混凝土外观质量控制QC成果.pptx
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1、风机基础大体积混凝土风机基础大体积混凝土施工外观质量控制施工外观质量控制 发发 布布 人:人:*小组名称:砼事小组名称:砼事QC小组小组汇汇 报报 提提 纲纲一、工程概况一、工程概况二、二、QC小组简介小组简介三、选题理由三、选题理由四、现状调查四、现状调查五、设定目标五、设定目标六、可行性分析六、可行性分析七、原因分析七、原因分析八、要因确认八、要因确认九、制定对策九、制定对策十、对策实施十、对策实施十一、效果检查十一、效果检查十二、巩固措施十二、巩固措施十三、心得与体会十三、心得与体会一、 工程概况工程名称:工程名称:*建设地点:建设地点:*建设规模:建设规模:101.2MW并网风力发电场
2、并网风力发电场建设单位:建设单位:*施工单位:施工单位:* *共共46台风力发电机组台风力发电机组,单机容量,单机容量为为2200kW,总总装机容量装机容量101.2MW。二、QC小组简介小组名称小组名称砼事砼事QCQC小组小组 课课 题题风机基础大体积混凝土施工外观质量控制风机基础大体积混凝土施工外观质量控制活动时间活动时间2016.4-2016.8课题类型课题类型现场型现场型培训学习培训学习小组每人接受小组每人接受TQC教育教育52个学时,均取得个学时,均取得了统一考试合格成绩了统一考试合格成绩学习课时学习课时52学时学时姓姓 名名性别性别学历学历本小组任职本小组任职*专科专科组长(全面负
3、责)组长(全面负责)*专科专科副组长(现场调配)副组长(现场调配)*专科专科组员(资料收集、整理)组员(资料收集、整理)*专科专科组员(数据收集)组员(数据收集)*本科本科组员(质量检验)组员(质量检验)*本科本科组员(现场数据收集)组员(现场数据收集)*本科本科组员(安全检查)组员(安全检查)*专科专科组员(材料供应)组员(材料供应)制表人:制表人:* 制表时间:制表时间:2016年年4月月5日日 三、选题理由本工程为高海拔山地风力发电场,平均海拔本工程为高海拔山地风力发电场,平均海拔约为约为2900米。在现场施工时有很多因素都可米。在现场施工时有很多因素都可能导致施工外观质量问题。且外观质
4、量属于能导致施工外观质量问题。且外观质量属于质量控制中重要一部分,必须要做好。质量控制中重要一部分,必须要做好。本工程本工程为山地风场,属于地震带,有抗震要为山地风场,属于地震带,有抗震要求求。在后期吊装施工中,对风机基础质量要。在后期吊装施工中,对风机基础质量要求较高,基础一旦出现问题,将会引起很大求较高,基础一旦出现问题,将会引起很大的安全事故,保证承台大体积混凝土外观质的安全事故,保证承台大体积混凝土外观质量也是本工程的重点之一。量也是本工程的重点之一。由于气温逐渐降低等原因,本工程初期发生了由于气温逐渐降低等原因,本工程初期发生了风机基础承台表面裂缝等情况。风机基础承台表面裂缝等情况。
5、四、现状调查风机基础大体积混凝土施工外观质量调查表风机基础大体积混凝土施工外观质量调查表 序号检查内容检测点数合格点数合格率(%)不合格点数不合格率(%)1温度裂缝1008484637.52干缩裂缝637.53蜂窝麻面212.54表面不平整212.55其他00合计100848416100制表人:制表人:* 制表时间:制表时间:2016年年4月月10日日 为提高本工程风机基础大体积混凝土施工外观质量,QC小组针对已浇筑的10个风机基础大体积混凝土外观质量进行调查,共调查了100点,经过整理分析,编制了调查表如下:风机基础大体积混凝土外观质量缺陷频数统计表风机基础大体积混凝土外观质量缺陷频数统计表
6、 序号质量缺陷频数频率(%)1温度裂缝637.52干缩裂缝637.53蜂窝麻面212.54表面不平整212.55其他00合计14100制表人:制表人:* 制表时间:制表时间:2016年年4月月11日日 从上表可以看出,合格率为84%,依据风机基础大体积混凝土施工外观质量调查表绘制出承台大体积混凝土施工质量缺陷频数统计表,见表:风机基础大体积混凝土外观质量缺陷排列图风机基础大体积混凝土外观质量缺陷排列图 频数 N=16(点)干缩裂缝温度裂缝蜂窝麻面 表面不平整0频率 100%70304050809010037.5%75%87.5%制图人:*制图时间:2016年4月11日100%246812101
7、614102060频数 N=16(点)070304050809010037.5%75%87.5%100%102060结 论 温度裂缝 干缩裂缝 影响风机基础大体积混凝土影响风机基础大体积混凝土施工外观质量的主要因素施工外观质量的主要因素75%75%五、设定目标经小组论证,将目标设为风机基础承台大体积混凝土外观质量由84%提高到95%。制图人:*制图时间:2016年4月12日84%活动前目标小组活动目标对比柱状图95%六、可行性分析由于本工序对于后续的工作十分重要,所以控制好承台混凝土外观质量是非常重要的。由于干缩裂缝和温度裂缝的外观质量缺陷数占到总缺陷数的75%,只要解决这两项问题,大体积混凝
8、土外观质量合格率就可以达到:(100-16+12)100100%=96%95%公司领导对工程非常重视,加强对该项目的支持、指导和管理。项目技术人员具有丰富的现场施工经验。 结论:承台大体积混凝土施工外观质量提高到95%的目标可以实现。七、原因分析通过对上述资料的收集、整理、总结,QC小组分析讨论,绘出因果关联图:温度裂缝温度裂缝干缩裂缝干缩裂缝混凝土内外温差大施工人员施工技能不满足要求水流失快质量检查人员检查不仔细外部气温过低砼配合比不满足要求砼养护不及时操作不熟练技术交底不详细振捣棒振捣时间过长责任不明确质量责任落实不到位混凝土施工人员浇筑方法不当质量意识差思想不重视教育培训不到位制图人:*
9、制图时间:2016年4月16日砼运输时间过长出现离析现象水化热过大水泥含量过高混凝土坍落度不满足浇筑要求混凝土浇筑后发生泌水现象八、要因确认由关联图我们共找8个末端因素,并制定了要因确认计划表,进行了逐一确认。要因确认计划表序号末端因素确认内容确认方法确认标准负责人计划完成时间1教育培训不详尽是否对工人进行了专业培训,培训后是否进行了考核。调查分析、现场验证操作工人培训率必须达到100%,合格率达95%以上。*2016-42质量责任制度是否落实不到位项目部是否制定了的质量责任制度、是否落实到人调查分析项目部是否严格执行相关的质量制度,是否落实到实处*2016-43技术交底不详细是否进行了风机基
10、础承台大体积混凝土施工技术交底调查分析技术交底率100%,内容包含施工工艺、质量标准,并有签字*2016-44混凝土养护不及时、不到位是否针对大体混凝土的特点及时覆盖进行摭挡或定期适当洒水等养护措施调查分析砼浇筑完毕,应在12h内开始进行养护,至第21天为止,期间要持续保温保湿,确保砼强度正常增长*2016-45砼内外部温差过大查阅最近一段时间的天气情况,是否出现极端天气的情况调查分析有无连续5日平均气温低于5或日最低气温低于-3*2016-46混凝土配合比不满足要求混凝土配合比是否满足现场验证混凝土配合比必须满足设计要求与现场实际需求*2016-47砼运输时间过长出现离析现象砼自搅拌站至浇筑
11、前是否超过砼的初凝时间调查分析砼自搅拌站至浇筑前的时间不能超过砼的初凝时间*2016-48振捣棒振捣时间过长砼浇筑过程中,振捣棒振捣时间和振捣方法是否符合要求现场验证振捣棒每次振捣时间必须按照相关施工要求控制*2016-4制图人:*制表时间:2016年4月22日确认一:教育培训不详尽确认一:教育培训不详尽 2016年4月23日我们查阅了现场工人的考试卷子,考试合格率100%,现场施工人员对混凝土浇筑的施工流程都比较熟悉,能满足施工需要。非要因结论:确认二:质量责任制度落实不到位确认二:质量责任制度落实不到位 经过现场检查经过现场检查,本工程严格执行本工程严格执行质量管理体系、质量管理办法、质量
12、计划等文质量管理体系、质量管理办法、质量计划等文件件,确保将质量管理责任落实到人确保将质量管理责任落实到人,质量责任制度落实情况较好。质量责任制度落实情况较好。非要因结论:确认三:技术交底不详细确认三:技术交底不详细 经过现场实际调查及资料翻阅,本工程由项目总工编制了符合现场实际的砼经过现场实际调查及资料翻阅,本工程由项目总工编制了符合现场实际的砼浇筑技术交底,其交底记录内容详细,记录齐全,有签字,符合要求。现场大体积浇筑技术交底,其交底记录内容详细,记录齐全,有签字,符合要求。现场大体积砼浇筑时,有技术员在现场指导浇筑,发现问题后及时解决。砼浇筑时,有技术员在现场指导浇筑,发现问题后及时解决
13、。非要因结论:确认四:砼养护不及时、不到位确认四:砼养护不及时、不到位 通过对本工程的调查发现,本工程在混凝土浇筑完成后,未能及时覆盖塑料薄通过对本工程的调查发现,本工程在混凝土浇筑完成后,未能及时覆盖塑料薄膜防止水分流失和未做好保温措施造成的。膜防止水分流失和未做好保温措施造成的。要因结论:确认五:砼内外部温差过大确认五:砼内外部温差过大 根据现场施工日志的记载,在2015年10月至2015年11月期间,每天的天气日平均气温均低于5,日最低气温低于-3,故在2015年10月至2015年11月所浇筑的10个基础承台施工天气均属于冬季施工,但未得到现场管理及施工人员的足够重视。且由于本项目施工现
14、场的风速较大较强,经常将覆盖于混凝土之上的保湿薄膜和保温棉被掀开,所以造成了现场混凝土施工外观质量缺陷。在日常施工中必须要加强保温保湿工作。结论:要因确认六:砼配合比不满足要求 由于地质复杂等原因,设定于在冬季施工之前浇筑的混凝土被延迟到了十月至十一月,在自拌混凝土过程中,由于对现场施工的预估不足,而根据以往工程施工惯例,只是按规范和设计的要求添加减水剂,未添加防冻剂,且没有系统地对减水剂进行选择和规范的进行相关的试验,无法达到预期的效果,使混凝土产生裂缝。本工程的风机基础施工自2015年10月至2015年11月,此间经历气温降低、降雪等环境条件差异很大的施工时段,使用自拌混凝土,应根据浇筑时
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