阀点滑压自动控制在超超临界机组协调控制系统中的实现.ppt
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1、报告人:尹金亮1352375915113523759151中电投平顶山发电分公司东南大学能源与环境学院基于阀点滑压优化的1000MW机组先进AGC协调控制系统目录u1.1.成果简介成果简介u2.2.AGC AGC的现状及优化目标的现状及优化目标u3.3.1000MW1000MW汽轮机顺序两阀汽轮机顺序两阀滑滑压压优化的优化的实施及存在的问题实施及存在的问题u4.4.汽轮机汽轮机阀点滑压研究及阀点滑压研究及优化优化控制控制可行性可行性u5.基于阀点滑压滑压的预测控制的新协调控制方案u6.6.基于阀点滑压优化的先进基于阀点滑压优化的先进AGCAGC协调控制系统特点协调控制系统特点1.成果简介针对平
2、顶山电厂1000MW超超临界机组存在负荷调节性能差、汽压汽温等关键参数波动大及系统不能很好适应煤种变化等实际问题,通过采用预测控制等先进控制技术,提出了解决上述问题的协调和汽温优化控制系统,有效提高了机组负荷的调节性能,减小了关键参数的波动,提高了机组的运行稳定性。在此基础上,进一步实施了汽机单调门阀位滑压优化控制,有效减少了汽机的节流损失,提高了机组的循环效率,实际应用表明:采用该优化控制系统后,统计供电煤耗降低1.2g/kwh以上。2.AGC的现状及优化目标机组负荷升降速率低机组负荷升降速率低、负荷调节精度差、负荷调节精度差常规的AGC控制方案,由于对大滞后被控对象无法找到有效的控制方法,
3、机组负荷的升、降速率仅在1%/min1%/min左右,负荷调节精度差,机组的调峰、调频能力差,无法满足电网对机组负荷的响应要求。常规AGC缺陷 1 1获得更高的获得更高的AGC响应速率和调节精度响应速率和调节精度根据机组实际能力,可达到2.0%/min或更高的AGC运行速率和更好的负荷控制精度,使电厂在将来的电力市场竞争中处于领先地位。“优化系统”目标 1 12.AGC的现状及优化目标 消除扰动能力差,出现消除扰动能力差,出现汽压、汽温等汽压、汽温等参数大幅波动及振荡情况参数大幅波动及振荡情况这是目前机组运行中最普遍出现的情况,机组在大幅度变负荷、启停制粉系统、吹灰等扰动工况下,控制系统常会出
4、现控制不稳定或温度、压力大幅偏离设定值温度、压力大幅偏离设定值的情况,严重影响运行安全性。常规AGC缺陷 2 2机组运行中主汽压力、主汽温度的波动幅度可被减小至:机组运行中主汽压力、主汽温度的波动幅度可被减小至:稳态工况稳态工况 0.1-0.2MPa/2.0变负荷工况变负荷工况 0.4MPa/6.0参数也不再振荡,使机组具有更加稳定、可靠的运行品质。参数也不再振荡,使机组具有更加稳定、可靠的运行品质。“优化系统”目标 2 22.AGC的现状及优化目标汽机的节流损失大、滑汽机的节流损失大、滑压潜力不能充分发挥压潜力不能充分发挥目前顺序阀配汽不合理,所设置的滑压定值无法保证汽机调阀运行在最佳阀点上
5、,导致调门节流损失较大,高缸效率降低,机组循环效率降低。常规AGC缺陷 3 3对汽机的配汽及滑压作深度的优化,进一步对汽机的配汽及滑压作深度的优化,进一步降低机组热耗降低机组热耗提出了单调门阀点滑压优化控制的理论及实施方法,对机组顺序阀两阀滑压作了深度优化,实现了两阀滑压单调门阀点最优控制,有效减少了汽机的节流损失,进一步降低了机组热耗。“优化系统”目标 3 32.AGC的现状及优化目标煤种变化对控制系统影响大煤种变化对控制系统影响大在燃煤品质变差时,控制系统缺乏自适应手段,控制性能也随之变差。运行人员为保证机组安全,只能采用很低的变负荷率运行,且压力波动大很低的变负荷率运行,且压力波动大。常
6、规AGC缺陷 4 4基本消除煤种变化对机组控制品质的影响基本消除煤种变化对机组控制品质的影响采用神经网络等软测量技术实时计算煤种热值、制粉系统滞后等参数,并据之调整控制系统参数,使机组在燃用不同煤种时始终具有良好的品质。“优化系统”目标42.AGC的现状及优化目标正常正常AGC调节中,燃料、给水等控制量波动大调节中,燃料、给水等控制量波动大机组正常AGC运行中,由于AGC指令的频繁反复变化(平平均均1 12 2分钟变化一次分钟变化一次),使得机组的燃料、给水、送风等各控制量也大幅来回波动,会造成锅炉水冷壁和过热器管材热应力的反复变化,容易导致氧化皮脱落,大大增加了锅炉爆管的可能性。常规AGC缺
7、陷 5 5机组运行中的燃料、给水波动大幅减小机组运行中的燃料、给水波动大幅减小通过智能预测算法使机组在AGC运行中的燃料、给水等控制量的波动幅度减小60%以上,对于减小机组设备磨损、延长锅炉金属管材寿命、减少爆管等极为有利。“优化系统”目标 5 5再热烟气挡板难以投入自动,机组运行经济性差再热烟气挡板难以投入自动,机组运行经济性差超(超)临界机组的再热汽温通常采用喷水减温“+”烟气挡板的调节手段,但由于烟气挡板对再热汽温的滞后很大(控制对象时间常数达二十几分钟),采用DCS常规控制方案基本无法投入烟气挡板的自动控制无法投入烟气挡板的自动控制。运行人员只能以再热喷水减温为控制手段来调节,机组运行
8、经济性明显受到影响。常规AGC缺陷 6 6具有更好的运行效率具有更好的运行效率通过应用先进控制算法,有效投入再热烟气挡板的自动控制,大幅减少再热减温水量,机组运行效率可得到明显提升。“优化系统”目标 6 62.AGC的现状及优化目标u3 3 1000MW 1000MW汽轮机顺序两阀汽轮机顺序两阀滑压滑压 优化的优化的实施及存在的问题实施及存在的问题u3.1 哈汽哈汽1000MW汽轮机两阀汽轮机两阀 滑压滑压配汽优化实施配汽优化实施哈尔滨-东芝N1000-25/600/600型汽轮机滑压运行模式可用四阀、三阀、二阀,制造厂提供的滑压曲线是按照三阀滑压模式给定的,滑压曲线见下图。综合的热力性能计算
9、表明,在滑压运行模式下,主蒸汽压力为主导因素,即进汽度越小,经济性越好,最经济的运行模式为“最小部分进汽度下的滑压运行”,即“二阀滑压”运行。图1:哈汽-东芝1000MW机组设计的单阀、两阀、三阀滑压曲线为了提高机组整体运行的经济性,将汽轮机顺序阀控制方式由三阀滑压改为两阀滑压,采用两阀滑压调节时,上滑点下降为79%负荷,试验证明汽轮机在两阀滑压运行时轴承金属温度与振动正常,经济性提高。表1平顶山电厂超超临界1000MW机组配汽优化后经济性比较负荷(负荷(MW)500600800热耗值降低值(kJ/kWh)70.2582.5077.59供电煤耗降低值(g/kWh)2.813.303.10u3.
10、2 两阀滑压非阀点运行两阀滑压非阀点运行试验及试验及经济性降低经济性降低原因分析原因分析 2011年9月20日#2机组在A时间段(1:00-3:00)和B时间段(3:30-6:00)进行阀点试验:#1高调门开度1015%,通过主汽压力偏置0.9MPa,保持GV2+GV3阀点运行,GV2+GV3在8286%全开,GV1保持全关,统计数据见表2。时间段时间段负荷负荷(MWMW)主汽压力主汽压力(MpaMpa)主汽流量主汽流量(t/ht/h)高压缸效率高压缸效率(%)汽机热耗汽机热耗(kJ/kwhkJ/kwh)发电煤耗发电煤耗(g/kwhg/kwh)A431.5913.751257.4279.35B
11、431.6714.611244.8179.63对比情况0.86-12.61-0.28-62.1-2.99表2 阀点试验数据统计 u3.2 两阀滑压非阀点运行两阀滑压非阀点运行试验及试验及经济性降低经济性降低原因分析原因分析 在负荷500790MW范围,设计配汽优化收益为3.0.g/kwh,统计供电煤耗仅降低了2.5 g/kwh,主要原因为机组热力参数稳定性差及汽轮机汽耗率影响因素繁多等问题,不能保持汽轮机自动控制在阀点上运行,存在CV1、CV2、CV3小幅波动现象,见图2。图2 某电厂#1汽轮机滑压运行时CV1、CV2和CV3高压调门小幅波动现象u4汽轮机汽轮机阀点滑压研究及阀点滑压研究及优化
12、优化可行性可行性1.1汽轮机在额定或经济工况下,具有较高的循环效率和低损失是效率最好的运行工况,滑压运行是提高变工况下运行效率的有效方式。1.2降低主蒸汽压力,降低其做功能力,在发出同样电功率时,需要增大主汽流量,增大高调门开度,也就降低了调门的节流损失,提高了高缸效率,但是主蒸汽压力降低造成循环效率降低。1.3滑压的基本依据在于两方面的因素:在低负荷工况下,一是需通过高调门节流来限制进入汽轮机的蒸汽流量,产生节流损失,增大热耗;二是降低主蒸汽压力可减小高调门节流程度,但主蒸汽压力降低造成循环效率降低;因此,两种因素共同作用下,必有一最佳效率点,最佳运行点组成的与主汽压力相关的曲线就是机组的定
13、滑压运行曲线。1.4在调节级和压力级共同作用下的整机效率特点如下:(1)当机组从最佳经济运行点(设计的3VWO工况)增大蒸汽流量的时候,调节级效率升高,同时调节级做功能力降低,排汽损失加大,共同作用下,整机效率降低,所以热平衡图中4VWO工况热耗高于3VWO的THA工况。(2)从最佳经济运行点(设计的3VWO工况)降低蒸汽流量的时候,调节级做功能力加大及效率变差,整机效率降低。(3)2VWO、3VWO、3VWO位置为局部高效率点。(4)因此在机组条件允许的情况下,力求按顺序阀方式运行,在变工况下,将机组调整到阀点运行也具有比较好的经济性。u4.1阀点滑压研究阀点滑压研究u4.1.1理论依据理论
14、依据根据Flugel公式,调节级后压力与流量基本成正比。受此关系的影响,顺序阀调节级的绝热比焓降及级后状态点的变化规律为:2.1在4阀全开时,有高的调节级效率和低的绝热焓降。2.2负荷由额定负荷降低后,随着主流量降低,调节级后压力降低,调节级焓降增大,调节级的绝热比在高压缸及整机的焓降所占的比例增大,而调节级效率比压力级低,同时由于部分进汽,调节级效率降低很快。(2)从最佳经济运行点(设计的3VWO工况)降低蒸汽流量的时候,调节级做功能力加大及效率变差,整机效率降低。(3)2VWO、3VWO、3VWO位置为局部高效率点。(4)因此在机组条件允许的情况下,力求按顺序阀方式运行,在变工况下,将机组
15、调整到阀点运行也具有比较好的经济性。u4.1阀点滑压研究阀点滑压研究u4.1.2顺序阀的运行特性顺序阀的运行特性-调节级调节级3.1由于部分开启的调门的节流作用,抬高了调节级的排汽点,降低了调节级效率。3.2由于部分开启的调门的节流作用,增加了调门压损,降低了调节级效率。(3.3顺序阀通过高调门的顺序开启降低高调门的节流损失。相对于单阀调节,最大限度地降低了节流损失,运行中,参与调节调门越多,其阀门节流损失越大。表3:哈汽1000MW汽轮机设计的3阀在1000-300MW滑压运行调门压损大问题u4.1阀点滑压研究阀点滑压研究u4.1.3顺序阀的运行特性顺序阀的运行特性-流动特点流动特点机组平顶
16、山三百门#3机海门#1机海门#1机工况THATRL运行运行TRL运行运行时间2010-1-272010-1-272010-11-182011-6-302010-10-272010-5-192010-5-27负荷1036.001036.001000.501008.67987.671027.901001.20调门开度59%+0.0%100%+31.0%69%100%+41.8%100%+14.8%4VWO4VWO主汽压力24.4824.3826.0524.3724.7224.6025.09#1调门后压力20.5823.0922.5523.2623.0623.8624.32#1调门压损15.934.
17、679.984.556.723.013.07#2调门后压力21.1023.0422.7023.2023.0723.9221.44#2调门压损13.814.879.384.806.672.7614.55#3调门后压力20.7323.2022.6123.3823.1623.5222.54#3调门压损15.324.219.744.066.314.3910.16#4调门后压力19.0416.3417.6021.7517.9724.0924.23#4调门压损22.2232.5429.7419.0727.312.073.43表3:哈汽1000MW汽轮机设计的3阀在1000-300MW滑压运行调门压损大问题
18、3.1当机组从最佳经济运行点(设计的3阀全开THA工况)增大蒸汽流量的时候,调节级效率升高,同时调节级做功能力降低,排汽损失加大,共同作用下,整机效率降低。3.2从最佳经济运行点降低蒸汽流量的时候,调节级做功能力加大及效率变差,整机效率降低。3.3阀点位置为局部高效率点。3.4每组主蒸汽参数下都有类似运行曲线。u4.1阀点滑压研究阀点滑压研究u4.1.4顺序阀的运行特性顺序阀的运行特性-整机性能整机性能u4.2制造厂滑制造厂滑压曲曲线的的设计理念理念在知道阀门特性、汽轮机通流特性、热力系统特性的情况下,能够精确给定滑压曲线,这就是理论滑压曲线的由来。而理论滑压曲线是在所有特性都必须准确、且热力
19、系统没有变化、额定环境条件下得来的。以哈汽-东芝N1000-25/600超超临界机组汽轮机(原型机)为例,其东芝公司设计的2阀滑压和3阀滑压主蒸汽压力与主蒸汽流量函数见表3。事实上大多数汽轮机组都不在设计的热力系统、设计环境条件下运行,滑压曲线作为最佳效率曲线,设备、参数、系统、环境条件的任何偏差都会造成最佳效率点的偏离。这样,一成不变地使用理论滑压曲线将会给机组造成能耗损失,降低机组的运行经济性。汽轮机配汽优化基本上就是比较制造厂设计的3阀滑压与2阀滑压的安全经济性及特殊的介于2-3阀点之间的所谓“复合滑压问题”,复合滑压问题实质是寻找和确定“最佳滑压阀位”问题。工工 况况热平衡图设计值热平
20、衡图设计值3VWO滑压滑压2VWO滑压滑压P0Q0NP0Q0NP0Q0NMPat/hMWMPat/hMWMPat/hMWVWO25.02980.01069.347THA25.02740.8811000.025.02673.139980.090%THA22.742430.645900.022.78232427.184900.025.02265.372790.075%THA18.861985.198750.018.95161983.819750.021.84141974.11750.050%THA12.551298.834500.012.63441300.971500.014.51611284.7
21、9500.040%THA10.361066.077400.010.28231064.725400.012.02961058.252400.030%THA8.44801.592300.08.44300.010.2825%THA8.44678.7658.44表表3 3 哈汽哈汽1000MW1000MW汽汽轮轮机机2 2阀阀滑滑压压和和3 3阀阀滑滑压压主蒸汽主蒸汽压压力与主蒸汽流量函数力与主蒸汽流量函数4.3.1根据滑压理论,曲线是最优效率曲线,即热耗最低运行曲线点的轨迹,实验必须进行热耗测试,同时还要测试热耗随参数的变化关系才能确定。4.3,2阀点测试标定方法阀点测试标定方法方法方法1:在稳定燃
22、烧下缓慢调整负荷,测试调门后压力与调节级后压力关系。当两者基本一致时,此调门通过蒸汽量非常小,其节流不影响机组效率。方法方法2:实时测试高压缸效率,在接近阀点位置连续测量高压缸效率,效率最高点可判定为阀位。4.3.3测试定压到滑压测试定压到滑压上拐点上拐点高压缸运行效率最高点在4阀全开位置,但是这个阀位并不能长期使用,那么在降负荷时,是直接开始降压维持经济的3阀点还是定压节流到2阀点呢?可通过如下方法:在3阀点位置上,测试高压缸效率,再定压缓慢降负荷,测试每一点的高压缸效率,直到2阀点。用3阀点高压缸效率作为这一负荷区间滑压高压缸效率,与定压高压缸效率必然有差别,通过热力系统拟合计算,比较两种
23、运行方式经济性。如果定压经济,上拐点在2阀以下;如果滑压经济,应该直接滑压。4.3 现场试验现场试验标定标定阀位的阀位的方法方法。如果在2阀点以上确定为定压,在2阀点定压测试完成后,选定负荷,进行定压、滑压对比测试高压缸效率,通过热力系统拟合计算比较双方经济性,确定是否采用滑压。一般情况下,2阀下滑压都会经济。基本上选择在2阀点开始滑压。而从2阀点降负荷,可设计多个负荷点。在每个负荷点观察调门位置,手动调整主蒸汽压力,尽量将该负荷点调门位置调整到2阀点阀位,稳定后记录负荷和主汽压力,其形成的曲线为滑压曲线。4.3.4下拐点确定方法下拐点确定方法事实上汽轮机没有最低滑压运行要求,只要主蒸汽具有足
24、够的过热度,多低压力的主汽都允许进入汽轮机,这也是汽轮机冲转和滑参数停机常用的方式。下拐点的判断主要是通过锅炉燃烧的稳定性和汽泵的运行稳定性来判断下拐点。的阀位决定了主汽压力。4.3 现场试验现场试验标定标定确定最佳阀位点的方法确定最佳阀位点的方法。滑压曲线是最优曲线,最优目标要从机侧循环效率即热耗体现出来,那么滑压变成热耗最优曲线,意味通过大量热耗对比试验来进行,需要解决以下问题:1).热耗曲线是离散的,会刚好做到最高点吗?2).热耗试验点连线会通过最高点吗?3).热耗受很多因素影响,如:环境温度、煤质、再热器减温水,试验的不确定性足以掩盖滑压点的偏离的影响。4.4 现场现场标定标定试验试验
25、的难点的难点。不论厂家提供的设计滑压曲线还是试验得到实际滑压曲线都存在局限性。局限性。滑压曲线主要利用压力和容积流量的关系,而机组的电负荷是机组当时参数下的一个结果,制定一条主汽压力与最终电负荷之间的关系曲线,即滑压曲线没有反映真正影响最优点的因素,而是结果,因此目前的滑压曲线在理论上是不完备的,实际上任何影响主汽流量的因素都会引起滑压最优点的偏离,而不是电负荷。4.5.1理论滑压曲线的局限性理论滑压曲线的局限性 理论滑压曲线理论滑压曲线的是在设计的调阀门特性、通流特性、热力系统特性、设计环境条件下计算出来的,无法适应现场条件。理论滑压曲线是在所有特性都必须准确、且热力系统没有变化、额定环境条
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- 阀点滑压 自动控制 临界 机组 协调 控制系统 中的 实现
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