2022年数控机床中几种无报警故障修理.docx
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1、精选学习资料 - - - - - - - - - 个人资料整理 仅限学习使用数控机床中几种无报警故障的修理 中)故障一 中捷 THY5640 立式加工中心,在工作中发觉主轴转速在500r/min 以下时主轴及变速箱等处有异常声音,观看电机的功率表发觉电机的输出功率不稳定,指针摇摆很大;但使用1201r/min 以上时反常声音又消逝;开机后,在无旋转指令情形下,电机的功率表 会自行摇摆,同时电机漂移自行转动,正常运转后制动时间过长,机床无报警;依据查看到的现象,引起该故障的缘由可能有主轴掌握器失控,机械变速器或电机上 的缘由也不能排除;由于拆卸机械部分检查的工作量较 大,因此先对电气部分的主轴掌
2、握器进行检查,掌握器 为西门子 6SC-6502;第一检查掌握器中预设的参数,再检查掌握板,都无反常,经查看电路板较脏,按要求 对电路板进行清洗,但装上后开机故障照旧;因此掌握 器内的故障缘由临时可排除;为确定故障在电机仍是在 机械传动部分,必需将电机和机械脱离,脱离后开机试车发觉给电机转速指令接近450r/min 时开头显现不间断的反常声音,但给 1201r/min 指令时反常声音又消逝;为此我们对主轴部分进行了分析,原先低速时给定的450r/min 指令和高速时的4500r/min 指令对电机是一样在最高转速,只是低速时通过齿轮进行了减速,所以故 障在电机部分基本上可以确定;经分析,反常声
3、音可能 是轴承不良引起;将电机拆卸进行检查,发觉轴承确已 坏,在高速时轴承被卡造成负载增大使功率表摇摆不 定,显现偏转;而在停止后电机漂移和制动过慢,经检 查是编码器的光盘划破,更换轴承和编码器后全部故障 全部排除; 该故障主要是主轴旋转时有反常声音,因此 在排除时应查清声源,再进行检查;有反常声音常见为 机械上相擦,卡阻和轴承损坏;故障二加工中心主轴定向不准或错位;加工中1 / 8 名师归纳总结 - - - - - - -第 1 页,共 8 页精选学习资料 - - - - - - - - - 个人资料整理 仅限学习使用心主轴的定向通常采纳三种方式,磁传感器,编码器和 机械定向;使用磁传感器和
4、编码器时,除了通过调整元 件的位置外,仍可通过对机床参数调整;发生定向错误 时大都无报警,只能在换刀过程中发生中断时才会被发 现;有一次在一台改装过的加工中心上显现了定向不准 的故障,开头时机床在工作中常常显现中断,但显现的 次数不许多,重新开机又能工作,故障反复显现;经在 故障显现后对机床进行了认真观看,才发觉故障的真正 缘由是主轴在定向后发生位置偏移,古怪的是主轴在定 向后如用手碰一下 和工作中在换刀时当刀具插入主轴 时的情形相近 主轴会产生向相反方向漂移,检查电气 部分无任何报警,机械部分又很简洁;该机床的定向使 用编码器,所以从故障的现象和可能发生的部位来看,电气部分的可能性比较小,机
5、械上最主要的是联接;所 以打算检查机械联接部分,在检查到编码器的联接时发 现编码器上联接套的紧定螺钉松动,使联接套后退造成 与主轴的联接部分间隙过大使旋转不同步;将紧定螺钉按要求固定好后故障排除;发生主轴定向方面的故障应依据机床的详细结构进行分析处理,先检查电气部分,如确认正常后再考虑机械部分;数控机床加工精度反常故障的爱护生产中常常会遇到数控机床加工精度反常的故障;此类故障隐藏性强、诊断难度大;导致此类故障的缘由主要有五个方面:1机床进给单位被改动或变化; 2机床各轴的零点偏置 NULL OFFSET 反常; 3轴向的反向间 隙BACKLASH 反常; 4电机运行状态反常,即电气及掌握部分故
6、障;5机械故障,如丝杆、轴承、轴联器等部件;此外,加工程序的编制、刀 具的挑选及人为因素,也可能导致加工精度反常;1. 系统参数发生变化或改动系统参数主要包括机床进给单位、零点偏置、反向间隙等等;例如 SIEMENS 、FANUC 数控系统,其进给单位有公制和英制两种;机床修理过 程中某些处理,常常影响到零点偏置和间隙的变化,故障处理完毕应作适时地调整和修改;另一方面,由于机械磨损严峻或连结松动也可能造成参数实 测值的变化,需对参数做相应的修改才能满意机床加工精度的要求;2 / 8 名师归纳总结 - - - - - - -第 2 页,共 8 页精选学习资料 - - - - - - - - -
7、个人资料整理 仅限学习使用2. 机械故障导致的加工精度反常一台 THM6350 卧式加工中心,采纳 FANUC 0i-MA 数控系统;一次在铣削汽轮机叶片的过程中,突然发觉 Z 轴进给反常,造成至少 1mm 的切削误差量 Z 向过切 ;调查中明白到 :故障是突然发生的;机床在点动、MDI操作方式下各轴运行正常,且回参考点正常;无任何报警提示,电气掌握部分硬故障的可能性排除;分析认为,主要应对以下几方面逐一进行检查;1检查机床精度反常时正运行的加工程序段,特殊是刀具长度补偿、加工坐标系 G54G59的校对及运算;2在点动方式下,反复运动Z 轴,经过视、触、听对其运动状态诊断,发觉 Z 向运动声音
8、反常,特殊是快速点动,噪声更加明显;由此判定,机械方面可能存在隐患;3检查机床 Z 轴精度;用手脉发生器移动Z 轴, 将手脉倍率定为1100 的挡位,即每变化一步,电机进给0.1mm,协作百分表观看Z 轴的运动情形;在单向运动精度保持正常后作为起始点的正向运动,手脉每变化一步,机床Z 轴运动的实际距离d=d1=d2=d3 =0.1mm ,说明电机运行良好,定位精度良好;而返回机床实际运动位移的变化上,可以分为四个阶段:机床运动距离d1d=0.1mm 斜率大于 1;表现出为d=0.1mmd2d3 斜率小于 1;机床机构实际未移动,表现出最标准的反向间隙;机床运动距离与手脉给定值相等 常运动;斜率
9、等于 1,复原到机床的正无论怎样对反向间隙参数 1851进行补偿,其表现出的特点是:除第阶段能够补偿外,其他各段变化仍旧存在,特殊是第阶段严峻影响到机床的加工精度;补偿中发觉,间隙补偿越大,第段的移动距离也越大;分析上述检查认为存在几点可能缘由:一是电机有反常;二是机械方面有故障;三是存在肯定的间隙;为了进一步诊断故障,将电机和丝杠完全脱 开,分别对电机和机械部分进行检查;电机运行正常;在对机械部分诊断中 发觉,用手盘动丝杠时,返回运动初始有特别明显的空缺感;而正常情形 下,应能感觉到轴承有序而平滑的移动;经拆检发觉其轴承确已受损,且有 一颗滚珠脱落;更换后机床复原正常;3. 机床电气参数未优
10、化电机运行反常一台数控立式铣床,配置FANUC 0-MJ 数控系统;在加工过程中,发现 X 轴精度反常;检查发觉 X 轴存在肯定间隙,且电机启动时存在不稳固现象;用手触摸 X 轴电机时感觉电机抖动比较严峻,启停时不太明显,JOG方式下较明显;分析认为,故障缘由有两点,一是机械反向间隙较大;二是 X 轴电机3 / 8 名师归纳总结 - - - - - - -第 3 页,共 8 页精选学习资料 - - - - - - - - - 个人资料整理 仅限学习使用工作反常;利用 FANUC 系统的参数功能,对电机进行调试;第一对存在的间隙进行了补偿;调整伺服增益参数及N 脉冲抑制功能参数,X 轴电机的抖动
11、排除,机床加工精度复原正常;4. 机床位置环反常或掌握规律不妥一台 TH61140 镗铣床加工中心,数控系统为 FANUC 18i ,全闭环掌握方式;加工过程中,发觉该机床 Y 轴精度反常,精度误差最小在 0.006mm左右,最大误差可达到 1.400mm;检查中,机床已经依据要求设置了 G54工件坐标系;在 MDI 方式下,以 G54 坐标系运行一段程序即“ G90 G54 Y80 F100;M30;”,待机床运行终止后显示器上显示的机械坐标值为“-1046.605 ”,记录下该值;然后在手动方式下,将机床Y 轴点动到其他任意位置,再次在 MDI 方式下执行上面的语句,待机床停止后,发觉此时
12、机床机械坐标数显值为“-1046.992”,同第一次执行后的数显示值相比相差了0.387mm;依据同样的方法,将 数显的示值不定;用百分表对Y 轴点动到不同的位置,反复执行该语句,Y 轴进行检测,发觉机械位置实际误差同数显显示出的误差基本一样,从而认为故障缘由为 Y 轴重复定位误差过大;对 Y 轴的反向间隙及定位精度进行认真检查,重新作补偿,均无成效;因此怀疑光栅尺及系统参数等有问题,但为什么产生如此大的误差,却未显现相应的报警信息呢.进一步检查发觉,该轴为垂直方向的轴,当 Y 轴松开时,主轴箱向下掉,造成了超差;对机床的 PLC 规律掌握程序做了修改,即在 Y 轴松开时,先把 Y 轴使能加载
13、,再把 Y 轴松开;而在夹紧时,先把轴夹紧后,再把 Y 轴使能去掉;调整后机床故障得以解决;数控机床故障诊断与调试几例由于现代数控系统的牢靠性越来越高,数控系统本身的故障越来越低,而大部分故障主要是由系统参数的设置,伺服电机和驱动单元的本身质量,以及强电元件、机械防护等显现问题而引起的;设备调试和用户修理服务是数控设备故障的两个多发阶段;设备调试阶段是对数控机床掌握系统的设计、编制、系统参数的设置、调整和优化阶段;用户修理服务阶段,是对强电元件、伺服电机和驱动单元、机械防护的进一步考核,以下是数控机床调试和修理的几个例子 : 例 1 一台数控车床采纳 80 2 5 掌握系统,、轴使用半闭环控制
14、,在用户中运行半年后发觉轴每次回参考点,总有 2、3的误差,而且误差没有规律,调整掌握系统参数后现象仍没消逝,更换伺服电机后现象照旧存在,后来认真分析后估量是丝杠末端没有备紧,经过螺母备紧后现象消逝;例 2一台数控机床采纳 81 0系统,机床在中作中程序突然消逝,经过检查发觉储存系统电池已经没电,更换电池,将传到系统后,机床可以正常运行;由于 81 0系统没有电池方面的报警信息,因此, 81 0系统在用户中广泛存在这种故障;例 3 一台数控车床配 -系统,在调试中常常显现闪烁、发亮,没有字符显现的现象,我们发觉造成的缘由主要有 :亮度与灰度旋钮在运输过程中显现震惊;系统在出厂时没有经过初始化调
15、整;系统的主4 / 8 名师归纳总结 - - - - - - -第 4 页,共 8 页精选学习资料 - - - - - - - - - 个人资料整理 仅限学习使用板和储备板有质量问题;解决方法可按如下步骤进行 :第一,调整的亮度和 灰度旋钮,假如没有反应,请将系统进行初始化一次,同时按键和 键,进行系统启动,假如仍没有正常显示,就需要更换系统的主板或储备 板;例 4一台加工中心6 2 40,采纳80 55 掌握系统,在调试中轴精度有很大偏差,机械精度经过检查没有发觉问题,经过技术人员的 调试发觉直线轴与旋转轴的伺服参数的运算有很大区分,经过重新运算伺服参数 后,轴回参考点,运行精度一切正常;对
16、于数控机床的调试和修理,重要的是吃 透掌握系统的梯形图和系统参数的设置,显现问题后,应第一判定是强电问 题仍是系统问题,是系统参数问题仍是梯形图问题,要善于利用系统自身的 报警信息和诊断画面,一般只要遵从以上原就,当心谨慎,一般的数控故障都可以 准时排除;二 浅谈数控机床故障排除的一般方法四、交换法 所谓交换法就是在分析出故障大致起因的情形下,利用备用的印刷线路板、模 板、集成电路芯片或元件替换有疑点的部分,从而把故障范畴缩小到印刷线路板或 芯片一级;例 4: 63 50 加工中心旋转工作台抬起后旋转不止,且无减速,无任何报警信号 显现;对这种故障,可能是由于旋转工件台的简易位控器故障造成的,
17、为进一步证 实故障部位,考虑到该加工中心的刀库的简易位控器与转台的基本一样;于是采纳 交换法进行检查,交换刀库与转台的位控器后,并按转台位控器的设定对刀库位控 器进行了重新设定,交换后,刀库就显现旋转不止,而转台运行正常,证明了故障 的确出在转台的位控器上;五、原理分析法 依据组成原理,从规律上分析各点的规律电平和特点参数,从系统各部 件的工作原理着手进行分析和判定,确定故障部位的修理方法;这种方法的运用,要求修理人员对整个系统或每个部件的工作原理都有清晰的、较深的明白,才可能 对故障部位进行定位;例 5: 71 0 数控车床显现轴进给失控,无论是点动或是程序进给,导轨一旦 移动起来就不能停下
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