激光检测技术监测系统探讨.docx
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1、激光检测技术监测系统探讨摘要:介绍了红阳二矿主井提升机闸间隙监测爱护装置技术改造和系统实现;系统采纳高精度激光位移传感器,对闸瓦闸间隙、闸瓦磨损值、弹簧疲惫和闸盘偏摆等位移信号进行检测,转换成420mA电流信号传输给PLC的模拟输入端口,PLC对数据进行实时读取、分析、换算,转换为便于显示的数值,超过设定值发出声光报警信号。实际应用证明了装置具有灵敏度高、抗干扰能力强、工作可靠等技术特点。关键词:主井提升机;闸间隙监测系统;激光传感器;PLC;盘形闸盘形闸是矿井提升机制动系统中最为关键的部件1,由于使用频繁,造成闸盘与制动盘之间产生磨损,使得间隙过大,而影响制动效果。依据2022版煤矿安全规程
2、第四百二十六条第二项明确规定“盘形闸的闸瓦和闸盘之间的间隙不得超过2mm,并且在四百二十三条第六项规定“当闸瓦间隙超过规定值时,能报警并闭锁下次开车2。因此,盘形闸工作间隙的监测与爱护对提升机装置的安全运行具有十分重要的意义。然而,通过对东北地区煤矿企业市场调研发觉,目前大多数的煤矿提升机中都没有安装闸间隙爱护装置,仍采纳较为原始的爱护开关作为安全爱护,造成了爱护措施不利,技术手段落后,掌握精度不高,爱护效果不明显,常常出现安全隐患。设计了一种矿井提升机闸间隙爱护自动监测装置,该爱护装置能够实时监测闸间隙、闸瓦磨损、弹簧疲惫等相关数据,且具有自动声光报警及断电爱护功能3。1检测原理监测系统主要
3、对闸间隙、闸瓦磨损和弹簧疲惫进行检测。制动闸正常状态和闸瓦磨损及弹簧疲惫状态图如图1。1盘形闸闸间隙检测。盘形闸闸间隙是监测系统检测的重要指标,它是指提升机全松闸状态时,制动盘与闸瓦之间的间隙值4。该值可由下式计算:ZJ=ZH-ZS当闸瓦磨损时:ZJ=ZH-ZS+ZM式中:ZJ为间隙值,mm;ZH为合闸时闸瓦外侧与激光位移传感器的距离,mm;ZS为松闸时闸瓦外侧与激光位移传感器的距离,mm;ZM为闸瓦磨损值,mm。2闸瓦磨损检测。闸瓦磨损是由于矿井提升机在运行过程中,常常处于减速制动状态,造成盘式制动闸闸瓦与制动盘之间不断摩擦,而使闸瓦产生机械磨损,厚度渐渐减小,闸间隙渐渐增大,不但造成制动力
4、不匀称,且导致制动力有所下降,影响制动效果。正常闸瓦紧闸时闸瓦外侧与激光位移传感器的距离ZH小于磨损闸瓦紧闸时闸瓦外侧与传感器的距离ZH1,闸瓦磨损值ZM可由下式计算:ZM=ZH1-ZH式中:ZH1为磨损闸瓦合闸时闸瓦外侧与激光位移传感器的距离。3弹簧疲惫监测。弹簧疲惫是由于提升机制动闸常常处于松闸和紧闸状态,随着运行的时间增加,碟形弹簧弹力会有所下降,从而导致制动力有所减弱。当制动力减小到规定值时,就要准时更换碟形弹簧5。正常弹簧松闸时,闸瓦外侧与激光位移传感器的距离ZS大于疲惫弹簧松闸时闸瓦外侧与激光位移传感器的距离ZS1,弹簧疲惫值可由下式计算:式中:TP为弹簧疲惫值;ZS1为弹簧疲惫且
5、开闸时闸瓦外侧与激光位移传感器的距离。2主井提升机闸间隙监测掌握系统煤矿提升机闸间隙监测系统主要是对盘型闸与制动盘之间的动态间隙进行实时监测。在具体设计中,选择PLC作为监测系统的核心掌握器,激光位移传感器作为系统参数的检测。通过此系统可实时监测闸瓦工作间隙、磨损值、弹簧疲惫等数据信息,在显示屏上实时显示,并实现自动报警或断电。闸盘偏摆只做报警处理。2.1监测爱护装置监测爱护装置的掌握框图如图2。本系统由24只激光位移传感器、PLC及模拟量输入输出接口、工业计算机、触摸屏等组成。系统采纳S7-300系列PLC,CPU选择313C-2DP,1个数字量输入接口选择SM321,用于初始调零设置和复位
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