O型橡胶密封圈的压缩率和槽圈体积比核算.doc
![资源得分’ title=](/images/score_1.gif)
![资源得分’ title=](/images/score_1.gif)
![资源得分’ title=](/images/score_1.gif)
![资源得分’ title=](/images/score_1.gif)
![资源得分’ title=](/images/score_05.gif)
《O型橡胶密封圈的压缩率和槽圈体积比核算.doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《O型橡胶密封圈的压缩率和槽圈体积比核算.doc(10页珍藏版)》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。
1、O型橡胶密封圈的压缩率和槽圈体积比核算,)一/452/橡胶工业1992年第39卷.型橡胶密封圈的压缩率和槽圈体积比核算7孕,c铁道部大连机车车辆工厂,I16022)摘要卉绍丁0型橡胺密封圈(简称0型圈)压缩辜和槽固体积比(掏槽体积与0型圈体积之比)的核算方法.指出,为使0型周到达良好密封目的,0型圈的压缩卓和槽圈体积比必须在一定范围内.井东风4型机车零部件的0型圈为倒,具体介绍了0型圈压绾率与槽周体积比的核算方法和0型圈尺寸的合理取值及其结构蚋台理改良.关键词:0型橡胶密封圈,0型橡胶密封圈压缩率,0型橡胶密封圈槽圈体积比1前言对O型橡胶密封圈(以下简称O型圈)进行结构核算,可检查出O型圈在设
2、计方面存在的不合理之处,以进一步改善其结构,提高其密封性能和延长其使用寿命.据日本资料介绍,在日本O型圈作固定密封时几乎不存在泄漏问题;而国产东风4型内燃机车用的O型圈90%以上是作静密封,却都存在漏油现象采用本文介绍的O型圈的结构核算方法,对东风4型机车所有漏油部位的O型圈结构进行了核算,结果发现,但凡漏油厉害的部位,其O型圈的结构设计往往都是不合理的,如有的O型圈压缩率偏低,有的却偏高,还有的压缩率是变动的.通过对该机车O型圈逐个核算和改良,现已有95%以上的O型圈结构处于合理状态,从而使东风4型机车O型圈的漏油情况有了很大的好转.20型圈结构核算方法O型圈体积之比)核算;拉伸量核算;导向
3、角,矩形槽倒角和孔轴的配合检查;检查动密封的O型圈结构.其中,前二个方面是最重要,最关键的核算局部.东风4型机车O型圈结构的不合理局部,一大半是由于压缩率和槽圈体积比选择不当而造成的下面扼要介绍O型圈压缩率和槽圈体积比核算方法.3压缩率核算3.1压缩率核算方法O型圈压缩量示意如图1.O型圈的结构核算方法包括以下几个方面:压缩率核算;槽圈体积比(沟槽体积与围lo型圈压缩量示意图收稿日期:19911023第8期曹关宝O型橡胶密封圈的压缩率和槽圈体积比核算453o型圈的总压缩量6(6=1+62,l,2见图1所示)与.型圈原直径之比称为.型圈的压缩率总压缩量通常表示为:=do-(Dd)/2=doH即得
4、压缩率=/x100%=(一日)/dolo0%式中靠一.型圈自由状态下的断面直径,mm;D沟槽外径,mm;沟槽底径,ram;日._一沟槽深度,mm.考虑到公差的存在,故有:=(D一.)/2H=(D一)/2压缩率核算公式即为:j=(4哳一j)/岛蹦100%.=(一H)/do100%3.2压缩率推荐值.型圈压缩率应适中选择当压缩率过小时,0型圈密封性不好;而压缩率过大时,压缩应力又会增加,致使.型圈的寿命缩短,或造成装配困难.一般来说,在保证密封性能的前提下,压缩率以尽量小为宜,以延长.型圈使用寿命.但考虑到国产.型圈胶料材质较差,压缩永久变形较大,而且配件的加工精度也较低,故压缩率又不宜取得太低o
5、型圈压缩率的选取可参考附表所刑数值.附袅.型圈压缩塞推荐值3.3压缩率核算实例3.3.1压缩率过小东风4型机车的l6v240Z型柴油机控制机构轴承座的.型圈是静密封的轴向密封,轴承支座与0型密封圈改良前的尺寸关系如图2所示.核算该.型密封圈的压缩率,具体计算如下:且.=(D一一)/2=(31-(25-0.014)/2=3.007ram.=(D一)/2=(3l-0.3)-253/2=2.85mm图2控制机构轴承座与0型圈改良前尺寸关系围454檬胶工业l992年第39卷=l1.49%=!:!二:12二三:Q!(3.10.1)=-0-23%X100%l00%从上面计算可以看出,最大压缩率偏低,最小压
6、缩率为负值,出现了7.urn的间隙.因此,原有的0型圈结构是不能保证密封性能的.为使原轴承座不因0型圈而报废,采取加宽矩形槽的方法,将矩形槽宽由3.40.15ram改为4.55mm,d由ff31mm改为3l协nm,而O型圈D303.1_0-0.11知m可改为用D31X3.5,113】mm(即将磊由3.1+_o0,I1f2m改为3.51l31lTlln),从而使O型圈的压缩率提高到lO.56%l8.72%的合理范围,保证了0型圈的密封性能.3.3.2压缩率过大O型圈压缩率过大,会使其失去弹性而产生泄漏,如东风4型机车冷却装置连接箱的0型圈改良前(其尺寸关系如图3)实例围3冷却装置连接箱与O型圈改
7、良前尺寸关系固核算压缩率为47.40%,.为35.12%,可见改良前该0型圈的压缩率偏高(限度为32%),故极易失去弹性而泄漏.现在将O型圈的如由原来的4.磷.】135mm改为3.】13】mm,而沟槽由2.Iomm改为2.7.11nlrll,使0型圈压缩率降到20.35%28.4O%的合理范围,该处不再泄漏,且0型圈使用寿命大大延长.在机械设备的维修中,由于机械设备原有沟槽已固定,一般不便于对其再加工,这类设备可以选用适宜的0型圈来满足合理的压缩率要求,以保证0型圈的密封性能.4槽圈体积比核算4.1槽圈体积比核算法0型圈的槽圈体积比即是沟槽体积与.型圈体积之比.0型圈弹性密封理论要求0型圈的矩
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 橡胶密封圈 压缩率 体积 核算
![提示](https://www.taowenge.com/images/bang_tan.gif)
限制150内