可再生湿法烟气脱硫装置运行总结.doc
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1、可再生湿法烟气脱硫装置运行总结摘 要:对某厂催化裂化装置配套的可再生式胺法烟气脱硫装置中运行出现的问题进展分析p ,并提出相应对策。【关键词】:p 】:湿法烟气脱硫;溢流;腐蚀随环保法规的日趋严格,国内大部分催化裂化装置已经投用烟气脱硫设施,由于湿法脱硫有构造紧凑,占地少,造价低,脱硫效率高等优点【1】,因此得到广泛应用。某厂140万吨/年重油催化裂化装置配套的可再生湿法烟气脱硫,是国内第一套应用于催化裂化的可再生湿法烟气脱硫装置,运行期间暴露出工艺、设备的许多问题。本文对该装置出现的问题进展分析p 总结,并为下一步改造提供建议。1装置工艺特点相对于在催化装置已得到广泛应用的EDV湿法洗涤技术
2、,可再生湿法脱硫在有以下两方面优点:一是大量降低用碱本钱,二是可以大幅减少高含盐废水的排放量,从而降低了含盐水处理的费用。烟气脱硫装置冷却吸收塔分为急冷洗涤区和吸收区,均采用空塔-喷淋设计,洗涤区采用pH为12的洗涤浆液循环,以洗涤烟气中携带的颗粒物以及酸雾,吸收区采用专用吸收剂以下称胺液循环,吸收烟气中的SO2。2工艺流程说明催化裂化来的含硫烟气进入冷却吸收塔的急冷洗涤区进展急冷饱和,温度由160降到57,同时除去大部分固体颗粒物及强酸性气体。经过急冷的含硫烟气从吸收区底部进入,经过三级吸收段与喷淋的吸收剂进展逆向接触,烟气中的SO2被吸收剂吸收,净化后烟气经烟囱直排大气。吸收段一级、二级液
3、面采用溢流操作,贫胺液从一级补入,三级液面通过调节富胺液至胺液再生单元流量来实现控制,富胺液经过滤器过滤后进入再生塔,加热解吸得到SO2送硫磺回收装置,再生后的贫吸收剂冷却后返回吸收塔循环使用。一部分再生后的吸收剂送入热稳定盐脱除设施进展净化,维持吸收剂体系离子平衡。烟气急冷过程中,需要外排部分吸收强酸性气体SO3的急冷水及固体颗粒,经碱液中和、添加絮凝剂后进入胀鼓式过滤器,过滤后的清液经氧化降低COD后送污水处理场外排水监控池;滤渣经絮凝沉淀后运出装置。3运行状况20_年3月1日烟气脱硫装置采用可再生式“胺法”开工,装置运行平稳后净化烟气中SO2排放浓度低于100mg/m3N,满足环保指标要
4、求。但运行过程中暴露出工艺以及设备的许多问题,装置于5月份停工改造。3.1吹灰时造成吸收段液面波动,并造成胺液溢流冷却吸收塔吸收段一级、二级集液箱采用满液位操作,贫胺液自一级补入,经溢流管线进入二级,二级集液箱满液位溢流至三级,吸收段三级液位通过胺液外排流量控制。在三级集液箱内设有溢流管线至地下罐。运行中发现,当催化装置锅炉进展蒸汽吹灰、激波吹灰时,冷却吸收塔吸收段的一级、二级液位测量迅速降低,三级液位迅速升高,并发生溢流。集液箱溢流液位值大幅降低说明胺液密度迅速变小,而造成该状况的主要原因为胺液发泡。由于烟气进冷却吸收塔前未设计除尘设施,且洗涤区的除尘才能有限,在锅炉吹灰时大量粉尘进入吸收段
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