料组卷也无法完成。(管理公司与厂家沟通过,厂家要欠款) 3、内件安装过程中,根据验收规范紧固螺丝要在原基础上用不锈钢焊条进行点焊,十三化建在施工过程中没用不锈钢焊条,监理巡检发现,及时纠正。 4、设备调平找正阶段问题:由于土建施工过程中,电机基础预埋168螺柱套管在砼浇注过程中,中心线偏移,造成电机底座地脚螺栓不能正常安装,监理巡检过程中发现了此问题,及时与业主沟通做出解决方案,
15、扩孔安装,处理了问题。 5、在高压换热器管口与管道的焊接过程中,出现了焊接成型差有气渣的情况,监理过程中及时发现并与厂家沟通,异种钢的焊接因换热器材质的问题有特殊要求,经厂家建议采用焊条Ni625,焊丝ER2NiCoMo-3,并充氮气保护焊,顺利完成整改,检查合格。 6、加热炉,减压塔在内设计的操作平台布局不合理,根据现场实际情况,业主做了调整,施工单位按业主调整后的方案,完成施工任务。 7、压缩机K202B进出口跨线单向阀法兰与八角垫不匹配,泵P-218A,B动程没有组装就预制配管焊接,压缩机气缸冷却系统改为循环冷却,5泵房屏蔽泵水冷却管道直接与泵体焊接安装,没有加带进口法兰,4泵房P-20
16、1A上水管道离开泵的入口法兰距离不够(50-70mm为准)等问题,监理在巡视检查中发现,及时纠正要求施工单位限期整改,整改后监理检查合格。8、设备试运行阶段问题:压缩机K-203A出口放空管线晃动大,进气缓冲罐法兰缺防静电跨接,K-203B填料漏氮气,K-202A机身大盖和两侧侧盖螺栓未紧固,入口管线震动大,左,右级活塞杆温度偏高110,K-201A盘车器生成限制其远传无变化,注油管线有两处连接处漏油等问题,在试运行阶段厂家、业主、监理现场跟踪此问题,都已解决,试运正常。 9、重庆水泵厂生产的加氢精制和裂化4台高压进料泵从去年底试车过程中就有填料泄漏现象,填料更换后又发现活塞杆镀层脱落,管理公
17、司与厂家多次沟通解决此问题,2015年4月厂家到现场对安全阀进行调试,但设备仍有轻微泄漏现象发生。 六、工艺管道安装检查与验收1、 各种施工机具证明材料及检测报告齐全有效,符合施工作业要求2、 特殊工种作业人员,经审查相关有效证件和现场考试符合施工作业要求3、 焊接工艺评定符合并覆盖现场各种材质管道焊接要求4、 进场管道材料、元件等,经现场检查和审查相关质量证明文件,进场原材料数量、质量符合设计材料表与规范(SH3501-2011、GB50235-2010)要求5、 阀门试验:经现场对阀门外观检查、审查和复检相关质量证明文件、对壳体试验与密封试验旁站,阀门试验符合设计和规范(SH3501-20
18、11、GB50235-2010)要求6、 管道组对:经现场巡视检查、监督,管道组对按照工艺评定和规范(GB50236-2011)进行操作。组对间隙、坡口打磨、错边、角度符合工艺评定和规范要求7、 管道焊接:现场巡检、监督,管道焊接过程能按照工艺评定和规范(GB50236-2011)进行焊接操作,引弧、冲氩、层间温度、预热范围 符合设计和规范(GB50236-2011)要求。 8、 取源部件开孔、焊接:监理现场跟踪监督检查取源部件的开孔部位、角度、方位、大小、内洁度及焊接表面符合设计和规范(GB50236-2011)要求 9、 无损检测:装置区各管道焊口无损检测方式及比例按设计要求进行检测和随机
19、抽检,监理现场旁站,并审查检测报告。一次合格率达到98%以上。合格部位检测结果符合设计和规范(SH3501-2011、GB50235-2010)要求。 10、 管道焊口热处理:为消除应力,部分管道焊口需进行热处理。监理现场巡检、过程抽检和复检检测报告。管道焊口热处理的位置、数量、温度、时间、硬度值符合设计文件和规范(SH3501-2011)要求 11、管道安装:装置区管道安装的位置、坡度、标高等大部分均符合设计及规范(SH3501-2011、GB50235-2010)要求。个别部位存在施工质量问题 12、 伴热线安装:伴热线安装位置、间距、排液位置符合设计图纸要求。13、阀门安装:监理现场检查
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