盾构姿态及管片拼装质量控制QC.pptx





《盾构姿态及管片拼装质量控制QC.pptx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《盾构姿态及管片拼装质量控制QC.pptx(37页珍藏版)》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。
1、Company Logo二二0 0一三年八月一三年八月 深圳地铁深圳地铁1111号线号线BTBT项目项目1130611306标标后亭站后亭站 松岗站区间松岗站区间管片拼装质量控制管片拼装质量控制QC中铁四局集团有限公司深圳地铁中铁四局集团有限公司深圳地铁11号线号线BT项目项目11306标项目经理部标项目经理部课题主要内容课题主要内容u 一一.概况概况u 二二.选题理由选题理由u 三三.现状调查现状调查u 四四.课题目标课题目标u 五五.原因分析原因分析u 六六.要因确认要因确认u 七七.对策计划对策计划u 八八.对策实施对策实施u 九九.效果检查效果检查u 十十.总结及今后打算总结及今后打算
2、一、概况一、概况 1 1工程概况工程概况u 后亭站后亭站松岗站区间位于宝安大道下方,两端车站均为地下松岗站区间位于宝安大道下方,两端车站均为地下两层岛式车站,线路整体呈南北走向,由后亭站始发,沿宝安大两层岛式车站,线路整体呈南北走向,由后亭站始发,沿宝安大道前进,依次穿越茅洲河、广深高速公路桥、松岗河后进入松岗道前进,依次穿越茅洲河、广深高速公路桥、松岗河后进入松岗站。站。u 隧道采用盾构法施工,为单圆盾构,盾构机外径隧道采用盾构法施工,为单圆盾构,盾构机外径6.28m,隧道采用隧道采用6块管片错缝拼装而成,管片环宽块管片错缝拼装而成,管片环宽1.5m,外径,外径6.0m,厚度,厚度0.3m,
3、隧道内径,隧道内径5.4m;隧道顶部覆土厚度;隧道顶部覆土厚度11.5m33.0m,隧道最大上坡坡率为,隧道最大上坡坡率为16.7,最大下坡坡率,最大下坡坡率5.7,变坡点采用圆曲线顺接,最小半径,变坡点采用圆曲线顺接,最小半径5000m;线路最;线路最小曲线半径小曲线半径830m,线间距,线间距12.020.3m。一、概况一、概况2.小小组概况组概况u 根据国家根据国家地下铁道工程施工及验收规范地下铁道工程施工及验收规范GB50299-1999规定规定, 管片在盾尾内拼装完成时,偏差宜控制为:高程和管片在盾尾内拼装完成时,偏差宜控制为:高程和平面平面50mm;每环相邻管片高差;每环相邻管片高
4、差5mm,纵向相邻环管片高,纵向相邻环管片高差差6mm。 u 后松盾构右线于后松盾构右线于7月月21日正式始发,盾构管片拼装后拖出盾日正式始发,盾构管片拼装后拖出盾尾时出现了管片错台、破损甚至连续破损的问题,最大错台达尾时出现了管片错台、破损甚至连续破损的问题,最大错台达到到22mm,为了攻克管片错台、破损这一难题,项目部专门成,为了攻克管片错台、破损这一难题,项目部专门成立了管片拼装质量控制立了管片拼装质量控制QC小组小组,定定 “管片拼装质量控制管片拼装质量控制”作为活作为活动课题。动课题。二、选题理由二、选题理由三、三、 现状调查现状调查现场现场管片管片拼拼装装存在的问题存在的问题:1、
5、 管片拼装出现错台管片拼装出现错台三、三、 现状调查现状调查2、管片错台及破损 2013年年8月月11日,日,QC小组成员对已施工的小组成员对已施工的60环管片进行了详细环管片进行了详细的错台破损统计的错台破损统计,并制成如下表格并制成如下表格:三、现状调查三、现状调查三、现状调查三、现状调查三、现状调查三、现状调查三、现状调查三、现状调查三、现状调查三、现状调查统计的统计的60环管片中纵向错台大于环管片中纵向错台大于6mm的有的有12环环,大于大于10mm的有的有5环,环,破损管片破损管片5环,管片合格率为环,管片合格率为78.3%。严格控制每环相邻管片高差严格控制每环相邻管片高差5mm5m
6、m,纵向相邻环管片高差,纵向相邻环管片高差6mm6mm,减少管片,减少管片破损情况发生,将管片合格率提高至破损情况发生,将管片合格率提高至95%95%以上。以上。四、课题目标四、课题目标五、原因分析五、原因分析工程部多次组织盾构施工所有技术员、盾构司机、作业队拼装手召工程部多次组织盾构施工所有技术员、盾构司机、作业队拼装手召开管片拼装质量分析会,并邀请南方公司副总工盾构施工专家到现场开管片拼装质量分析会,并邀请南方公司副总工盾构施工专家到现场进行技术指导,局盾构专家公司副总工程师邓能伟到项目部对管片拼进行技术指导,局盾构专家公司副总工程师邓能伟到项目部对管片拼装质量进行原因分析,并给项目部人员
7、进行管片拼装质量控制进行培装质量进行原因分析,并给项目部人员进行管片拼装质量控制进行培训。训。 管片拼装质量分析会管片拼装质量分析会五、原因分析五、原因分析1 1、管片错台原因分析、管片错台原因分析 1 1)盾构姿态较差,盾尾间隙不均匀出现局部过小,管片拼装完成)盾构姿态较差,盾尾间隙不均匀出现局部过小,管片拼装完成 后再拖出盾尾时,由于盾尾间隙过小,盾尾刷保护块强制将管片向内压后再拖出盾尾时,由于盾尾间隙过小,盾尾刷保护块强制将管片向内压缩,导致管片错台。缩,导致管片错台。 2 2)管片选型不合理,导致盾构机与管片趋势不匹配。)管片选型不合理,导致盾构机与管片趋势不匹配。 3 3)管片螺栓未
8、按要求进行复紧,导致管片失圆错台。)管片螺栓未按要求进行复紧,导致管片失圆错台。 4 4)盾尾本身失圆也是可能导致管片错台的原因之一。)盾尾本身失圆也是可能导致管片错台的原因之一。五、五、 原因分析原因分析2、管片、管片破破损损原因分析原因分析 1)衬砌环接头面没有形成在同一平面上,在管片结)衬砌环接头面没有形成在同一平面上,在管片结 构中存在间隙,发生了大值弯矩,构中存在间隙,发生了大值弯矩, 从而产生裂缝。从而产生裂缝。五、五、 原因分析原因分析 2)盾尾约束引起的裂缝问题)盾尾约束引起的裂缝问题 管片衬砌环的中心和盾构机的中心有偏移,由于盾构机方向管片衬砌环的中心和盾构机的中心有偏移,由
9、于盾构机方向和隧道的方向存在着偏离,无法充分保障盾尾的空隙,盾尾对和隧道的方向存在着偏离,无法充分保障盾尾的空隙,盾尾对管片提供了弯矩致使管片错台破损。管片提供了弯矩致使管片错台破损。五、五、 原因分析原因分析3)千斤顶推力引起的裂缝问题。)千斤顶推力引起的裂缝问题。 推进过程中有与管片选型不合理或盾构姿态控制不合理,致使盾推进过程中有与管片选型不合理或盾构姿态控制不合理,致使盾构机推进轴线与管片衬砌环的轴线间存在一定的夹角,造成千斤顶构机推进轴线与管片衬砌环的轴线间存在一定的夹角,造成千斤顶撑靴倾斜地作用在管片的接头面上,撑靴倾斜地作用在管片的接头面上, 形成对管片块体的损伤。形成对管片块体
10、的损伤。六、六、 要因确要因确认认确认一:盾构司机是否经验不足,导致盾构姿态控制较差确认一:盾构司机是否经验不足,导致盾构姿态控制较差确认方式确认方式调查分析调查分析标准标准从事盾构司机工作满一年以上,且操作符合规范从事盾构司机工作满一年以上,且操作符合规范 附表附表6-16-1人员因素人员因素 20132013年年8 8月月1313日,针对已施工的日,针对已施工的6060环管片错台情况进行分析,其中有环管片错台情况进行分析,其中有6 6处系处系管片选型有误致使盾尾间隙过小所致。跟班技术员虽经过系统培训但实际管片选型有误致使盾尾间隙过小所致。跟班技术员虽经过系统培训但实际接触盾构多为第一次接触
11、盾构多为第一次, ,刚接手理论与实际结合不紧密。刚接手理论与实际结合不紧密。结论:此项为主要原因。结论:此项为主要原因。确认二:跟班技术员判断失误,管片选型不合理确认二:跟班技术员判断失误,管片选型不合理确认方式确认方式调查分析调查分析标准标准根据盾构姿态、盾尾间隙、隧道曲线合理选型根据盾构姿态、盾尾间隙、隧道曲线合理选型20132013年年8 8月月1212日,日,QCQC小组成员对已施工的小组成员对已施工的6060环跟单记录进行了详细调查分环跟单记录进行了详细调查分析,推进过程中高程和平面均在析,推进过程中高程和平面均在50mm50mm以内,符合规范要求。以内,符合规范要求。结论:此项不是
12、主要原因。结论:此项不是主要原因。人员因素人员因素 附表附表6-26-2六、六、 要因确要因确认认 附表附表6-36-3人员因素人员因素 2013年年8月月15日,现场检查管片拼装结果,在人为操作无误的情况下虽调日,现场检查管片拼装结果,在人为操作无误的情况下虽调整较困难但基本无错台情况。整较困难但基本无错台情况。结论:此项不是主要原因。结论:此项不是主要原因。2013年年8月月14日,对管片拼装手组织了集体测试,考试平均成绩均在日,对管片拼装手组织了集体测试,考试平均成绩均在95分分以上,管片拼装准确率达以上,管片拼装准确率达100%。结论:此项不是主要原因。结论:此项不是主要原因。机械因素
13、机械因素 附表附表6-46-4确认三:管片拼装手操作是否符合规范确认三:管片拼装手操作是否符合规范确认方式确认方式考试加现场拼装考核考试加现场拼装考核标准标准考试成绩和现场操作均达标考试成绩和现场操作均达标确认四:管片拼装机存在微调不灵敏的情况确认四:管片拼装机存在微调不灵敏的情况确认方式确认方式现场检查现场检查标准标准在人为操作无误的情况下拼装管片是否符合要求在人为操作无误的情况下拼装管片是否符合要求六、六、 要因确要因确认认 附表附表6-56-5机械因素机械因素 2013年年8月月17日,查看全部日,查看全部20组油缸千斤顶撑靴旋转情况,有组油缸千斤顶撑靴旋转情况,有5组单缸存在组单缸存在
14、旋转情况,斜顶至管片易导致管片面应力不均残生裂缝。旋转情况,斜顶至管片易导致管片面应力不均残生裂缝。结论:此项为主要原因。结论:此项为主要原因。2013年年8月月16日,通过查看始发前的盾尾测量记录,横轴较竖轴长日,通过查看始发前的盾尾测量记录,横轴较竖轴长2cm,满,满足标准要求。足标准要求。结论:此项不是主要原因。结论:此项不是主要原因。方法因素方法因素 附表附表6-66-6确认四:盾尾失圆确认四:盾尾失圆确认方式确认方式查看记录查看记录标准标准小于千分之小于千分之5D5D确认六:千斤顶撑靴顶位不正确认六:千斤顶撑靴顶位不正确认方式确认方式现场检查现场检查标准标准撑靴边与管片内外边平行,不
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 盾构 姿态 管片 拼装 质量 控制 QC

限制150内