最新常见发动机故障分析PPT课件.ppt
《最新常见发动机故障分析PPT课件.ppt》由会员分享,可在线阅读,更多相关《最新常见发动机故障分析PPT课件.ppt(44页珍藏版)》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。
1、常见发动机故障分析常见发动机故障分析1 1发动机燃油消耗大的原因发动机燃油消耗大的原因2 2燃油燃油“气阻气阻”产生原因与预产生原因与预防防3 3发动机上不能堵塞的孔发动机上不能堵塞的孔4 4发动机机油压力为何反常发动机机油压力为何反常5 5水冷发动机过热的原因及水冷发动机过热的原因及排除排除6活塞环磨损的原因有哪些活塞环磨损的原因有哪些7 7废气涡轮增压器故障废气涡轮增压器故障8 8发动机烧瓦的诊治发动机烧瓦的诊治10发动机拉缸的原因及预发动机拉缸的原因及预防防11发动机烧瓦的诊治发动机烧瓦的诊治1212奥迪轿车润滑系结构的奥迪轿车润滑系结构的特点特点1313富康轿车润滑系结构的富康轿车润滑
2、系结构的特点特点1414普通型桑塔纳机油灯报普通型桑塔纳机油灯报警警4.4.发动机机油压力为何反常发动机机油压力为何反常 发动机机油压力高低标志着润滑系技术状况的好坏,一旦机油压力出现反常现象,应立即查明原因,予以排除。现将机油压力常见的反常现象及原因简述如下:一、机油压力一直很低无论发动机处于何种转速或何种温度情况下,机油压力表指示油压始终低于0.05Mpa,机油压力警报灯闪亮。其原因主要有:1.机油油量、油质不符合要求。如油底壳内机油过少;机油变稀、变质,粘性下降;机油中混入水分、柴油、汽油等。2.机油泵严重磨损或装配不当,泵油压力达不到要求,机油在泵内内漏过多。3.机油集滤网或滤清器被油
3、泥严重堵塞,机油难以进入主油道。4.机油泵进油管接头密封不严,存在严重吸气现象。5.润滑油路有严重泄漏现象,使主油道内机油从泄漏处大量流回油底壳而卸压。泄漏的部位主要有:机体上的工艺油堵松动;机油管破裂;曲轴颈离心净化油腔螺塞松脱;曲轴轴承或凸轮轴轴承配合间隙过大等。6.机油压力表和感应塞失灵(将感应塞导线拆下直接搭铁,此时若压力恢复正常,说明感应塞损坏)。二、机油压力突然降至零 发动机工作中,机油压力由正常值突然降至零,此时应立即停机检查,以免酿成烧瓦事故。机油压力突然消失的原因主要有:1.油底壳放油螺塞松脱,或机油管折断、裂损,机油大量漏失。2.回油阀调压螺栓松脱,机油从回油阀处流回底壳。
4、3.机油集滤器滤网突然被异物堵死,机油无法进入主油道。4.机油泵传动轴、传动销断,机油泵突然停止运转。5.机油压力表突然损坏。三、机油压力突然升高许多发动机稳速运转时,机油压力由正常值0.3-0.4Mpa突然升高,超过限压阀的限压值0.6-0.7Mpa,有时表针指向刻度外。其原因主要有:1.限压阀、回油阀突然卡死不能开启,使主油道内多余的机油不能流回油底壳。2.主油道内有异物突然堵塞,使油压急剧升高(可拧下主油道工艺螺塞检查)。3.转子式机油细滤器喷孔堵塞,使机油全部由粗滤器进入主油道,异致油压升高。4.机油压力表损坏(发动机熄火后,机油压力表仍指示在高油压处不动)。需要指的是,机油压力过高并
5、非好事,它不仅使机油泵负荷增加,而且可使安全阀常开,机油未经粗滤器过滤就直接送往摩擦表面,加剧摩擦副的磨损;若安全阀卡滞,会冲坏粗滤器滤芯,并引起主油道被滤芯碎片堵塞。四、机温升高后机油压力下降发动机冷机(刚启动)时机油压力正常,随着机温的升高,机油压力逐渐下降。其主要原因是机温升高后机油粘度下降,润滑油路泄漏损失增加,如机油变质、牌号不符,或曲轴颈与轴承、凸轮轴颈与轴承的配合间隙过大等,都会出现这种情况。五、发动机转速越高,机油压力越低发动机中、小油门时油压正常,加大油门后油压表指示值下降甚至趋于零,减小油门后油压又趋于正常。其原因主要有:1.油底壳内留有洗车布、纸片、絮胶状杂质。在发动机怠
6、速运转时,机油泵的真空吸力小,杂物悬浮于油底壳机油底部,供油正常。发动机转速提高后,机油泵的真空吸力增大,将悬浮于机油中的杂物吸附在滤网上,堵住了滤网使机油供应不畅,油压下降。减小油门后机油泵吸力又减小,杂物在自重的作用下又落下悬浮于机油中,供油正常、油压又上升。2.塑料质地集滤网在热机时变软,加大油门后滤网中心的凸起部分被吸起,堵住进油管口,使供油突然中断。3.调压阀、回油阀弹簧折断,加大油门后球阀打开卸压,但油压降低后弹簧不能使球阀回位,造成油压持续降低。六、机油压力大幅度波动当发动机怠速运转时油压正常,中、高速运转时,机油压力幅度波动(油压表指针在0-0.6MPpa之间来回摆动或颤动),
7、其原因主要有:1.机油泵吸入空气。当发动机中高速运转时,机油泵吸力增大,空气从机油管路密封不严处乘虚而入,由于空气具有可压缩性,从而造成油压波动(进气严重时无油压)。2.调城市阀或回油阀弹簧受异物卡滞,或弹簧弯曲与座孔碰擦,使弹簧运动受阻,球阀的打开和关闭都显得比较困难。当主油道内油城市升高、球阀打开时,主油道内卸压,但因弹簧的阻滞作用,直至油压降至很低甚至接近于零时球阀才关闭,接着主油道内油压又上升,球阀又打开如此循环往复,造成机油压力大幅度波动。5.5.水冷发动机过热的原因及排除水冷发动机过热的原因及排除 水冷发动机最适宜的工作温度(指气缸盖中冷却液的温度)是80-90,超过这个温度即为过
8、热。过热将导致发动机工作状况恶化,运动副间的油膜被破坏,机件磨损加速,甚至造成烧瓦、抱轴和拉缸等严重机械事故。水冷发动机过热的原因和排除方法如下:1、风扇胶带断裂或松驰风扇胶带断裂或松弛后,将导致风扇不转或转速低,这时需更换胶带或对胶带的张力进行调整。检查胶带张力是否合适的方法是,在胶带的中部用手指以3-5kg的力量下压,其垂度为10-20mm即可。2、冷却系统的冷却液不足通常的解决方法是向冷却系统中被充冷却液,但应查找导致冷却液缺少的原因。其原因一般是散热器、水泵、橡胶水管及接头等处漏水,应根据不同原因分别采用焊修、更换和紧固等方法排除故障。3、发动机缸体和散热器积垢太重一般来说,使用时间较
9、长的发动机容易出现缸体和散热器积垢太厚的现象,致使散热不良。排除的方法是,对缸体和散热器进行化学清洗;常用的化学清洗液有8%的烧碱溶液、10%的碳酸钠溶液和2.5%的盐酸溶液。采用前两种清洗液时,应使溶液在冷却系统内保留10-12H;采用第三种清洗液时,则应该在注入后即启动发动机,使其在无载荷的低转速下运转1H。清洗过程中,应取出节温器;清洗液放出后,应将放水开关全部卸下以清除污垢,然后用清水按逆流法冲洗发动机的水套和散热器,直至流出的水全部清洁为止;冲洗时,水压应控制在30kpa以内。因为化学清洗液有较强的腐蚀性,清洗时应注意避免溅到人的眼内或沾到皮肤上。4、水泵发生故障水泵发生故障的原因有
10、:轴承、叶轮、衬垫或水封圈损坏,修理或更换上述故障件,即可排除故障。5、减振垫损坏发动机或散热器的减振垫损坏后,会使风扇导流罩与风扇的相对位置改变,致使发动机温度升高,此时,应更换减振垫。6、散热器的散热片被污物堵塞散热片被堵塞后会使气流通过散热器时受到阻塞,这时应清除堵塞污物。7、节温器工作不良或不起作用检查节温器工作是否正常的方法有:将节温器放入带温度计的盛水容器内;缓慢加热到节温器开启温度,保持5min,检查节温器是否开阀;继续加热使水温达到节温器阀门全开的温度,保持5min,测量节温器的提阀量;水温降至65以下时,检查节温器阀门是否紧贴阀座。上述检查中若有一项不良,则应更换节温器。8、
11、缸垫烧蚀缸垫烧蚀会引起窜气,从而导致发动机过热。判断方法是:在发动机运转过程中,通过散热器加液口观察,若冷却液中出现连续气泡,则必须更换缸垫。9、点火时间或喷油时间不正确应调整点火时间或高压油泵的喷油时间,10、长时间超负荷运转应降低负荷或停机一段时间,降低发动机的温度。11、变矩器、变速器和液压系统工作不正常。应查找变矩器、变速器和液压系统的故障根源并进行排除,以降低冷却液的温度。12、发动机在2500m以上的高海拔地区使用。高原地区气压低,冷却液的沸点降低,使用中冷却液挥发加快,导致冷却液缸少而使发动机过热;另一方面,高原空气中含氧量少,使发动机燃烧恶化、冒黑烟,随着排气温度的升高而产生后
12、燃现象,导致发动机过热。为此,可以以降低功率为代价,调小供油量,同时采用压力密封散热器(开启压力为50-70kpa)和低凝点、高沸点的冷却液,并安装被偿水箱等方法,以有效地解决高海拔地区发动机过热的故障。6.6.活塞环磨损的原因有哪些活塞环磨损的原因有哪些?活塞环通常用灰铸铁铸造,为提高耐磨性,环面多半镀铬或喷铜。试验表明,镀铬可以把环的耐磨性提高2-3倍,气缸的最大磨损也可减少20-30。活塞磨损有两种形式:(1)磨料磨损。磨料磨损主要是由进入气缸的尘土、机械杂质等引起的。这些尖锐的杂质附在缸壁上,发生活塞环和活塞的磨料磨损,并通过润滑油到处传递。第一道气环的环压较大,磨损最快。(2)拉毛磨
13、损。拉毛是一种熔接过程,即在相互移动表面的高出部分因温度很高,间隙很小,相互严重摩擦,活塞环的小片金属暂时熔化,发生熔接、拉毛。活塞环的拉毛通常发生在第一道气环到达气缸上止点的位置,因为此处的温度最高,润滑最差,而且环相对缸壁有短暂的停顿,所以最容易发生拉毛。拉毛一产生,迅速扩张,当拉毛继续扩展,气环和油环的密封作用遭到破坏,漏气和润滑油消耗增加。7.7.废气涡轮增压器故障废气涡轮增压器故障 为了提高柴油机气缸的进气量,现代柴油机大多装有废气涡轮增压器。废气涡轮增压装置的介入,使大幅度提高柴油机的输出功率,降低燃油消耗成为可能。但部件的增多,在另一方面也增加了潜在的故障点。下面以东风八平柴装用
14、的B系列柴油机为例,分析说明其常见故障。一、基本原理及结构 废气涡轮增压器的工作原理。排气管接在增压器的涡轮壳上,柴油机排出的具有一定压力的高温废气经涡轮壳进入喷嘴环,由于喷嘴环的通道面积做成由大到小,因而废气的压力和温度降低,而速度却迅速提高。这个高温、高速的废气气流,按一定方向冲击涡轮,使涡轮高速旋转。废气的压力、温度和速度越高,涡轮转速也越高。通过涡轮的废气最后排入大气。与此同时,与涡轮固装在同一根转子轴上的压气机叶轮也以相同的速度旋转,将经滤清器滤清过的空气吸入压气机壳。高速旋转的压气机叶轮把空气甩向叶轮的外缘,使其速度和压力增加,并进入形状做成进口小出口大的扩压器,因此气流的速度下降
15、,压力升高。再通过断面由小到大的环形压气机壳,使空气压力继续升高。高压空气流经柴油机进气管进入气缸,将与更多的柴油混合燃烧,以保证发动机发出更大的功率。6BT柴油机装用HIC8253AFEI8DA型增压器,增压器主要由同一轴上的涡轮和压气机叶轮及轴承系统,两端的压气机壳和涡轮壳及密封装置和润滑系统组成。压气机叶轮的叶片为前倾后弯式,涡壳为无叶喷嘴双腔涡流式。涡轮和轴焊接在一起。轴承系统采用全浮式滑动轴承。压气机壳和轴承壳、涡轮壳和轴承壳之间均可以旋转,并用V型卡箍或压板固定于任一个角度,即压气机出口和涡壳进口的方向可任意调整,以满足不同的需要。二、常见故障及处理废气涡轮增压器在使用中,其转子轴
16、承、密封环和甩油环损坏后,以及增压器进气管和机油回油管阻力增大时,将使发动机出现机油消耗虽大、排气冒烟、动力有时下降以及增压器有金属摩擦声等故障。当出现上述故障时,可根据故障现象予以分析判断和检查排除。1增压器空气压气机端测机油现象一:机油消耗量大,但排气烟色正常,动力也不下降。这种情况一般是由于机油渗漏造成的。此时应先检查发动机润滑系外部油管(包括增压器进、回油管)是否漏油。如不漏油,则拆检增压器的废气排出口,如有机油痕迹,可判定靠涡轮一端的密封环损坏,机油由此进入涡轮室,并从废气排出口漏掉,应更换此密封环。现象二:机油消耗量大。排气冒蓝烟,但动力无下降。这是由于机油从增压器、发动机进气管进
17、入燃烧室被烧掉所造成的。其原因可能是增压器回油管不畅通,机油在转子总成的中间支承处积留过多后便沿转子轴流入叶轮;也可能是靠叶轮一端的密封环或甩油环损坏后,机油由此进入叶轮室,然后随室内增压后的空气一同经进气管压入燃烧室二次燃烧。具体检查可打开压气机出气口或发动机进气直管(橡胶软管),看管口、管壁是否粘附有一些机油。如有机油,应先拆检机油回油管是否畅通。如不畅通,则故障由中间支承处积油过多引起,应将回油管疏通后装复;如畅通,则故障由叶轮一端的密封环或甩油环损坏所造成,应拆开增压器进行换修,否则将会因烧机油造成发动机燃烧室严重积碳,损坏喷油嘴 现象三:机油消耗量大,排气冒蓝烟或黑烟且动力下降。其原
18、因一是活塞组与气缸之间的间隙因磨损过大,机油窜入燃烧室而燃烧;二是在空气被增压器吸入的过程中,空气流遇较大阻力,压气机进气口处的压力太低,造成机油渗漏进入压气机内,随压缩空气一起进入燃烧室内燃烧。所以,这时候会出现机油燃烧所产生的蓝色排气和动力下降。同时还由于进气阻力大,压入燃烧室的空气量不足。燃烧不完全而产生排气冒黑烟现象。为判明故障产生的原因,可检查进气直软管壁内有无机油,是否存在压扁使气流受阻或空滤有堵塞现象。如管口和管壁有机油,则故障由后者造成,应清洗或更换空气滤清器滤芯,保持进气管道畅通。2增压器有金属摩擦声当排气冒黑烟、功率下降以及增压器有金属摩擦声时,其原因是增压器转子轴承或止推
19、轴承磨损过多所致。轴承磨损后,叶轮转速下降,增压效率降低,致使发动机进气量不足,燃烧不完全,排气冒黑烟,动力下降。同时涡轮转子总成的径向和轴向摆差增大,使涡轮和叶轮的叶片与涡轮壳和叶轮壳产生摩擦,出现金届摩擦声。当出现此故障时,应拆下增压器进行检修,并视情更换损坏的零件。增压器正常工作时,由于涡轮转子的高速旋转,也会产生正常旋转声音,进、排气接口由于连接不好会产生漏气的声音。在实践中,要注意区别判断处理 8.8.发动机烧瓦的诊治发动机烧瓦的诊治 发动机连续烧瓦,是指发动机因某种原因造成烧瓦故障,经维修后工作不久,甚至在修后试车时又发生烧瓦故障。烧瓦严重影响了发动机的工作效率和维修成本。导致发动
20、机连续烧瓦的直接原因是维修和使用不当,其主要原因有以下几点:1烧瓦后未彻底清洗润滑油道 发动机烧瓦时会产生大量金属磨屑,这些金属磨屑会随着机油进入润滑油道并在油道内沉积下来,造成润滑油道的堵塞,若未及时清洗疏通,换上新轴瓦后由于润滑油道的堵塞而再次烧瓦。因此烧瓦后一定要用柴油或汽油彻底清洗油道,更换或清洗机油滤请器滤芯,并将各润滑油道吹净疏通,然后再注入清洁的机油。2烧瓦后未更换脏污变质的机油有些驾驶员为节省开支,发动机长期使用脏污变质的机油,使曲轴轴承得不到良好的润滑而烧瓦。烧瓦后,机油中磨屑杂质增多此时若仍不更换机油,将会发生连续烧瓦。因此,应使用符合规定的清洁的机油,并按使用周期及时更换
21、。烧瓦后,一定要检查油底壳中机油的质量,如已变质应换用新油;如未变质,应放出机油,经过滤、沉淀后再用。3烧瓦后曲轴产生变形和损伤,修复时未校正和修磨发动机烧瓦抱轴时,高速旋转的曲柄连杆机构受到猛烈制动,曲轴极易产生弯扭变形,轴颈表面会受到烧蚀、划痕、失圆等不同程度的损伤。修复时若不检查、校正和修磨曲轴,只是单纯地换瓦,因轴瓦与轴颈配合关系被破坏,曲轴各主轴颈、连杆轴颈的圆度及圆柱度发生偏差,摩擦加剧,会导致连续烧瓦。因此,烧瓦后一定要仔细检验和修磨曲轴,并严格按照修理尺寸修配轴瓦。4更换轴瓦后未经磨合运转即带负荷工作由于更换纳新轴瓦(特别是刮削后)工作表面并不十分光滑平整,它与曲轴轴颈不能形成
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 最新 常见 发动机 故障 分析 PPT 课件
限制150内