XX1201地铁质量培训—车站盾构技术管理.docx
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1、XX1201地铁质量培训一车站盾构技术管理城市轨道交通工程现场管理人员培训教材中铁航空港建设集Si有限公司2011年12月个开挖舱,刀盘切削土体后堆渣,利用堆渣高度来平衡学子面水土压力,同时土压平衡盾构 也有一套供气管路,往仓内渣土顶部加气也是一种保持水土压力平衡的辅助措施。1.3.4 硬岩掘进机(TBM)盾构施工原理TBM基本作为了盾构机的一种统称,但细化的称呼还是硬岩掘进机,要紧适用于围岩 性较好的地层,围岩自身很稳固,开挖面基本处于一种敞开式,非密闭式,这种盾构机施工 风险性最小,但对地层稳固性要求较高。是靠刀盘刀具切削掌子面,但开挖舱都是裸露的,没有封闭,通常到盘上都配置全盘滚 刀,滚
2、到凸出刀盘面板先挤压破碎岩面.,再利用油缸推进贯入岩层,旋转到盘后开始切削, 硬岩地层受挤压力后破碎成颗粒状下落至到盘后面的渣土腔内进入漏斗,漏斗底部连接皮带 机,渣土运输出洞,完成一个循环后拼装管片衬砌。1.3.5 同步注浆原理盾构机在开挖掘进过程中,为了防止盾壳被地层卡住减少盾构有效推力,要求盾构刀盘 开挖直径务必大于盾壳外径,而管片拼装务必在尾盾盾壳内完成,因此管片外径务必小于尾 盾盾壳,整体盾构开挖直径最大、尾盾外径次之、管片外径最小,这样就会导致管片拼装成 型脱出盾尾后于原土层之间形成一个较大间隙,长沙地铁盾构机为例,盾构刀盘开挖直径为 6290mm,管片外径6000mm,这样形成一
3、个145mm的环形间隙,原土层无承力就会下陷, 同步注浆目的就是填充这个间隙防止原体层下陷继而引起地面沉降,同步注浆浆液填充间隙 另外一个作用是防堵地下水,盾尾防堵地下水的另外一个装置是盾尾刷,盾尾刷靠近盾尾最 后的位置,由一道止浆板与两道盾尾刷形成两个柔性腔,腔内预留有油脂管路,盾构推进过 程中盾尾油脂泵输送油脂至这两个柔性腔内,防止地下水与同步浆液通过管片与盾尾间隙溢 流入盾构机内。1.3.6 管片拼装原理盾构掘进由刀盘旋转切削与油缸顶推完成,按照设计盾构掘进通常分为1.2m与1.5m - 个循环,长沙地铁使用的是1.5m 一个循环,也就是盾构油缸顶推1.5m后完成一个掘进循 环,掘进循环
4、完成后,停止刀盘旋转与油缸顶推,操作手于操纵面板上切换掘进模式至管片 拼装模式,管片拼装手使用无线遥控器操纵拼装机拼装管片,动画中后部的管片吊机先吊运 管片至喂片机上,喂片机输送管片至拼装区域(尾盾位置),管片拼装手利用拼装机起吊管 片,起吊方式有两种,i种是真空吸盘式、一种是使用吊装头插入管片中心的吊装孔起吊, 长沙中轨生产的起吊方式为吊装头,管片起吊后操作拼装机前移至油缸区域,操作缩回伸长 油缸,旋转拼装机完成管片拼装。一环管片分为1块封顶快、2块邻接块、几块标准块三类,通常的管片根据隧道直径大 小,增减标准块的多少。地铁隧道施工用管片绝大多数为3+2+1共6块构成,3块标准块、 2块临接
5、块与1块封顶块。拼装时先拼3块标准块与2块临接块,最后拼封顶块,拼时先径 向搭接,再利用推进油缸纵向插入。1.4盾构施工风险与操纵盾构施工风险源辨识根据施工总结与事故统计,盾构施工风险源要紧有下列三类。1、地质风险源辨识地层是盾构隧道的载体,地质的特征对盾构施工起着显而易见的重要作用,比如, 孤石、复合地层、松散砂层、空洞、溶洞等不良地质都会给施工带来困难,假如不熟悉地层, 那么,施工中就会出现意外事故。2、盾构机习惯性风险源辨识盾构机是按地质环境“量身定做”的,因此,复合地层的复杂性决定了盾构机习惯性的 局限性与设备配置的多样性。如刀盘与刀具配置不合理会造成磨损严重。3、人为风险源辨识盾构机
6、选型与施工均由人来完成,人员的行为活动偏差会给工程带来潜在的风险。1.4.1 盾构施工事故分析1、全国地铁盾构施工安全事故统计截止2009年8月,全国地铁盾构隧道施工发生31起重大安全事故,其中地面坍陷14 起,输送机喷涌9起,管片I:浮2起,管片破除涌水、涌沙2起,盾构掘进困难2起,管片 下沉1起,气体爆炸1体,如图1所示。龙囱场国口管片上浮管片卜沉口竹片残除涌、 送机吸浦汽体中注某利推选国途图1盾构事故类型比例图2、盾构施工安全事故位置频数分析根据事故资料统计分析,盾构施工安全事故易发生位置要紧有:盾构进出洞、联络通道、地质条件复杂等处,其频数统计见图2:图2构施工安全事故位置频数分布图3
7、、盾构施工安全事故原因分析通过对事故原因进行统计分析,盾构工程安全事故原因归纳为3个方面,BP:勘察因素、 设计因素、施工因素共占事故因素的84%,是导致盾构施工安全事故的主因,见下表1:表1盾构施工安全事故原因统计要紧原因百分比事故因素原因百分比勘 察 原 因40%土层化分不准确10%水文地质资料不完整或者不准确25%管线调查不清15%勘察工作针对性不强40%岩土参数不准确10%设 计 原 因16%荷载考虑不全11%工法不当11%加固方案不当12%水处理方案22%盾构设计参数44%施 工 原 因44%止水加固上体质量不佳22.7%掘进参数设置不当18.2%险情处理不及时36.4%注浆参数不合
8、理13.6%盾尾密封较差9.1%4、盾构施工现场发生安全事的要紧阶段分析在地铁建设实施过程中,由于前期风险管理工作不足,导致很多安全隐患在施工阶段显 现出来。通过对过施工事故调杳结果说明,因勘察与设计(含盾构机设计)失误导致施工现 场发生安全事故概率为53%,地铁施工各阶段安全事故概率见表2。表2导致地铁安全事故概率统计表事故原因勘察设计施工信息沟通不可抗拒事故概率12%41%21%8%18%5、事故主体行为调查根据权威人士对地铁事故原因调杳,结果说明人为失误是导致安全事故发生的要紧原 因,要紧表达在设计人员由于经验不足导致设计方案失误,施工人员由于麻痹大意或者操作 不当引起灾难性后果,监测单
9、位对地铁沿线管线及建(构)筑物排查不完全、数据评估不科 学导致安全事故的发生。从引起事故主体责任来看,设计方与施工方责任重大,事故主体行 为不当造成安全事故,调查责任如表3:表3参建各方安全事故行为责任比例责任主体勘察方设计方施工方监理方监测方业主方百分比6%35%45%2%4%3%盾构施工风险与计策1.工程地质风险与计策风险计策地质敏感度与地质调查准确度的矛盾尽可能详尽的工程地质调查盾构施工不可逆性与施工应变的矛盾科学合理的盾构机选型特殊地质条件与盾构设计的矛盾适宜的预处理措施2、盾构机习惯性选型风险与计策风险计策盾构机设计的局限性遵循盾构机选型的理论原则盾构施工及工程地质认识的局限性搜集完
10、整准确的盾构机选型根据,井全面考量盾 构机选型的内容选型决策时的盲目性专业的决策团队3、地表建筑物的保护风险与计策4、特殊工序的作业风险与计策风险计策水文地址条件的复杂性搜集现行与历史的水文地质资料并制定预处理措施地表建筑物调查的准确性准确掌握地表建筑物的基础结构操作与管理的协调性合理的选择掘进模式与参数信息化施工的有效性合理的监控量测方案及预案5、辅助工程风险与计策风险计策装拆对人、设备的风险精心组织精心施工、教育始发土压平衡还没建立选择稳妥、可靠的加固与密封方案换刀开挖面不稳固、涌水专业化作业、针对性预案出洞土压平衡马上破坏选择稳妥、可靠的加固与密封方案6、管理风险与计策风险计策端头加固合
11、理方案、科学施工、多重监测、多种补救加固联络通道施工地面加固、洞内超前注浆加强换刀策划根据参数及时换刀桩基托换可靠的方案、合理的掘进参数、及时跟踪注浆7、常规的施工安全风险风险计策工序不衔接总体筹划设备管理不到位状态保护、功能保持数据系统准确不可靠仪器检查、测量及时人机不匹配专业化队伍的建设与稳固信息反馈不及时信息化施工系统的建立与有效风险计策频繁的垂直、水平运输按章作业、实时监控洞内电、气、高压风防护到位、及时消除除患其他施工的伤害加强焊接与切割管理1.5盾构施工典型事故案例上面讲到的都是理论化东西,下面针对盾构施工典型事故案例对以上的一些理论进行论 证。1.5.1 盾构机械事故(1)特殊磨
12、损造成的设备与刀盘刀具的损坏典型案例:北京五号线盾构试验段工程地质变化范围较大,穿越了粉质粘土层、砂层、砂卵石层, 盾构掘进1.5km后刀盘刀具都有严重磨损,刀盘中心最大磨损深度达10cm, 48把齿刀刀座 全部磨损,刀盘面板局部磨穿。(刀盘刀具损坏方面)原因分析:地质原因,隧道断面上部为粘土层,下部为密实的砂卵石砾石层,地层本身对刀具磨 损就比较严重;盾构机习惯性分析,刀盘设计缺陷,泡沫注入系统太少,刀盘面板硬化耐磨保护处理 不足;管理方面,掘进添加剂使用与施工参数缺少分析,由于后期泡沫注入系统自动操纵失 灵,手动操纵注入量不稳固,刀盘映少润滑;未对地质进行全面分析,未进行预加固处理,在超前
13、注浆时,水泥浆倒灌堵塞刀盘, 使得刀盘开口率封堵密实,磨损加大。综合归类盾构机设备常见磨损的就是刀盘刀具、螺旋输送机磨损,由于设备维保不到位 导致的密封磨损主:轴承损坏,除却人为管理因素影响,最大原因还是在于地层,刀盘刀具磨 损地层多在硬岩层、砂卵石砾石地层。要紧应对措施:刀盘刀具选择,硬岩掘进刀具选择原则通常以破碎为主,而砂卵石层施以切削为主。砂卵石层中根据地质勘察报告中,卵石粒径大小决定刀盘开口率,尽量使切削下来的 砾石尽快进入密封舱,由螺旋机带出,从而减少对刀盘刀具的磨损,但开口率过大乂会导致 学子面不稳,通常选用增加格栅形式的刀盘。添加剂的使用尤为重要,上压平衡盾构除了常规的泡沫剂外,
14、聚合物应用于富水地层 也比较常规化。(2)施工操作或者材料原因造成的设备损坏或者故障盾构机上设备繁多,任何件材料处理工艺与选用不适,在往后千万次的反复使用后出 现疲劳导致机械故障,掉落、崩断、爆开等现象对施工场地影响也是极大的。典型案例(管片安装方面)广州地铁三号线沥洛站至大石站发生过管片拼装机吊装头断裂管片掉落事故。所幸只是 管片报废,对现场拼装工人人身安全未造成损害。事故原因分析是吊装头材料热处理工艺欠 妥;拼装机在设计时微调功能欠缺,管片吊装后速度过快无法操纵碰撞冲击会引起吊装头受 剪切力过大断裂;人员操作不熟练。(3)油路与电路系统是盾构机及其各个部件的动力生命线广州地铁五号线鱼珠站至
15、大沙地站主轴承油管连接错误导致刀盘转速不稳固,扭矩值跳 动较大,刀盘频繁卡死的情况,从人员、资金、工期上造成了很大的影响,要紧原因就是盾 构组装管理不到位,人员要求太低,线路修改后恢复正常掘进。盾构机上管线、油路问题要紧是由于组装管理不到位、运行过程中保养不到位造成的, 从精细管理责任到人方面加强基本能够避免。(4)盾尾刷失效盾尾刷承担着盾尾与原土层之间封堵格挡的作用,旦失效,盾尾就会漏水漏砂进步 损坏盾尾刷,淹没盾构机。盾尾刷失效要紧有两个原因:盾尾油脂注入不及时,注入量不 足;盾尾同步注浆压力过大,击穿盾尾刷。往往盾尾刷的更换都是在盾构机出洞常态下进行更换,有些施工过程中尾刷被击穿严 重,
16、需要在隧道内进行更换,根据地层稳固性与含水情况而定,更换风险极大。(5)在盾构掘进过程中,关键部位出现问题往往是灾难性的,为避免这些问题的发生, 受限要在盾构机组装时严格管理,特备是做好润滑系统、密封系统的安装工作,养成良好操 作习惯,防止异物进入。严格执行盾构维保制度,避免不必要的磨损。掘进过程中及时关注 掘进参数的异变,操作手要对参数异变情况及时作出推断与反应,不能盲目推进。1.5.2 盾构掘进引发的地面沉降与建筑物损坏事故盾构法施工造成地面与建筑物沉降的根源是围岩超挖与盾构机挠动;隆起原因是盾构机 前方对围岩的挤压。 围岩超挖分为两种情况:盾构法本身造成的超挖与土压不平衡造成的超挖。前面
17、讲到的盾构 设计局限性缺陷,由于开挖直径与盾壳直径或者管片外径只差导致的地层填补,使地面沉降, 这种沉降是有限的,不至于导致地表较大塌陷与建筑物损坏。土压力不平衡因素很多,概括 起来分为下列三类:刀盘结泥饼的土压力不平衡;喷涌发生的土压力不平衡:切口压 力不稳固引起的土压不平衡。上述的土压不平衡超挖都可能导致过量沉降塌陷,沉降量的大 小取决于情况的严重程度。盾构挠动振动沉降较少见,也易被忽视,是指盾构机在复合地层掘进时,掘进速度慢, 振动大,使盾构上覆土层颗粒重新分布,孔隙率降低,地层压缩,建筑物桩间摩擦降低,因 而造成较大沉降,桩基下沉,建筑物严重损坏。挤压隆起是由于地层可塑性强与设定过高的
18、出土压力引发的,解决这一问题只要将土压 力降低到合理参数即可。地面建筑物倾斜事故案例:广州地铁八号线延长线1标土压平衡盾构掘进受地层影响,刀具磨损严重,频繁换刀, 地面7栋民房发生不一致程度沉降,最大累计沉降达42cm,房屋倾斜度5.91%。原因分析盾构掘进地层为中风化泥质粉砂岩,隧道顶部局部强风化,注浆压力、掘进参数在事 故前都是正常,沉降量操纵也正常;地下水在泥岩中含量大流失的可能性不大;倾斜房屋为松木桩基础,原设计为三层,后增至六层,是违章建筑且地基不牢固,盾 构掘进振动诱发了松木基础的沉降,导致房屋倾斜。泥水盾构过砂层塌房事故案例:广州地铁一号线西段使用两台泥水盾构,隧道断面地层要紧为
19、粗、砾砂、残积土、强风 化带,上覆地质松散,基岩半岩半土或者碎块状,岩体风化程度不一,易碎。掘进发现地面 房屋有沉降后,停止掘进,对地面房屋进行注浆加固与支顶,重新恢更掘进后沉降稳步增加, 累计沉降达到194mm后房屋轰然倒塌。原因分析:客观上讲要紧是由于地质特殊性导致, 盾构掘进断面砂、粘土、强风化都有,粉质粘土形成泥饼堵塞刀盘开口、排泥管出口导致下 列问题:掘进速度降低;土舱切口压力波动不稳;清洗刀盘注入高压清水导致泥浆质 量降低;开挖舱压力传感器不灵。最终导致泥沙量估计不准,大量进入开挖舱,超挖产生 沉降。螺旋机喷涌造成地面沉降事故案例:第一部分盾构施工技术5第一章盾构施工原理及风险分析
20、61.1 盾构机历史变革61. 1盾构机的诞生61.1.1 盾构机在世界上的进展历史6中国盾构现状71. 1.4全球盾构进展水平71.2 盾构机分类81.3 盾构施工原理91盾构施工优缺点91.3.1 泥水盾构施工原理9土压平衡盾构(EPB)施工原理91.3.2 硬岩掘进机(TBM)盾构施工原理10同步注浆原理K)1.3.3 管片拼装原理101.4 盾构施工风险与操纵121盾构施工风险源辨识121.4.1 盾构施工事故分析 12盾构施工风险与计策141.5 盾构施工典型事故案例171盾构机械事故171.5.1 盾构掘进引发的地面沉降与建筑物损坏事故 18盾构机进出洞及横通道施工事故201.5.
21、5 盾构机换刀事故22地下障碍物处理231.5.6 其他安全事故23第二章盾构施工技术与质量操纵242. 1盾构施工的进展方向242.5 盾构施工工法简介252.6 盾构施工工艺及验收规范说明252.7 盾构施工关键技术与验收26第二部分地铁车站明挖、盖挖法施工质量与安全管理操纵要点340前言351讲课内容361.1 明挖法、盖挖法施工技术要点361.2 明、盖挖法质量及安全管理操纵要点 362要紧根据规范及参考书371.1.1 根据规范37广州地铁三号线天河至华师站左线隧道掘进过程中,由于隧道断面是花岗岩硬岩,刀具 磨损严重,掘进速度不快,需停机更换刀具,在隧道顶部岩土交界面在地下水作用下已
22、经有 裂隙与坍塌。恢复掘进后,盾构机推力、扭矩明显增大,螺旋输送机土闸门压力增大,打开 螺旋输送机土闸门时,出现喷涌现象,关闭土闸门土舱压力又迅速上升,喷涌导致地面塌方, 塌方面积25平方,深度2.5m.原因分析:盾构机顶部处于砂质粘土层,地下水丰富,地层 透水性强,每掘进一环时间长,对上部地层挠动较大,致使上部地层塌方。处理措施:向塌 方区回填C15混凝土,险情操纵后沿原钻孔桩后轮廓线施作800600旋喷桩,对刀盘前方 裂隙孔洞注浆填充,然后开仓换刀继续掘进。1.5.3 盾构机进出洞及横通道施工事故在相同工况条件下,盾构工法对地面沉降操纵明显优于其他工法,因此,盾构造成的地 面塌陷、房屋倒塌
23、事故的概率还是比较低得,影响也是比较有限的。而盾构工程的辅助工程, 进出洞的端头加固与横通道地层加固质量造成的事故概率高,后果更严重。盾构始发典型事故案例:南京地铁某施工场地在软土区始发,盾构掘进始发已经18环突然在洞门右下角出现大 量涌水涌砂,紧接着隧道始发端头加固区外侧地面塌陷,塌陷位置还有进一步扩散趋势,涌 水涌沙量由开始的120m3/h增加到200m3/h左右,整个盾构井内水位上升0.7m后趋于稳固, 涌水涌沙量稳固到50m3/ho 6天后才完全封堵,涌水量达万方,涌砂量达千方以上,洞内 18环管片出现不一致程度的错台及破旧。原因分析:区间隧道端头为流塑性泥质粉砂粘土与粉细砂层,地下水
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