岩土工程的安全度 - (下)教学内容.ppt
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1、岩土工程的安全度-(下)Still waters run deep.流静水深流静水深,人静心深人静心深 Where there is life,there is hope。有生命必有希望。有生命必有希望三三.在工程施工和运营过程中,安在工程施工和运营过程中,安全度的实现全度的实现岩土工程设计提供了工程必需的安全度控岩土工程设计提供了工程必需的安全度控制,使工程的安全度符合技术和经济的要制,使工程的安全度符合技术和经济的要求,满足设计规范的有关技术规定。求,满足设计规范的有关技术规定。但设计所控制的安全度能否真正实现,关但设计所控制的安全度能否真正实现,关键还在施工和使用过程中,特别的施工阶键还
2、在施工和使用过程中,特别的施工阶段,更是实现安全度控制的关键。段,更是实现安全度控制的关键。通常的工程事故,源于设计阶段安全度控通常的工程事故,源于设计阶段安全度控制不足的案例也有,但比较少;较多的事制不足的案例也有,但比较少;较多的事故案例是施工阶段没有能实现设计所期望故案例是施工阶段没有能实现设计所期望的安全度。的安全度。在施工阶段安全度的实现在施工阶段安全度的实现设计时对工程安全度的控制,仅仅是在设设计时对工程安全度的控制,仅仅是在设计计算的层面进行,设计的结果反映了工计计算的层面进行,设计的结果反映了工程师对安全控制的期望和措施,但能否实程师对安全控制的期望和措施,但能否实现,完全取决
3、于施工和运营阶段能否严格现,完全取决于施工和运营阶段能否严格按照设计所依据的工况进行施工和运营期按照设计所依据的工况进行施工和运营期间的使用。如果不能按照设计要求施工和间的使用。如果不能按照设计要求施工和运营,那么设计对工程安全度的控制就会运营,那么设计对工程安全度的控制就会落空。落空。施工阶段对工程安全度的实现是关键性的,施工阶段对工程安全度的实现是关键性的,许多工程事故产生的原因,特别是重大事许多工程事故产生的原因,特别是重大事故产生的原因,大多在施工阶段。故产生的原因,大多在施工阶段。施工阶段实现设计的安全度控制,必须按施工阶段实现设计的安全度控制,必须按照设计计算的工况施工。照设计计算
4、的工况施工。从设计人员来说,计算的控制工况要考虑从设计人员来说,计算的控制工况要考虑到施工的要求和方便施工,但一旦设计确到施工的要求和方便施工,但一旦设计确定了方案,施工方面只能按照设计计算的定了方案,施工方面只能按照设计计算的工况去实施,违背了这一原则,或早或晚工况去实施,违背了这一原则,或早或晚总要出事故,特别是重大事故。总要出事故,特别是重大事故。设计时,设计人员应充分考虑施工条件,设计时,设计人员应充分考虑施工条件,根据工艺和施工方法的要求,方案尽可能根据工艺和施工方法的要求,方案尽可能方便施工,为施工创造条件,而施工人员方便施工,为施工创造条件,而施工人员应充分尊重设计人员的意图,严
5、格按照设应充分尊重设计人员的意图,严格按照设计图纸实施。计图纸实施。特别在基坑工程中,设计的要求和施工的特别在基坑工程中,设计的要求和施工的的方便之间经常存在矛盾,如何处理好设的方便之间经常存在矛盾,如何处理好设计与施工的关系,需要双方的努力。计与施工的关系,需要双方的努力。考虑方便施工的设计案例考虑方便施工的设计案例三围檩二支撑的钢筋混凝土内支撑体系三围檩二支撑的钢筋混凝土内支撑体系化解内支撑与施工干扰的方案化解内支撑与施工干扰的方案主体结构:主体结构:建筑面积建筑面积213,376m2;基基坑坑尺尺寸寸:基基坑坑面面积积13万万m2,开开挖挖深深度度12.5m,局部局部14.25m;支支撑
6、撑尺尺寸寸:两两道道钢钢筋筋混混凝凝土土内内支支撑撑,第第2道支撑与两道围檩连接道支撑与两道围檩连接;比较造价:比较造价:与与3道支撑方案相比,节省造道支撑方案相比,节省造价价803万元;万元;挖挖土土速速度度:16万万土土方方,用用88天天完完成成,平平均均每每天天2500 m3,最最高高每每天天4500m3,与与3道支撑方案相比缩短挖土工期道支撑方案相比缩短挖土工期5个月。个月。支撑竖向布置方案既要满足围护结构变形支撑竖向布置方案既要满足围护结构变形和强度的要求,间距不能太大;但必须便和强度的要求,间距不能太大;但必须便于机械化施工,为了满足汽车在支撑上通于机械化施工,为了满足汽车在支撑上
7、通行的净空要求,需要加大支撑竖向间距。行的净空要求,需要加大支撑竖向间距。将一道支撑支承在两道围檩上,既加大支将一道支撑支承在两道围檩上,既加大支撑的竖向间距,又不改变围护结构的计算撑的竖向间距,又不改变围护结构的计算支点间距,本例是一个创造,改变了支撑支点间距,本例是一个创造,改变了支撑布置的固有格局。布置的固有格局。岩土工程一般是隐蔽工程,工程质量的控岩土工程一般是隐蔽工程,工程质量的控制更需要施工单位的岩土工程师加强责任制更需要施工单位的岩土工程师加强责任感,提高技术水平,不要犯低级的错误。感,提高技术水平,不要犯低级的错误。从我国近年来重大工程事故发生的频率、从我国近年来重大工程事故发
8、生的频率、后果的严重性和事故的原因来看,值得我后果的严重性和事故的原因来看,值得我们总结经验教训,以杜绝重大事故。们总结经验教训,以杜绝重大事故。施工中工程安全度的失控原因,从现象上施工中工程安全度的失控原因,从现象上看,是偷工减料,赶进度,但从技术上看看,是偷工减料,赶进度,但从技术上看却是技术人员缺乏最起码的安全度控制的却是技术人员缺乏最起码的安全度控制的知识,缺乏实现设计安全度的意识。知识,缺乏实现设计安全度的意识。在事故频发的深基坑工程领域中,存在着在事故频发的深基坑工程领域中,存在着超超挖挖不按设计验算的工况挖土和及时支撑、不按设计验算的工况挖土和及时支撑、该加固被动区的该加固被动区
9、的不加固不加固、挖出的土、挖出的土乱弃土乱弃土以以及违背及违背先地下、后地上先地下、后地上施工的原则。施工的原则。这些一直都是基坑工程施工中的这些一直都是基坑工程施工中的顽症顽症,是许,是许多重大工程事故的主要原因。多重大工程事故的主要原因。设计是根据各个工况分别进行计算,然后按设计是根据各个工况分别进行计算,然后按照包络图的轴力、弯矩、剪力设计围护结构照包络图的轴力、弯矩、剪力设计围护结构和支撑。和支撑。一旦超挖,围护结构所承受的内力就远远超一旦超挖,围护结构所承受的内力就远远超过设计计算的数值,安全度就急剧降低过设计计算的数值,安全度就急剧降低。什么是设计工况?什么是设计工况?工况工况1工
10、况工况2工况工况3工况工况4工况工况5工况工况6不按照设计工况施工的案例不按照设计工况施工的案例前面介绍的这个深基坑工程的事故中,由前面介绍的这个深基坑工程的事故中,由于设计表达式两边不匹配,设计安全度的于设计表达式两边不匹配,设计安全度的不足已经使基坑的围护结构处于病态工作,不足已经使基坑的围护结构处于病态工作,而施工的超挖更使这个深基坑工程雪上加而施工的超挖更使这个深基坑工程雪上加霜,一场重大工程事故终于不可避免地发霜,一场重大工程事故终于不可避免地发生了。生了。从下面的照片中可以看出超挖的严重程度,从下面的照片中可以看出超挖的严重程度,如此严重的超挖,不出事故才怪呢?如此严重的超挖,不出
11、事故才怪呢?从这个断面来看,从这个断面来看,设计考虑了坑底注设计考虑了坑底注浆以加强被动区的浆以加强被动区的抗力,但施工时却抗力,但施工时却没有按照设计要求没有按照设计要求去做,没有在被动去做,没有在被动区注浆,被动抗力区注浆,被动抗力不足,设计时赖以不足,设计时赖以维持围护结构平衡维持围护结构平衡的被动抗力缺失了。的被动抗力缺失了。与超挖一样,设计时考虑了的坑底加固部与超挖一样,设计时考虑了的坑底加固部位的抗力,但实际没有加固,被动抗力不位的抗力,但实际没有加固,被动抗力不复存在,于是本来可以稳定的围护结构失复存在,于是本来可以稳定的围护结构失去了支承条件,围护结构就不可避免地倾去了支承条件
12、,围护结构就不可避免地倾覆了。覆了。从安全度的构成来看,超挖是从加大设计从安全度的构成来看,超挖是从加大设计表达式中的作用项来降低安全度,而坑底表达式中的作用项来降低安全度,而坑底加固的缺失,降低了被动区的抗力,降低加固的缺失,降低了被动区的抗力,降低了设计表达式中的抗力来降低安全度。了设计表达式中的抗力来降低安全度。如果在同一个基坑中,既不加固被动区而如果在同一个基坑中,既不加固被动区而又超挖,在设计表达式两边,抗力降低而又超挖,在设计表达式两边,抗力降低而作用又增大,安全度就急剧降低。作用又增大,安全度就急剧降低。许多工程事故有惊人的相似之处,在许多工程事故有惊人的相似之处,在10年年前、
13、前、20年前发生过的事故,现在还在一再年前发生过的事故,现在还在一再发生,这不得不使人感到没有真正发挥发生,这不得不使人感到没有真正发挥“前车之鉴前车之鉴”的作用。在工程技术人员中进的作用。在工程技术人员中进行工程事故的剖析教育是何等重要。行工程事故的剖析教育是何等重要。最近一次重大的基坑事故,究其主要原因,最近一次重大的基坑事故,究其主要原因,仍不外乎超挖和没有坑底加固这两项顽症。仍不外乎超挖和没有坑底加固这两项顽症。这是一个四道支撑的深基坑,开挖深度为这是一个四道支撑的深基坑,开挖深度为16m,由于施工超挖,第四道支撑没有及由于施工超挖,第四道支撑没有及时支撑。经反算,由于没有第四道支撑的
14、时支撑。经反算,由于没有第四道支撑的作用,致使第三道支撑的轴力增加了作用,致使第三道支撑的轴力增加了4347,地下连续墙的弯矩增加了,地下连续墙的弯矩增加了3751,剪力增加了,剪力增加了3840。除了上述超挖和坑底被动抗力的缺失之外,除了上述超挖和坑底被动抗力的缺失之外,基坑工程施工的第三个顽症就是乱弃土。基坑工程施工的第三个顽症就是乱弃土。尽管,在基坑设计中,对基坑周围的地面尽管,在基坑设计中,对基坑周围的地面荷载也作了规定,设计考虑了一定数量的荷载也作了规定,设计考虑了一定数量的地面荷载所产生的土压力,留有一定的裕地面荷载所产生的土压力,留有一定的裕度,但施工也经常在基坑周边堆放超过规度
15、,但施工也经常在基坑周边堆放超过规定的重物,包括建筑材料和弃土。由于坑定的重物,包括建筑材料和弃土。由于坑边超载而产生的围护结构过大变形,甚至边超载而产生的围护结构过大变形,甚至基坑破坏的事故时有发生,直到最近挤到基坑破坏的事故时有发生,直到最近挤到了一幢小高层。了一幢小高层。对于重大工程事故,除了责任查处和经济对于重大工程事故,除了责任查处和经济理赔之外,在技术上展开充分的讨论,分理赔之外,在技术上展开充分的讨论,分析事故产生的力学机理,从保证实现设计析事故产生的力学机理,从保证实现设计安全度控制的角度进行技术上的总结,发安全度控制的角度进行技术上的总结,发挥反面教材的作用,是岩土工程界值得
16、重挥反面教材的作用,是岩土工程界值得重视的一件工作,也应该是岩土工程师继续视的一件工作,也应该是岩土工程师继续教育的重要内容。教育的重要内容。对于这一工程事故,需要根据现场检测的对于这一工程事故,需要根据现场检测的资料,抽象出体系破坏的力学模型,进行资料,抽象出体系破坏的力学模型,进行事故的机理分析。事故的机理分析。在软土地区,地面堆载究竟能产生多大的在软土地区,地面堆载究竟能产生多大的水平推力和多大的水平位移?事故现场的水平推力和多大的水平位移?事故现场的资料当然是最直接的,如果不充分,可以资料当然是最直接的,如果不充分,可以借鉴其他的资料佐证,进行工程类比分析,借鉴其他的资料佐证,进行工程
17、类比分析,这也是岩土工程师很常用和很有效的分析这也是岩土工程师很常用和很有效的分析思考工程问题的方法。思考工程问题的方法。地面堆载对相邻建筑物变形的影响和地基地面堆载对相邻建筑物变形的影响和地基稳定性分析的数据是非常宝贵的资料。可稳定性分析的数据是非常宝贵的资料。可以有助于思考和分析,要学会借鉴、分析以有助于思考和分析,要学会借鉴、分析与思考。与思考。堆土成功的经验堆土成功的经验钢渣堆场钢渣堆场,面积面积170170m m 200m,200m,高高4040m m,荷载荷载800800kPa,kPa,时间时间2 2 3 3年,沉降年,沉降5 5 6 6 m m公园堆土,面积公园堆土,面积8080
18、m m 120m,120m,高高 2525m,m,荷载荷载400400kPa,kPa,时间时间2 2年,沉降年,沉降2 2m m钢锭堆场,面积钢锭堆场,面积2424m m 162m,162m,荷载荷载160160kPa,kPa,时时间间1.51.5年,沉降年,沉降1 1m m事故的教训事故的教训南山的滑坡(加载)南山的滑坡(加载)填方太快,不设排水措施填方太快,不设排水措施上游引水工程(卸载)上游引水工程(卸载)挖方太深挖方太深 坡度坡度1:3长基坑的端头滑坡(卸载)长基坑的端头滑坡(卸载)-端头无支撑端头无支撑借鉴堆载试验的资料借鉴堆载试验的资料堆载面积堆载面积22m 30m,不排水强度不排
19、水强度31kPa在在150kPa荷载作用下,离堆载边缘外荷载作用下,离堆载边缘外0.7m,地地面下面下7m处的实测水平位移处的实测水平位移810mm,水平位移与水平位移与竖直位移之比为竖直位移之比为1.34试验荷载试验荷载 kPa平均沉降平均沉降 mm安全系数安全系数60933.90902532.601204441.971506061.57翻旧成灾的案例工程占地面积3693 m2,地上16层。4层地下室,基底埋深17.8 m。本工程周边环境复杂,四周建(构)筑物密集。与西侧建筑红线基本平行(相距57 m)为地铁环线地下通道;距拟建场地东侧红线6.4 m外为一幢16层、一幢15层联体的高层住宅,
20、基础埋深5.5 m(A、B楼);距基坑东南侧6 m处为一幢有地下室的5层条式住宅楼,基础埋深4.3 m(C楼);距基坑南边线12.7 m处为一幢7层的条式住宅楼(D楼)。事故情况事故情况4月24日早7时许发现本基坑东南角新削坡段坡脚处(深度-14 m)的混凝土护面外拱,坡外流出大量的砂土。至9时开始挖掘周围的土回填压住外拱的坡脚,但由于回填速度较慢,压坡效果不明显。9时50分左右,有10 m宽的一段复合土钉墙从上往下坍塌,10 min后,与该坍塌处相连的北侧一段10 m左右的护坡发生坍塌,塌坡纵深达到8m,使塌方段东南侧的C楼一单元的地下室底面脱空2 m左右,形成局部危楼,居民紧急疏散,无人员
21、伤亡。同时基坑东侧的A、B楼也向基坑方向倾斜。为确保本基坑不再发生新的坍塌,防止两座居民楼的不均匀沉降继续发展,由政府部门决定,将整个已开挖的基坑在3天内重新填平,本基坑的坍塌事故得到控制。本工程基坑设计采用土钉墙、桩锚体系(基坑的西侧边)和复合土钉墙支护体系(基坑的其他边侧壁)。拟建场地除地面下5.98.9 m蕴藏着上层滞水外,第一层潜水位于地面下15.416.1 m处。因此设计采用基坑外的管井降水。教训:谨慎对待工况修改广州海珠城基坑工程“721”基坑坍塌事故原因分基坑坍塌事故原因分析析经广州市建设科技委办公室组织专家在现场观察和对设计、施工、监测的调查,对导致本基坑滑塌的初步原因分析(2
22、005年年07月月22日)日),形成如下意见:形成如下意见:(一)本基坑原设计深度只有(一)本基坑原设计深度只有16.2米,而实米,而实际开挖深度为际开挖深度为20.3米,超深米,超深4.1米,造成原米,造成原支护桩成为吊脚桩,尽管后来设计有所变支护桩成为吊脚桩,尽管后来设计有所变更,但对已施工的支护桩和锚索等构件已更,但对已施工的支护桩和锚索等构件已无法调整,成为隐患。无法调整,成为隐患。“721”基坑坍塌事故原因分基坑坍塌事故原因分析析(二)从地质勘察资料反应和实际开挖揭露,南边地层向坑里倾斜,并存在软弱透水夹层,随着开挖深度增大,导致深部滑动。(三)本基坑施工时间长达2年9个月,基坑暴露
23、时间大大超过临时支护为一年的时间,导致开挖地层的软化渗透水和已施工构件的锈蚀和锚索预应力损失,强度降低,甚至失效。“721”基坑坍塌事故原因分基坑坍塌事故原因分析析(四)事故发生前在南边坑顶因施工而造成东段严重超载,成为了基坑滑坡的导火线。(五)从施工纪要和现场监测结果分析,在基坑滑坡前已有明显预兆,但没有引起应有的重视,更没有采用针对性的处理措施,也是导致事故原因之一。基坑坍塌事故反演分析计算范围:基坑坍塌部分的土钉墙、桩撑部分。计算方法:(1)土钉墙部分采用“北京理正深基坑支护软件”进行基坑平面的增量法计算;采用规程手算模拟强风化软弱夹层的抗滑验算;(2)桩撑部分采用ANSYS计算软件模拟
24、施工过程的结构-荷载模型增量法平面分析;采用ADINA计算软件模拟 施工过程的实体模型增量法空间分析;计算中均模拟强风化软弱夹层的存在。根据理论计算,海珠城广场基坑支护整体是安全的,但由于风化带中的软弱夹层及顺层(岩层向基坑内倾斜)影响,导致基坑边坡局部安全系数低(其抗滑力与下滑力之比小于1(为(为0.927),这是导致基坑),这是导致基坑从局部破坏扩展到整体破坏的直接原因。从局部破坏扩展到整体破坏的直接原因。此外,基坑开挖施工时间断断续续长达此外,基坑开挖施工时间断断续续长达2年年9个月,基坑暴露时间大大超过临时支护为个月,基坑暴露时间大大超过临时支护为一年的时间,导致开挖地层的软化渗透水一
25、年的时间,导致开挖地层的软化渗透水和已施工构件的锈蚀和锚索预应力损失,和已施工构件的锈蚀和锚索预应力损失,强度降低,甚至失效,这是导致基坑坍塌强度降低,甚至失效,这是导致基坑坍塌事故的主要原因之一。事故的主要原因之一。运营时的安全度保证运营时的安全度保证在建筑物的运营阶段,仍然存在施工时已在建筑物的运营阶段,仍然存在施工时已经实现的工程安全度能否得以继续保持的经实现的工程安全度能否得以继续保持的问题。特别是对活荷载占的比例比较大的问题。特别是对活荷载占的比例比较大的工业建筑物,如果在建筑物使用过程中,工业建筑物,如果在建筑物使用过程中,没有按照设计计算所控制的要求加载,工没有按照设计计算所控制
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