1000MW超超临界汽轮机汽流激振原因分析及治理_李大才.doc
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1、第 16 卷 ( 2014 年第 9 期 ) 电 力 安 全 技 术 1 000 MW超超临界汽轮机汽流激振 原因分析及治理 李大才 (广东大唐国际潮州发电有限责任公司,广东 潮州 515723) 摘 要 介绍了 1 000 MW 超超临界汽轮机汽流激振发生的机理、特征及预防措施,分析了机 组汽流激振的过程及产生气流激振的原因 ,提出了相应的治理措施,经实践表明具有较好的经济效益, 对同类型机组具有一定的借鉴作用。 关键词 超超临界;汽流激振;转子扬度;轴承负载 1 概述 某发电公司 3, 4 号机组汽轮机为哈尔滨汽轮 机厂有限责任公司 ( 以下简称 “哈汽 ”) 与日本东 芝联合株式会社设计
2、制造的超超临界汽轮机,采用 喷嘴调节方式,共有 4 组高压缸进汽喷嘴,分别由 4 个高调门控制;机组高压转子、中压转子和 2 根 低压转子均采用无中心孔的整锻 转子,各个转子均 采用刚性连接;每个转子配有独立的双轴承支撑, 共有 8 个支持轴承,其中 1 4 号轴承为水平、上 下中分面,双向可倾瓦轴承, 5 8 号轴承为上下 两半,水平中分面椭圆瓦轴承。大型机组在运行时, 可能会出现因转子质量不平衡、轴系不对中、轴系 过长、轴承座结构共振等故障引起的轴系强迫振动 问题。因蒸汽参数高,大型机组还可能会出现汽流 激振引起的自激振动。该发电公司 3 号机组在达到 额定负荷时, 2 号轴振突增就属于此
3、种振动。 2 汽流激振发生的机理、特征和预防措施 大型机组的发电 容量不断提高,级数和工作初 参数不断增大,使得汽轮机转子的临界转速降低, 工作转速与临界转速的比率增大;同时汽轮机蒸汽 参数的提高,高压缸进汽密度及流速的增大,使得 蒸汽作用在高压转子上的切向力对动静间隙、密封 结构以及转子与汽缸对中度的灵敏度提高,增大了 作用在高压转子上的激振力,这些将导致轴系振动 稳定性下降,严重时甚至诱发高压转子失稳,产生 较大的低频振动。大型机组容易发生蒸汽涡动力引 起的低频振动,它主要来源于汽封轮缘围带区产生 的蒸汽涡动力,此涡动力垂直于转子轴心的偏移方 向,推动转子发生半速涡 动。 2.1 汽流激振
4、发生的机理 (1) 轴封蒸汽激振力。由于转子动态偏心,高 压转子的轴封和隔板轴封腔室中蒸汽压力周向分布 不均匀,产生与转子偏心方向垂直的合力。该合力 包括蒸汽在轴封内轴向流动和周向流动产生的汽流 力,使得高压转子涡动,造成转子运动不稳定。 (2) 叶顶间隙激振力。汽轮机转子偏心造成圆 周方向叶顶间隙分布不均匀,由于叶顶间隙分布不 均匀,同一级中各叶片上的气动力就不相等。叶片 上的周向气动力除合成一个扭矩外,还合成一个作 用于转子轴心的横向力。此横向力随转子偏心距的 增加而增大, 形成转子的自激激振力。蒸汽激振力 的大小取决于转子的偏心距和蒸汽密度。 (3) 作用在转子上不对称的蒸汽力和力矩。对
5、 于喷嘴调节的汽轮机,高压缸进汽方式不一致,调 节级进汽的非对称性产生不对称的蒸汽力,在某个 工况下作用在转子上的合力可能向上抬起转子,使 得轴承比压减小,导致轴系稳定性降低。一方面, 此力影响轴颈在轴承中的位置,造成轴承载荷变化, 进而使得转子失稳;另一方面,汽缸跑偏、转子径 向位移等引起蒸汽在转子上力矩径向分布不平衡, 也可能引起转子涡动。 7 2.2 汽流激振的特征 电 力 安 全 技 术 第 16 卷 (2014 年第 9 期 ) (1) 一般发生在大容量高压转子上高压缸调节 级处的汽流激振最为严重,汽流激振属于自激振动, 这种振动不能用动平衡的方法来消除。 (2) 机组负荷增加到某一
6、数值时,才会发生蒸 汽自激振荡。如果不采取任何措施,则只有当负荷 再降到这 一数值后,振动才会消失。汽流激振在负 荷增减过程中易重复发生,有时还与调速汽门的开 启顺序和开度有关。 (3) 汽流激振主要来源于轴封轮缘围带区产生 的蒸汽涡动力。该涡动力垂直于转子轴心的偏移方 向,推动转子发生半速涡动,汽流激振的振动频率 等于或略高于高压转子一阶临界转速,即振动频率 f =nc /60 (nc 为转子第一临界转速 )。在大多数情况 下,振动成分以接近工作转速一半的频率分量为主。 由于实际蒸汽激振力和轴承油膜阻尼力的非线性特 征,有时会呈现谐波分量。 (4) 汽流间隙激振力与叶轮的级功 率成正比, 与
7、动叶的平均节径、高度和工作转速成反比;间隙 激振容易发生在汽轮机大功率区段及叶轮直径较小 和短叶片的转子上,即高参数、大型汽轮机的高压 转子上。 2.3 汽流激振的预防措施 (1) 改变高压缸调速汽门的开启顺序,避免转 子在单侧蒸汽力作用下发生明显的径向偏移和在转 子上产生的不平衡力矩。 (2) 改进汽轮机内部密封装置的形式,缩小入 口间距,控制动叶顶部泄漏量,减小蒸汽对转子的 激振力。 (3) 调整汽缸和转子中心,避免运行中转子和 汽缸中心发生明显偏移;机组启动前应长时间盘车, 减小转子 挠度。 (4) 增大转子与隔板之间的轴向间隙。随着喷 嘴、静叶与动叶之间轴向间隙的增大,汽流涡动的 激振
8、力显著减小,同时汽轮机的内效率也会降低。 (5) 增加轴瓦阻尼,减少轴承载荷。如缩小轴 瓦间隙,增加轴瓦长度,使用黏度大的润滑油等。 (6) 采用稳定性较好的轴瓦,增设挤压油膜阻 尼器等。 (7) 采用动叶叶顶汽封新结构,解决机组轴系 低频振动问题。 (8) 提高转子临界转速。 3 汽流激振过程分析与治理 3.1 汽流激振过程 哈汽设计的配汽方式为三 阀点,即调门开启 顺序为 CV1+CV2+CV3 CV4( CV1、 CV2、 CV3 同时开启 )。高调门的喷嘴数、布置方式如图 1 所示。 由于两阀点 CV2+CV3 CV1 CV4( CV2、 CV3 同时开启 ) 的节能配汽方式在 4 号
9、机组得到成功应 用,于是在 3 号机进行了配汽试验。在做流量特性 试验强制关闭 CV1 时, 2 号轴振开始突增突降并 具有反复性;当 CV1 开大后, 2 号轴振逐渐下降。 经分析:高压转子发生了汽流激振,因此暂时取消 两阀点节流配汽方式。 高调门 喷嘴数 上左 上右 CV1(29) CV3(29) 转子 旋转 方向 CV2(28) CV4(30) 下左 下右 图 1 高调门布置方式及旋转方向 ( 面向机头 ) 此外,在负荷上升至 1 000 MW 的过程中,由 于负荷 上升较慢, CV4 逐渐开 大至 98 %, 2 号轴 振突然增大并上升至报警值 125 m。 3.2 汽流激振原因 根据
10、振动频谱图可知:低频分量均较多,调门 开启顺序变化导致高压转子调节级处 2 号轴承振 动突增突降 且具有反复性,导致 CV2/CV3 全开、 CV1 逐渐关小 ( 第 1 次 ) 和负荷上升、 CV4 逐渐开 大 ( 第 2次 ) 振动增大。从变化趋势及特征可以确定, 引起这 2 次振动的原因是汽流激振。 3.2.1 运行原因 在夏季低真空条件下,在升负荷或在带高负荷 工况下,机组参与一次调频,当升负荷、主汽压力 低或 CV4 开度过大时,都会引起汽流激振。 (1) 滑压曲线自 2011 年 11 月份修改优化后, 主汽压力设定控制相对较低,造成夏季高负荷工况 8 第 16 卷 ( 2014
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