电除尘输灰出力不足问题及处理方案.docx
![资源得分’ title=](/images/score_1.gif)
![资源得分’ title=](/images/score_1.gif)
![资源得分’ title=](/images/score_1.gif)
![资源得分’ title=](/images/score_1.gif)
![资源得分’ title=](/images/score_05.gif)
《电除尘输灰出力不足问题及处理方案.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《电除尘输灰出力不足问题及处理方案.docx(13页珍藏版)》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。
1、电除尘输灰出力缺乏问题及处理方案目录摘要2. 前电除尘点火后运行工况21 .输灰系统常见问题及解决思路22. 1.输灰管路漏泄22. 2.圆顶阀损坏32. 3.密封圈损坏原因分析: 32. 3. 1.密封胶圈高温损坏32. 3. 2.密封胶圈灰料磨损损坏32. 3. 3.杂物导致密封胶圈损坏32. 3. 4.机械卡涩导致损坏32. 3. 5.密封不好导致损坏32. 4.事故排灰43.具体解决问题思路如下: 53. 1.膨胀节改造53.2.增加手动隔离阀53. 3.热控回路改造53. 4.改变控制方式53. 5.系统简化53. 6.吹堵系统改进53. 7.输灰能力缺乏63. 7. 1.输灰汽源系
2、统改造63. 7. 2.系统改进63. 7. 3.增设振动器63. 7. 4.电除法控制方式改进建议73. 7. 5.增设备用输灰管路73. 8.灰库扬尘73. 8. 1.搅拌机箱体改造73. 8. 2.下灰锁气器改造83. 8. 3.加强设备维护83. 8. 4.强化员工培训,提高操作技能83. 8. 5.吸尘系统改进8第1页共13页卸主进气孔板,大气量输送一电场的灰,曲线正常,最多落灰时间10秒(八个 灰斗有四个是沉降灰,必须大气量少下灰方式输送)。输送正常。曲线如下:注1:上述曲线为17:10分左右采样,因有2#3#-4#5#灰斗沉降灰下来,拆卸 主进气孔板大气量特殊方式输灰。注2:因以
3、大气量输送方式送灰,管道空吹压力会提高,结束压力设置要跟随 修改,查看画面,空吹压力最低时是0.035MPa,故结束压力从0.03MPa 调整到0.06MPa,后期吹扫干净,又改为0.05MPa;4)7月24日继续做试验:工况与昨天一样:30万负荷,135吨煤量,灰份一样,但电除尘有一个变 压器已正常投运,现场只有一个不能运行即灰斗3#、4#泵是落沉降灰;拆卸全部节流孔板及泵间节流铜管,发现与原出厂设计不符,局部孔板的 孔被灰堵死;在检查泵间补气节流铜管时,拆卸7个12mm的节流铜管,有两 个完全因杂质堵塞;5)7月25日做满泵试验,曲线如下(就地手操落灰,8个满泵):第10页共13页 注3:
4、红色曲线为满泵曲线,第一次因进气阀内漏吹走局部灰而不准,第二次、三次是8个实实在在满泵曲线。第二步、调整一电场孔板的孔的数量,重新配气:1)、重新配气:各仓泵孔板根据现场工况,重新增加孔板中孔的数量。增 加量:20%以上,具体数据在见后续表格。2)、一电场拆卸孔板到恢复系统,停止输送时间从上午9点到下午3点 40分投运,停止输送时间长达6.5小时,经计算每个灰斗应有6吨左右存灰, 观察实时曲线,落灰从4秒加到10秒,周期100秒,输送曲线正常。在10 秒落灰时,就地敲击主泵有满泵现象出现。5.存在的问题及处理方案:问题1:当灰斗高料位报警时,仓泵已基本不落灰,原因是仓泵排气管安装 高度不够,与
5、灰斗高料位计一样高,这样,高料位计动作时,灰位已覆盖排气 管,使仓泵无法排灰气,自然无法下灰;处理措施:可以把排气管进灰斗的高度提升到灰斗顶部,倒三角安装;问题2:副1#、副4#、出口泵的泵后补气节流铜管及孔板被灰的杂质堵 死,说明其后的单向逆止门关闭不严,漏灰严重,处理措施:更换其内部胶垫,或更换新的单向门。问题3:进气阀有内漏,关闭不严,造成一边落灰一边吹扫,结果就是把 灰吹散,形不成浓相输送,影响落灰效率。问题4:电除尘变压器要正常投运,灰斗才正常落粗细混合的干灰;不投 运,灰斗落灰为大颗粒的自然沉降灰,流动性差,正常气量难输送。问题5:沉降灰处理方法:可以在逻辑及画面修改成四个落灰时间
6、,这样,哪两个仓泵是沉降灰就减 小其落料时间,使其落灰量小而不影响系统输送,防止堵灰或者说防止灰斗高 料位因输送不畅而产生。表1电除尘仓泵节流孔板孔数调整数据记录第11页共13页仓泵两侧流化风截 流板扩孔前仓泵两侧流化风截流 板扩孔后输灰管流化补气管 铜孔扩孔前输灰管流化补气铜 孔扩孔后主进气:1x4)3主进气: lx(l)3仓泵两侧流化风截 流板扩孔前仓泵两侧流化风截流 板扩孔后输灰管流化补气管 铜孔扩孔前输灰管流化补气铜 孔扩孔后主仓泵:(1+I)x6 3主仓泵:(l+l)x e 3主仓泵:1x6 2.5主仓泵:1x6 2.5付一仓泵:(l+2)x(b 3付一仓泵:(l+2)x6 3付一仓
7、泵:1x4 2.5付一仓泵:1x0 3付二仓泵:(i+i)xe 3付二仓泵:(l+2)x6 3(+1)付二仓泵:1x4)2.5付二仓泵:lx*3付三仓泵:(1+I)x6 3付三仓泵:(l+2)x6 3(+1)付三仓泵:1x6 2.5付三仓泵:1x4)3付四仓泵:(l+l)x” 4付四仓泵:(1+I)x6 4付四仓泵:1x6 2.5付四仓泵:1x6 3付五仓泵:(1+I)x6 4付五仓泵:(1+I)x6 4付五仓泵:1x6 2.5付五仓泵:1x6 3村八仓泵:(1+I)x6 4付六仓泵:(l+l)x6 4+lx3(+1)付六仓泵:1x3 2.5村八仓泵:1x6 3付七仓泵:(l+l)x(b 4付
8、七仓泵:(1+1)x4+(1+2)x3 (+3)出口补气:7x6 3出口补气: (7+2)x3 (+2)注4: (+1),表示孔板增加一个3mm的孔,克莱德一般以3mm孔径为计量单位。注5: (+2),表示孔板增加2个3mm的孔,克莱德一般以3mm孔径为计量单 位。注6: (+3),表示孔板增加2个3mm的孔,克莱德一般以3mm孔径为计量单 位。1)此次增加气量总和统计:1+1+1+3+2=8个调整后总进气量统计:主泵:3个;付1泵付3泵:3x3=9个;付4泵付5泵:1.78x2=3.56个;付 6 泵:1.78x2+1=4.56 个;付 7 泵:1.78x2+3=6.56 个;一电场仓泵进气
9、量调整前总和:3+3+2+2+3.56x4=24.3个+7=31.3个63mm的孔第12页共13页一电场仓泵进气量调整后总和:3+9+3.56+4.56+6.56=26.7+9=35.7个63mm的孔主流化风增加进气量比:8 31.3=25%.2)泵间流化补气计算增量:S=( 6 2.5 + 2)2 4-(3 4-2)2 =0.69 倍调整前补气总量:0.69x7=4.83整改后补气总量:0.69+6=6.69那么,内部套管进气增量比例:(6.69-4.9) + 4.9=36%。第13页共13页3. 9.输灰管路堵塞83. 9. 1.堵塞原因分析8.整改试验过程:94 .存在的问题及处理方案:
10、11摘要某电厂早期设计使用进口印尼煤时,电除尘输灰能力一直正常;自从脱 硝、省煤器改造后输送能力稍有降低;直至近期使用灰份较大的澳洲煤后,输 灰能力下降,特别在满负荷情况下,灰斗高料位较为频繁;输灰系统有时落灰 5-6秒都难以输送,且输送时间较长,使电除尘变压器有跳停的现象发生。经 过分析调整后处理正常,有较大的借鉴意义。1 .前电除尘点火后运行工况某电厂停炉近一个月后,进行点火并网发电;电除尘输灰系统在负荷30 万时,输灰系统灰斗落灰5秒都难以输送,且发现电除尘有两个变压器投不 上,对应为3#、4#、5#、6仓泵,灰斗内部为沉降灰;24日上午投运3、4# 灰斗变压器,还有5、6#灰斗变压器投
11、运不上,落灰为沉降灰。2 .输灰系统常见问题及解决思路2. 1.输灰管路漏泄输灰系统管路原设计采用不等管径的壁厚100mm的碳钢管,未考虑防 磨,在机组投入运行后,煤质灰分较大,偏离设计值,运行中输灰压力一定, 为输灰管路堵塞,运行人员被迫减少输灰系统进料阀的下料时间,减少进料 量,少量的输灰在高压空气的吹动下,对输灰管路的膨胀节、输灰管路造成严 重磨损。为减少漏泄,专业认真研究分析认为:在当前的煤炭市场情况下,改变煤 质适应输灰系统运行是不可能的事情,只有通过对输灰管路的耐磨性改造来适 应恶劣的煤质,通过考察认为陶瓷具有良好的磨损性能,并且在当地就可以取 材,在生产现场可以加工。在保证输灰管
12、路通流面积不变的情况下,在碳钢 管、膨胀节内衬12.7mm陶瓷,增加输灰管路的耐磨性,经过更换陶瓷管路,第2页共13页输灰管路的漏泄得到了遏制,基本上消除了管路漏泄。2. 2.圆顶阀损坏原设计输灰系统进料阀-圆顶阀球面圆顶由耐磨材料制造,外表进行硬化 处理,利用其光滑坚硬的外表,可保证与橡胶密封圈有良好的接触,以保证可 靠的密封,当阀门关闭时,密封圈充气实现弹性变形,实现密封。在实际运行 中由于煤质灰分大,坚硬的煤灰颗粒对圆顶阀球面磨损较大,在圆顶阀球面磨 出沟痕,运行中在此处产生漏气现象,输灰系统压力不能正常建立,输灰系统 不能正常工作。2. 3.密封圈损坏原因分析:2. 3.1.密封胶圈高
13、温损坏省煤器进料阀密封圈损坏,灰温度高,冷却水压力小,易堵塞,流量不 足,导致密封胶圈高温损坏;2. 3. 2.密封胶圈灰料磨损损坏当半球体旋转到位,密封圈没有充压间隔时,灰中颗粒假设积到球体工作面 上,密封胶圈充压后密封不严,当进行正压输灰时,浓相灰气混合物漏入磨损 胶圈。2. 3. 3.杂物导致密封胶圈损坏检修工作后,焊接的焊渣掉落到半球体工作面上引起密封不严,磨损密封 圈。2. 3. 4.机械卡涩导致损坏气动装置卡涩或半球体机械卡涩时,盘动半球体检查中,假设不将密封胶圈 内压缩空气排出,半球体会研磨损坏密封胶圈。2. 3. 5.密封不好导致损坏圆顶阀开关不到位,密封胶圈与半球体无密封或密
14、封不严,磨损密封胶圈 及半球体。减少密封圈、圆顶阀球面的损坏,考虑材料的耐磨性,专业经过认真的研 究,选定金属陶瓷插板门作为圆顶阀的代替产品,金属陶瓷是由陶瓷和粘接金 属组成的非均质的复合材料。陶瓷主要是氧化铝、氧化错等耐高温氧化物或它第3页共13页 们的固溶体,粘接金属主要是格、铝、鸨、钛等高熔点金属。将陶瓷和粘接金 属研磨混合均匀,成型后在不活泼气氛中烧结,就可制得金属陶瓷。金属陶瓷 兼有金属和陶瓷的优点,它密度小、硬度高、耐磨、导热性好,不会因为骤冷 或骤热而脆裂。另外,在金属外表涂一层气密性好、熔点高、传热性能很差的 陶瓷涂层,也能防止金属或合金在高温下氧化或腐蚀。金属陶瓷插板门结合面
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 除尘 出力 不足 问题 处理 方案
![提示](https://www.taowenge.com/images/bang_tan.gif)
限制150内