降低硬线系列钢中氧含量生产工艺攻关结题报告(最终).doc
《降低硬线系列钢中氧含量生产工艺攻关结题报告(最终).doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《降低硬线系列钢中氧含量生产工艺攻关结题报告(最终).doc(5页珍藏版)》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。
1、降低硬线系列钢中氧含量生产工艺攻关结题报告1、项目现状硬线钢主要用于生产碳素结构钢丝、胎圈钢丝、钢丝绳、弹簧、钢芯铝绞线、预应力钢丝和钢钉等,钢水纯净度要求高。目前我厂在生产硬线系列品种钢时,钢水氧含量控制不稳定,波动大,造成成品钢氧含量超标,制约我厂硬线钢的产品质量。拟通过生产工艺攻关,控制硬线钢过程氧含量,从而达到提高钢水纯净度降低成品钢氧含量的目的。2、可行性分析(1)2011年硬线平均氧含量45ppm,最大126.1ppm,最小13.7ppm,说明生产过程控制不稳定,通过生产工艺优化来控制炼钢过程氧含量,从而达到降低成品钢中氧含量提高钢水纯净度的目的; (2)通过完善各工序生产工艺制度
2、和生产工艺优化,可将硬线系列钢种平均氧含量控制在立项的40ppm以下,合格率95%;(3)本次攻关仅为对各岗位生产工艺制度进行严格规范和合理改进,除去使用低铝预熔渣新增成本外,基本无须额外的成本投资。3、主要工作(1)转炉车间:一方面根据转炉出钢碳氧积恒定的原则,提高出钢碳可降低钢水自由氧含量,另一方面加强出钢脱氧减少供精炼钢水氧含量。采用高拉补吹冶炼,实现高碳放钢(C0.12%,P0.01%),提高转炉终点碳含量,3-9月转炉硬线钢终点碳含量如下:由上图可以看出,3月攻关至今,转炉出钢终点碳在逐步提高,保证了供精炼钢水自由氧含量的降低;放钢过程采用二次挡渣工艺,见渣抬炉,杜绝下渣;出钢由起初
3、的“石灰+萤石”渣洗工艺和“电石+碳化硅+硅钙钡”脱氧工艺逐步改进为现在的“低铝预熔渣+萤石”渣洗工艺和 “碳化硅+硅钙钡”脱氧工艺,到精炼自由氧含量由最初的35ppm左右降到现在的20ppm左右。根据出钢终点碳及下渣情况,灵活调整炉后脱氧剂的加入量。(2)精炼车间:第一阶段:1-4月,受生产节奏及转炉石灰加入量不准确影响,进站钢水渣子结坨现象较多,造成精炼化渣困难、成渣速度慢、送电时间长,平均精炼时间为50min。第二阶段:6月至今,由于转炉低铝预熔渣的使用以及转炉提高氩前温度达标率,钢包初渣得到明显改善,精炼成渣速度加快,平均精炼时间缩短至40min。同时精炼炉严格执行工艺规程,采取了以下
4、措施:钢水至精炼实行全程吹氩,保证前期夹杂物的上;同时对精炼渣进行严格控制,制定合理的供电制度及造渣制度;选择“电石+碳化硅”进行脱氧及加强脱氧剂加入制度保证脱氧快速有效;充分脱氧延长精炼白渣时间,保证精炼结束后的喂丝终脱氧效果及软吹时间达标。(3)连铸车间:合理增强连铸机对钢水的全保护浇注效果防止污染,二次氧化;中包过热度控制在15-20,保证连铸拉速恒定及精确控制结晶器液面,避免钢液卷渣形成大型皮下夹杂;对中包寿命进行攻关,中包寿命由以前的15小时提高到20小时;减少中包耐材侵蚀导致钢水中夹杂物的增多,稳定降低连铸坯氧含量。4、应用情况攻关实施阶段分钢种氧含量情况如下表:钢种生产炉数检验炉
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 降低 系列 钢中氧 含量 生产工艺 攻关 报告 最终
限制150内