机械维修员工个人工作总结(共3篇).docx
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1、机械维修员工个人工作总结(共3篇)第1篇:机械修理个人工作总结机械修理个人工作总结 这个月的工作亦如从前。不过有一个客户的修理让我记忆深刻。 这是一家做黄铜的客户。 EM 机床( ),报修现象为机床加工偏位且乱走刀。电话沟通后得知为 X 轴间或偏位,且现象时好时坏。因客户离公司不远。我便拿上光检,步进电机,百分表到客户处看看先。到达客户处视察加工的废品,发觉偏位的地方为区域里的一个孤岛。在对孤岛的最终一次修边光刀时从孤岛中划过( X 方向)。导致切掉一个角。我想状况可能是乱走刀。便没有打表检测机械精度。而是查看 X 轴光检,无问题。检查机床电控柜连接线。进入 JDTEST ,没发觉异样。进入
2、EN3D 空跑正常,精确校正原点也 OK 。 我想让客户加工文件看看。结果加工了一个文件后无异样。问客户此工件可否交货。客户说可以。再加工一个也 OK 。客户说问题肯定存在。我想也是。终归其设备已过保修期。服务是须要收费的。但找不出现象的话问题也不好解决。于是我让客户找个他认为最易出问题的文件加工。客户想了想说就加工那个废品文件吧!其实那废品文件面积较大,加工的话就意味着需奢侈一块铜板。我便说我再看一下吧。 EN3D 多次精校无问题。回原点正常。 JDTEST X 轴全程测试无异样。 X 轴回原点, YZ 回原点也没问题。信号测试无异样。一切正常!这样下去可不好办!想了想问题应当在 X 轴,且
3、现象时有时无。不妨 X 方向多试几回。于是 DN3D 。第2篇:机械修理工个人总结机械修理工个人总结机械修理工个人总结在201X年10月我调到壳体二厂接着从事修理工作,在新的工作平台上起先了新的工作历程,在这里我不仅仅把我的修理工作做好,而且接触到了有关机械员的学问。例如各种设备报表,平安学问,设备备件的备库与安排。另外最重要的事起先着手设备的改造与消化,现在这边的德尔福六轴还有一台正在消化过程中,信任年底必能消化完。另外由于切镦机的设备消耗实在太大,公司新买的单冲我也正在主动参加调试中。到时公司将彻底摆脱切镦机高消耗高成本的不良生产环境。还有公司现在即将生产奥特莱特的螺杆,生产量将翻几番,螺
4、杆设备必将很惊慌。所以现在我正在主动参加螺杆设备的调试与改造,为将来打好牢固的基矗另外我想对壳体厂的一些设备管理提出一点浅显的看法:一:众所周知“工欲善其事,必先利其器,要把产量和产品质量搞上去就必需把设备调整到最佳状态。而其中就有些设备存在这样或那样的问题,例如:德尔福整体螺杆机的送料压紧结构,是由操作面板上可以干脆限制的,操作工在调整设备的时候有时并不须要送料机构送料,这时操作工只要按一个按钮就可以了,操作简洁便利,又节约了时间和原材料。而安拓整体螺杆机上的送料机构却是机械方法,操作工调整的时候假如不须要送料的话还要跑到设备尾部松螺钉,调整好后又要紧螺钉,而换一次产品型号往往要调整好多次,
5、这样以来就奢侈了好多时间,假如不松螺钉干脆调的话又很简单把模具压坏。真的是得不偿失。而设备上其实是有这一功能的,只是时间长了都不起作用了,所以只要加上类似德尔福设备的控件,就能为安拓设备节约大量调整时间和模具费用了。二:我们公司现在的修理体系是采纳集中修理体系,由修理部门负责全厂的设备维护,操作工不会帮修理工的忙,修理工更加不会帮操作工看床子。这种体系最易发生相互推诿现象,不能刚好处理出现的问题,影响修理效率。因此我们首先要做到的就是打破 “操作工只管操作,不管修理;修理工只管修理,不管操作”的习惯;而是应当引导大家做到:操作工不仅要主动打扫设备卫生更加要主动参与设备排故,把设备的点检、保养、
6、润滑结合起来,实现清扫的同时,主动对设备进行检查维护以改善设备状况。因为大量的设备故障都是由于保养润滑工作没有做到位。例如:公司沈阳六轴设备又多,设备备件又贵(换一次主轴轴承就要几千块钱)。而沈阳六轴的运转基本上都是凸轮,齿轮之间的传动,备件磨损多,所以润滑工作尤其重要,因此建议在每次周末卫生的时候都要进行油路的清理,假如真的做到位的话,那我们的设备备件费用将大大的减低。三:建议可以建立设备台帐的计算机管理,就像随时打开计算机就能随时看到哪台设备当月生产的产品型号、数量、欠产量等。而设备台帐的计算机管理就是要做到中随机可以查阅公司全部设备的出厂编号、设备名称、设备型号、设备规格、生产厂商、投用
7、时间、运用单位等,同时还可以随机查阅到每台设备的运用状态。在解除机床各类故障时,要求修理人员填写“设备修理及故障解除登记表”,对所解除的各类故障的缘由、解除方法、运用备件等进行登记,解除时间、责任人、操作人员认可等都要仔细填写和签名,就像现在公司搞的管理一样。而不是简洁的设备修理记录。这不但是对修理人员的一种考核,也是对年末进行故障统计,找出规律的重要依据。这对我们刚好总结机床的修理阅历和对故障分类,数据统计,并为今后备件订购和修理总结阅历带来极大帮助。附送:机械修理顶岗实习报告机械修理顶岗实习报告1.正文正文的内容正文由概述、主体和总结三部分组成,正文字数不少于3000字。概述概述部分简要介
8、绍实习单位基本状况、实习岗位、实习任务的完成状况等内容,字数在300字以上。主体主体部分主要是介绍实习过程做了些什么事、实习的体会,包括个人完成的主要工作和取得的成果,思想和业务上的收获和体会,自己的实习看法、遵守纪律的状况。它是学生实习成果的展示和表述,是整个顶岗实习过程的再现,本部分占顶岗实习报告的大部分篇幅。这部分内容要求思路清楚,合乎逻辑,内容务求客观、科学、完备,要尽量让事实和数据说话。用文字不简单说明白或说起来比较繁琐的,可应用表或图来陈述,字数要求在201X字以上。总结总结是实习过程的总体结论和建议,主要回答“得到了什么”、“还有哪些不足”、“今后将要怎么做”。它是顶岗实习成果的
9、归纳和总结,以及对学校开设课程的建议,实习单位对人才素养的要求,自己存在的差距,将来的职业规划等。撰写总结时应留意:明确、精炼、完整、精确、措辞严密,不模糊其词。结论要一分为二,一方面包括实习成果,另一方面就是值得改进的地方。2.致谢致谢是对实习单位供应实习实训指导的领导、师傅、同事及相关人员的一种感谢。文档内容小四,宋体或仿宋体;行间距倍行距;段落首行缩进2个字符;插图与图表应进行编号。毕业论文一,我国数控系统的发展史1.我国从1958年起,由一批科研院所,高等学校和少数机床厂起步进行数控系统的研制和开发。由于受到当时国产电子元器件水平低,部门经济等的制约,未能取得较大的发展。2.在改革开放
10、后,我国数控技术才逐步取得实质性的发展。经过“六五(81-85年)的引进国外技术,“七五”(8690年)的消化汲取和“八五”(91一-95年)国家组织的科技攻关,才使得我国的数控技术有了质的飞跃,当时通过国家攻关验收和鉴定的产品包括北京珠峰公司的中华I型,华中数控公司的华中I型和沈阳高档数控国家工程探讨中心的蓝天I型,以及其他通过“国家机床质量监督测试中心”测试合格的国产数控系统如南京四开公司的产品。3.我国数控机床制造业在80年头曾有过高速发展的阶段,很多机床厂从传统产品实现向数控化产品的转型。但总的来说,技术水平不高,质量不佳,所以在90年头初期面临国家经济由安排性经济向市场经济转移调整,
11、经验了几年最困难的萧条时期,那时生产实力降到50%,库存超过4个月。从1995年“九五”以后国家从扩大内需启动机床市场,加强限制进口数控设备的审批,投资重点支持关键数控系统、设备、技术攻关,对数控设备生产起到了很大的促进作用,尤其是在1999年以后,国家向国防工业及关键民用工业部门投入大量技改资金,使数控设备制造市场一派旺盛。三,数控车的工艺与工装削阅读:133数控车床加工的工艺与一般车床的加工工艺类似,但由于数控车床是一次装夹,连续自动加工完成全部车削工序,因而应留意以下几个方面。1.合理选择切削用量对于高效率的金属切削加工来说,被加工材料、切削工具、切削条件是三大要素。这些确定着加工时间、
12、刀具寿命和加工质量。经济有效的加工方式必定是合理的选择了切削条件。切削条件的三要素:切削速度、进给量和切深干脆引起刀具的损伤。伴随着切削速度的提高,刀尖温度会上升,会产朝气械的、化学的、热的磨损。切削速度提高20%,刀具寿命会削减1/2。进给条件与刀具后面磨损关系在微小的范围内产生。但进给量大,切削温度上升,后面磨损大。它比切削速度对刀具的影响小。切深对刀具的影响虽然没有切削速度和进给量大,但在微小切深切削时,被切削材料产生硬化层,同样会影响刀具的寿命。用户要依据被加工的材料、硬度、切削状态、材料种类、进给量、切深等选择运用的切削速度。最适合的加工条件的选定是在这些因素的基础上选定的。有规则的
13、、稳定的磨损达到寿命才是志向的条件。然而,在实际作业中,刀具寿命的选择与刀具磨损、被加工尺寸改变、表面质量、切削噪声、加工热量等有关。在确定加工条件时,须要依据实际状况进行探讨。对于不锈钢和耐热合金等难加工材料来说,可以采纳冷却剂或选用刚性好的刀刃。2.合理选择刀具1)粗车时,要选强度高、耐用度好的刀具,以便满意粗车时大背吃刀量、大进给量的要求。2)精车时,要选精度高、耐用度好的刀具,以保证加工精度的要求。3)为削减换刀时间和便利对刀,应尽量采纳机夹刀和机夹刀片。3.合理选择夹具1)尽量选用通用夹具装夹工件,避开采纳专用夹具;2)零件定位基准重合,以削减定位误差。4.确定加工路途加工路途是指数
14、控机床加工过程中,刀具相对零件的运动轨迹和方向。1)应能保证加工精度和表面粗糙要求;2)应尽量缩短加工路途,削减刀具空行程时间。5.加工路途与加工余量的联系目前,在数控车床还未达到普及运用的条件下,一般应把毛坯上过多的余量,特殊是含有锻、铸硬皮层的余量支配在一般车床上加工。如必需用数控车床加工时,则需留意程序的敏捷支配。6.夹具安装要点目前液压卡盘和液压夹紧油缸的连接是靠拉杆实现的,如图1。液压卡盘夹紧要点如下:首先用搬手卸下液压油缸上的螺帽,卸下拉管,并从主轴后端抽出,再用搬手卸下卡盘固定螺钉,即可卸下卡盘。四,进行有效合理的车削加工阅读:102有效节约加工时间Index公司的G200车削中
15、心集成化加工单元具有模块化、大功率双主轴、四轴联动的功能,从而使加工时间进一步缩短。与其他借助于工作轴进行装夹的概念相反,该产品运用集成智能加工单元可以使工件自动装夹到位并进行加工。换言之,自动装夹时,不会影响另一主轴的加工,这一特点可以缩短大约10%的加工时间。此外,四轴加工特别快速,可以同时有两把刀具进行加工。当机床是成对投入运用的时候,效率的提高更为明显。也就是说,常规车削和硬车可以并行设置两台机床。常规车削和硬车之间的不同点仅仅在于刀架和集中恒温冷却液系统。但与常规加工不同的是:常规加工可用两个刀架和一个尾架进行加工;而硬车时只能运用一个刀架。在两种类型的机床上都可进行干式硬加工,只是
16、工艺方案的制造者须要细心设计平衡的节拍时间,而Index机床供应的模块结构使其具有更强的敏捷性。以高精度提高生产率随着生产效率的不断提高,用户对于精度也提出了很高的要求。采纳G200车削中心进行加工时,冷启动后最多须要加工4个工件,就可以达到6mm的公差。加工过程中,精度通常保持在2mm。所以Index公司供应给客户的是高精度、高效率的完整方案,而供应这种高精度的方案,须要细心选择主轴、轴承等功能部件。G200车削中心在德国宝马Landshut公司汽车制造厂的应用中取得了良好的效果。该厂不仅生产发动机,而且还生产由轻金属铸造而成的零部件、车内塑料装饰件和转向轴。质量监督人员认为,其加工精度特别
17、精确:连续公差带为15mm,轴承座公差为。此外,加工的万向节运用了Index公司全自动智能加工单元。首批的两台车削中心用来进行工件打号之前的预加工,加工后进行在线测量,然后通过传送带送出进行滚齿、清洗和淬火处理。最终一道工序中,采纳了 一、程序首句妙用G00的技巧目前我们所接触到的教科书及数控车削方面的技术书籍,程序首句均为建立工件坐标系,即以G50XZ作为程序首句。依据该指令,可设定一个坐标系,使刀具的某一点在此坐标系中的坐标值为(XZ)(本文工件坐标系原点均设定在工件右端面)。采纳这种方法编写程序,对刀后,必需将刀移动到G50设定的既定位置方能进行加工,找准该位置的过程如下。1.对刀后,装
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