iqc检验员年终工作总结.docx
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1、iqc检验员年终工作总结马上就要年终了,iqc检验员在这一年的工作上学到许多学问,同时也有不少的感悟。下面是由我为大家整理的“iqc检验员年终工作总结,仅供参考,欢迎大家阅读。iqc检验员年终工作总结一回首过去一年的工作中,我学会了不少学问,iqc工作目的就是防止不符合要求的物料进入公司,制定进料检验标准,的确执行进料检验,熟识检验方法以及了解抽样标准,检验工具仪器的娴熟使用,对于相关记录和文档来料记录、工程文件、作业指导书等的有效收集、保存、管理。对于不良品后续处理,特采后的可追溯性跟踪,肯定的不良缘由分析的能力,对工作现场的管理能力,包括5s物料安全整齐的摆放移动、工具安全放置和使用、现场
2、温湿度的掌握,遇到突发事件如加急物料检验、急料返工,相关部门工程支持时,人员、场地、工作方法,相关设备的支配布置,并做好准时记录。iqc的kpi:漏检率:每月产线发觉的来料批不良数确保确实为来料不良,而不是因公司自身缘由照成的,仓库保存条件是否符合要求,物料搬运过程是否按要求,是否属于自然失效的物料。来料或急料的平均检验时间和效率。供应商提供检验报告,合格证、数量等标识,是否有混料,错料,少料等现象。建议与改善:1.建议样品及封样分两块来管理,之前使用物料来料时进行登记,可按正常物料放行,每周进行总结一次,新物料及新供应商来料时建立体系,未确认的供应商及物料不得选购,未确认的物料不得入库,iq
3、c来料不发单直接使用待处理标,由物控自行处理好样品及承认书后再送检iqc,对于特殊急的物料,要求由研发部首先进行样品的初步确认后才能进行评审。2.对于iqc设备事宜,建议增加晶振测试仪及针规、100mhz电桥、带标尺测量的放大镜一套等设备用于检验,以保证来料品质。3、建立供应商品质检讨系统,每月对供应商所发生的问题进行检讨,由供应商品质部及工程部等相关部门组织人员到我司进行检讨。4、加强工艺方面的技术支持,多提供工艺工程师的沟通平台,必要时可送外培训。5、 建立公司技术奖金制度,对于公司技术突破有奉献的实行奖金制度,以提高公司技术力量。6、对增加部件电性测试进行完善,保证测试过程精确及测试时对
4、部件本身的爱护。7、增加对iqc进行相关物料的行业/国标标准方面的学习,把握对检验物料的标准,确保对来料品质的掌握。8、完善现有的检验标准,使来料能得到全面管控。9、对样品及承认书进行管控,使每个检验员对检验的产品的根据。10、参照供应商及其它公司方法,提供iqc产品试验设备解决方案,以保证接产品来料品质。iqc检验员年终工作总结二转瞬间已经成为昨天。在这过去的一年,对于佳茂来说是不平凡的一年,我们进行了多项设备及原物料改造;也经受了全球金融危机带来的冲击,让人感慨颇多。一、各品质目标达成状况汇总1、返修率超标主要表如今上半年,平均返修率为xxx%,主要缘由为产品所使用大电流三极管及hd080
5、2、hd0808 ic本身来料品质影响等问题,下半年对经研发部对产品布线及来料方面物料的改善后,返修率为xx%,在目标范围内。2、品质事故目标为0次,实际达成x次,dip造成的为x单,与smt相关的x单。主要由以下几个方面的缘由造成:1 作业员及生产、品质对首件是不仔细,造成批量事故,对于此类缘由造成的品质事故,需加强ipqc对首对核对方法及特殊留意事项的要求,同进要求组长对首件进行再次确认,杜绝此类问题的发生。在20xx年此类问题共发生一单,即a拉生产rc8202l-hdu板卡时莲花座应插上绿蓝红下红白黑,插错为上绿蓝红下白红黑,共计1500pcs,已过炉。2 因生产通知单特别要求而在生产部
6、补焊段发生产品质事故是20xx年品质事故最多的地方,共发生产了x起品质事故,分别是:a拉生产rc1389l-x6时生产通知单要求不增加片而实际增加了散热片,数量为2500pcs;b拉生产rc966xd-x6生产贴软件标应为xx而实际打成177,数量2540pcs;b拉生产rc966xd-lz时生产通知单要求过emc而晶振未接地,生产1000pcs。此类品质事故是ipqc简单出问题地方,ipqc注重对插件段的管控,未对首件进行全面的核对后造成,针对此类问题,要求ipqc在对样图上注明产品要求包括补焊段的特别要求,检验首件时必需完成整个工段后再进行复核,然后再送给组进步行核对。3smt转入后段造成
7、品质事故的2单分别是:rc1389l-x6因ecn及生产通知单错误造成;mst726acartv机型空贴二极管,在送检单上有注明而未通知dip段转板员造成。3、首件出错目标为0次,实际达成x次。主要有以下几点导致首件出错:1 作业员及生产组长不认真,未仔细核对生产通知单、ecn等,导致送给品质ipqc首件错误,此类问题需生产相关人员仔细核对相关文件,首件做好后再次进行确认,防止不良发生。2 资料升级后,不同pcb版本及其它问题造成生产未留意,按之前产品类型进行插件而导致首件错误。320xx年ipqc对插机段的首件核对相对管理较好,插件段品质事故由20xx年十几单降到20xx年1单,在20xx年
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