2023年化学典型事故案例.docx
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1、2023年化学典型事故案例 化学典型事故案例汇编 2023.4.16 化学事故案例 案例1:电厂工业废水车间水池溢水淹泵的异常事故 一、事故经过 2023年12月17日20:30左右,电厂化学水处理车间#4中和水泵启动,开始由中和水池向工业废水处理间高含盐废水池打水,21时左右,高含盐废水池液位由4.0米上升至6.0米,达水位上限,造成溢水最终导致地面积水高度达200mm,使两台排污泵、两台泥水提升泵、两台中间水泵电机进水。 二、事故原因 1、运行人员责任心不强,巡检不到位。 2、高含盐废水池、工业废水回用水池溢流口封堵。 三、暴露问题 1、当班运行人员责任心不强,在启动水泵打水过程中,监视水
2、池水位不及时,造成溢水。 2、当班运行人员对事件可能引起的后果预见性差,事故预想不全面。 3、运行记录不详细,设备启停记录不完整(记录只有启泵时间,无停泵记录)。 4、系统运行中,未充分考虑因季节因素引起的水量变化,未根据实际采取合理的运行方式。 四、防范措施 1、定期开展运行管理及培训,提高人员责任心及工作能力。 2、系统的优化: (1)拆除由工业废水前池至高含盐废水池的临时水泵,减少高含盐废水池的进水量。 (2)优化运行方式,减少软化水、除盐水的补水量,以降低因化学制水而产生的高含盐废水量。 (3)保证工业废水处理设备系统正常运行,做到工业废水100%处理后回用至机力通风冷却塔。 (4)增
3、加灰场抑尘频率,将高含盐废水尽量用于灰场喷洒。 (5)由热工实施水池液位自动控制功能,实现泵体自动启停。 (6)打开高含盐废水池、工业废水池溢流口,以防异常情况下水池不能溢流导致事故扩大。 案例二:电厂超滤反洗氧化剂加药管断裂事故 一、事故经过 电厂2023年11月11日下午14:47:15,#2超滤装置化学反洗时,超滤反洗氧化剂加药管在超滤反洗水管管道混合器上部崩裂,反洗水、氧化剂从管道断裂处大量喷出。14:47:35运行人员发现后管道断裂漏水后,随即停运#1超滤反洗水泵、#1超滤反洗氧化剂计量泵。 二、事故原因 1、因现在水处理设备还未正常投运,超滤装置已有14天未进行化学反洗,加之超滤反
4、洗氧化剂加药管系中有泄漏点,管道中应存有少量的气体。 2、超滤反洗氧化剂加药管进管道混合器之前,呈“”型走向布置,缺少相应支架固定,因进管道混合器之前的阀门处于常开状态,每次超滤装置进行物理反洗、化学反洗时,都对此“”型走向的管段造成冲击。 综合分析事故原因为:管道中有气体和缺少相应的支架支撑,导 2 致气囊效应的冲击力、振动应力、超过了管道的许用应力,管道断裂。 三、暴露问题 1、运行人员责任心不强,巡检不到位。 2、加药管道设计存在问题,管道存在空气且冲击较严重。 四、防范措施 1、定期开展运行管理及培训,提高人员责任心及工作能力。 2、修复断裂处管道,并加装支架,管夹不能直接与管道相碰,
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