中国铝业山西分公司引进大型氧化铝设备国产化项目简要介绍.ppt
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1、热烈欢迎热烈欢迎 各位领导莅临指导各位领导莅临指导 山西分公司引进大型氧山西分公司引进大型氧化铝设备国产化项目化铝设备国产化项目 简要介绍简要介绍3、项目概况、项目概况 4、前期准备情况、前期准备情况 5、项目的实施情况、项目的实施情况6、设备国产化情况、设备国产化情况7、试生产及生产准备情况、试生产及生产准备情况8、环保及劳动安全卫生、环保及劳动安全卫生1、中国铝业山西分公司基本情况、中国铝业山西分公司基本情况10、资金筹集及管理、资金筹集及管理9、档案管理档案管理 2、建设依据、建设依据 目目 录录11、工程结算、竣工决算、工程结算、竣工决算 12、经验和教训、经验和教训中国铝业山西分公司
2、地处山西省河津市境内,中国铝业山西分公司地处山西省河津市境内,距市中心距市中心14KM,是国家,是国家“六五六五”至至“八五八五”期间的期间的重点建设项目,重点建设项目,1983年开工,年开工,1987年年7月一期氧化铝月一期氧化铝工程建成投产。工程建成投产。1994年年8月二期氧化铝工程全部建成月二期氧化铝工程全部建成投产,累计形成投产,累计形成120万吨氧化铝生产能力,其中一期万吨氧化铝生产能力,其中一期20万吨,二期万吨,二期100万吨。一、二期工程总投资万吨。一、二期工程总投资50.17亿亿元,至元,至2001年底形成资产总额年底形成资产总额80.13亿元。亿元。2001年年生生产产氧
3、氧化化铝铝131.8万万吨吨,2002年年生生产产氧氧化化铝铝136.7万万吨吨。2003年年上上半半年年完完成成73.48万万吨吨,预预计计全全年完成年完成140万吨。万吨。根据国家计委关于实施氧化铝设备国产化的政策要求,山西分公司主动申请承担了氧化铝设备国产化项目的实施。2000年10月,中国铝业山西分公司委托沈阳铝镁设计研究院编制完成了山西铝厂引进大型氧化铝设备国产化项目可行性研究报告,并以关于山西铝厂引进大型氧化铝设备国产化项目可行性研究报告(中铝(筹)发字2000043号)上报了国家计委,国家计委于2001年1月以关于山西铝厂引进大型氧化铝设备国产化项目可行性研究报告的批复(计产业2
4、001116号)进行了批复,同年3月中国铝业公司以关于山西铝厂引进大型氧化铝设备国产化项目初步设计的批复(中铝规字2001032号)对项目的初步设计进行批复,同意开工建设。2 2、建设依据、建设依据 山西分公司是我国氧化铝行业第一家引进氧化铝大型设备的工厂,是我国氧化铝行业最大的百万吨级的大厂。为发展我国的铝工业,提高我国氧化铝生产的技术及装备水平,山西分公司在引进国外的先进技术及装备的同时,就非常注意消化吸收引进的先进装备。在国家计委实施国产化项目之际,中国铝业山西分公司主动申请承担氧化铝设备国产化项目。引进大型氧化铝设备国产化项目主要包括六个子项即:1、悬浮焙烧炉的国产化 2、拜耳法溶出压
5、煮器的国产化 3、隔膜泵国产化及熟料窑密封技术改造 4、叶滤机国产化及深度脱硅技术改造 5、氢氧化铝浮游物回收技术改造 6、连续碳分技术改造 新建一台产能1300吨/日的悬浮焙烧炉及配套的氢氧化铝过滤系统。整台炉的设计、制造和安装调试全部国产化。焙烧炉的操作全部采用计算机控制,其自动控制水平不低于引进的2和3焙烧炉。该项目计划投资10122万元,实际投资8637万元。法国铝业公司设计的拜耳法高压溶出,由于传热能力不足达不到260的溶出温度,并导致减少了保温溶出时间,溶出指标达不到设计要求。为确保在260下保温溶出4560分钟,需对现有两组高压溶出机组进行完善,主要是每组增加2台(共4台)压煮器
6、。项目实施后整个溶出机组可满足溶出铝土矿的工艺技术条件及指标,提高传热效率,增加氧化铝年产1万吨。新增的溶出压煮器并入现有的溶出机组,配置在已有的溶出压煮器北侧。该项目计划投资2037万元,实际投资1549万元。本子项主要有两部份内容,一个是将三台油隔泵进行改造;二是改造熟料窑的窑头窑尾密封,达到提高喂料压力、提高雾化程度、增加换热效果;减少熟料粉尘外逸,改善环境。改造后窑的产能可提高1t/h,运转率提高2%,由此每年可增加氧化铝产量1.5万吨。该项目计划投资1567万元,实际投资169万元。山西分公司烧结法粗液脱硅现采用两段脱硅工艺。该工艺存在着碳分精液A/S低、石灰乳加入量大、精液浓度底等
7、问题,为实现达标达产、生产砂状氧化铝,就必须对现有脱硅工艺进行必要的改造,以适应碳分连续分解的需要。根据物料流量的计算,需要增加385m2的叶滤机和20m的沉降槽各一台。叶滤机安装在已有的厂房内,新增的6沉降槽配置在已有的5沉降槽的东侧。该项目计划投资828万元,实际投资979万元。3.53.5氢氧化铝浮游物回收氢氧化铝浮游物回收技术改造简介技术改造简介 氢氢氧氧化化铝铝种种子子分分级级及及过过滤滤主主要要是是通通过过立立盘盘过过滤滤机机来来实实现现的的,按按原原设设计计要要求求,立立盘盘过过滤滤机机过过滤滤后后的的母母液液浮浮游游物物含含量量3.0g/l,而而实实际际生生产产过过程程中中,数
8、数据据比比设设计计指指标标要要求求高高出出许许多多(在在10.0g/l左右),导致生产效率下降。左右),导致生产效率下降。本本项项目目在在立立盘盘过过滤滤机机之之后后增增加加8台台袋袋滤滤机机,对对经经过过立立盘盘过过滤滤机机的的拜拜耳耳法法部部分分母母液液浮浮游游物物进进行行过过滤滤回回收收,提提高高过过滤滤效效果果,增增加加生生产产效效率率。并并增增加加8台台板板式式换换热热器器,对对拜拜尔尔法法母母液液和和精精液液进进行行热热量量置置换换。该该项项目目计计划划投投资资3237万元,实际投资万元,实际投资4065万元万元。多多年年来来,碳碳酸酸化化分分解解一一直直采采用用单单槽槽间间断断作
9、作业业,这这种种流流程程设设备备利利用用率率低低,操操作作劳劳动动强强度度大大,生生产波动大。产波动大。连连续续碳碳分分技技术术改改造造是是将将间间断断碳碳分分改改为为连连续续碳碳分分,这这种种流流程程可可实实现现“边边进进料料,边边通通气气分分解解,边边出出料料”,使使分分解解率率可可由由87%提提高高到到90%以以上上。该项目计划投资该项目计划投资575万元,实际投资万元,实际投资751万元万元。3.63.6连续碳分技术改造简介连续碳分技术改造简介 为加强对项目的组织领导工作,在国家计委、中铝为加强对项目的组织领导工作,在国家计委、中铝公司的正确领导和密切关注下,中国铝业山西分公司成公司的
10、正确领导和密切关注下,中国铝业山西分公司成立了以孙兆学总经理为组长,马达卡、武建强、丁安平立了以孙兆学总经理为组长,马达卡、武建强、丁安平为副组长、各有关处室负责人参加的国产化项目领导组,为副组长、各有关处室负责人参加的国产化项目领导组,明确了领导组及各成员单位职责,从项目的立项、设计、明确了领导组及各成员单位职责,从项目的立项、设计、施工管理、资金管理、设备、材料供应、投料试车、交施工管理、资金管理、设备、材料供应、投料试车、交工验收、项目后评价等各个环节,都做到分工明确、各工验收、项目后评价等各个环节,都做到分工明确、各负其责负其责。2000年1月由山西分公司与沈阳铝镁设计研究院合作联合完
11、成了山西铝厂引进大型氧化铝设备国产化项目可行性研究报告,可行性研究报告审查通过后,由山西分公司设计院和沈阳铝镁设计院两家设计单位联合完成了初步设计和施工图设计。满足了施工及做工程预算的需要。项目中包含六个子项,其中:“增建4#焙烧炉系统”项目,根据厂房设计需要,由西安勘察设计院进行了详细的地质勘察,其它几个子项地质资料利用氧化铝厂原有的地质资料。4.24.2设计情况设计情况 引进设备国产化项目材料供应由山西分公司供应部负责,供应部对此高度重视,就如何保质量、保工期、降成本、更好地服务等方面召开了专题讨论会,采取了一系列保障措施,特别是对四焙烧项目,成立了由主管处长、科长、计划员组成的专项物资供
12、应组,采取“急事急办,特事特办”的工作原则,确保了国产化项目所用主材的供应,为国产化项目的按期完工提供了有力保障。引进设备国产化项目六个子项设备总量为:4163台件、5162.91万元,截止2002年6月末设备全部出库。在设备订货过程中,采取的做法为先询价、比价,实行货比三家,然后进行招标。招标订货的主要设备有:焙烧炉的电收尘器、排风机和真空泵,高压溶出机组完善的溶出加热器、氢氧化铝浮游物回收技术开发的板式换热器等。这样不仅保证了设备质量,而且也大大降低了设备投资。5.15.1工程招投标情况工程招投标情况 六项国产化项目的招标及合同签订是在遵守中华人民共和国招标投标法、建筑法、合同法、山西省建
13、设工程施工招标投标管理实施细则、中国铝业投资管理暂行规定等国家、省、中铝公司一系列法律、制度的基础上,一切从中铝股份的根本利益出发开展招标及合同管理工作。六项工程除氢氧化铝浮游物回收(属技术开发项目)外,全部采用招标方式发包,通过招标均择优选定了施工单位,节约了投资,并为缩短施工工期、提高工程质量标准奠定了基础,真正做到了每办一件事都要以符合国家法律规定并经得起政府建设主管部门整顿建筑市场的检查为前提。本项目共签订建安合同17个,合同值6632万元,实际竣工结算值6616万元。自引进氧化铝大型设备国产化项目立项及可行性研究批准的时间计起,施工图设计3至5个月,大型设备制做周期6至10个月,引进
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