2022年底吹炉系统停产检修工作总结 .pdf
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1、底吹炉系统停产检修工作总结底吹炉系统停产检修工作总结底吹炉系统停产检修工作总结由于底吹炉在4 月 15 日突发锅炉爆管漏水情况,总厂立即采取紧急转炉措施,并将情况及时向公司领导汇报。公司经慎重研究,决定进入年度停产检修。总厂紧紧围绕公司下发的关于总厂底吹炉系统年度停产检修工作安排文件精神,组织和发动相关车间、部门按计划、步骤全面展开年度检修工作,现将此次停产检修情况总结如下:一、检修的基本情况:本次年度停产检修以底吹炉及余热锅炉为主线,共涉及三个车间66 个检修及改造项目(底吹炉32 个,硫酸车间 18 个,动力车间 16个)。其中:改造项目主要有增加锅炉三烟室155 对流管束、锅炉爆破清灰、
2、底吹炉虹吸道和铅包改进、电收尘增加热风吹扫、底吹炉岗位收尘系统改造等 7 项;大的检修项目有:更换 2#皮带、底吹炉更换氧枪区内衬耐火砖、电收尘95瓷柱和第三层分布板更换、配料抓斗行车轨道校正和凸轮控制器检修、铸渣机轨道与升降机构更换及首尾不同轴校正、硫酸电除雾清洗检查和转化器五层触媒更换、板式换热器清洗、污酸处理厂房地面防腐、污酸站电缆线改道、空分制氧系统检修维护等10 项。检修时间从 4 月 16日开始,到 5 月 17 日实现底吹炉点火烤炉,5 月 23 日投底铅,基本完成了此次检修的任务。但在投料的过程中出现氧枪堵塞及转炉过程中挂损 8 根直升烟道弯管,后经氮氧管道清理吹扫及更换弯管,
3、于5月 28 日恢复正常生产,至今整个系统生产正常,创造了连续生产35天未转炉的历史最高纪录,平均日产粗铅近90 吨,基本达到了此次年度检修的目的。二、检修取得的成绩和收获:这次年度检修具有突发性、时间长、任务重、覆盖面广、参与人员多等特点。总厂在公司领导的正确指挥下,带领车间及广大员工按照既定的目标和计划,克服诸多困难,发扬吃苦耐劳、连续作战的精神,众志成城、团结协作,最终完成了此次检修任务,基本达到了预期目的。归纳起来,主要表现在以下及个方面。1、公司领导高度重视,检修管理人员以厂为家,全身心投入。此次检修得到了公司领导的高度重视和大力支持指导,为此公司作了周密的部署和详细的安排,召开了检
4、修专题会,并下发了关于总厂底吹炉系统年度停产检修工作安排的通知,明确了检修组织领导机构和检修计划安排及进度。特别是在检修攻坚扫尾阶段,总经理亲自挂帅,分派了工作组进驻总厂现场办公,指导协调解决问题,给予了总厂检修团队极大的鼓舞。总厂检修管理人员日夜奋战在检修现场,督促检修质量和进度,出现问题集思广益,一起研究解决,各车间钳电工在总厂的统一指挥下,相互支援、协同作战,体现了良好的团队合作精神。很多车间领导和管理人员在此期间放弃了正常的休息时间,吃住在厂里,将全身心都投入到检修工作中,表现出较强的工作责任心和主人翁精神,为检修任务的完成打下了良好的基础。2、部分车间、项目检修组织得力,按期、保质完
5、成检修任务。此次检修由于涉及三大车间66个项目,任务十分艰巨。总厂在公司下发的停产检修工作安排通知的基础上做了更具体的安排和部署。组织动员各检修车间全力以赴,按时、按期、安全、保质完成各项检修任务,力争尽早恢复生产。各车间积极行动,按照计划有条不紊的开展检修工作。特别是动力车间制氧站,在检修项目的确定、备件的准备、技术方案和人员的准备等方面都提前做了细致的安排,并且在开车过程中发现氧压上不来时,及时组织技术力量进行分析判断,找到了吹扫时存在的死角,及时解决了问题,在预定的时间内完成了全部检修任务,于 5 月 21 日 17:00 正式输送氧气,保证了底吹炉的生产需要。硫酸车间根据自身的实际情况
6、,紧扣公司及厂部做出的检修计划要求,积极组织员工加班加点,顺利的完成了18 个检修项目,在 5月 19 日 14:18 实现转化系统升温,于 5 月 21 日 20:00 具备接气条件,满足了底吹炉投料的需要。底吹炉的许多子项目如:2#皮带更换、铸渣机检修、岗位收尘系统改造、抓斗行车检修等都按期、按计划完成。3、积累了大量的宝贵经验。此次检修虽然事先有详细周密的计划,文档编码:CL8M9M2A10X4 HB7Q3Y5P1X1 ZI9K9C8O3P6文档编码:CL8M9M2A10X4 HB7Q3Y5P1X1 ZI9K9C8O3P6文档编码:CL8M9M2A10X4 HB7Q3Y5P1X1 ZI9
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13、 ZI9K9C8O3P6文档编码:CL8M9M2A10X4 HB7Q3Y5P1X1 ZI9K9C8O3P6对大量的问题做了前期的预判和相应的对策,但在检修过程中还是发现了许多新问题。如制氧系统在解体空压机过程中,发现机内存留一块钢板,几个轴瓦已经磨损十分严重,如不及时停机检修,将有可能导致整个空压机报废,其损失及后果将不堪设想;氧气站在检修完成后开车积液过程中,借助外单位技术力量,大胆的尝试开阀积液这一新的操作方法,结果使送氧时间提前了10 个小时左右,节约了电费;底吹炉在检修完成后首次投料发现氧枪堵塞,对管道进行了全面的清理吹扫,发现了止回阀过滤网已经破损,失去虑渣的作用,同时还发现主氧管有
14、一处开裂漏气现象,使得这些问题都及时得到了解决。4、各改造、检修项目经投产检验效果良好,生产稳定。从5 月 28日正式投产至今,各检修、改造项目运行稳定,效果理想。经检修后的余热锅炉压力、温度一切正常;增加的爆破清灰收效良好,解决了锅炉积灰易堵塞的老难题;岗位收尘系统的改造使岗位冒烟现象得到了很大的改善,特别是渣口,几乎杜绝了冒烟现象;铸渣机经轨道更换和首尾同轴的调整,运行十分顺畅,故障维修率急剧下降;电收尘分布板的更换、一号电场的恢复使收尘效果大大改善,尾气的粉尘含量大大降低;空分制氧系统自开车运行以来一切正常稳定;底吹炉已经连续运行 35 天未转炉,创造了历史最高纪录 总之,经过近一个月的
15、生产检验证明,此次检修效果是显著的,结果是成功的。三、检修存在的问题:此次检修最大的问题是未按照公司规定进度计划完成,比计划时间延后了 10 天。导致未按计划完成的原因,归结起来主要有客观、主观两方面的原因。(一)、客观方面原因分析:1、底吹炉突然暴管事故紧急停炉,进入年度停产检修,使得准备作有些措手不及,从检修项目、检修施工队伍组织、检修方案与技术、备件材料准备难以满足临时要求。但时间安排还是按照年初的计划30 天。文档编码:CL8M9M2A10X4 HB7Q3Y5P1X1 ZI9K9C8O3P6文档编码:CL8M9M2A10X4 HB7Q3Y5P1X1 ZI9K9C8O3P6文档编码:CL
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22、码:CL8M9M2A10X4 HB7Q3Y5P1X1 ZI9K9C8O3P6文档编码:CL8M9M2A10X4 HB7Q3Y5P1X1 ZI9K9C8O3P6 2、施工队伍进场不及时。(1)锅炉改造厂家施工进场滞后,且施工人员力量不够。从4 月15 日停炉通知厂家,到17 日还只来了 1 人,21 日,在公司领导与厂家领导联系下,厂家才增派3 人,现场焊工只有2 人,到 4 月 25 日再增派了 4 名安装工,5 月 12 日管子焊好后,扁钢没有焊就只留1个焊工了,导致后来焊扁钢无法按计划时间焊完。(2)电收尘检修到 5 月 17 日才进场,还是在总厂领导多次催促厂家,在公司领导出面催促下才到
23、现场。3、底吹炉炉结过厚,打炉结非常困难。因是暴水管而突然停炉的,停炉程序不可能按照正常停炉操作规程进行,使得炉内渣没有放出,炉结厚达 1.5米左右。4、5 月中上旬连续几天下雨,5 月 11 日中午全厂停电4 小时,影响主线项目锅炉改造施工。5、锅炉、电收尘检修项目和任务增加,材料临时申报,采购一时进不来。(1)锅炉钢管备货少了,联系厂家临时快运发过来,采购部同时采购;8 根弯管临时找加工厂家加工,先到资兴,没有此次规格的弯管机器,后多处转辗打听才找到铁路锅炉厂加工好;(2)电收尘备件到要开炉的前一周才到齐货;(3)铸渣机变频电机和减速机到20 日才到货,没有时间进行更换了。6、维修人员严重
24、不足,正常维修人员定员9 人,实际加从其它岗位临时调派 2 人充当维修工外,总共还只有 7 人(机修共只有 5 人),停产检修任务多,就显得严重不足。(二)、主管原因分析:1、计划性不强,准备工作不足。从 201X年 11 月份就开始准备201X年元月份年度停产检修工作计划,总经理办公会、公司调度会文档编码:CL8M9M2A10X4 HB7Q3Y5P1X1 ZI9K9C8O3P6文档编码:CL8M9M2A10X4 HB7Q3Y5P1X1 ZI9K9C8O3P6文档编码:CL8M9M2A10X4 HB7Q3Y5P1X1 ZI9K9C8O3P6文档编码:CL8M9M2A10X4 HB7Q3Y5P1
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