全负荷脱硝氨逃逸率与SO3转化率的变化.docx
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1、全负荷脱硝氨逃逸率与SO3转化率的变化全负荷甚至全过程脱硝是燃煤电厂的必然趋势。以 330MW亚临界机组为对象,通过40%100%全负荷试验,并在 50%负荷时切除高压加热器,以在烟气流量不变的情况下降 低烟温,研究负荷与烟温对氨逃逸率和S03转化率的影响。 全负荷范围内控制SCR入口 NOx浓度为220mg/m3和SCR脱 硝效率为65%O氨逃逸率随着负荷的降低先降后升,在50%负荷时最低; S03转化率随着负荷的降低而线性下降。在50%负荷切除高 压加热器后,烟温由319. 59降低到288. 3。(2使氨逃逸率上 升约一倍,但仍小于额定负荷下的氨逃逸率。全负荷范围内氨逃逸率均小于3UL/
2、L的设计值,且随 着负荷降低并没有异常升高,因此认为在合适的脱硝效率下 负荷变化并不是SCR脱硝系统氨逃逸率增加从而导致空预器 堵塞的根本原因。因此将机组的SCR烟温下限由30(TC调整 到290,以实现机组全负荷范围内脱硝投运。调整后已运 行约1年时间,空预器并没有出现差压异常升高趋势或积灰 堵塞情况。选择性催化复原法(SCR)是脱除燃煤烟气中NOx的重要 方法,因其高效可靠的特点,是唯一实现大规模商业化的脱 硝技术。SCR脱硝系统的氨逃逸(过量的NH3)与烟气中的S03 在低温下反响生成硫酸氢铁,硫酸氢铁具有强黏性,熔点为 147,烟气从SCR进入空预器后,随着温度的降低,硫酸 氢铁逐渐凝
3、结在换热器外表,并不断捕捉烟气中的灰颗粒, 成温度和生成量不会明显上升。因此将机组的SCR烟温下限 由30CTC调整到29(TC,以实现机组全负荷范围内脱硝投运。 调整后已运行约1年时间,空预器并没有出现差压异常升高 趋势或积灰堵塞情况。4)目前多数机组在正常运行的最低负荷时,SCR烟温最 低在290300C之间,略低于SCR烟温设计下限值,因此本 文研究成果对于相似机组的全负荷脱硝运行具有重要的借 鉴意义。中国电机工程学报郑方栋,李文华,赵敏,杨建国,虞上长,柳秀实,赵虹进而导致空预器堵塞,同时硫酸氢铁还是锅炉排放PM2. 5颗 粒的重要组成成分。硫酸氢镂在空预器内的生成温度可达20(TC以
4、上,并且 随氨逃逸和S03浓度的升高而上升。氨逃逸率增加将使硫酸 氢铁生成温度和生成量都上升,增强了其在空预器内凝结、 捕灰、粘结进而导致空预器堵塞的趋势。因此,SCR脱硝系 统一般将氨逃逸率控制在3 uL/L以下,甚至更低。氨逃逸率与催化剂的催化效率有较大关系,当前较为普 遍应用的V-W催化剂的最正确温度窗口 一般在34038(TC, 与催化剂的成分和制备方式等因素有关,催化剂中添加W能 拓宽反响温度窗口。高岩等的研究说明催化剂在38CTC时催 化效率最高,温度降低,催化活性明显降低,温度升高,催 化活性略微下降,空速比(烟气流量/催化剂体积)下降导致 脱硝效率上升,但降低到一定程度后,脱硝
5、效率基本不变。煤中的硫在燃烧过程中直接或间接生成S03,且烟气中 的S02在灰中金属成分以及换热器外表金属的催化作用下会 一定程度的转化为S03,脱硝催化剂的活性成分V205也能够 将烟气中S02催化氧化成S03o SCR催化剂催化S02的效率 随着温度的降低而降低,和脱硝效率呈负相关,与催化剂使 用时间、催化剂成分等也有一定的关系。总之,催化剂的催化效率随烟温降低而降低,将导致氨 逃逸率增加,不过S03浓度会有所降低,而由于负荷降低而 导致烟温降低时,烟气流速会相应降低,烟气在催化剂间的 停留时间增加,脱硝效率又会上升。因此,氨逃逸率、S03 浓度、烟气流速三者与机组负荷或烟温都存在一定的非
6、同向 影响关系。目前燃煤机组SCR为了保证催化剂高效运行,降低氨逃 逸率,防止空预器堵塞,将SCR烟温(入口)下限设置为30CTC 左右。低负荷运行时,会出现尾部烟道烟温低于30(TC的情 况,将引起SCR强制撤出,导致机组不能开展全负荷脱硝, 对环保产生不利的影响。随着环保需求的提升,燃煤机组全负荷脱硝势在必行, 而近年来机组负荷率又呈明显下降趋势,导致SCR烟温不可 防止有更大机率处于30CTC以下,给机组运行带来较大的困 扰。本文针对一台330MW亚临界机组,通过全负荷试验及高 加切除试验,研究SCR烟温随负荷降低及单纯烟温降低时氨 逃逸率和S03的实际变化关系,探索更低的脱硝系统投运温
7、 度下限,实现机组在全负荷范围内脱硝。1机组概况机组原始设计额定负荷为300MW,汽机增容改造至330MW, 锅炉利用设计余量。锅炉为SG- 1025/17. 5- M869型亚临界 汽包锅炉,燃用具有中等结渣性的烟煤。燃烧系统为四角切圆直流燃烧形式,并开展了低氮燃烧 改造,采用空气分级低氮燃烧技术,四角各布置4层燃尽风 喷嘴。烟气脱硝采用尿素热解喷氨SCR系统,设计脱硝效率 为73%,脱硝系统布置如图1所示,锅炉尾局部成2个独立 烟道(A侧、B侧),分别布置一样的脱硝装置,每侧安装两 层催化剂,共190. 5m3o试验前,催化剂已正常运行约两年 半时间。根据催化剂厂家的效率曲线,烟温在380
8、40(TC时脱硝 效率最高到达约91%,而烟温降低到30CTC时,脱硝效率降 低到了 70%左右。脱硝系统设计为烟温低于30(TC时将强制 撤出。据统计,20*年度电厂4台同类型机组SCR烟温低于 30CTC (均大于290。0运行的时间累计约有330h,且时间点 分散、持续时间短,给机组运行带来很大困扰。2试验参数1试验煤种试验煤种为优混煤,主要煤质指标见表1。2. 2试验工况试验分别在330、250、165、130MW(最低可运行负荷)4 个负荷下开展,其中165MW负荷下还切除了高加(高压加热 器)以单纯降低SCR烟温,分析烟气量等其它参数不变情况 下烟温对氨逃逸率和S03浓度的影响。由
9、于负荷变动范围较大,难以全负荷控制一样的氧量, 试验中各负荷氧量保持常规运行值,通过调整燃尽风率控制 SCR入口 NOx浓度基本上在220nig/m3(6%02)左右,以消除 SCR入口 NOx浓度对氨逃逸的影响因素,并控制脱硝效率基 本一致(65%)。试验中,撤出AGC和给煤自动,以保持燃烧 状态稳定。2. 3烟气中NH3和S03浓度测量方法NH3和S03浓度采用化学法测量,烟气采样流程如图2 所示。S03的采样采用控制冷凝法使S03冷凝沉积在玻璃盘 管内(控制出口温度852),然后用80%异丙醇溶液清洗。NH3 的采样采用吸收法,以0. 0025mol/L浓度的稀硫酸作为吸收 液,在气泡吸
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