b1化肥供水事故汇编参考模板范本.doc
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1、加氯系统泄漏致人伤害事故一、事故经过2002年6月5日,循环水岗位一操作人员到氯瓶间正常巡检时发现氯瓶间有微量的氯气泄漏。此时,该操作人员没有按要求到岗位汇报泄漏情况,也没有采取任何防护措施,就自行处理泄漏点。在处理过程中,氯气突然大量泄漏,造成该操作人员短时间吸入高浓度的氯气,出现流泪、咳嗽 、胸闷等症状,后经医院检查治疗在家休养几天后痊愈。二、原因分析1、操作原因操作人员安全意识不强,缺乏自我安全保护意识,违规操作。在发现有氯气泄漏时,主观上认为泄漏量较小,问题不大,没有及时向岗位主操及其他人员报告通气,也没有采取任何安全防护措施就一个人去处理泄漏点,这是造成人身伤害事故的直接原因和主要原
2、因。2、工艺、设备原因我厂原有的加氯系统存在一定缺陷。一是没有完善的加氯设施:在向循环水系统投加氯气时,液氯在氯瓶内气化后没有经过加氯机,而是通过一根铜管直接联接到喷射器上,由喷射器强力水把氯气带走,而后输送到循环水集水池内。这样的加氯方式存在着较大的安全隐患,不符合加氯安全规定,加氯时容易造成氯气泄漏。二是加氯间和氯瓶间内应急处理设施不够完善,在处理加氯系统漏点时不能保证人身安全,易造成氯气中毒致使人身伤害事故。三、事故教训及防范措施1、加强宣传教育,提高岗位操作人员的安全意识;加强对岗位人员的安全技术、技能培训,定期组织理论与实际操作考试;制定并组织进行“液氯泄漏事故应急预案”的演习。使每
3、个职工都能够真正了解氯气的性质及危害,熟练掌握事故处理技能与自我救护防护知识,达到一旦发生氯气泄漏事故能够做到快速正确处理。2、购置并安装新的加氯机,改进落后的加氯方式;增设排风换气和喷淋装置,保证事故状态下人身安全;对加氯设备定期检查以消除设备上的安全隐患。3、参照国家规定并结合我厂实际,制定科学的加氯作业安全规定并严格执行,防止意外事故发生。 脱盐水碱槽跑碱事故一、事故经过2002年9月25日,脱盐水碱槽内的碱液不足,岗位操作人员联系酸碱站送碱液,碱槽内的碱液补充满后,由于没有及时停碱泵,造成碱液从碱槽人孔处冒出,这样的跑碱事故在其他班组也发生过。跑碱事故不仅浪费了一定的碱液,而且漏出的碱
4、液需要由盐酸来中和才能够向外排放,这样又浪费了一定的盐酸。同时,漏出的碱液对碱槽表面的防腐漆受到了破坏,需要再进行防腐处理,跑碱事故造成了一定的经济损失 。二、原因分析1、操作原因 (1)、操作人员的责任心不强。操作人员联系收碱以后,由于工作或其它原因忘记去看碱槽液位,当碱槽进满碱液后没有及时发现,不能及时的通知酸碱站停碱泵造成碱槽中的碱液溢流。(2)、操作人员的经验不足。当碱槽的液面达到较高液位时通知停碱泵,由于碱槽所处的位置到操作室有一段距离,等到操作人员到操作室打电话要求停碱泵,酸碱站操作人员停泵有一段滞后的时间,酸碱站到脱盐水有一段较长的距离,停碱泵后管道内的余压会使管道内的碱液继续向
5、碱槽内流动,这些原因都会造成碱槽内的碱液溢流。(3)、碱槽进满后需要停碱时发现电话故障或无人接电话,由于脱盐水到酸碱站有一段较长距离,等到酸碱站接到通知停泵时碱槽已经溢流。经调查这次跑碱事故就是这种原因造成的。2、设备原因脱盐水碱槽原来只有一个而且容积不大,收碱时碱槽短时间内就容易进满碱液,这样也会造成跑碱事故。三、事故教训及防范措施1、加强对操作人员的责任心教育,加强对岗位人员的操作技术培训,提高处理事故能力,防止事故的发生。2、在班组采取专人负责收碱的方法避免发生跑碱事故。3、收碱时要保证电话的畅通,确保停泵及时。 4、增加一个碱槽提高碱槽的容量。88P001B电机轴承温度超高事故一、事故
6、经过1997年6月15日16:00,刚刚接班的操作人员巡检过程中发现正在运行的循环水泵88P001B电机南侧轴承温度值已上升至820C。在现场检查发现泵体有明显振动且声音异常,并且用手摸轴承压盖有明显的烫热感,当班人员立即通知分厂,进行切换备用泵处理,将88P001B切换为88P001D 运行,停运88P001B交出检查检修。由于发现相对及时,没有对外送循环水产生明显影响。后经检查发现,该泵电机视镜存在假油位现象,轴承箱内润滑油偏少,且油质不好,有乳化现象;该侧电机轴承箱甩油环脱落,甩油效果不好;该电机定子铁芯在摩崖组装时有突出部分。二、原因分析1、假油位。由于视镜模糊,造成了假油位,致使操作
7、人员没有能够及时发现缺油。2、甩油环脱落。巡检时责任心不强,没有打开注油孔观察。3、油品恶化。由于在冲洗时不小心,有水进入轴承箱,及长时间不置换。4、操作人员巡检不及时,未能提前发现设备温度异常的隐患。5、电机制造时定子铁芯在摩崖组装时有突出部分,造成扫镗发热所致。6、电机检修人员不细心,未能检查出设备制造缺陷并采取预防措施。三、事故教训及防范措施1、加强巡检,清洗视镜,加油至合格处。2、加油,紧固放油孔螺丝,杜绝渗油现象。3、请示停机换油,并且彻底置换排放。4、请示停机处理,修复甩油环脱落,并且每次巡检时看油位是否晃动和打开注油孔盖观察。5、加强操作人员责任心和巡检力度,及时发现设备异常变化
8、,避免发生较大事故。6、严把设备质量关。对关键设备问题要经过多道程序,并依据有关要求作好技术鉴定。7、严把电机检修质量,精心调整定子和转子间隙,确保设备安全稳定运行。“8.15”事故一、事故经过1994年8月15日8:00,中化室合成岗位分析人员分析脱盐水时发现AE03004取样点炉水PH值为3.5(指标为9.09.5),电导为300scm(指标为10scm)。后经不断取样分析,炉水PH值最低为3.4,电导最高为840scm。当时脱盐水运行系列为90A系列,其在线分析和手动从取样点取二级脱盐水样分析水质合格。脱盐水岗位人员立即汇报有关工程技术人员及车间领导,并让中化室供水分析人员手动分析脱盐水
9、箱222A内脱盐水水质,分析结果为:脱盐水箱222A中脱盐水电导率为34scm、PH值为4.67。据了解,脱氧槽82D001 内PH值偏低,将会引起后续汽包03D001 PH值低、整个蒸汽系统PH值低,容易造成脱氧槽、汽包和蒸汽管网的腐蚀,如果问题严重的话,还会致使设备损坏从而导致全系统停车。二、原因分析事后经详细检查发现应该关闭的阀门XV-90512和90P003A出口阀门均为关闭。又经过查看当时的流量、再生等记录和曲线,分析确认事故原因如下:1994年8月14日20:58,90B短系列失效后停运再生。操作人员在投运90A系列时,混合床循环阀XV-90512自动打开(程序设定投运前循环需自动
10、打开此阀门,实际操作过程中,在系列运行制水时,实际上是PLC程序在长系列投运前循环步骤制水的),但操作人员在之后制水时忘记手动关闭该阀门。从现场流程来看,能够使得从生产水泵91P002过来的软水通过XV-90106、循环水泵90P003A进出口阀门、90P003A出口单向阀、XV-90512、XV-90506串入混合床出水管线再进入脱盐水箱222A ,泄漏开始具体时间应该在90A系列投运后不久。据分析结果计算,软水泄漏量大约在20 m3/h左右,考虑到脱盐水箱内有近1500 m3的脱盐水,进入合成脱氧槽82D001 的未经脱盐的软化水共约有200 m3。三、事故教训及防范措施在发现软化水进水渠
11、道后,在车间领导及技术人员的指挥下,当班人员及时关闭了应该关闭的XV-90512和90P003A出口阀门,又采取了投运90B系列、加大制水量、打开222A底排阀进行大流量置换排放的措施,逐步使222A电导率降低、PH升高,10个小时后,经中化室分析人员分析,脱盐水箱222A中脱盐水水质已基本合格,停止排放,系统恢复正常。之后,车间采取了以下整改或补救措施:1、及时召开四班联席会议对事故责任人、有关技术人员、操作人员进行教育。2、在混床出口阀后引一个取样点通过电导表,在运行时和再生循环时来回进行切换,后由于操作不便,实际使用效果不好,已放弃使用。3、在之后的年度大修时,我们请仪表公司人员将SB6
12、1(A系列程序块)、SB62(B系列程序块)及90C投运程序第七步前开XV-90512、XV-90612、XV-90912改为关闭该阀门,从根本上解决了软化水串入脱盐水箱222A 的隐患。4、检修人员及时更换了起不到单向截止作用的90P003A/B出口单向阀。5、进一步加强培训力度,提高操作水平。要严格交接班记录,要求做到详细完整,增强操作人员责任心。旁滤池无法自动反洗一、事故经过2000年7月21 日,当班人员巡检是发现旁滤池压差高,虹吸辅助管插入水封端鼓气泡,当班人员关闭强制反洗管上的阀门,数分钟后还是反洗不起来,当班人员只好接好消防带,打开虹吸辅助管上的人工强制反冲洗压力管阀门,通过消防
13、水抽走虹吸管的空气,对旁滤池进行强制反洗。二、原因分析1、虹吸破坏管设计不合理。2、反洗不彻底。平时每次反洗时,反洗时间太短,有些杂质、悬浮物没有反洗掉,长时间积累,造成滤层阻力过大,不能自动反洗。3、进水水质差,悬浮物多,且有油质漏入,易使滤料结块,反洗阻力增大。三、事故教训及防范措施1、 2004年我厂大修时对虹吸破坏管进行了技术改造,改造后增强了旁滤池的自动反洗效果。2、对待反洗不彻底问题,我们采取了增加反洗时间的处理措施,要求各班视出水清洁后再破坏反洗。3、对反洗困难现象,当时我们采取了强制反洗,当年年度大修时更换了新石英砂。工艺冷凝液发黑造成事故一、事故经过2002年6 月5日,正在
14、运行的90A、B系列突然同时短失效。经分析确认,是冷凝液发黑引起的一级脱盐水电导升高。导致运行的一级复床失效,当班人员立即将工艺冷凝液排放,投运备用的90C、D系列,并通知调度和合成氨厂联系,进行调整,对90A、B系列活性炭过滤器进行反洗,对两系列复床树脂进行再生处理。二、原因分析1、工艺气进入合成汽提塔进行汽提时,带入粉尘,使工艺冷凝液发黑。 2、汽提塔内触媒粉化进入工艺冷凝液,使其发黑。三、事故教训及防范措施综合上述两点原因,我们采取以下措施:1、加强巡检力度,发现合成冷凝液不合格时及时排放。 2、 建议合成在合适的时机更换触媒,保证触媒的质量,避免冷凝液带粉尘。222B软水箱被尿素废液严
15、重污染一、事故经过1999年12月23日,尿素装置开车,尿素解析废液超标排放。当时,脱盐水90B、C两个系列运行。短时间内,90B、C系列阳床电导率骤然上升达到满量程,当班人员随即让中化人员分析222B电导。同时,派人去检查尿素解析废液的回收阀,检查发现回收阀没有关严,有部分尿素解析废液进入222B水池。分析222B水池出水电导达2100s/cm(正常情况下只有500s/cm左右),污染非常严重。当班人员当机立断,停运90B、C制水系列,对222B软水箱进行置换排放,但由于其排放管径太小(80),排放速度太慢。后用91P002软水泵打到90B、C系列的活性炭过滤器(设置在一级除盐装置前)后进行
16、排放,直到分析222B排放水电导合格,投运备用90A系列恢复制水。这次222B软水箱的污染,造成脱盐水停车4个小时,由于事故处理的及时,没有影响到后续系统。二、原因分析首先这次事故的发生和由于岗位人员的操作不认真造成的,对该关闭的阀门未能及时关严,对尿素解析超标后的危害性认识不足。其次,由于用于监测水质的电导表放置在厂房内,且电导上升非常迅速,不利于及时发现。三、事故教训及防范措施为了防止类似事故的发生,我厂研究决定采取以下的防范措施。1、遇到异常情况,要求当班人员保持头脑冷静,及时确认处理,不要急于投运备用系列,以免污染整个脱盐系统。在排放污染水时可借用91P002 尽快将污染 的水排出,恢
17、复222B 的储水作用,保证后续系统尽快恢复正常制水。2、把用于尿素解析监测的电导信号引入操作室微机画面上,随时监测,及时排放超标的尿素解析废液。3、由于脱盐系统的不断扩大,我厂新增加了一软水箱(222B2),把尿素解析单独回收至222B2软水箱,一旦电导超标后污染,随时切出被污染水箱,尽可能保证222B1水箱水位,避免整个脱盐水制水系统停车或带来更大的影响。阴阳床压差高事故原因一、事故经过1996年9月,树脂全部国产化后,阴阳复床更换为丹东化工三厂树脂(型号为D201、D354)、惰性树脂为球状。运行过程中,经常出现阴阳床压差过高现象,特别是阴床压差从过去的0.05MPa上升到0.10.15
18、MPa,脱盐水浮床制水量,限制在110TH以下(浮动床设计量为140TH),降低了脱盐水的运行负荷。二、原因分析1、国产弱碱树脂机械强度降低,运行过程中有脱壳破碎现象,造成浮床运行阻力增大,阴床压差过大,又容易使树脂破碎,形成恶性循环。2、惰性树脂密度小、粘度大,容易吸附在出水装置(水帽板)上,造成出水阻力增加。3、由于碱在低温下易结晶,冬天碱管道需用蒸汽伴热,由于碱输送管道用铸铁材质。碱在加热的情况下与铁反应生成铁的络合物,进入再生系统生成Fe(OH)3胶体沉积物,堵塞上部出水水帽板,加大阴床压差。三、事故教训及防范措施1、针对我厂浮床运行流速大的特点,建议生产厂家适当提高弱碱树脂的机械强度
19、。2001年8月更换为丹东化工三厂针对我厂实际情况研制的D309型弱碱树脂,效果有所好转。2、更换惰性树脂球状为柱状体,湿真密度相对提高,消除了粘附水帽板现象。3、2005年11月改造碱输送管道为薄壁不锈钢管,以减少碱液受铁污染的机会。混床阳树脂装填量过高原因分析一、事故经过: 2002年7月23日,脱盐水岗位大修 因90-F003B混床树脂长期使用,树脂功能失效,需要更换新树脂。在先装填完阳树脂后发现装填高度比需要的高度高出5cm 。二、原因分析:1、树脂的含水率、溶胀性、粒度、圆球率等性能指标不同,各厂家出产的树脂产品质量不同,不同品牌树脂的湿视密度、堆积体积不同;2、计算装填高度有误,没
20、有把中排管和水帽占据的空间去除;3、中间荡床时可能存在着荡床后树脂层不平的问题,致使计量不准确。三、事故教训及防范措施:1、先是打开混床顶部封头,启运再生泵采用大流量反洗的方法不行后,又利用加氮气反洗并控制少量反复多次,派专人监护直至高度达到要求;2、准确测量树脂的装填高度,规定按水帽的下边沿为准;3、详细了解树脂性能指标,多次复算、消除计算误差;精确估算树脂的湿视密度、堆积体积。 透平冷凝液超标导致混床失效事故一、事故经过:2005年12月5日,90BD系列运行制水。6:10,当班人员巡检发现合成氨装置送来的透平电导超标,操作人员立即采取排放措施,并且首先关闭90D系列XV90012透平回收
21、阀。待关闭90B系列XV90009时,由于90F005B排放管管径细(只有Dg80mm)。90F005B压力突开至0.41MPa,前视镜开始漏水,为了保证设备安全,随后又把XV90009打开。7:20,手动分析透平冷凝液电导为43.4s/cm。7:55,合成氨岗位XV07001阀突然自动关闭,造成后续系统停车,系统波动,最终导致合成氨透平冷凝液中漏入高浓度氨。经XV90009进入90B混床,导致90B混床提前失效。二、原因分析:1、没有及时监测到透平中含有高浓度氨;2、透平冷凝液超标排放时,没有及时关闭覆盖过滤器出口总阀和运行系列的透平回收阀,导致超标的透平冷凝液进入混床,造成混床提前失效;3
22、、运行系列90B的混床进口前的透平冷凝液回收自动阀XV90009没有关闭;4、没有采取合成现场排放的措施;5、当90F005B排放量小时,没有打开90F005B进口前排放阀排放。三、事故教训及防范措施1、透平冷凝液超标后,要立即打开运行的覆盖过滤器出口排放阀进行排放,并同时关闭覆盖过滤器出口总阀和各运行系列的混床前透平冷凝液进口阀XV90009/10/11/12/13。2、监测超标的透平冷凝液水质若含有氨等,可联系调度通知合成或尿素在现场排放,避免环境污染。3、联系分析在线监测电导数据。4、视排放量的大小可增用90F005B回收管线前排放阀,加大排水量,注意不能开得过大,否则可能导致覆盖过滤器
23、膜的脱落。5、及时联系总调通知合成、尿素厂调整生产状况,待透平冷凝液合格后及时回收,节约水源。阳床树脂进入阴床事故一、事故经过:1995年8月18日,在对90A系列阴阳床树脂复苏处理过程中,因90F001A上室球阀内漏,且树脂输送管上室未加盲板,导致工艺人员在输送90F002A阴床树脂进90D001A树脂清洗槽内进行处理时,90F001A阳床树脂随阴床树脂跑入清洗槽床体内部,回输一同进入阴床造成90A短系列运行时开始阶段电导率居高不下,周期制水批量降低。二、原因分析: 1、操作人员经验不足,责任心不强,没有充分检查管线阀门的完好情况。2、设备附件损坏,阳床树脂输送球阀内漏。3、管线上未加盲板。
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