高压并联电容器组运行时干式铁心串联电抗器产生故障的原因及避免措施.docx
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1、高压并联电容器组运行时干式铁心串联电抗器产生故障的原因及防止措施 在电力系统中,普遍安装有大容量高压并联电容器无功补偿装置,以补偿系统感性无功,提高功率因数,传输更多的有功,改善用电质量。 为了抑制电力网内的高次谐波进人电容器,防止被极度放大(谐振),以及限制电容器组投人时的电流冲击,在其补偿主电路中都串有电抗器。 电抗器按冷却方式可分为干式自冷电抗器和油浸自冷电抗器,按结构形式可分为铁心电抗器与空心电抗器,按电抗器线圈制造工艺可分为缠绕浸渍式和树脂浇注式。 在当前IOKV至35KV电力系统中,户外并联电容补偿装置中多为串联电抗器,露天安装。户内并联电容补偿中几乎都用串联电抗器。因为同容量,同
2、电压等级的铁心电抗器体积比空心电抗体积小得多,除电磁噪声上,空心电抗器比铁心电抗器要小外,其他方面并不逊色。因而在l OKV至35KV电力系统中特别是lOKV这级电压,铁心电抗器大量地使用着。 在并联电容器补偿装置中的电抗器与电容器一样,对过电压、过电流是十分敏感的器件,因使用不当、运行条件不好、运行管理不过硬,加之近年来市场上的恶性竞争,某些厂家不遵循电抗器行业标准,肆意降低产品设计、工艺技术要求,追求单位最大利益,造成产品质量参差不齐,铁心电抗器故障频发甚至烧毁的事故,给用户带来很大损益,给电网平安运行造成威胁。 基于以上原因,我们多年来密切关注铁心电抗器的故障,关心自己也关心同行的产品,
3、对故障产生的电抗器的工作状况进行了分类研究,并通过对用户,供电局的调访,分析事故原因,查阅资料,模拟仿真,总结出了铁心电抗器在产品设计,制造工艺,材料选用等多方面确保产品质量的措施,提高了产品质量,使用户放心。1.1.电抗器铁心温度过高、过热 在行业标准中,对铁心及其相邻的材料温升限值,没有具体的数值规定,只标明“在任何情况下,不会出现使他们受到损害的程度(1)。给不注重产品质量的厂家有了说词,例如,相邻绝缘材料耐热等级为B级,而铁心温度达11090,我们认为过高,它的铁心柱,铁饼的温度将更高,对垫在铁饼两端的绝缘材料是很不利的,缩短了产品寿命。 铁心温度高的原因一般有两个,一是运行时系统中的
4、谐波电流通过串联电抗器使铁心损耗加大而发热,二是铁心设计与制作上采用了质次价廉的劣质硅钢片,铁损较大,损耗超标,温度过高。这大量消耗了电能与国家节能降耗,推广节能产品的意愿是背道而驰的。 在行业标准中,对铁心电抗器绕组,根据选用绝缘材料的耐热等级规定了相应的温升数值,电力行业标准比机械行业标准这项要求要严川,温升高的原因大体有两个,一是运行方面,二是设计制造方面。根据我们调访与观察认为,根本上是设计与制造问题。 有的厂家有意或无意混淆了,铁心电抗器与干式自冷变压器,温升限值时试验电流的条件。以此来忽悠用户、使用单位。干式自冷变压器的温升是在变压器额定电流下进行温升测试的,而干式铁心电抗器,按电
5、抗器定电流下进行的。有的厂家为了市场份额,肆意改为1.05或1.15叹额定电流下温升。这样当电力系统供电电压稍高或系统无功过补,或电力系统谐波进人电容器与电抗器时,使线圈损耗增加,温升上升,过高现象便呈现出来。温度过高绝缘材料老化加快,降低了绝缘耐电压能力长期积累甚至烧坏线圈。 电抗器噪声在行业标准中按电抗器容量大小有明确规定:由于电抗器声级测量要屏蔽背景噪声,一般制造厂都没有测试条件。机械行业标准列为特殊试验。电力行业标准列为出厂试验。据了解多数厂家产品出厂不作噪声试验,故很多产品现场运行噪声很大,对运行环境,值班巡检人员心情都有影响。 致使串联电抗器噪声大原因主要有两个方面:设计和制造工艺
6、。当设计上选用了劣质的硅钢片材料,甚至是回收利用的材料作铁心。材料本身磁致伸缩量大,残存机械应力大,噪声自然大。中选取的工作磁通密度高,铁心结构尺寸不适宜,以及铁心自振频率的选取都影响噪声的大小。工艺上主要是铁芯片的冲剪,铁芯搬运中的不文明不标准动作。铁心柱叠装,铁心饼叠装的捆扎力不适宜,加工过程中铁心片绝缘膜的保护部到位,铁饼气隙固定不良,都会增大噪声。电抗器的运输,安装过程中的不文明不标准的动作,也会增大噪声。但在安装到位后通过适当调整可以大局部纠正过来的。概括起来铁心电抗器噪声大主要是制造厂工作不到位的问题。 电抗器运行过程中线圈匝间或层间短路,往往发生在高压并联补偿装置投人或分闸的短暂
7、时间内.投人瞬间产生的过电流和过电压冲击,使绕组绝缘破损形成匝间或层间短路,线圈少数高压断路器或接触器分断电容补偿柜装置瞬间产生过电压,以及断路器接触器质量不过关,分断后的两相重燃产生更高的过电压,使串联电抗器器绕组层间或匝间绝缘遭到很大损害,由于电源已经切断故障没有呈现出来,如果停机后运行值守人员巡视时没有检查出来,待第二次投人时电抗器线圈层间或匝间绝缘损坏就会暴露出来,烧毁线圈,这种故障事例为数不少,分析故障时往往造成误判,是电抗器故障里最严重的一种.对无人值守的变电站和配电室应引起足够重视。2.高压并联电容装置,投入与切除时,产生的过电压与过电流 电容补偿装置投人时的瞬变过程,从理论上讲
8、就是R, L, C电路接通交流正弦电路的过渡过程,如图一所示,这个在电工原理教科书上有详细推导,这里只引用其结果,并作适当的简化 合闸涌流5.47Im很大。频率fn=4.47 x 50=235Hz,投人瞬间电抗器两端电压很高,接近电源电压,故电抗器铁芯迅速饱和,电抗急剧下降,合闸涌流将大大超过5.47Im。而fn也将大大超过235Hz。大电流、高频率的合闸涌流对电抗器绕组绝缘有损害,如果频繁投人与退出、累积效果将造成电抗器匝间与层间绝缘破坏,甚至短路而烧坏线圈。在串联电抗器行业标准中规定在1.8倍额定电流下的电抗值与额定值之差应不超过一5%,就顾及到了这种情况,使合闸涌流不致于过大,然而根据笔
9、者多年观察,许多设计与制造的电抗器厂家定型试验产品到达了这个要求,而实际平常供货的产品离这个要求很远,盲目追求单位经济利益不在少数。 同时合闸过程中也存在着合闸涌流中的谐波放大。这是因为合闸过程中电抗器两端的电压由很高逐渐衰减到他的额定电压,其铁心磁通密度由深度饱和值,退变到额定值,它的电感由很小(不会小于其空心线圈电感)变为额定值。从回路固有频率。0或称谐振频率是由高向低变化的,逐渐回到电源角频率。,如果电力系统中存在着高次谐波,合闸过程中有可能将这些谐波中的某一次进行高倍率的放大或形成串联谐振。谐振的后果是使电容器上,电抗器上产生很高的过电压,遭受谐波电流的冲击,造成很大的伤害,在现实电容
10、补偿装置运行中确实存在这样的事例,并有单位篡取了合闸过程中某次谐波放大产生的过电压波形30开关(接触器)主触头弹跳引起的过电压 真空开关是两平面电极压紧接触完成合闸过程的。正因为如此,它在合闸过程中形成弹跳几乎是必然的,而弹跳过程如果将其放大来看,它就是一个合*分*合的过程。开关合之前电容器上的电压为0,合闸瞬间,电容器上充电,具有初始电压,分开后电容器上电荷来不及放掉,接着第二次合闸,这样相当于电容器带电合闸。以这个概念列电路数学方程,以最大值出现为条件,可求得过电压倍数为2-3倍。如此高的过电压,对电容器与电抗器的绝缘是有危害的。新标准中要求开关合闸弹跳时间小于2ms,如果生产厂家确实能做
11、到,那么过电压倍数就会降低很多4j0平波电抗器3.高压真空开关(接触器)分闸重燃产生的过电压 有文献指出开关分闸时也存在弹跳毛病,一般是由操作机构调整不当引起,不具备普遍性,这里不作讨论,现只谈电路方面。 当开关分断三相电容电抗电路时,三相不可能同时熄弧,如果某一相首先熄弧,另外两相延时同时断弧,这样三相电容器每相电容器上都有残存电压,假设没有立即衰减,真空开关两极间就有高电压出现,一但某一相重燃,瞬时叠加在其他两相端口电压就会立即上升(当并联补偿装置三相接成星形,中性点不接地时),可能导致断口重击穿,这就是所谓的两相断口重燃现象。由分析可知,两相重燃,它相当于两相电容器串联电抗器接通交流线电
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