2023年汉中市石门水厂技改工程设计.docx
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1、2023年汉中市石门水厂技改工程设计 汉中市石门水厂技改工程浅述 李和乘 中国市政工程西北设计研究院有限公司 甘肃 兰州 730000 【摘要】本文通过汉中市石门水厂技改工程设计实例,重点论述介绍了水厂技改设计中对原有工艺的优化及污泥处理设施的增加,以达到工程设计要求。 【关键词】水厂技改 污泥处理设施 1 工程背景 汉中市石门水厂设计规模为10104 m3/d,2023年正式建成(一直未投入运行),当时水厂设计处理标准执行生活饮用水卫生标准(GB57491985)的规定,出厂水浊度要求不大于3NTU。随着汉中市用水量的增加,需启用该水厂,故针对水厂原设计中存在的一些问题进行改造。 2 水厂现
2、状 2.1原水水质 水厂原水为石门水库水,水质符合地表水环境质量标准(GB3838-2023)中类水体标准。 2.2处理标准 水厂设计处理标准执行生活饮用水卫生标准(GB57491985)的规定,出厂水浊度要求不大于3NTU。 2.3水厂原工艺流程 水厂采用混凝沉淀+过滤的处理工艺,工艺流程如下: 设格栅 加药(PAC) 原水取水口流量计混合器配水井网格絮凝池平流沉淀池V型滤池清水池流量计重力输水 Cl2 平流沉淀池V型滤池清水池流量计重力输水 2.4水厂原工艺设计存在问题 1、石门水厂设计处理标准执行生活饮用水卫生标准(GB57491985)的规定,出厂水浊度要求不大于3NTU,不能满足目前
3、国家生活饮用水卫生标准生活饮用水卫生标准(GB57492023)的规定,出厂水浊度要求不大于1NTU。 2、原设计取水口格栅间隙太大,无法满足对水中漂浮物的隔离和栅除,且自动化水平低。 3、按照水库水源的特点,需设置前加氯。 4、原设计未考虑到石门水库水源冬季可能是低温低浊的水质特点,未考虑相应的工程措施。 5、原设计药剂混合采用管式静态混合器,不能适应水量及水质的变化。 6、原设计平流沉淀池的停留时间为1.5小时,为现行规范的下限要求,不满足实际运行的经验要求,需改造。 7、原设计网格絮凝池内网格破损严重,已无法再使用。 8、原设计V型滤池的设计滤速为8.68m/h,太大,很难保证滤池出水达
4、到1NTU以下。 9、后加氯采用2mg/L偏高,造成加氯机.选用10kg/h规格偏大,且采用液氯不符合汉中市的供货实际,同时不安全。 10、原设计中有滤池反冲废水回收系统,但无污泥处理系统,不利于节省水量,保护环境,满足环保要求。 11、原设计未考虑水源原水水质可能出现突发情况,未考虑应急措施。 12、原设计滤池反冲洗水泵冲洗量不够,反冲洗风机及水泵未考虑变频,运行中无法调整冲洗强度。 3 技改工艺方案 3.1设计规模 水厂改造规模:100000m3/d,自用水系数10%; 3.2工艺流程 本次改造在原有工艺基础上进行调整,强化混合、反应沉淀和过滤能力;增加低温低浊投加水玻璃的工艺方案,同时考
5、虑水质微污染时增加预处理的应急预案,投加粉末活性炭,具体工艺流程如下: PAC 粉末活性炭 (应急时) ClO2 水玻璃 取水口阀门井细格栅及巴式计量槽配水井机械混合网格絮凝池 ClO2平流斜板沉淀池V型滤池清水池流量计输配水 3.3工艺设计 1、细格栅(1座,新建) 设计规模10万m3/d,自用水系数10%; 由于取水进水闸原设计格栅为人工格网,间隙太大,无法满足对水中漂浮物的隔离和栅除,且自动化水平低,本次在取水口控制闸室后空地上新建细格栅1座,细格栅与巴氏计量槽合建,取消原计量井。 细格栅 格栅及巴氏计量槽为地上式合建钢筋混凝土结构。 格栅及巴氏计量槽尺寸21.48.62.1m,四条格栅
6、槽,可独立运行。 格栅前、后分别设有手电两用渠道插板闸,尺寸为16001700mm,设转网式清污机4台,过栅流速0.9m/s,单台设备宽度1700mm,间隙3mm,安装倾角65,功率1.75KW,格栅运行采用栅前后水位差计控制开停,用无轴螺旋输送机排渣。 巴氏计量槽 巴氏计量槽与格栅合建,设计水量:10万m3/d,设计量槽一条,槽宽1800mm,设玻璃钢计量槽1个,计量水量范围:301500L/S,喉宽b=1.0m。 2、机械混合池(取消原设计管式混合器,新增机械混合池2座,) 设计规模10万m/d,自用水系数10%; 原设计混合采用管式混合器,不能适应水量及水质的变化,本次改造取消管式混合器
7、,在网格絮凝池前新建机械混合池;混凝剂、助凝剂、粉末活性炭投加点设在混合池内。 机械搅拌混合池与反应池对应,共设2座,采用单级推进式桨叶搅拌器,单座尺寸LBH=332.5m,每座内设1台推进式桨叶3搅拌器,搅拌功率N=7.5KW,电机功率N=11KW,D=1.5m 转速r=38rpm。 3、网格絮凝池(2座,更换网格) 设计规模10万m3/d,自用水系数10%; 本次改造内容:更换原有PVC网格,网格平面尺寸LB=1460mm1570mm,网孔80mm80mm,不锈钢材质,数量42块;网格平面尺寸LB=1400mm2300mm,网孔100mm100mm不锈钢材质,数量24块; 4、平流沉淀池(
8、2座,改造为平流+斜板复合沉淀池) 原有平流沉淀池停留时间1.5小时(规范要求1.53.0h),为现行规范的下限要求,不满足实际运行的经验要求,需要进行改造,在平流沉淀池尾部增加斜板沉淀。 改造设计采用平流沉淀池+斜板沉淀,该池型设计着眼点是根据原水冬季低温低浊,雨季可能有高浊的水质特性,将平流池抗冲击负荷与斜板池更适于处理低温低浊水的优点结合起来,在保证原平流沉淀池长度不变的情况下,增大了沉淀面积。 沉淀池共设2座,每座分为2组,原有沉淀池池长为65m,沉淀时间为1.5h,水平流速为12mm/s,宽度为7.5m,有效水深为3.5m,由于水源存在低温低浊的情况,故沉淀时间设计不够,故本次将其改
9、造成平流+斜板沉淀池。 设计沉淀池出水水质一般控制在3NTU以下,以保证滤池出水小于1NTU,力争达到0.5NTU。 改造内容如下:池体改造,平流段保留44m长度,实际水平流速12.4mm/s,平流段沉淀时间为61min,将后面21m改造为上向流斜板沉淀池,以提高沉淀效率。斜板沉淀池表面负荷为7.5m3/(m2h),颗粒沉降速度为u=0.5mm/s,斜板倾角为=60,斜长为1.0m,斜板垂直间距d=100mm,沉淀时间为29min,斜板沉淀池出水设4条指形集水支槽集水平流沉淀池,集水支槽汇至一个集水总槽。平流至斜板采用配水花墙配水,过孔流速为0.085m/s;斜板及骨架、档板均采用ABS材料,
10、单格数量183块,LB=15000X1000,材质技术及卫生性能应满足有关国家标准;采用静压式穿孔排泥管排泥,单格设DN200气动快开平板刀闸阀28个,DN200手动闸阀28个。更换原平流沉淀池桁车式吸泥机2套,参数Q=200m3/h,N=0.75/2.2kw。 5、滤池(1座2组共6格,再新增2格) 原设计V型滤池的设计滤速为8.68m/h,太大,很难保证滤池出水达到1NTU以下,由于原设计滤池与反冲洗间合建,滤池全厂共分2组,每组3格,共6格,单格滤池尺寸118m,双排布置,中间为管廊间。本次滤池改造,在滤池的前段再增加2格,增加的单格滤池尺寸与原尺寸相同,布置形式不变,为双排布置,中间为
11、管廊间,改造后的主要设计尺寸如下: 1单格滤池尺寸118m ; 2单格过滤面积88m2; 3滤池改造后总尺寸40.036.6m; 4 滤池总高4.5m; 5 滤料厚度1.30m; 6 滤料上水深1.3m; 7 配水配气区高度0.9m; 8 超高池内0.9m 9长柄滤头56个/m2,滤头板厚 0.10m; 10 滤料平均有效粒径0.95mm,不均匀系数K801.3。 主要设计参数: 1设计供水规模10万m3/d.厂区自用水系数10% 2 滤速:V=6.4m/h; 3 强制滤速:V=7.32m/h; 4 水反冲洗强度:原设计q水=4.0L/sm2,本次改造为q水=5.0L/sm2 5 气反冲洗强度
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