最新常减压蒸馏装置PPT课件.ppt
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1、常减压蒸馏装置常减压蒸馏装置1、装置简介装置简介大庆石化公司炼油厂原第三套常减压车间(后更名为常减压二车间,以下简称二套)始建于89年,91年7月投产,设计年开工8000小时,加工大庆原油350万吨。3.1低压变频技术 98年装置在常压各侧线、中断回流、顶回流、塔顶产品,减压各侧线、中断回流、顶回流等工艺流程无分支控制较简单的侧线上,采用了17台低压变频器,在控制方面与DSC系统对接,完成系统控制。3.2高压变频技术 2000年装置对630KW原料泵上采用变频器进行了技术论证,由于原料泵所配备的电机为6000V高压(炼油厂首次使用高压变频器),而且是为装置提供原料的设备,换热网络分支多,所以从
2、设备的选型、电器安装、工艺控制三个方面进行充分论证,以确保装置安全,平稳生产。3.2.1设备的选型 为满足生产需要及便于今后系统维护和运行安全,选定技术已经成熟的高高方式,取消升压变压器(升压变压器系频带要求宽的特种变压器,损耗大,效率低,是在高高变频技术不成熟时的替代手段)。3.2.2电器安装电器安装 利用在线运行的高压电机和高压开关柜并在其间加一台高压变频器,即可完成系统控制,这种方案可节省一台高压开关柜。3.2.3工艺控制 由于装置工艺流程换热网络分支多,流量平衡难度大,对取消控制阀后易产生偏流、取热不均、调节分支流量不便等诸多不利因素,所以方案保留控制阀、开度在85%90%起到微调平衡
3、流量作用,同时考虑到泵的工、变频互备用及变频器的闭环控制,在DCS控制流程上编制一个逻辑开关,同时增加两个手操控制器,保证系统控制的灵活性。(见下图3)图示:开关位于“1”表示塔底液位与原油四路串级控制;开关位于“2”表示塔底液位直接受变频器控制 3.3变频器投用后效果如下:3.3.1降低了换热系统压力,设备泄漏点、故障率明显下降。3.3.2噪声降低,改善生产环境。3.3.3节电,截止目前装置总装机容量1637KW,年节电效益200余万元。3.3.3为装置长周期运行夯实基础。4、减压系统改造 4.1减压抽真空系统改造 针对减压真空泵效率低耗汽量大问题。对减压抽真空系统进行了改造。把两级四台真空
4、泵更换为新型高效喷射式真空泵,为了保证抽真空效果和降低噪音,将原抽空系统的管线进行改造,此对策实施后,真空泵1.0MPA蒸汽用量由原来的7.8吨/时降到目前4.5吨/时,减压塔顶真空度由94KPA上升到95.5KPA。同时减压区域噪音下降10分贝,由于蒸汽量减少,减顶冷凝器面积相对增加,操作弹性增大,减顶抽真空系统对外界操作条件变化适应能力增强,提高了装置的操作平稳率。4.2减压渣油抽出线的改造 几年来生产中频繁出现减压渣油泵抽空问题,对操作影响非常大,经核算将减压塔抽出线由DN300mm改为DN450mm;管内渣油流速由来0.906m/s降到0.403m/s,同时对减压渣油泵进行改造,在入口
5、加上诱导轮,有效地减缓流速和机泵气蚀问题,从而解决了渣油泵抽空问题。5、注剂、注剂 5.1破乳剂与脱盐剂 二套设有一级电脱盐系统,而原油中的金属类碳酸盐、环烷酸盐形成的难容物影响换热效率,传统的破乳、洗涤脱除的只是部分钠盐而其它盐类难以除去,脱后含盐平均3mg/l。系统中注入破乳剂、脱盐剂、洗涤水,在电场的作用下产生了如下效果5.1.1脱除Na、Ca、Mg、Fe、金属离子,平均脱除率50.31%。5.1.2脱后含盐平均1.8mg/l,为下游装置提供优质原料。5.1.3保证原油换热系统高效运行。5.2防垢剂 由于装置采用33台螺纹管换热器,其中90%在高温渣油系统中运行,装置连续运行两年,换后温
6、度由开工初期305下降到283,98年5月装置检修时发现换热器结垢、结焦相当严重,为了缓解结垢问题,在减压渣油系统采用了防垢剂。投用后效果显著,装置连续运行1165天,换后温度286,为装置长周期运行创造了有利条件。6、改善生产、生活环境、改善生产、生活环境 6.1解决减顶瓦斯问题 装置自原始开工以来,减顶瓦斯均未得到很好的回收利用,即浪费了能源又造成了环境污染,2000年初经与设计单位合作,设计出WYQ-D100型无压液体气体节能环保燃烧器,将减顶瓦斯引入加热炉,投用后效果很好,百分之百回收减顶瓦斯,达到了三顶瓦斯全部回收利用,即改善了生产、生活环境又回收了能源,降低加工损失。6.2装置消防
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