GGH烟气换热器.doc
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1、GGH烟气换热器概述英文:Gas Gas Heater中文意思:烟气换热器GGH,是烟气脱硫系统中的主要装置之一。它的作用是利用原烟气将脱硫后的净烟气进行加热,使排烟温度达到露点之上,减轻对进烟道和烟囱的腐蚀,提高污染物的扩散度;同时降低进入吸收塔的烟气温度,降低塔内对防腐的工艺技术要求。GGH的利弊分析1前言据初步推算目前国内火电厂石灰石石膏湿法烟气脱硫系统采用烟气烟气再热器(GGH)的约占80%以上。若按每年新增石灰石石膏湿法烟气脱硫系统容量30,000MW计算,安装GGH的直接设备费用就达10亿元左右。如计计因安装GGH而增加的增压风机提高压力、控制系统增加的控制点数、烟道长度增加和GG
2、H支架及相应的建筑安装费用等,其总和约占石灰石石膏湿法烟气脱硫系统总投资的15%左右.GGH是否是石灰石石膏湿法烟气脱硫系统的必不可少的设备?如何根据电厂的实际情况来决定是否需要安装GGH?工业发达国家的烟气脱硫装置是否都安装GGH?如何合理使用来之不易的环保投资?这是国家主管部门与业主都十分关注的问题。本文就此提出初浅的看法,仅供参考。2GGH的利弊分析2.1GGH的作用2.1.1 提高排烟温度和抬升高度烟气再加热可以将湿法烟气脱硫的排烟温度从50升高到80左右,从而提高烟气从烟囱排放时的抬升高度。根据对某电厂的实际案例的计算,对于2x300MW机组合用一个烟囱,烟囱高度为210m,在环境湿
3、度未饱和的条件下,安装和不安装GGH的烟气抬升高度分别为524m和274m,有明显的差异。但是,从环境质量的角度来看,主要的关注点是在安装和不安装GGH时,主要污染物(SO2、粉尘和NOX)对地面浓度的贡献。在同一个案例中,对此进行了计算,计算结果见下表。污染物SO2国家二级标准限值(0.15mg/Nm3)粉尘国家二级标准限值(0.15mg/Nm3)NOx国家二级标准限值(0.12mg/Nm3)日均值/标准值有GGH无GGH有GGH无GGH有GGH无GGH1.13%2.57%1.99%4.51%4.30%9.74%污染物的最大落地浓度点到烟囱的距离,安装和不安装GGH分别为10529m和668
4、9m。从以上的计算结果可以看出,由于SO2和粉尘的源强度在除尘和脱硫之后大大降低,因此无论是否安装GGH,它们的贡献只占环境的允许值的很小一部分。由于FGD不能有效脱除NOx,NOx的源强度并没有降低,因此是否安装GGH对于NOx的贡献有较大的影响,但是从上表看出,仍然只占环境的允许值的10%,因此对环境的影响不会很显著。实际上,降低NOx对环境的影响的根本措施还是在安装脱硝装置,通过扩散来降低落地浓度,只是一种权宜之计。2.1.2 减轻湿法脱硫后烟囱冒白烟问题由于安装了FGD系统之后从烟囱排出的烟气处于饱和状态,在环境温度较低时凝结水汽会形成白色的烟羽。在我国南方城市,这种烟羽一般只会在冬天
5、出现;而在北方环境温度较低的地区,出现的几率会更大。安装FGD之后出现白烟问题是很难彻底解决的。如果要完全消除白烟,必须将烟气加热到100以上。安装GGH后排烟温度在80左右,因此只能使得烟囱出口附近的烟气不产生凝结,使白烟在较远的地方形成。白烟问题不是一个环境问题,而是一个公众的认识问题,更何况与冷却塔相比,烟囱的白烟是很少的。因此加强对公众的宣传和沟通,应该不会成为重大的障碍。2.2GGH能否减轻下游设备腐蚀的讨论在上世纪8090年代,由于对FGD工艺的性能有一个逐步深化的过程,当时认为烟气通过GGH加热之后,烟温升高,可以降低脱硫后烟气对下游设备的腐蚀倾向。但是,经过此后的实践证明,由于
6、烟气在经过GGH加热之后,烟温仍然低于其酸露点,仍然会在下游的设备中产生新的酸凝结。不仅如此,由于随温度上升液体的腐蚀性会大大增强,烟温升高更加剧了凝结液的腐蚀倾向,使得经GGH加热后的烟气有更强的腐蚀性。因此认为采用GGH后可以不对下游烟道和烟囱进行防腐的概念是错误的。主要的原因如下: FGD系统不能有效地去除SO3,而SO3是决定烟气酸露点的主要成分; 安装GGH后,烟气中的飞灰会积聚在GGH的换热元件上,飞灰中的重金属会起催化剂的作用,将烟气中的部分SO2转化为SO3,尽管数量不多,但是对升高烟气的酸露点是有影响的。有测试表明,在GGH后面,SO3的含量有所增加; 测试发现,经过FGD脱
7、硫以后的烟气的酸露点温度在90120范围内,而烟气再热之后的温度在80左右,因此在FGD下游设备表面上,仍然会产生新的酸凝结液; 经GGH加热后的烟气温度高于烟气的水露点,因此可以防止新的凝结水的产生,但是80这样的低温烟气,无法在很短的时间内,将已经凝结在烟道或烟囱表面上的水或穿过除雾器的浆液快速蒸干,只能使这些液滴慢慢地浓缩、干燥。这个过程使得原来这些酸性不强的液滴,变成腐蚀性很强的酸液,在烟道和烟囱上形成点腐蚀; 由于烟气经过GGH再热以后温度升高,造成烟道和烟囱中的环境温度要比不安装GGH时高约30。酸对金属材料的腐蚀作用对温度是非常敏感的,温度升高会使得凝结酸液得腐蚀性更强。因此,认
8、为安装GGH后可以减轻脱硫烟气对下游设备的腐蚀是一个认识上的误区。另外,无论是否安装GGH,湿法FGD的烟囱都必须采取防腐,并按湿烟囱进行设计。这一点已经被国外几十年来的实践所证实。认为安装了GGH就可以不对烟囱进行防腐处理是错误的。2.3安装GGH带来的问题由于目前FGD系统多数采用回转式GGH,因此下面的讨论主要是针对这类GGH的,但是对其它类型的GGH,如水媒式、蒸汽换热器等,其结论也是适用的。 GGH设备本体以及由GGH引发的直接投资,包括烟道、支架和冲洗系统的费用大约是FGD总投资的15%; GGH本体对烟气的压降约在1000Pa,如果考虑到由于安装GGH而引起的烟道压降,总的压损约
9、在1200Pa左右。为了克服这些阻力,必须增加增压风机的压头,使FGD系统的运行费用大大增加; GGH的原烟气侧向净烟气侧的泄漏会降低系统的脱硫效率,尽管回转式GGH的原烟气侧和净烟气侧之间的泄漏可以达到1.0%以下,但毕竟是一种无谓的损失; 由于原烟气在GGH中由130左右降低到酸露点以下的80,因此在GGH的热侧会产生大量的粘稠的浓酸液。这些酸液不但对GGH的换热元件和壳体有很强的腐蚀作用,而且会粘附大量烟气中的飞灰。另外,穿过除雾器的微小浆液液滴在换热元件的表面上蒸发之后,也会形成固体的结垢物。上述这些固体物会堵塞换热元件的通道,进一步增加GGH的压降。国内已有电厂由于GGH粘污严重而造
10、成增压风机振动过大的前鉴; GGH在运行过程和停机后需要用压缩空气。蒸汽和高压水进行冲洗,以去除换热元件上的积灰和酸沉积物。因此需要提供相应的压缩空气、冲洗水和蒸汽。GGH冲洗后的废水含有很强的腐蚀性,必须进行专门的处理之后才能排放。3不安装GGH的利弊分析3.1 不安装GGH的优点3.1.1 降低FGD系统的投资和运行费以下的技术经济比较以2x300MW机组的FGD系统为基础。煤耗按两台机组280t/h,煤的含硫量为1%,FGD系统每年脱除的SO2为44800t。(1)固定资产投入安装GGH固定资产投入约2000万,贷款利率按5%计算,5年还清本利,共计2500万。FGD的寿命为20年,因此
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