印染废水处理工艺及浅析(一).doc
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1、印染废水处理工艺及浅析一0概述印染废水的水质复杂,污染物按来源可分为两类:一类来自纤维原料本身的夹带物;另一类是加工过程中所用的浆料、油剂、染料、化学助剂等。分析其废水特点,主要为以下方面。1水量大、有机污染物含量高、色度深、碱性和pH值变化大、水质变化剧烈。因化纤织物的开展和印染后整理技术的进步,使PVA浆料、新型助剂等难以生化降解的有机物大量进入印染废水中,增加了处理难度。2由于不同染料、不同助剂、不同织物的染整要求,所以废水中的pH值、CODCr、BOD5、颜色等也各不相同,但其共同的特点是BOD5/CODCr值均很低,一般在20%左右,可生化性差,因此需要采取措施,使BOD5/CODC
2、r值提高到30%左右或更高些,以利于进行生化处理。3印染废水中的碱减量废水,其CODCr值有的可达10万mg/L以上,pH值12,因此必须进行预处理,把碱回收,并投加酸降低pH值,经预处理到达一定要求后,再进入调节池,与其它的印染废水一起进行处理。4印染废水的另一个特点是色度高,有的可高达4000倍以上。所以印染废水处理的重要任务之一就是进行脱色处理,为此需要研究和选用高效脱色菌、高效脱色混凝剂和有利于脱色的处理工艺。5印染行业中,PVA浆料和新型助剂的使用,使难生化降解的有机物在废水中含量大量增加。特别是PVA浆料造成的CODCr含量占印染废水总CODCr的比例相当大,而水处理用的普通微生物
3、对这局部CODCr很难降解。因此需要研究和筛选用来降解PVA的微生物。此外,因生产的间断运行,故存在着水量水质的波动;对于大量使用复原染料、硫化染料、冰染料等的废水,其化学絮凝效果相对较差。因此处理工艺要考虑这些因素,要有一定的适应水量、水质负荷变化的能力。1印染废水处理工艺方案及流程根据BOD5/CODCr值低的特点,有关科技人员,对如何提高BOD5/CODCr值进行了多种方法的研究,目的是提高可生化性,以利后续的生化处理;采用厌氧水解酸化池是提高BOD5/CODCr值的方法之一。处理工艺一厌氧-好氧-生物炭接触为主的处理工艺,见图1。图1处理工艺一流程处理工艺二以生化处理为主体,由厌氧水解
4、酸化、接触氧化、合建式氧化沟组成,处理工艺流程见图2。图2处理工艺二流程图2是二级生化处理串联的工艺,合建式氧化沟内设沉淀池,内沉池中污泥回流到厌氧水解酸化池,既提高生物量,又使污泥硝化。此处理工艺用于有机物浓度高,以印染废水为主的综合工业废水处理。如某市工业区,把2个印染厂、各1个织染厂、针织厂、地毯总厂、塑料厂、日化厂和啤酒厂的废水集中起来,用此工艺进行处理,既节省了投资,减少占地面积,又便于管理,降低了运行费用。这8个厂的混合废水水质见表1。由表1可见,混合废水浓度较高,水质波动幅度大,还承受强碱性废水的冲击,处理难度是较大的,这里的调节池起了很大的作用,使水均量均质化,减少了后处理的冲
5、击负荷。第一期工程设计处理水量为1.2万m3/d,经运行后测定,整个系统的出水水质和去除率见表2。从表2可见,接触氧化池的出水,经合建式氧化沟处理,其去除率分别为:CODCr87.3%;BOD590.5%;SS81.6%;色度63.4%。可见合建式氧化沟起到了重要的把关作用。氧化沟在污水处理中本身就是一个独立的自成系统的工艺,在城市污水和工业废水处理中都有应用,有资料报道,采用单一的氧化沟系统处理印染废水Q=2500m3/d,BOD51200mg/L,CODCr1500mg/L,pH=11处理工艺三为生化、物化相结合的工艺,其流程见图3。图3处理工艺三流程主要染料为硫化、涂料、凡士林、活性及化
6、学助剂。处理水量为100m3/d漂炼60m3/d,染色40m3/d,水质为:pH=1012,CODCr=1000mg/L,BOD5=200mg/L300mg/L,色度为200倍300倍。厌氧水解酸化池内设半软性填料、生物接触氧化池内设SNP型新型填料。后续物化处理采用加药反响气浮池,采用加药反响气浮池的特点为:一是脱落的生物膜、悬浮物等去除率高,可到达80%90%;二是色度去除高,可到达95%;三是气浮池水力停留时间短,约30min左右,而沉淀池水力停留时间1.5h2h,故气浮池体积小,占地面积少;四是污泥含水率低,约97%98%,气浮排渣可直接进行脱水处理。因此,采用气浮池后工艺流程中出现了
7、二个明显的特点:一是只设污泥池,不设污泥浓缩池和污泥反响池,污泥直接进脱水机脱水处理;二是本来应采用活性污泥回流到厌氧水解酸化池,因加药反响后的污泥失去了活性,不能回流,故工艺中采取生物接触氧化池中以1:1回流至厌氧水解酸化池,以加强水解和酸化。但采用气浮需要增设一套空压机、压力溶气罐、回流水泵等辅助系统,操作管理相对较复杂。经该工艺处理后,CODCr的去除率达95%以上,实际出水水质为pH=69,色度100倍,SS100mg/L,BOD550mg/L,CODCr150mg/L。因原水pH=1012,故应首先加酸中和,工艺流程中未绘出。处理工艺四以生化、物化、深度处理相结合,见图4、图5高浓度
8、废水预处理。该工艺用于某市整染厂印染废水处理,设计水量5000m3/d。主要水质指标浓度为:CODCr=1000mg/L1500mg/L,BOD5=300mg/L500mg/L,S2-35mg/L,色度1000倍。要求处理后出水为:CODCr100mg/L,BOD530mg/L,色度50倍,S2-0.5mg/L。工艺四发表在1997年2月的某刊物上,文中无预处理工艺流程图图5,混合废水处理工艺流程也很简单,图4、图5是完全按文中表达绘出来的工艺流程全过程。其有关的几个主要参数为:加酸中和至pH=69;水解酸化池水力停留时间4.3h,外表负荷率1m3/m2h,设YDT弹性立体填料;一、二级生物接
9、触氧化池水力停留时间分别为4.8h和2.3h,气水比分别为201和151,中间沉淀池上清液按11回流到一级生物接触氧化池始端;中间沉淀池外表负荷率4m3/m2h,二沉池外表负荷率/m2h;普通快滤清水池设在滤地下面,有效容积95m3流速10m/h,反冲洗强度15L/m2s,冲洗时间5min;生物炭池为二级串联,前级为升流式,后级为降流式,过滤速度为3m/h,气水比为51,反冲洗强度9L/m2s,反冲洗时间5min,3d5d冲洗一次;总调节池兼初沉池,水力停留时间11.5h,底部设7条排泥沟,每条沟内设1根DN300mm的穿孔排泥管,污泥排入集泥井后用AS75-4CB潜污泵抽至污泥浓缩池。 图4
10、处理工艺四流程图5处理工艺五见图6图6浙江省某印染厂处理工艺流程示意图6为浙江省某印染厂废水处理工艺方案,处理水量250m3/d,原水水质为:CODCr2300mg/L,BOD5450mg/L,色度160倍,pH7,水温:70左右,SS200mg/L。处理后的排放要求为:pH:69,色度80倍,CODCr150mg/L,BOD560mg/L,SS200mg/L。本印染废水有以下特点:1BOD5/CODCr值很低,不到20%,因此生化处理难度大,首先要设法提高BOD5/CODCr值;2水温很高70,不利于物化、生化处理。因此要采取措施把水温从70降到40以下;3目前为一班制生产,废水量集中在8h
11、之内产生,而废水处理设备为24h运行,故调节池要大;4原有地下集水池和大、小两组调节池及煤渣过滤的土法处理设备,要求在新的工艺处理设计中尽可能采用。根据上述本工艺图6有以下特点:1原有集水池不变,提升泵仍利用,在集水池始端设二道粗、细格栅;把原有一组容积较大的地面式调节与煤渣过滤系统全部改为调节池,并适当加高;把一组容积较小的地面式调节池与煤渣过滤系统改为污泥池、污泥浓缩与干化系统。一、二级沉淀池中污泥均以重力流进入污泥池,省去污泥提升泵。这样原有的构筑物全部利用了。2为把水温降低下来,在调节池始端上部设置逆流式机械通风高温冷却塔,一是减少占地面积,二是冷却水直接进入调节池,省去了冷却水集水池
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