XX年度经济活动分析报告.docx
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1、魄|大连泰山热电有限公司中电投臬曲公司 DALIAN TAISHAN HEAT & POWER CO.LTD.XX年度经济活动分析报告2012年1月份经济活动分析会议材料之一大连泰山热电有限公司2011年度经济活动分析报告2012年2月17日各位领导、同志们:2011年,在公司领导班子的正确带领下,在全体干部员工的共同努力 下,紧紧围绕公司年度工作报告精神,以安全生产为基础,以经济效益为 中心,以强化绩效管理为手段,努力克服上网电量空间大幅萎缩,燃料成 本不断上涨,央行连续加息,融资环境急剧变化等不利因素,实现利润总 额1853万元。下面,我就公司2011年经济活动情况进行通报。一、辽宁省发供
2、电形势1.辽宁省用电需求情况2011年,辽宁省用电负荷继续保持增长的态势,但从下半年开始,增 长幅度有所回落。截止到年末,全省全社会用电量完成1861. 53亿千瓦时, 同比增长8. 53 %,比上半年增幅回落0.98个百分点。点;二是石灰石品质不符合脱硫要求;三是进行煤中添加石灰石脱硫试验。13 .非生产用电量办公楼累计耗用电量12. 8万千瓦时,用电率为0.01%;宏泰公司及非 生产三能累计耗用电量49. 54万千瓦时,用电率为0. 04%o.脱硫系统耗电量实际耗用电量200.90万千瓦时,耗电率为0.15%。(三)小指标完成情况及分析1 .主汽温度完成536. 96C,同比降低0. UC
3、,影响煤耗同比升高0.01 克/千瓦时;.主汽压力完成13. 08Mpa,同比升高0. 35 Mpa,影响煤耗同比降低1. 16克/千瓦时;3 .再热温度完成536. 9UC,同比升高0.744,影响煤耗同比降低0.06 克/千瓦时;4 .真空完成-95. 38KPa,同比降低0.91kpa,影响煤耗同比降低2. 06克 /千瓦时;5 .过冷度完成0. 39七,同比降低0. 232,影响煤耗同比降低0.01克 /千瓦时;6 .端差完成6.94T,同比降低1.49,影响煤耗降低1.34克/千瓦 时;.烟气含氧量完成2. 64%,同比下降0.56个百分点,影响煤耗同比下降0. 72克/千瓦时;主汽
4、压力、再热汽温度、烟气含氧量、真空、过冷度、端差等小指标 均好于去年同期。要紧原因:一是开展小指标竞赛,加强各运行参数的监 视与调整,促进主汽压力、再热汽温度、烟气含氧量等各项指标同比完成 较好;二是根据天气变化,及时拆装循环水冷却塔挡风板,使真空、过冷 度、端差等小指标好于去年同期;三是加强对汽机低压缸进汽量监视与调 整,规定低压缸进汽量最低限值,使过冷度、端差等指标有所提高。7 .综合厂用电率完成10. 76%,同比升高0.28个百分点,影响煤耗同 比上升1.06克/千瓦时;8 .给水温度完成235. 87C,同比下降0. 68。(2,影响煤耗同比上升0.09 克/千瓦时;同比降低的要紧原
5、因:发电平均负荷完成99. 06MW,同比降低0. 96MW, 影响给水温度同比降低。9 .排烟温度完成153. 87,同比升高3. 1,影响煤耗同比上升0.54 克/千瓦时;同比升高的要紧原因:一是供热量同比增加,影响锅炉负荷升高,排 烟温度升高;二是2号炉春季停备消缺期间尾部烟道受热面未冲洗干净, 影响排烟温度升高;三是8、9月份进行煤中添加石灰石颗粒试验,石灰石 投入比例增加,使烟尘浓度增大,换热系数减弱,排烟温度升高。10 .飞灰可燃物完成1. 17%,同比升高0. 19个百分点,影响煤耗同比上升0. 23克/千瓦时。同比升高的要紧原因:一是因锅炉尾部烟道飞灰取样装置故障,飞灰取样点改
6、为宏泰公司三个灰库,所取灰样不能及时反应锅炉运行状态;二 是7月份燃料更换二级碎煤机锤头后,使入炉煤颗粒度变化较大,导致飞 灰可燃物增加;三是8、9月份进行入炉煤掺混石灰石颗粒脱硫试验,石 灰石投入量大幅增加,导致飞灰量有所增加,使飞灰含碳量同比升高;四 是锅炉烟气含氧量完成2. 64%,同比降低0.56个百分点,使一二次风机、 吸风机单耗分别同比降低0. 18千瓦时/吨汽、0.39千瓦时/吨汽,同时影 响飞灰可燃物升高。11 .炉渣可燃物完成0.22%,同比升高0.02个百分点。影响煤耗同比 上升0.01克/千瓦时;同比升高的要紧原因:一是锅炉烟气含氧量同比降低0.56%,影响炉渣 可燃物同
7、比升高;二是1、2号炉个别冷渣器故障,导致锅炉不能均匀轮换 排渣,影响炉渣可燃物增加。12 .过热器减温水量完成23. 2吨/小时,同比减少1. 12吨/小时,影响 煤耗同比降低0. 03克/千瓦时。同比减少的要紧原因:2010年二季度锅炉加装防磨瓦,使今年锅炉换 热面积同比减少,与今年发电平均负荷同比降低,使过热器减温水量同比 降低。13 .再热器减温水量完成13.91吨/小时,同比增加3.47吨/小时,影 响煤耗同比上升0. 59克/千瓦时;同比增加的要紧原因:一是一季度发电平均负荷及供热量同比升高,影响再热蒸汽减温水量增加;二是入炉煤灰分(Aar)同比升高0.69个百分点,影响烟尘浓度增
8、加,换热系数增大;三是2号炉再热器减温水流量 计量不准,影响再热器减温水量统计偏差大。15 .补给水率完成2. 15%,同比升高0. 11个百分点,影响煤耗同比上 升0.13克/千瓦时;同比升高的要紧原因:一是13月份由于1、2号机组热网加热器泄漏 严重,疏水品质恶化,使锅炉排污量大幅增多,影响补水率增加;二是冬 季厂内暖气疏水不能回收,影响补水率增加;三是对外供热负荷增加,新 增工业抽汽负荷,影响补水率增加;四是5月份2号机组启动后发现部分 疏水系统阀门内漏,影响补水率增加;五是化学补水至启动炉除盐水管道 泄漏一次,影响补水率增加;六是非供暖期机组基本处于单机运行,并切 换频繁,使补水量相对
9、锅炉蒸发量增加,影响补水率同比升高。16 .炉排污率完成0.44%,同比升高0.13个百分点,影响煤耗同比升 高0. 14克/千瓦时;同比升高的要紧原因:一是2010年12月发现热网加热器开始泄漏, 由于供暖期无法停止加热器进行处理,导致泄漏量增逐步增大,热网加热 器疏水品质恶化,影响炉水水质,使锅炉排污率大幅升高;二是今年5月 份以来,机组每次启动前停备时间较长,使炉水水质从锅炉点火到水质合 格时间较长,影响排污率升高。17 .机组运行负荷完成99. 06兆瓦,同比降低0.96兆瓦,影响煤耗同 比升高0. 36克/千瓦时。以上各项小指标合计影响煤耗约为20. 75克/千瓦时,较同期下降2.
10、20克/千瓦时。由于加强了各类运行参数的监视与调整,烟气含氧量、真空、 主汽压力、再热蒸汽温度、端差、过热器减温水量等小指标同比有所改善, 影响供电煤耗同比降低5. 38克/千瓦时;由于机组停备时间增加、供暖期 延长、尾部烟道受热面未冲洗干净、进行煤中添加石灰石试验、阀门内漏 等设备缺陷,造成综合厂用电率、排烟温度、飞灰可燃物、补给水率、排 污率、再热器减温水量、机组运行负荷等小指标完成情况不好,影响供电 煤耗同比升高3.18克/千瓦时。各项小指标变化情况及影响煤耗情况详见表2小指标影响煤耗分析表序号参数名称单位2010年1-9月份影响煤耗值2011年1-9月份影响煤耗值指标完成值同比影响煤耗
11、值同比1主汽温度537.06-0. 26536. 96-0. 25-0. 10. 012主汽压力MPa12. 731. 6913.080. 530. 35-1. 163再热温度536. 17-0. 10536.91-0. 160. 74-0. 064真空KPa-94.472. 62-95. 380. 57-0. 91-2. 065过冷度0. 620. 000. 390. 00-0. 23-0. 016端差8. 433. 996. 942. 65-1. 49-1.347烟气含氧量%3.20. 262. 64-0. 46-0. 56-0. 728综合厂用电率%10. 48-0. 9910. 760
12、. 080. 281.069给水温度236. 551. 00235.871. 09-0. 680. 0910排烟温度150. 772. 23153.872. 783. 10. 5411飞灰可燃物%0. 98-0. 391. 17-0. 160. 190. 2312炉渣可燃物%0.2-0. 130. 22-0. 120. 020. 0113过热器减温水t24. 320. 2123. 20. 19-1. 12-0. 0314再热器减温水t10. 440.4813.911.073. 470. 5915补给水率%2. 040. 052. 150. 180. 110. 1316炉排污率%0. 31-0.
13、 770. 44-0. 620. 130. 1417机组运行负荷MW100. 0213. 0599. 0613.41-0. 960. 36合计22. 9620. 75-2. 20U!、燃料指标完成情况分析(一)燃煤来、耗、存情况1 .入厂煤量及重点合同到货率实际来煤in. 79万吨,同比减少14. 84万吨,降幅11. 72%。全年入厂 煤全部为计划内霍林河煤,重点合同到货率完成86. 57%。2 .发电、供热耗用原煤量实际耗用原煤109. 91万吨,同比减少16. 88万吨。其中发电耗煤82. 13 万吨,同比减少19. 36万吨,降幅19. 08%,要紧原因:发电量同比减少影 响;供热耗煤
14、27.78万吨,同比增加2. 49万吨,增幅供83%,要紧原因: 供热量同比增加影响。3 .库存煤量年月末库存煤量1.38万吨,全部为霍林河煤。(二)入厂煤质变化情况2011年入厂煤质整体变化不大,从图2我们能够看到,1月份最低, 完成3069大卡/千克,7月份最高,完成3173大卡/千克,差值104大卡/ 千克,变化幅度3. 39%。图2入厂煤质变化情况2011年入厂热值累计完成3126大卡/千克,同比下降39大卡/千克,较考核指标下降24大卡/千克。(三)入厂入炉煤热值差完成情况实际完成2大卡/千克,同比下降2大卡/千克,节约燃料成本21万元。较考核指标下降48大卡/千克,节约燃料成本42
15、9万元。(四)入厂煤采购成本完成情况.车板价完成情况实际完成167. 24元/吨,同比下降0.77元/吨,降幅0.46%,减少煤炭 采购成本86万元。1 .运杂费完成情况实际完成123. 19元/吨,同比上升9. 96元/吨,增长8. 8%,增加煤炭 采购成本1113万元。同比上升的要紧原因:铁路运赛同比上涨7. 98元/吨。2 .盈亏情况分析 2011年来煤票重111.47万吨,累计盈吨L 55万吨,盈吨率1.39%,同比上升0.34个百分点;累计亏吨1.24万吨,亏吨率1.11%,同比上升0.05个百分点,索赔亏吨运费152万元。3 .入厂标煤单价(含税)完成情况实际完成65成34元/吨,
16、同比上升28. 37元/吨,升幅4. 56%,增加燃 料成本1416万元。较考核指标下降6. 37元/吨,下降0.97%,节约燃料成 本318万元。同比上升的要紧原因:一是煤价影响标煤单价下降1.73元/吨;二是 运杂费影响标煤单价上升30.1元/吨。其中:运杂费同比上升9.96元/吨, 影响标煤单价上升22. 34元/吨;入厂热值同比下降2大卡/千克,影响标 煤单价上升7. 76元/吨。(五)入炉综合标煤单价完成情况实际完成603.48元/吨,同比上升32.63元/吨,上升5. 72%,增加燃 料成本1602万元。较考核指标下降13.55元/吨,下降2. 2%,节约燃料成 本665万元。同比
17、上升的要紧原因:1、入厂标煤单价(不含税)全年累计完成576. 61元/吨,同比上升26.16 元/吨,影响入炉综合标煤单价(不含税)同比上升25. 57元/吨。要紧原 因:铁路运费同比上涨。2、全年累计耗用燃料油89吨,同比减少67吨,影响入炉综合标煤单 价(不含税)同比下降0.84元/吨。3、厂内费用(含入厂入炉煤热值差)全年累计完成25. 43元/吨,同比上升7. 92元/吨,要紧原因:由于燃料检修保护管理方式发生改变,增加燃料运行及检修保护费用影响。较考核指标下降12. 24元/吨。(六)燃料油来、耗、存情况实际来油80吨,累计耗用89吨,同比减少67吨,减幅42. 95%,其中 点火
18、用油62吨,同比减少57吨,减幅41. 18%;助燃用油0吨,与同期持 平;大修用油27吨,同比增加27吨;同期2#油罐清底缺失37吨。年末存油73吨。五、要紧财务指标情况分析()主营业务收入实现51982万元,比去年同期减少5245万元,减幅9. 16%,完成东北公 司全年预算的98. 41%,少1.59个百分点。要紧因素影响1、售电量完成H7217万千瓦时,同比减少21652万千瓦时,影响收 入减少7243万元;2、售电价格339. 17元/千千瓦时,同比增加4. 65元/千千瓦时,影响 收入增加545万元;3、售热量完成314. 38万吉焦,同比增加21.57万吉焦,影响收入增 加744
19、万元;4、售热价格36. 8元/吉焦,同比增加2. 26元/吉焦,影响收入增加709 万元;5、宏泰公司收入完成499万元,同比减少53万元;6、其他业务收入完成158万元,同比增加53万元。2 .辽宁电网装机容量情况截止2011年末,辽宁电网装机容量3400.4万千瓦,同比增长5. 36%。 其中,火电机组装机容量2851.29万千瓦,同比增长2. 86%。3 .辽宁省发电量完成情况2011年,辽宁省发电量累计完成1423. 33亿千瓦时,同比增长6. 20%。 其中,火电机组完成发电量1315. 79亿千瓦时,同比增长6. 43%。辽宁省发 电量增长幅度低于用电量2. 33个百分点,其中火
20、电机组发电量增长幅度低 于用电量2. 10个百分点。4 .省间联络线受入电量情况2011年,省间联络线累计受入电量455. 16亿千瓦时,同比增长14. 14%, 影响发电设备利用小时同比下降166小时。5 .辽宁省发电设备利用小时情况2011年,全省发电设备利用小时完成4398小时,同比下降225小时。 其中火电机组设备平均利用小时为4790小时,同比降低118小时。东北公 司火电机组设备平均利用小时为4999小时,比辽宁省火电机组平均利用小 时数多209小时。6 .省内统调10万以上火电机组设备利用小时情况2011年,省内24家统调火电机组设备平均利用小时4824小时,其中东北公司下属5家
21、发电企业,发电设备平均利用小时为5015小时,比省内24家统调火电机组设备平均利用小时多191小时。(二)主营业务成本完成45868万元,同比减少2561万元,减幅5. 29%,完成东北公司全年预算的93. 23%,少6. 77个百分点。其中:电力成本34373万元,同比降 低4001万元,降幅10. 43%;热力成本11024万元,同比增加1613万元, 增幅6. 51%;宏泰分公司成本471万元,同比减少173万元,降幅25. 86%。1 .燃料费完成29603万元,同比减少3091万元,减幅9. 45%。影响燃料费减少的因素如下:发电燃料成本完成21658万元,同比减少3850万元。要紧
22、原因是:一是 发电量同比减少23784万千瓦时,影响燃料成本减少4005万元;二是发电 煤耗同比下降15. 49克/千瓦时,影响燃料成本减少1162万元;三是发电标 煤单价同比上升33.51元/吨,影响燃料成本增加1230万元;四是供热厂用 电分摊燃料费发生529万元,同比减少87万元,影响燃料成本增加87万o供热燃料成本为7945万元,同比增加759万元。要紧原因是:一是供 热量同比增加21.57万吉焦,影响燃料成本上升484万元;二是供热煤耗 同比下降0.08千克/吉焦,影响燃料成本减少14万元;三是供热标煤单价 同比上升30. 37元/吨,影响燃料成本增加376万元;四是供热厂用电分摊燃
23、 料成本同比减少87万元,影响燃料费减少87万元。2 .水费发生321万元,同比减少6万元,减幅1.83%,完成东北公司全年预算的86. 52%,少13. 48个百分点。同比减少的要紧原因:一是2011年中水使用比例完成83. 76%,同比下 降2. 29%,影响自来水水费增加38万元;二是本年发电水耗量同比减少47 万吨,供热水耗量同比增加7万吨,合计影响水耗量同比减少40万吨,水 费成本下降44万元。3 .材料费发生1038万元,同比减少188万元,减幅15. 33%,完成东北公司全年预 算的115. 33%,多15. 33个百分点。其中:变动材料费本年发生740万元,同比增加245万元。
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