d一通力高线艺脱针事故调查报告0602肖宜.ppt
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1、D一通力高线艺脱针事故调查一通力高线艺脱针事故调查报告报告20180602肖宜肖宜D1.FailureDescription(问题描述)(问题描述):when(什么时候):5月12日10:00where(在哪里):PACK车间箱体装配who(谁):尹荣琴what(发生了什么):驱动器线束有退针现象,检22箱有4箱不良why(为什么发生):来料不良how(发生的过程)-Timeline(发生及处理过程时间记录):9:00左右开始生产10:00左右品质检验发现整车通讯线束和驱动器线束有退针现象15:00左右16:30左右17:00左右重新返工的2箱已返工合格下转,2箱不合格的线束已退库能重新返工的
2、2箱生产返工,2箱不合格的线束生产退库重新目视检验已装配好的箱体线束,无异常,正常下转D2.Containment actionD2.Containment action(短期防堵措施)(短期防堵措施)临时措施:1)产线及仓库已生产系统由供应商进行返工全检线束,品质检查,合格后检测下转 2)客户端20套设计部已经到现场及时处理。3)仓库一通线艺库存300pcs,由采购安排供应商返工(2018年6月2日已返工完成)D3.Root cause analysisD3.Root cause analysis(根本原因分析)(根本原因分析)1、一通线艺来料异常;2、品质发现问题反馈问题时未开异常单反馈及
3、彻底跟进结果,只是对现场做了不合格换货和现场再检验,未跟进IQC对仓库库存进行跟进追溯;3、控制计划中要求检验方式为目检,无法完全检出异常;4、检验线束无规范的检验方法及工具5、来料检验5月初才开始检验线束退针问题,检验手法为用手拉D4.Corrective&preventive actionD4.Corrective&preventive action(纠正正预防措施)防措施)1、生产出现问题,品质及时开出异常单反馈并立即通知相关责任部门人员到场确认,由品质主管负责人检查执行情况并跟进异常处理情况,连续两次为关闭报告经理层面,抄送总监层面;连续3次未处理需要报告总监层面,抄送副总-王蔓赟-执行日期:2018年6月3日2、每周针对产线重大异常(或连续2次开单未关闭的问题点)开会检讨措施及落实情况-肖宜/每周(持续)3、线束脱针根本原因分析-陈雪蓉通知供应商回复时间?4、跟进供应商回复整改报告并确认改善效果-李越/时间?5、制定来料检验标准的线束检验手法和检验工具-郭良石/时间?THANK YOU!结束语结束语谢谢大家聆听!谢谢大家聆听!10
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