化工事故汇编参考模板范本.doc
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1、 煤化企业事故汇编2015年4月26目 录 原料车间35吨炉皮带称控制器损坏事故1一、事故经过1二、事故原因分析1三、防范措施1水汽车间软水岗位供一次水事故2一、事故经过2二、事故原因分析2三、预防措施3235吨锅炉灭炉事故3一、事故经过3二、事故原因分析3三、预防措施355吨炉燃烧室防爆门起爆事故4一、事故经过4二、事故原因分析4三、预防措施41#6M50压缩机大修后试车期间曲轴箱打烂的事故5一、事故经过:5二、事故原因:5三、防范措施:5造气1#AI1100风机电机轴承烧事故6一、事故经过6二、事故分析6三、应接受的教训及预防措施:735kv变电站联络柜短路造成全厂停车事故7一、事故经过:
2、7二、原因分析:7三、防范措施:8造一D500风机315KW电机烧的事故8一、事故经过8二、事故原因分析9三、接受的教训:9尿素车间K101 CO2压缩机一级活塞杆断事故10一、事故经过:10二、事故原因分析10三、预防措施:113#冰机900KW电机轴承轴磨损的事故11一、事故经过:11二、事故分析:11三、吸取的教训:12原料气车间4.06事故12一、事故经过12二、事故原因12三、事故损失12四、防范措施133#6M50机五段缓冲器违章检修事故13一、事故经过13二、事故原因13三、防范措施142#6M50压缩机六七段缸套裂纹事故14一、事故经过:14二、原因分析:14三、吸取教训:15
3、变换饱和塔着火事故15一、事故经过:15二、原因分析;16三、防范措施:161#6M50机5200KW电机滑动轴承烧事故16一、事故经过:16二、事故原因分析:17三、从中吸取的教训:17四、采取的措施:1855T炉630KW电机轴承损坏的事故18一、事情经过18二、事故原因分析18三、事故结论19四、预防措施192#6M50压缩机四五级活塞杆断的事故19一、事故经过19二、原因分析20三、预防措施20造二5#造气炉渣箱明爆、着火事故20一、事故经过20二、事故原因20三、事故损失21四、防范措施21维修电工杨彦国左手无名指指尖意外砸伤事故21一、事故经过21二、事故原因21三、防范措施22巡
4、检工王胜利意外坠落事故22一、事故经过22二、事故原因22三、防范措施23尿素车间电脑失电引发尿素停车事故23一、事故经过23二、原因分析23三、吸取的教训24四、预防措施24尿素CO2 压缩机吸入活性碳事故24一、事故经过:24二、事故原因25三、下步措施:25合成氨循环水1#抽风机风扇叶损坏事故26一、事故经过;26二、事故原因分析26三、整改方案:26四、预防措施:26原料车间35吨炉皮带称控制器损坏事故一、事故经过2008年6月13日大夜班6点左右,原料车间粉混合煤岗位杨金山在35吨炉皮带称控制器岗位房屋内点燃蚊香后外出打扫卫生。燃烧未完的蚊香引燃屋内废纸等杂物,致皮带称控制器被烤坏。
5、车间知道后对事故责任人进行责任追究和严肃处理,且车间内部通过各种手段对控制器进行修复。二、事故原因分析经过对现场查看和询问相关人员,造成此次事故原因如下:1、杨金山同志点燃蚊香引起着火是这起事故的直接原因。2、此控制器房屋堆积杂物,未引起本岗位班长的重视,是这起事故的间接原因。3、车间在此次事故过程中,考虑事情不全,思维方式不对,现场管理不到位,导致此次事故的发生。三、防范措施1、车间立即对皮带称控制器房屋内杂物清理干净。2、车间对此房屋进行加锁,并责成专人负责进行巡回检查。3、车间要以此事故为教训,对当事人及全体员工进行安全教育。4、其它车间要以此事故引以为戒,出现事故不能隐报、瞒报,否则,
6、严肃处理。5、各个车间要对全体员工进行安全教育,要时刻铭记:细节决定成败。水汽车间软水岗位供一次水事故 一、事故经过2008年7月16日因水汽车间对软水岗位树脂再生床进行检修,软水停运至今。水汽车间在停供软水之前,于7月7日以车间名义下发关于严禁因水紧张直接开一次水近路向后工段送一次水的通知。2008年7月26日下午2点40分左右,造气车间10吨吹风炉上水困难,上水泵水压表压力为1.8-2.0MPa(日常上水水压为1.0MPa左右),随停炉进行检查,在打开上联箱后发现,结垢堵塞严重,结垢厚度为3-5mm且较软。鉴于10吨吹风炉水源来自软水岗位,经对软水储罐凉水罐水质进行分析,软水硬度为5.9,
7、而一次水硬度为5-6,软水工艺指标为0.04.二、事故原因分析事故发生后,经事故调查组调查,造成此次事故的原因为:1、由于水汽车间软水操作工业务水平差,没有认识到一次水进入锅炉的危害,不顾车间的规定违规操作,是此次事故的直接原因;2、车间管理不到位,虽然下了通知,但没有认真落实执行,是导致此次事故发生的重要原因;3、作为生产部,没有尽到监管职责,在软水停运的情况下,没有认真调查落实吹风炉用水情况,也是造成此次事故的原因之一;4、调度值班期间对工艺指标执行情况没有深入细致的检查,也是造成此次事故的原因之一。以上原因造成一次水长时间进入10吨吹风炉而引起结垢,最终被迫停炉处理。三、预防措施1、软水
8、岗位操作人员,严格按照工艺指标执行,杜绝不合格水向软水罐送,要加强分析,实事求是地填写分析数据,严禁少做、少记、弄虚作假。2、若软水岗位出现不正常现象时,及时与当班调度联系,及时调节,保证正常生产使用合格的软水。3、车间工艺主任加强对本车间各个岗位工艺指标执行情况的检查力度,每天至少两次现场检查,做好记录,车间主任要对工艺副主任每天检查的情况进行核实。4、车间必须加强干部员工的业务技术学习和培训,保证每周三题的正常落实,要有记录。5、用水单位(水汽车间、造气车间)记录报表增加水质分析记录。6、生产部对各车间的主要工艺指标执行情况,每天至少现场核查一次,同时也要对当班调度的工艺检查进行监督,保证
9、填表数据与实际数据的一致性。235吨锅炉灭炉事故一、事故经过2008年9月3日大夜班4:20左右,2炉炉堂1点温度下滑,甲班操作人员石磊立即进行处理,但因处理不当造成2炉灭炉。二、事故原因分析经在现场查看记录和询问相关人员,造成此次事故的原因是在处理炉堂1点温度下滑时,处理措施不当造成的。三、预防措施车间要加大对操作人员业务知识培训力度,特别是在炉温出现不正常情况下应采取的处理补救措施。55吨炉燃烧室防爆门起爆事故一、事故经过2008年9月7日7点多,55吨炉点起并逐渐转入正常,8点多因35吨锅炉停运造成整个生产系统蒸汽紧张。为了缓和蒸汽紧张局面,在55吨炉不具备送吹风气的情况下,甲班正调度谭
10、建党同志直接安排造气送两台吹风气,结果导致燃烧室内部起爆,造成燃烧室防爆门突然起爆。二、事故原因分析经过到现场调查和询问相关人员:当时燃烧室炉堂上部温度为636,不具备送吹风气条件(温度要求750),结果造成此次事故。原因分析如下:1、调度谭建党同志对当时情况把握不准,安全意识淡薄,盲目指挥送两台吹风气。2、车间操作人员未坚持原则,在关键问题上不能坚持立场。三、预防措施1、生产部加大对各班调度业务培训力度,强化安全意识,灌输“生产让步于安全”这一指挥原则。2、各级管理干部要汲取此次教训,不能为了生产盲目指挥、违章指挥,且教育广大操作人员要坚持原则,履行自己的岗位职责,执行正确指令,拒绝违章指挥
11、。1#6M50压缩机大修后试车期间曲轴箱打烂的事故一、事故经过:2009年6月23日20时9分1#6M50压缩机修复后试运行开机,当时是空负荷试机,20时11分各项准备工作就绪,电工、仪表工、操作工、沈阳金博技术人员候工、厂级领导郑国庆、车间主任吕胜军、副主任张传周、动力部部长臧青峰、副部长陈洪林、主管压缩机安装的工程师佘庆祥、生产部部长李进平、安装负责人毕保国、毕保顺经理等有关人员全部到位。确认无问题后,操作工点动开关,启动压缩机运行2分钟正常,无发现任何异常,并及时停机,有关人员对现场进行检查,确认无问题后,第二次20时13分再次启动压缩机空载运行5分钟,此时各有关人员到本机跟前听、模、观
12、察,各种仪表、温度、指示均正常,确认无任何问题后,于20时18分第三次启动压缩机,计划空载运行4小时,运行至20时29分,一级连杆螺栓突然断裂,操作人员立即停机,由于该机空载无负荷,在惯性的作用下,连杆敲击曲轴箱体上部,造成曲轴箱体上部打烂。(当时沈阳金博压缩机厂技术员候工,事故发生时不在现场)二、事故原因:事故发生后,公司领导组织人员认真分析事故原因:一级连杆螺栓断裂,这两根连杆螺栓是新安装上的连杆螺栓,新购进沈阳金博压缩机厂的配件,断裂部位中间断裂,连杆下瓦甩出,连杆与曲轴脱接,造成曲轴箱体打烂。三、防范措施:1、进货渠道严格把关,入厂物质严格检验。2、选择有信誉技术力量雄厚的厂家。3、建
13、全质保体系与经济责任挂勾。4、制定好检修方案层层把关。造气1#AI1100风机电机轴承烧事故一、事故经过 2009年10月10日23点50分,西区值班电工郑烔接班后巡检至造气风机时,发现该电机轴承严重发热,隨及通知造气操作工停机,避免了事故扩大,经停机后检查,该电机轴承与轴因发热而抱死。该电机是2009年1月6日从漯河豫通电机大修厂大修后投入运行的,6月28日电仪车间按排加注高速黄油一次,几个月来一直在运行。其间电机没有加油记录。二、事故分析1、根据事故现场检查,造成轴承与轴抱死的原因,是由于轴承室内缺油引起的。缺油后,由于电机高速运行,产生热量轴承发热后磨损加剧高温熔化粘连,造成粘接事故,动
14、力部查验电仪车间交接班记录与巡检记录时,都显示接班正常。查轴承温度巡检记录时填写也是正常。2、造气风机岗位操作工没有任何记录。3、经与漯河电机修理厂家,豫通电机修理厂联系,电机在修理换轴承后,只加入少量的锂基脂润滑油。6月28日加油一次,返厂投运后至事故发生时,电机已连续运行4个月。4、技术指标显示,该类高速电机应定期停下检查检修(主要是检查轴承及润滑油量、接线头、线路)测过桥轴承间隙、风叶振动量等。5、风机电机轴承冒烟、发热时正逢大小夜班交接时发生的,小夜班人员未检查到,大夜班是路过发现的,证明小夜班人员巡检力度差。三、应接受的教训及预防措施:1、车间应编排出设备定期检修计划,合理地对设备进
15、行维护保养,解决那些疑难问题及设备带病运行状况。发现事故苗头及时消除,避免设备存在事故隐患,造成大的事故发生。2、值班人员和维修人员在岗位上要认真进行巡检,通过听、摸、看的检查模式,及时发现问题及时处理,防止设备事故的发生。3、要处理好车间与车间的相互沟通配合,维修工与操作工的沟通,共同管理好设备。4、应尽快把造气风机电机电流表配置好、调准,以便在以后的工作中便于判断。35kv变电站联络柜短路造成全厂停车事故一、事故经过:2009年11月7日19:50分左右,35kv变电站值班人员赵书亮听到高压配电室内“砰”的一声巨响,随即全站停电,经检查发现35kv变电站高压联络柜(6KV)跑进一只体长约4
16、00mm的黄鼠狼,致使6kv母线发生弧光短路,造成停车,期间次生200m3罗茨风机跳车,电机倒转,风机机壳、转子打烂事故。二、原因分析:1、由于本站经过三次改造,在安装、设计上都达不到国家建设部规定的电力设施安装要求,虽然经过多次安全防护改造,还未避免有地下孔洞未封堵现象,造成了这次事故的发生。同时也验证了本公司电器设备继电保护的灵敏性与可靠性。2、安全管理、安全排查防范不到位。通过对现场检查发现,该联络柜地下槽至低压电盘进线端墙体有孔洞,可能为黄鼠狼进入配电室现场提供条件。黄鼠狼进入地槽后,便沿着下端电缆爬入6kv联络柜造成短路,以致全站停电、全厂停车。三、防范措施:1、加强对厂区110kv
17、站、35kv站及其它配电室安全隐患排查,堵塞漏洞、亡羊补牢。并对所有配电站进、出口线进行混凝土封堵,检查地槽是否有孔洞,避免诸如老鼠、蛇之类动物爬入,影响电气安全。2、对厂区杂草全面清除,消除动物隐身之患,并对配电室周围投放无公害鼠药,加强灭鼠管理,并进一步完善诸如防鼠板等电气防护设施。3、生产部、安环部及车间要加强安全管理,强化安全隐患排查、整改和治理。4、公司干部、员工要汲取此次事故教训,防止类似事故再次发生。造一D500风机315KW电机烧的事故一、事故经过2009年11月11日18点20分,造气车间风机岗位操作工郝明涛发现D500风机315KW电机冒烟,去配电室准备急停风机,因误认为停
18、不下风机,急忙赶到风机处,还未接近风机时,此时电机靠背轮联轴器端已着火,他又返回配电室时,此时只听啪啪两声响,证明电机因高电流,保护动作跳闸。此时风机三楼操作室通知值班电工,电工到现场后,着火已被息灭,打开轴承端盖检查,发现轴承卡簧已被甩出,轴承在端盖内间隙量超大,滚珠已烧坏,电机经磨擦后产生沟槽,轴承小端盖高温熔化有裂缝,定子线圈对地揺不起来,绝缘为零,判断已烧毁(有现场照片)。二、事故原因分析1、该风机从2009年6月5日投运,风机连续运行时间久,期间没有维护保养的机会,造气、电仪两车间对其重视不够。电机该加油时没有顾上加油,长期运行缺油引起事故。2、电仪车间对该电机巡检力度不够,平时检查
19、只观察表面现象,没有查出实质性的东西,况且检查中也是走马观花看一下,没有做到听、摸、看等程序。3、电仪外维修对设备检查间隔时间周期长,中间有断档,缺档现象。4、造气操作工对设备的巡检力度不够,责任心不强,对每小时的巡检不认真,检查设备所需要的听针,温度计没有,况且电流表不准,也不向有关人员反映,业务素质较差。三、接受的教训:1、车间内应合理安排设备的定期保养、维修,定期检查;力争给设备创造一个安全运行的条件。2、要加强员工平时对设备的维护保养知识;提高员工对岗位的设备性能的熟悉程度。加强对业务素质的培训,考核,对工作要精心。3、合理安排一些关键设备的安全附件装置,便于观察和发现问题。 尿素车间
20、K101 CO2压缩机一级活塞杆断事故一、事故经过:2009年11月12日13时49分,尿素车间正在运行中的CO2压缩机有异常响声,操作工张贵欣在现场作紧急停车处理,但按钮停不下来。通知主控楼控制室停车,主控楼控制室用系统停车按钮停下压缩机,期间约有3秒钟,在停车之前即发生了机体内的响声,停机后,经盘车观察到一级活塞杆从紧固螺母处断掉。经对电器设备检查,CO2压缩机控制室按钮线有一根线脱掉,所以现场停车时停不下来。二、事故原因分析1、该活塞杆是2009年8月15日因原用一级活塞杆断了以后,更换的从北京库存的未经检测的活塞杆,从8月17日运转至11月12日,累积时间不足三个月,从断面看是因受力不
21、均匀造成的,明显有旧痕旧伤。经过技术分析认为:因在8月16日更换活塞杆时就已测得活塞间隙,西侧偏小3,为保证活塞与缸座间气隙,在有关技术人员协商后,增加了一只2厚的垫片用来调整,把西侧间隙调整到5,因调整垫片的机械强度不同于活塞杆和紧固螺栓。垫片经过120MPa压力拧紧后由于连续运行,调整垫片可能因锁紧螺母松动而接触不均匀,运行中造成垫片破碎,改变了接触面,致活塞杆尾部受力不均衡折断活塞杆。2、活塞杆锁紧螺母有松动,平时检查不仔细没有发现机械运转中的细微变化致活塞杆因长期疲劳断掉。3、四级十字头锁紧螺母松动后,操作工未发现,整个曲轴运动中有振动,振源外传引发出一级活塞杆断。4、活塞杆的质量问题
22、,因活塞杆从北京运回来后,任何资料也没有,投入使用前也未作过检测,活塞杆是好是坏无从查找,活塞杆质量也存在一定缺陷。三、预防措施:1、加强对设备的维护,加强巡检,检查要认真细致,包括每一个细小的环节都要分析原因,绝不可掉以轻心。2、对进口设备和库存部件都要做一次详尽的检查,质量差或技术不详的备件不予使用。3、认真做好设备的各种记录和台账。4、编制CO2压缩机的检修计划,定期对设备进行维护保养。 5、要对CO2压缩机的负荷统一规定,严禁设备过载和负荷猛加猛减,避免备件产生疲劳后引发故障。3#冰机900KW电机轴承轴磨损的事故一、事故经过:2009年11月14日大夜班接班,冰机操作工王丽在进行巡检
23、时发现3#冰机电机前轴承处发热冒烟,隨即停机。当晚电工即把前端盖打开,因轴承走内圆,电机转子轴承位已磨损有沟槽,且有高温后的金属色变。二、事故分析:该电机为二级高速电机,2009年元月6日经漯河豫通电机厂修复后投运,9月27日由电仪车间注油一次,其运行时间已达1450小时。1、按照电动机维修保养规范,高速电机轴承注油时间500-700小时,而且要少注油,勤注油。该电机注油没有按规定进行。2、据电机修理厂家判断,结合尾部轴承端盖内存油分析,该电机轴承损坏的原因是因缺油引起的。三、吸取的教训:1、按电机维护保养规程,定期对电机轴承注油保养。2、对电机设备尤其是高速、高负载电机要勤检查,并做好运转记
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