最新影响锅炉经济性的重要问题分析和解决措施PPT课件.ppt
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1、影响锅炉经济性的重要问题分析影响锅炉经济性的重要问题分析和解决措施和解决措施一、排烟温度升高的原因及解决方法(一)一、排烟温度升高的原因及解决方法(一)(1)空预器蓄热元件污染严重,造成空预器换热效果变差)空预器蓄热元件污染严重,造成空预器换热效果变差 一旦蓄热元件上积灰结垢,吹灰也难以清除,必须采用压力水碱洗的方法才能恢复蓄热元件的清洁。保持适当的入口风温及对空预器吹灰是防止畜热元件污染的有效手段,应该根据燃煤灰分、排烟温度、硫分,确定合理的空预器入口风温并定时对空预器进行吹灰,防止空预器积灰污染的发生。二、排烟温度高、飞灰含碳高二、排烟温度高、飞灰含碳高同时出现共性因素及治理方法(三)同时
2、出现共性因素及治理方法(三)a)双进双出磨直吹式系统,在磨制软性杂物较多的小矿煤时,煤粉细度容易出现偏粗的原因是煤中软性杂物导致分离器入口挡板及回粉管堵塞、内锥筒下部舌板锁气器卡涩,使分离器失去分离作用。解决的办法首先应在上煤皮带间增设杂物分离设备,清除煤中杂物,其次是将回粉管加粗,并对回粉管及内锥下部舌型板锁气器进行改造,消除卡涩的因素,最后是根据分离器堵塞情况及时对分离器进行清理。保持双进双出磨系统分离器清洁是保证煤粉细度合格的基础,对此问题要增强认识。二、排烟温度高、飞灰含碳高二、排烟温度高、飞灰含碳高同时出现共性因素及治理方法(四)同时出现共性因素及治理方法(四)b)双进双出磨系统另一
3、个造成煤粉细度偏粗的原因是系统超出力运行。双进双出磨系统煤粉细度随着出力的增大而变粗,分离器档板发生堵塞及下部舌形板锁气器贯通以后,计算出粉量与给煤量严重不符,出力可以加的很大且不易被运行人员发现,系统往往超出力运行,导致煤粉细度严重变粗,引起飞灰、排烟温度的大幅度升高,因此运行控制上发现分离器工作不正常时,尤其应注意不使磨超出力运行。二、排烟温度高、飞灰含碳高二、排烟温度高、飞灰含碳高同时出现共性因素及治理方法(五)同时出现共性因素及治理方法(五)双进双出磨煤机分离器堵塞可以根据以下方面进行判断:在旁路风相同开度及磨相同出力下,磨出口温度是否大幅下降,容量风开度及风量是否大幅减小 计算出粉量
4、在料位不变时给煤量均值与计算出粉量之差是否增大 在旁路风开大以后是否能够保持住较高料位运行 煤粉细度化验结果是否大幅升高二、排烟温度高、飞灰含碳高二、排烟温度高、飞灰含碳高同时出现共性因素及治理方法(六)同时出现共性因素及治理方法(六)双进双出磨煤机回粉管堵塞可以根据以下方面判断:在回粉管上增设温度测点,测量温度是否明显下降 根据一次风管上的一次风静压数值变化判断回粉管堵塞,如出现一侧分离器对应的一次风管上的静压减小而另一侧增大,表明静压减小侧回粉管已堵塞。二、排烟温度高、飞灰含碳高二、排烟温度高、飞灰含碳高同时出现共性因素及治理方法(七)同时出现共性因素及治理方法(七)双进双出磨分离器清理时
5、必须同时兼顾分离器挡板、内锥下部舌形板、回粉管及其锁气器三个串联环节,只有这三个环节同时正常才能保持系统正常的运行,切莫顾此失彼。二、排烟温度高、飞灰含碳高二、排烟温度高、飞灰含碳高同时出现共性因素及治理方法(八)同时出现共性因素及治理方法(八)(2)细粉分离器分离效率下降)细粉分离器分离效率下降 细粉分离器分离效率下降将导致三次风严重带粉。a)细粉分离器分离效率下降是由于分离器下部下粉管锁气器工作不正常所致。当下部锁气器长期磨损以后容易锁气不严,当二个锁气器动作的重叠度不合适时,下粉管容易出现窜风现象,影响细粉分离器内部气流流场,造成分离器分离效率下降。解决办法是检修不严密的锁气器或调整锁气
6、器重锤位置,尽量不使二个锁气器同时动作。b)分离器效率下降的另一个原因是系统通风量太高,分离器筒体速度超过了3.5m/s。二、排烟温度高、飞灰含碳高二、排烟温度高、飞灰含碳高同时出现共性因素及治理方法(九)同时出现共性因素及治理方法(九)(3)制粉系统漏风严重)制粉系统漏风严重 制粉系统严重漏风导致三次风带粉增加的机理是:系统漏风增大以后,在磨出力不变的情况下,要保持磨出口温度,就要提高干燥剂入口介质温度,必然采用减小再循环风量、增大热风量的办法实现,此时系统通风量增大而再循环风量减小,三次风量必然增大,三次风带粉量也必然增大。解决办法是要消除系统漏点。三、单纯的灰渣含碳量三、单纯的灰渣含碳量
7、升高原因及解决办法(一)升高原因及解决办法(一)单纯的飞灰炉渣含碳量升高的原因主要是由于燃用煤质燃烬特性变差、煤粉细度控制不合适(偏粗)、跨煤种的混煤掺烧及下粉稳定性差等因素引起。(1)煤粉细度偏粗)煤粉细度偏粗 煤粉细度应根据燃煤干燥无灰基挥发分按下式控制R90=0.5nVdaf 或 R90=2+0.5nVdaf三、单纯的灰渣含碳量三、单纯的灰渣含碳量升高原因及解决办法(二)升高原因及解决办法(二)(2)燃用煤质偏差)燃用煤质偏差 燃用煤质着火及燃尽特性变差,主要表现在煤的干燥无灰基挥发分下降、发热量降低以及空干基水分减小等。煤质下降引起灰渣含碳量升高,在制粉系统出力有裕量的条件下可以采用减
8、小煤粉细度的办法解决。三、单纯的灰渣含碳量三、单纯的灰渣含碳量升高原因及解决办法(三)升高原因及解决办法(三)(3)混煤掺烧)混煤掺烧 对于混煤掺烧出现的灰渣含碳量升高,首先应尽量避免跨煤种的混磨混烧,其次要根据试验确定掺烧各种煤的比例及掺烧的方式。最好入厂煤根据煤种分类堆放,采用分仓上煤,分类磨制、分层送入的方法掺烧。掺烧时着火燃尽特性差的煤在下层送入以增加其在炉内停留时间,为保证着火稳定性,最好在炉内下层燃烧器区域增设部分卫燃带以提高该区域炉膛温度以改善煤的着火性能。三、单纯的灰渣含碳量三、单纯的灰渣含碳量升高原因及解决办法(四)升高原因及解决办法(四)(4)锅炉燃烧器进粉不稳定)锅炉燃烧
9、器进粉不稳定 a)进粉稳定性差的表现形式为主汽压力、温度、表盘氧量波动较大,在燃烧自动投入的情况下,给粉机转速不稳定,一次风混合后的静压波动较大。对于安装风粉在线或有一次风混合后风温测点的锅炉可以从一次风管风速、混合后浓度及混合后温度大幅波动来判断下粉的稳定性。由于下粉不连续,影响炉内风粉匹配的稳定,影响火焰的连续和稳定,造成炉内燃烧工况紊乱,其灰渣含碳量必然升高。b)进粉稳定性差应重点检查粉仓有无漏水,特别是粉仓上部输煤皮带间地面有无渗漏、吸潮管是否畅通、粉仓吸潮管接出位置是否正确、下粉管上锁气器有无卡涩、煤粉混合器结构形式是否合理。三、单纯的灰渣含碳量三、单纯的灰渣含碳量升高原因及解决办法
10、(五)升高原因及解决办法(五)煤粉混合器结构形式不合理,会使下粉管处产生较大正压,形成托粉情况,造成下粉连续性变差。在下粉管上测量其静压可以判断混合器是否工作正常。如给粉机不转时下粉管上静压为正压且数值较高,表明混合器结构形式存在较大问题;对于采用内启闭插板形式的给粉机,其插板易卡涩,容易造成下粉不稳定,建议改造为外启闭插板形式;对于粉仓吸潮管出口位置接在一次风机入口者,如一次风机入口风门在运行中开度不足55%,一次风机入口门节流较严重,档板前、后差压较大,一次风机入口负压很高,吸潮管出口接在此处会使粉仓负压增大,不利于给粉机下粉(特别是低粉位时),可考虑将粉仓吸潮管出口改接至细粉分离器出口处
11、;下粉管锁气器工作不正常也会引起下粉不稳定,特别是下粉管锁气器有一个卡涩在开启位置,当另一个动作时,会造成粉仓内压力波动,继而引起下粉不稳定,应对下粉管锁气器进行检查。四、四、制粉系统电耗高制粉系统电耗高问题的分析及解决办法(一)问题的分析及解决办法(一)(1)煤质因素)煤质因素 制粉系统电耗高从煤的因素来讲主要是可磨系数的减小,目前各单位各煤源均较为混乱,很难真燃用设计煤种,当煤质变化以后,应该对煤的可磨系数进行测试,从而了解煤质变化后由于可磨系数变化对出力及电耗的影响。如果煤可磨系数下降较多,制粉系统出力及电耗上升应视为正常变化。通过可磨系数的测定,才可能评价制粉电耗及出力是否正常。碎煤机
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