QC小组成果发布案例.ppt
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1、“范雪芬范雪芬”QC小组活动成果汇报小组活动成果汇报美洲一部一车间美洲一部一车间范雪芬范雪芬QC小组小组2010.12.30发表者 现场型小组现场型小组 范雪芬小组简介小组简介u 于于20102010年年9 9月月成成立立了了QCQC小小组组。从从优优化化质质量量管管理理、加加强强现现场场过过程程控控制制着着手手,将将改改进意识深度融入到工作中,达到不断提升产品质量的目的。进意识深度融入到工作中,达到不断提升产品质量的目的。小组名称小组名称范雪芬范雪芬QCQC小组小组本次课题本次课题提高油箱上壳的一次合格率活动时间活动时间20102010年年9 9月月2121日日 20102010年年1212
2、月月8 8日日成立时间成立时间20102010年年9 9月月2020日日课题类型课题类型现场型现场型小组人数小组人数5 5人人小组组长小组组长范雪芬范雪芬活动频率活动频率7 7天天/1/1次次人均人均QCQC教育教育1010小时小时小组口号小组口号创新创优创新创优 追求卓越追求卓越姓名姓名性别性别部门部门职务职务组内分工组内分工范雪芬范雪芬女女质检科质检科小组组长小组组长全面负责项目统筹、协调,总结规划。全面负责项目统筹、协调,总结规划。虞丽萍虞丽萍女女生产科生产科组员组员负责指导课题选定、制定对策、设定目标。负责指导课题选定、制定对策、设定目标。王海荣王海荣 女女 成衣组成衣组组员组员负责对
3、影响成衣合格率的问题负责对影响成衣合格率的问题进行原因分析,制定对策实施。进行原因分析,制定对策实施。鱼佩芳鱼佩芳女女整烫组整烫组组员组员负责现场调查、数据收负责现场调查、数据收集、效果检查。集、效果检查。吴毅吴毅男男 设备科设备科组员组员负责现场调查、数据收集、负责现场调查、数据收集、对策实施、原因分析、巩固措施。对策实施、原因分析、巩固措施。活动计划活动计划u 注注:实际进度实际进度计划进度计划进度活动活动计划计划9 9月月2121日日-9 9月月2929日日1010月月6 6日日-1010月月1111日日1010月月1111日日10月月1818日日1010月月1818日日11月月1 1日
4、日1111月月1 1日日11月月8 8日日1111月月8 8日日11月月1515日日1111月月1515日日11月月1717日日1111月月1717日日11月月2424日日1111月月2424日日12月月1 1日日1212月月1 1日日12月月8 8日日课题选定课题选定现状调查现状调查设定目标设定目标原因分析原因分析要因确认要因确认制定对策制定对策对策实施对策实施效果检查效果检查巩固措施巩固措施总结打算总结打算 厂部要求的油箱上壳一次合格率为98.8%,目前的一次合格率为98.1%。为了达到本厂的要求,所以选择“提高油箱上壳的一次合格率”作为本次活动的课题。一、课题选定一、课题选定 统计地点:
5、压机车间统计时间:2010.9.27统计数量:6000只统计人:鱼佩芳鱼佩芳 油箱一次合格率的高低,主要在于油箱上壳的一次合格率。油箱上壳的一次合格率越高,油箱的一次合格率也就高。针针对对以以上上油油箱箱上上壳壳的的缺缺陷陷。我我们们在在油油箱箱压压制制车车间间选选取取五五类类产产量量高高的的油油箱箱上壳,进行了数据统计和分析。上壳,进行了数据统计和分析。(如下所示图表)(如下所示图表)根据根据1-51-5月份月份以上以上五五类油箱上壳的成品量、次品量类油箱上壳的成品量、次品量 、报废量的统计,可以看出报废量的统计,可以看出油箱上壳一次合格率最低的是新风暴油箱上壳。为提高油箱上壳的一次合格率,
6、油箱上壳一次合格率最低的是新风暴油箱上壳。为提高油箱上壳的一次合格率,我们选取新风暴油箱上壳为一个点,来分析并解决问题,再根据新风暴油箱上壳我们选取新风暴油箱上壳为一个点,来分析并解决问题,再根据新风暴油箱上壳的各个缺陷来控制好其他各类油箱上壳的一次合格率。的各个缺陷来控制好其他各类油箱上壳的一次合格率。二、设定目标二、设定目标n根据根据1-51-5月份的数据统计,现有新风暴油箱上壳的一次合格率为月份的数据统计,现有新风暴油箱上壳的一次合格率为96.65%96.65%,目标值设定为,目标值设定为98.00%98.00%;现有油箱上壳的一次合格率为;现有油箱上壳的一次合格率为98.1%,98.1
7、%,目标值设定为目标值设定为98.80%98.80%。由由排列图可看出开裂、起皱是最重要的问题因素。根据现状调查,这些排列图可看出开裂、起皱是最重要的问题因素。根据现状调查,这些因素导致了新风暴油箱上壳一次合格率低的主要因素。减少开裂、起皱的问因素导致了新风暴油箱上壳一次合格率低的主要因素。减少开裂、起皱的问题就能提高新风暴油箱的一次性合格率。题就能提高新风暴油箱的一次性合格率。新风暴油箱上壳新风暴油箱上壳5月份问题因素分析排列图月份问题因素分析排列图统计地点:压机车间统计时间:2010.10.25统计数量:5829只统计人:鱼佩芳鱼佩芳三、现状调查三、现状调查四、原因分析四、原因分析u小组成
8、员针对新风暴油箱上壳开裂问题进行了全面分析。如下树图小组成员针对新风暴油箱上壳开裂问题进行了全面分析。如下树图:新风暴油箱上壳开裂原因图一图一:板材位置板材位置摆放不正摆放不正压机压边油压机压边油缸压力过大缸压力过大模具磨损模具磨损过大过大操作工模具调节操作工模具调节时压边力太大时压边力太大换模操作工换模换模操作工换模具时调节不稳定具时调节不稳定板材材质板材材质不稳定不稳定板材板材摆放摆放时左时左右不右不平行平行板材板材摆放摆放时前时前后不后不一致一致模具模具压料压料板下板下垫块垫块多多模具模具压料压料板下板下垫块垫块位置位置移位移位模具模具前舌前舌头与头与型腔型腔间隙间隙大大模具模具上压上压
9、料板料板表面表面凹槽凹槽深深模具模具下压下压料板料板表面表面凹槽凹槽深深压压边边油缸油缸压力压力无统无统计数计数据据压边压边油缸油缸压力压力调节调节过大过大模具模具压料压料板下板下垫块垫块位置位置移位移位模具模具压料压料板下板下垫块垫块多多板材板材表面表面有细有细小毛小毛细孔细孔板材板材材质材质硬度硬度硬硬没有压边油没有压边油缸压力表缸压力表换模具换模具后各位后各位置的垫置的垫块多放块多放供应单位板供应单位板材质量没有材质量没有控制好控制好模具经模具经过一定过一定产量的产量的延伸后延伸后间隙变间隙变大大压料板压料板经过一经过一定产量定产量的延伸的延伸后表面后表面有明显有明显凹槽凹槽压边压边油缸
10、油缸压力压力无数无数据统据统计计换模换模具时具时垫块垫块需要需要移动移动供应单位缺供应单位缺乏质量控制乏质量控制板材板材没有没有左右左右定位定位受压压力不均匀受压压力不均匀板材前板材前后定位后定位点不清点不清晰晰操作工操作工自行添自行添加垫块加垫块操作操作经验经验不够不够模具模具在闭在闭合、合、开启开启时造时造成垫成垫块移块移位位图二图二:油箱上壳起皱原因板材板材位置位置摆放不正摆放不正换模操作工换模换模操作工换模具时调节不稳定具时调节不稳定操作工模具调节操作工模具调节时压边力太小时压边力太小模具磨损模具磨损过大过大压机压边油压机压边油缸压力过小缸压力过小板材板材摆放摆放时左时左右不右不平行平
11、行板材板材摆放摆放时前时前后不后不一致一致模具模具压料压料板下板下垫块垫块薄薄模具模具压料压料板下板下垫块垫块位置位置移位移位模具模具前舌前舌头与头与型腔型腔间隙间隙大大模具模具上压上压料板料板表面表面凹槽凹槽深深模具模具下压下压料板料板表面表面凹槽凹槽深深模具模具经过经过一定一定产量产量的延的延伸后伸后间隙间隙变大变大压料板经压料板经过一定产过一定产量的延伸量的延伸后表面有后表面有明显凹槽明显凹槽压边油缸压边油缸直角单向直角单向阀保压不阀保压不稳定稳定超过直超过直角单向角单向阀使用阀使用寿命寿命没有统没有统计直角计直角单向阀单向阀使用寿使用寿命命压边油压边油缸压力缸压力调节小调节小模具模具压
12、料压料板下板下垫块垫块位置位置移位移位模具模具压料压料板下板下垫块垫块薄薄压边油压边油缸压力缸压力无数据无数据统计统计受压压力不均匀受压压力不均匀板材板材没有没有左右左右定位定位板材前板材前后定位后定位点不清点不清晰晰模具在模具在压制过压制过程中把程中把垫块压垫块压薄薄模具模具在闭在闭合、合、开启开启时造时造成垫成垫块移块移位位没有没有压边压边油缸油缸压力压力表表换模换模具时具时垫块垫块需要需要移动移动换模具换模具后各位后各位置的垫置的垫块多放块多放五、要因确认五、要因确认由要因确认表可以看出有三个故障模式是要因由要因确认表可以看出有三个故障模式是要因由要因确认表可以看出有三个故障模式是要因由
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