降低四高炉上料系统设备故障率(QC成果).pptx
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1、降低四高炉上料系统降低四高炉上料系统武钢炼铁厂原料车间二工段自主管理小组武钢炼铁厂原料车间二工段自主管理小组设备故障设备故障率率小小 组组 名名 称称原料车间二工段原料车间二工段QC小组小组 成成 立立 时时 间间2007年年1月月5日日格格 言言精心上料,服务高炉精心上料,服务高炉 课课 题题 名名 称称降低四高炉上料系统设备故障率降低四高炉上料系统设备故障率 小小 组组 类类 型型现场型现场型组组 长长谭世界谭世界 活活 动动 日日 期期2010.9.30至至2011.9.30课课 题题 注注 册册2010.3小小 组组 成成 员员10人人出出 勤勤 率率活活 动动 频频 次次2次次/月月
2、QC教育时间教育时间48小时以上小时以上100小组成员简介如下:小组成员简介如下:序号序号姓姓 名名性别性别年龄年龄文化程度文化程度职职 务务分工分工1谭世界谭世界男男4848大大 专专组组 长长全面负责全面负责2李宇松李宇松男男4040大大 专专副副 组组 长长现场管理现场管理3吴吴 波波男男3333本本 科科组组 员员全面协调全面协调4胡学宝胡学宝男男4343大大 专专组组 员员现场实施现场实施5刘刘 宏宏男男4545大大 专专 组组 员员技术实施技术实施6李华伟李华伟男男4040大大 专专组组 员员现场实施现场实施7喻喻 辉辉男男4343高高 中中组组 员员现场实施现场实施8陈陈 鹍鹍男
3、男3333大大 专专组组 员员配合实施配合实施9陈志华陈志华男男4545大大 专专组组 员员现场实施现场实施10沈艳丽沈艳丽女女3030大大 专专组组 员员数据统计数据统计高炉厂部要求设备故障率设备故障率1 %1 %降低四高炉设备故障率降低四高炉设备故障率课题选定课题选定存在问题存在问题我们将此次课题的目标设定为:我们将此次课题的目标设定为: 将原料系统设备故障率由原来的将原料系统设备故障率由原来的1.621.62降低到降低到1 1。 设备故障检修时间(分钟)设备故障检修时间(分钟) 类别2010年故障率称斗故障称斗故障振动筛振动筛故障故障皮带故障皮带故障其他故障其他故障一季度一季度1.98%
4、57116530015二季度二季度1.24%31012016022三季度三季度1.66%600135180161-3季度季度平均值平均值1.62%494140 21317四、可行性分析四、可行性分析 20102010年年前三季度四高炉原料系统设备故障前三季度四高炉原料系统设备故障统计表统计表四高炉原料系统设备故障率高原因排列图四高炉原料系统设备故障率高原因排列图59%59%25%25%2%振动筛故障振动筛故障其其它它故障故障称称斗故障斗故障N=550从图中可以看出从图中可以看出称斗故障称斗故障是主要问题占是主要问题占59%10098845921315017皮皮带带机故障机故障理论分析可行理论分
5、析可行 根据以上现状调查,造成四高炉原料系统故障率高根据以上现状调查,造成四高炉原料系统故障率高的主要症结是称斗故障率高,从的主要症结是称斗故障率高,从2010年年1-3季度各项季度各项数据统计可以看出,称斗故障占了整个原料系统故障数据统计可以看出,称斗故障占了整个原料系统故障率的率的59%,如果能将称斗故障率降低,如果能将称斗故障率降低80,就可以将就可以将原料系统故障率降低到原料系统故障率降低到1%以下。以下。 1.62(1.620.590.8)0.86 解决称斗故障后,原料系统故障率解决称斗故障后,原料系统故障率便可达目标值便可达目标值1%1%。目标可行性依据 小组成员都是工段技术骨干,
6、有丰富的小组成员都是工段技术骨干,有丰富的实践经验,能针对问题提出最合理的解决实践经验,能针对问题提出最合理的解决方案,并确保方案能高效高质的执行。方案,并确保方案能高效高质的执行。本次活动为厂部指令性攻关课题,因而厂本次活动为厂部指令性攻关课题,因而厂部和车间将不遗余力地提供支持部和车间将不遗余力地提供支持 与其它高炉上料系统设备相比,四高与其它高炉上料系统设备相比,四高炉上料系统环境较之宽敞,改造空间大。炉上料系统环境较之宽敞,改造空间大。 能达到预期目标操作判断失误称称 斗斗 故故 障障 高高称斗悬挂高巡检力度不够环境因素环境因素粉尘多来料落差大使用周期长无故障预警人为因素人为因素设备因
7、素设备因素五、原因分析五、原因分析六、要因确认六、要因确认序序号号末末 端端 因因 素素确认内容确认内容验证方法验证方法验证标准验证标准确认人确认人确认时间确认时间序序号号末末 端端 因因 素素确认内容确认内容确认方法确认方法确认标准确认标准确认人确认人确认时间确认时间通过要因分析,我们找出通过要因分析,我们找出8 8个末端因素,并逐条对末端原因进行确认。个末端因素,并逐条对末端原因进行确认。确认一:确认一:1、巡检力度不够、巡检力度不够验证人验证人谭世界 李宇松时时 间间2010年10月验证方法验证方法现场抽查小组成员通过一个月抽查,发现岗位人员能够按照岗位操作规程进行设备巡检,每2小时巡检
8、一次,巡检率达100%.结结 论论不是要因不是要因2、操作判断失误、操作判断失误验证人验证人谭世界 李宇松时时 间间2010年10月验证方法验证方法现场抽查 我们对过去一年的设备事故记录进行统计,发现因操作判断失误造成的事故平均每季度才有一次。同时通过现场检查,岗位人员基本能按职责精心操作,未发现违反规程操作的现象。结结 论论抽查项目抽查次数违反次数岗位职责、工艺纪律执行情况20次0次确认二:确认二:不是要因不是要因3、无称斗故障预警装置、无称斗故障预警装置验证人验证人吴波 胡学宝 时时 间间2010年10月验证方法验证方法现场检查 四高炉开炉至今,未安装过称斗故障预警装置。然后我们又在全厂原
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