高氨氮废水回用优秀课件.ppt
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1、高氨氮废水回用第1页,本讲稿共35页1 1本技术主要内容 2 2工艺流程及说明3 3技术特点及运行成本4 4本技术适用范围 6 6预期的推广成果5 5工艺应用及技术经济指标第2页,本讲稿共35页l(1)、氨氮废水的膜法前处理膜法前处理,采用超滤膜作为预处理的运行方式的研究;通过超滤结合纳滤的前处理工艺,保证进反渗透系统的稳定性。l(2)、含氨氮量较高的废水经反渗透膜脱盐,即起到对氨氮废水的初步浓缩,主要是让透过液水达到工艺回用要求或者排放要求;l(3)、经反渗透浓缩后的浓水再采用电渗析工艺电渗析工艺继续浓缩,当氨氮浓度高至15%左右时,送去蒸发工艺产品以固体形式外卖,或者循环回用至原料液勾兑用
2、,实现资源的循环回用。1 1本技术主要内容 第3页,本讲稿共35页2 2工艺流程示意图超滤系统反渗透系统回用水池电渗析脱盐液电渗析系统浓缩液池透过液回用透过液回用NH4+10mg/l浓缩液浓缩液12%回生产勾兑回生产勾兑或去蒸发工段或去蒸发工段反渗透浓水高氨氮废水反渗透透过液第4页,本讲稿共35页 超滤是以压力为推动力,利用超滤膜不同孔径对液体中溶质进行分离的物理筛分过程。其截断分子量一 般为6000到 50万,孔径为几十nm,操作压0.2-0.6MPa 超滤废水预处理应用于去除氨氮废水中固体杂质,去除病毒、热源等大分子,去除0.1mm的大分子物体,为满足反渗透和电渗析的进水条件。超滤工艺在高
3、氨氮废水处理中应用特点第5页,本讲稿共35页 反渗透能将废水中的大部份氨根反渗透能将废水中的大部份氨根留在浓水侧,透过液侧的氨根仅留有留在浓水侧,透过液侧的氨根仅留有少量,可达到少量,可达到10mg/l10mg/l。反渗透系统的优点是占地少,运行反渗透系统的优点是占地少,运行成本低,进水控制在氨根小于成本低,进水控制在氨根小于50005000时有利于透过液水质达标。时有利于透过液水质达标。当氨氮浓度过高时所需配套的当氨氮浓度过高时所需配套的多级反渗透操作压力会过大,会影多级反渗透操作压力会过大,会影响膜系统运行的安全性,并使运行响膜系统运行的安全性,并使运行透过液出水水质难以低成本下达到透过液
4、出水水质难以低成本下达到规定要求。规定要求。反渗透反渗透工艺在高氨氮废水处理中的应用特点第6页,本讲稿共35页电渗析工艺在高氨氮废水处理中应用特点 电渗析适合浓缩高浓氨氮废水,采电渗析适合浓缩高浓氨氮废水,采用电渗析浓缩比反渗透更容易将硝铵用电渗析浓缩比反渗透更容易将硝铵或氯化铵溶液浓缩到大于或氯化铵溶液浓缩到大于12%12%,电渗析,电渗析的运行成本约的运行成本约1010元元/吨,在高浓时比吨,在高浓时比反渗透效率高。反渗透效率高。电渗析占地面积多,操作安全性电渗析占地面积多,操作安全性较差,易跑漏,运行维护不当有触电较差,易跑漏,运行维护不当有触电可能。可能。当淡水浓度低时当淡水浓度低时E
5、DED运行效率低,运行效率低,用用EDED很难将氨氮稳定控制在很难将氨氮稳定控制在10 mg/l10 mg/l,容易产生极化现象,大大增加了运,容易产生极化现象,大大增加了运行成本。行成本。电渗析第7页,本讲稿共35页电极电极SO42-(CO32-)极室极室阳膜阴膜阳膜极水极水原水+-Cl-(F-)Cl-(F-)Na+(K+)Na+(K+)SO42-(CO32-)Mg2+(Ca2+)Mg2+(Ca2+)淡水室浓水室极水淡水浓水电渗析器工作原理图第8页,本讲稿共35页 采用离子交换方法,会有树脂再生的问题,再生不彻底易造成树脂交换容量不足,进水铵根离子不稳定导致再生周期无法有效控制,进水浓度过高
6、,会导致运行不稳定,产水值达不到出水规定的指标。再生操作维护困难,再生过程中需消耗大量的酸碱,造成二次污染。其优点:投资较低,运行成本较低。不适用于氨根过高的废水。离子交换离子交换工艺在氨氮处理中的应用特点第9页,本讲稿共35页处理方法基本优点主要缺点适用范围反渗透膜法自动化程度高,占地少,无二次污染。工艺复杂,浓度高时操作压力偏高,投资较高回用水质要求求较低氨氮值电渗析膜法分离工艺无二次污染,操作压力低,耐腐蚀性好。占地多,运行维护麻烦,运行电耗高。适用浓缩水要求高浓氨氮值离子交换法工艺简单,操作方便,投资较省。树脂用量大、再生难,费用高,有二次污染。低浓度氨氮废水传统生化法工艺成熟,脱氮效
7、果较好。流程长,反应器大,占地多,常需外加碳源,能耗大,成本高。低浓度氨氮废水氨吹脱法(汽提法)工艺简单,效果稳定,适用性强,投资较低。能耗大,有二次污染,出水氨氮仍偏高。各种浓度废水,多用于中、高浓度废水折点氯化法设备少,投资省,反应速度快,能高效脱氮。操作要求高,成本高,会产生有害气体。各种浓度废水,多用于低浓度废水磷酸铵镁沉淀(MAP)法工艺简单,操作简便,反应快,影响因素少,节能高效,能充分回收氨实现废水资源化。用药量大、成本较高;MAP用途有待开发。各种浓度废水、尤其高浓度氨氮废水反渗透、电渗析、离子交换及其它工艺在氨氮浓缩分离中的优缺点第10页,本讲稿共35页 采用反渗透膜法处理技
8、术可回收大量淡水和有用物资浓缩液,结合后续蒸发结晶工艺可实现废水零排放从而消除了环境污染,是一项极具推广价值的环保技术,但其适用于低浓度氯化铵废水处理 当浓度超过6%时能耗高,光采用反渗透已没有多少作用。我们研制了电渗析和反渗透结合工艺来处理氯化铵废水,整个过程基本上无废水排放,实现节约水资源、消除环境污染、回收利用废水中氯化铵等三重目标,浓缩结晶后可用于回收农业级氯化铵。使系统真正达到了清洁生产。膜技术在氯化铵废水资源化中的应用第11页,本讲稿共35页设计进水量设计进水量 电渗析处理水量:8m2/h;一级反渗透处理量:40m2/h,每套各20m2/h;二级反渗透处理量:24m2/h;设计进水
9、水质设计进水水质 电渗析进水水质:6(氯化铵浓度),120T/d;一级反渗透进水水质:1-2(氯化铵浓度),360T/d 二级反渗透进水水质:氨氮=0.3g/l,氯离子=0.6-0.9g/l设计出水水质设计出水水质 电渗析出水水质:1213%(氯化铵浓度);二级反渗透出水水质:80mg/l(氯化铵浓度);480T/d 氯化铵废水零排放工程第12页,本讲稿共35页 二级RO 浓缩水去一级RO原水一级RO系统循环泵循环泵RO 浓缩液进入电渗析增压泵保安过滤器10保安过滤器5传输泵RO 渗透水回用蒸发系统(300 PSI)一级RO 渗透水去二级 RO回收率:80 to 85%阻垢剂0.3%氯化铵原水
10、高压泵(300 PSI)(50 PSI)循环回用ROROROED浓缩液去蒸发电渗析电渗析淡水去一级RO原水二级RO系统蒸发冷凝水进入RO6%氯化铵原水晶体外卖480T/D氯化铵工艺流程简图第13页,本讲稿共35页 结合结合RORO和和EDED优缺点及氯化铵废水的特性,我公司在浙江华优缺点及氯化铵废水的特性,我公司在浙江华友钴镍有限公司应用友钴镍有限公司应用RO+EDRO+ED工艺处理氯化铵废水,该工艺很好工艺处理氯化铵废水,该工艺很好地利用了地利用了RORO和和EDED的优势,又避免了的优势,又避免了RORO和和EDED的不足部份,在达到浓的不足部份,在达到浓水大于水大于12%12%,淡水控制
11、氨氮含量,淡水控制氨氮含量10 mg/l10 mg/l的同时降低了整个系的同时降低了整个系统的投资成本和运行成本,系统运行更稳定,操作更简便,统的投资成本和运行成本,系统运行更稳定,操作更简便,安全性更高。安全性更高。本工艺无需再生,无二次污染,浓缩液返回至硝铵原料液再本工艺无需再生,无二次污染,浓缩液返回至硝铵原料液再回用,较好地实现了资源回收。回用,较好地实现了资源回收。工艺的选择 及说明第14页,本讲稿共35页处理水量:480T/D废水水质:氯化铵0.4%0.5%工艺:两级RO膜:抗污染膜压力:25kg/cm2回用液:NH4+15mg/l反渗透部份的工艺设计第15页,本讲稿共35页处理量
12、:处理量:480T/D氯化铵氯化铵ED部部份:份:400*1600mm 250对膜对膜 数量:数量:20台台排列:五组排列:五组,3-5台台/组组浓液:浓液:13%,淡液:淡液:0.5%回至回至RO电渗析部份的工艺设计第16页,本讲稿共35页反渗透部份现场工艺界面设计第17页,本讲稿共35页电渗析部份现场工艺界面设计第18页,本讲稿共35页氯化铵固体资源化 氯化铵废水从0.4%浓缩到15%以上,再通过蒸发制成氯化铵晶体第19页,本讲稿共35页浙江华友氯化铵废水零排放工程运行成本概算 118.8万元/年7.5元/m315万元/年1.26元/m3合计:运行费用299.4万元/年,折算19.37元/
13、m3158.4万元/年10元/m37.2万元/年0.61元/m3膜运行成本合计:运行费用141万元/年,折算9.37元/m3第20页,本讲稿共35页运行成本:膜运行成本可以控制在6-10元/吨废水,远比蒸发的工艺节能;工程投资:吨水投资约为25-30万元,进水水质越低投资也低;经济效益:原蒸发运行费用为70元/吨,膜工艺结合蒸发运行成本为20元/吨,节约50元/吨,每天比原工艺节2.4万元,年产生效益800万元。浙江华友氯化铵废水零排放工程经济效益第21页,本讲稿共35页采用反渗透和电渗析膜法处理硝氨废水,不仅回收了硝氨原料,而且还将大量淡水回用于吸收塔,实现废水零排放从而消除了环境污染,是一
14、项极具推广价值的环保技术。硝氨的生产工艺中产生的废水主要是,光采用反渗透只能浓缩至6-7%,而电渗析则能将硝氨浓缩至12%-13%。我们推广电渗析和反渗透结合工艺来处理硝铵废水,整个过程无废水排放,实现节约水资源、消除环境污染、回收利用废水中硝铵等三重目标,替代了以往的全电渗析工艺,使系统运行成本更低,成为节能的清洁生产工艺。膜技术在硝铵废水资源化中的应用第22页,本讲稿共35页1 1、废水为硝铵,水量、废水为硝铵,水量12T/H;12T/H;2 2、硝铵浓度约、硝铵浓度约0.200.20;3 3、PHPH为为 2.02.04.04.04 4、温度、温度 4040废水来源和水质情况 处理后的技
15、术指标1 1、回用透过液水量、回用透过液水量11.8T/H11.8T/H,NH4+NH4+量量10mg/l;10mg/l;2 2、浓液量约、浓液量约0.2T/H0.2T/H,硝铵浓度,硝铵浓度12%;12%;3 3、PHPH为为 6.56.57.07.04 4、温度、温度 35354040第23页,本讲稿共35页某硝氨企业简要工艺流程图 第24页,本讲稿共35页工艺流程说明 硝铵冷凝液通过投加硝酸或氨水,在调节反应罐内将硝铵冷凝液通过投加硝酸或氨水,在调节反应罐内将PHPH控制在控制在6 6左右,左右,再经冷却到再经冷却到3535以下后,硝铵废水经增压泵打入反渗透系统,废水通过反以下后,硝铵废
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