2023年美丽油田中渗油藏精细注水开发技术汇报.docx
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1、2023年美丽油田中渗油藏精细注水开发技术汇报 美丽油田中渗油藏精细注水开发 技术汇报材料 第一部分 水井分层工艺 一、工作量完成情况 2023年1-5月份美丽油田沙二段共实施水井动管作业143井次,占全厂水井总工作量的63.6%。其中措施94井次,占全厂水井措施工作量的66.7%,维护49井次,占水井维护工作量的58.3%。详细情况见下表: 2023年1-5月份沙二段水井工作量统计表油藏名称总工作量DS2S1XS2S1NS2S1DS2S2+3XS2S2+3NS2S2+3DS2S4-7XS2S4-7NS2S4-7DS2X1-8XS2X1-8NS2X1-8W51合计613671088121517
2、2228143小计转注3132383537361112521742369424措施工作量维护分注补孔调配封堵其它措施中完小计检封检管维护中完2131111012023413111431111112111131213111111164112132142111111273213455555421551313111864930118 沙二段各油藏维护工作量对比图S2S1, 3S2S2+3, 13W51, 23S2S2+3, 10沙二段各油藏措施工作量对比图S2S1, 7W51, 28S2S4-7, 18S2S4-7, 10S2X1-8, 54S2X1-8, 33 二、措施效果 沙二段85口措施水井,
3、新增吸水层68个,新增吸水厚度197.9m,累增水驱控制储量91.3104t,累增水驱动用储量46.9104t,累增有效注水14.6104m3。对应油井148口,见效增油63口,日增油能力55.7t,累计增油3364.8t,平均单井措施增油39.6t。其中S2SX油藏实施32井次,平均单井累计增油60.3t。是整个沙二段油藏措施工作量最大的,也是措施效果最好的。仅从单井措施增油效果看,S2S2+3油藏是效果最差的,实施10口井,平均单井增油18.2t。 2023年1-5月份沙二段水井措施效果统计表油藏名称S2S1S2S2+3S2S4-7S2X1-8W51合计措施水井对应油井井数新增层数新增厚度
4、水驱控制水驱动用累增水井数见效日增油426.71.11.10.13831.910-14-2.311.56.42.322153.8172365.711.24.74.3525114.2323068.520.511.73.96683336.9222759.347.023.03.8026118.98568197.991.346.914.61486355.7累增油96.0182.4411.31929.5745.63364.8平均单井增油24.018.224.260.333.939.6 三、应用的技术 开展精细注水以来应用的分层技术主要有:级差大井油套分注技术、级差大井多级细分间歇注水技术、小夹层验窜细分
5、一体技术、4套分注技术等。 (一)级差大井油套分注技术 当层段注水压差达到8MPa以上时,水嘴已无能力调控分水。针对这样的水井,我厂应用地面控制的油套分注技术,实现地质开发意图,达到两段同时注水的目的。该项技术有以下技术特点:一是管柱结构简单,由Y221+喇叭口或Y541+定压球篮组成;二是封隔器耐温耐高压且稳定性好,这类管柱均有锚、瓦结构,能承受交变的压差,管柱有效期相对较长;三是管柱是否有效地面判断直观,便于及时发现,减少无效注入量。缺点是对油管质量要求较高。 (二)级差大井多级细分间歇注水技术 这项分注技术主要针对开发上需要多级细分(二级二段及以上),且各分段之间压差较大的注水井。这样的
6、井对强吸水层实施间歇或限制注水,加强层又不能停注,出现频繁调配。若应用常规Y341类分注管柱,会出现有效期短,频繁作业的现象。为此我厂采用Y221或Y541类封隔器与Y341类封隔器组合,把性能更稳定的Y221(或Y541)放在加强层上,把Y341放在限制层上。这样把层段的性质与工具性质匹配起来,管柱有效期得到保障。 (三)小夹层验窜细分一体技术 该项技术主要针对层系内各砂组间物性差异大的、需分层注水且夹层较小的细分注水井。在措施实施前对小夹层实施验窜,或充分利用分注工具的特性,应用分注管柱验窜。该项技术的关键点:一是工具精确定位;二是工具性能可靠。09年应用两井次均取得成功。如濮1-245井
7、,原来是卡顶封注S2S1.4-1.8,测吸剖发现S2S1.8吸水能力较差,为加强该层,提出分注方案,P1:注S2S1.4-1.6,井段:2408.8-2420.2m;P2:注S2S1.8,井段:2423.2-2424.8m。封处2夹层只 有3.0m。因前期测试资料不足,不能有效分析该处夹层是否套管外窜。为保证措施的有效性,工艺在做方案时充分利用工具性能,在F2处应用可重复座封的Y221封隔器,两次定位后先座封F2,试注验窜,发现套管返水,上提到所有射开层的顶部再次座、验封,套管无溢流。从工艺的角度判断F2处夹层窜,与地质结合,查固井发现该处固井质量较差。随变更方案,对夹层实施封窜。 (四)4套
8、分注技术 目前应用较成熟的4套分注技术主要有两种管理类型:一是Y221-80类的卡封或油套分注技术;二是Y341-80类封配一体分注技术。从现场应用情况看,均达到了开发目的。目前4套分注井有9口,主要集中在W 51、XS2段油藏。 四、存在问题 (一)成本投入不足 1、分注水井油管更新投入不足 油管投入不足已成为制约美丽油田精细注水工作的一大因素。在1-5月份有19口因油管漏失严重或穿孔,造成分注管柱失效。今年有很多井出现等油管或老井新分井用原井油管现象(如5-1 46、3-2 33、5-120、1-325等)。 2、水体改造投入不足 2023-2023年污水站改造,增加了部分精细过滤装置,同
9、时清洗了部分注水干支线,这些工作的开展很大程度上改善了美丽油田注入水水质。但通过每月的水质监测,发现美丽油田注入水质与兄弟厂相比仍有差距。从各月水质普查情况看,全厂污水站站内合格率为95%,站外合格率为73.7%,三座污水站站内的PH值、溶解氧、含油量、悬浮物含量、滤膜系数全部达标,总铁含量达标率56.25%。但25座计量站除PH值、溶解氧、含油量三项指标达标外,总铁含量仅有2个站合格,悬浮物含量合格站4座,滤膜系数达标站2座。不达标水的注入也是油层污染、注入压力不断升高、井况不断恶化的重要因素。因此希望分公司能增加投入,加大对美丽油田水体改造力度,真正做到“治病治本”。 (二)分注后配套工艺
10、不完善 1、特殊井分注后测调工艺不配套 主要是4套分注井,工具内通径小,测试工具不配套,出现分注后各层的吸水状况不明确,给开发上分析带来一定的影响。 2、高压注水井分注后的相关问题 随着精细注水工作的开展,差层挖潜分注井增多,美丽油田高压注水井也逐年增多。这些高压带封井的增多给后期生产管理带来很多问题,如:注水压力超过30MPa井的无法正常测试问题;现有地面增注设备及流程无法满足高压注水;井筒结垢造成挤注压力高井重新实施二次措施(重炮、酸化等),不仅影响措施进度,同时也增加了投入的成本,给井筒也带来负面影响。 (三)井况复杂 施工周期长 1、井况恶化 事故井增多 美丽油田每年都有新增套变井,使
11、分注工艺面临选井难,选分注管柱难等不可回避的问题,同时施工周期也相应增加。统计1-5月份作业的244口井,新增套变、套损井14口,变形加重井5口。 2、逐层上返井强出水层封堵难度大 作业周期长 在作业施工过程中发现部分上返水井,若下部油层属高压强出水层,在对其实施填砂或注灰封堵时,会出现井筒内倒灌或溢出井口等现象,造成填砂不沉或注灰灰面上移等,使封堵措施难以实施,作业周期长。 五、下步攻关方向 特殊井分注后的测试问题是全局各厂均存在的问题,需分公司组织专业人员攻关。针对投入不足的问题,在争取分公司支持的同时,我厂将从以下几方面内部挖潜: 1、强化旧油管修复力度,最大限度地合理利用修复管; 2、
12、选择可验管的工艺技术,靠工艺择优选用旧油管; 3、创新开展工作,增设末端过滤装置,提高入井水质合格率。 结合精细方案实施过程中存在的问题,立足美丽油田现状,我厂制定以下攻关方向: 1、高压分调、分测技术:力争做到能分能调能测; 2、分注后高压挤注不吸水井,加强研究,力争做到措施前有预判,实施不重炮解堵,减少井况恶化。 3、重点对逐层上返,用砂或水泥灰封堵下部高压强出水层中存在的问题进行攻关,增加一次封堵的成功率,缩短施工周期;减少施工中对上部油层的污染。 第二部分 油水井大修 一、2023年1-5月份大修工作量及效果 1、2023年1-5月大修工作量 截止5月底,油水井大修实施油水井大修31井
13、次(30口井),工艺有效29(28口)井次,工艺有效率93.5%。其中,大修换井底6口,复杂落物打捞16口,占工作量的20%和53%。 1、油井措施效果 2023年1-5月油井大修完井14井次(13口井)。目前已恢复生产11口,日增液90.6t,日增油25.3t,累计增油1141.8t。恢复控制储量45.8104t,恢复可采储量12.3104t。 从油井修井类别上看(见下图),换井底、复杂落物打捞是今年的主要修井手段,都实施了5井次,占油井大修工作量的76%;从修井效果上看,换井底增油效果显著,年累增油895.9t,平均单井增油175.1t,占油井大修累计增油的79%。 大修井次1, 8%1,
14、 8%1, 8%5, 38%141.1, 12%大修增油3.9, 0%, 0%100.9, 9%5, 38%换井底打捞换套下4寸套钻塞换井底打捞换套895.9, 79%下4寸套钻塞 与去年同期相比,油井大修井次增加6井次,其中换井底工作量增加5井次;从增油效果对比上看,2023年明显要好于去年,累计增油增加了496.6t。 大修井次柱状图14121086420232023202375551换井底打捞换套大修增油效果柱状对比图12023000800600400895.95881141.820232023645.2211钻塞合计2000换井底100.9打捞141.157.2下4寸套3.9钻塞合计下
15、4寸套换套 2、水井大修措施效果 1-5月份水井大修完井17口,中完2口(2-1 38、79-13),恢复注水10口井,累计恢复注水31727m3,增加(恢复)注水厚度171.3m/83n,增加(恢复)水驱控制储量44104t,增加(恢复)水驱动用储量20.7104t。 其中,完成换井底1口,复杂落物打捞11口,见效油井8口,累增油0.01973104t。 二、目前生产和技术存在的问题 1、修井费用紧张与饱满的大修工作量的矛盾,已经影响着油藏的平稳开发,希望主管部门给予资金的支持 由于我厂中高渗油藏较长的开发时间,套变+复杂落物的事故井很多,致使注采井点缺失,严重影响油藏的精细调整和油藏的稳产
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