造成混凝土质量事故的15个教训实例.docx
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1、造成混凝土质量事故的15个教训实例原材料质量和管理水泥温度太高,造成混凝土坍落度损失过快。某工程在6月份浇注C30梁板过程中,发现混凝土坍落度损失很快,造成滚筒内混凝土结料。原因分析:经查所进水泥温度达80,且水泥普遍偏细,造成需水量增大,当用水量不足时产生坍落度损失过快。防止措施:在夏秋季节5-10月份,对直接从水泥厂或粉磨站短途运输进货的水泥,必须每车测量水泥温度要小于65。在11月到次年2月份,由于气温下降较快,在外加剂泵抽料到秤斗时会出现较多结晶,堵塞管道和蝶阀,造成计量缓慢。原因分析:公司在用的萘系高效减水剂中Na2SO4在气温较低时,达到过饱和而析出晶体。防止措施:与减水剂供应商协
2、商调整减水剂配方,由含固量由32%降到20%含固量,已基本解决析晶问题。雨水或冲水进入外加剂罐,造成浓度降低,影响混凝土坍落度。某日开始供应工程的混凝土出厂前由检测台检查时均发现坍落度偏小情况。原因分析:检查减水剂罐上方进料口被人打开后未盖好盖子,下暴雨及可能冲洗罐顶的水流入罐内,造成减水剂浓度下降。防止措施:进料供应商在将减水剂泵到罐内后,应及时将上方盖子盖严,材料员加强巡察。将木钙减水剂误用为萘系减水剂造成缓凝。在供应某工程二层梁板时,施工单位反映凝结时间太长,浇筑后24小时仍未凝固。原因分析:经检查配合比下料记录,普通减水剂被当作高效减水剂输入电脑,高效减水剂主要以萘系为主,按粉剂掺量为
3、0.5%0.8%,而普通减水剂主要成分为木质素磺酸钙,掺量为0.25%0.3%。当木钙超过胶结材料用量0.4%时就会出现严重缓凝。纠正措施:使用木钙减水剂掺量应严格控制,配合比输入时必须有另外操作员复核。不同品牌防水剂混合使用。某工程地下室外墙C40P8施工,发现一车混凝土坍落度偏大退回。原因分析:经检查进货记录,同期进货的两种防水剂用于两个工程中,一种有明显减水作用,另一种减水率较少,工人在搬运袋装防水剂时出现混杂使用的情况。纠正措施:每批防水剂(包含膨胀剂等)进厂时必须复检合格才能使用,仓库物资堆放应隔离和标识,不得混用。配合比管理1)某工程地下室底板C40P8供应过程发生严重堵管现象,现
4、场泵管长度超过200米。2)某工程施工二十一层柱墙时,多次发生堵管现象。原因分析:施工单位在下达生产任务,未写明泵送高度或泵送水平管长度,而按普通5-31.5mm碎石和普通泵送坍落度开具配合比,造成堵管爆管。纠正措施:1)泵送高度超过20层或60米时,必须注明5-25mm碎石粒径,且坍落度应160mm。2)泵车班布管时宜布得横平竖直,尽量减少弯头和变管数量,如水平管道长度超过150米,坍落度应160mm。砂细度模数变化影响混凝土坍落度。某工程施工过程出现坍落度偏大,混凝土出现离析现象。原因分析:河砂细度模数变大,比表面积减小,引起坍落度偏大。纠正措施:进厂河砂应混合均匀,如检测细度模数变化较大
5、,应及时调整施工配合比。生产过程管理调度工作失误1)供应某工地混凝土时,质检员发现交货单混凝土标记与强度等级不符。原因分析:当班调度员在输入生产任务单时,误将强度等级输为C15,而主机生产确实按C25P6生产,属输入错误。纠正措施:调度在发第一车混凝土时必须与生产任务单核对正确无误后方可打印交验单。2)某工程同时施工独立基础承台C30及独立基础垫层C15,工地施工员引导车辆到卸货地点时,未看清C15交货单及强度等级标识牌就卸料,经调度询问才发现强度等级错误。原因分析:现场施工员在同一工地浇筑不同强度等级混凝土时,未认真核对发货单和标识牌就卸料。纠正措施:调度员发车前必须与施工单位核对强度等级、
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