采用铰刀装置解决库侧放料大块堵塞问题 附滚筒造粒复合肥装置问题分析及改造措施.docx
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1、我公司拥有2条5000 t/d熟料生产线和5台水泥磨,受水泥行情的影响,使用3台水泥 磨就能够满足市场需要。为充分发挥闲置水泥磨的作用,降低水泥生产成本,提高水泥的后 期强度,改善水泥使用性能,满足客户对质量的要求,我们经过大量市场调研决定,利用 2#水泥磨生产复合粉,用作混合材在水泥磨尾掺加,每月可产生利润近300万元。1存在问题及现象分析2019年1月初,复合粉开始生产,我们采用10号库储存复合粉,并用库侧设施放料。 最初复合粉出库比较通畅,没有出现堵塞等不正常现象。2019年3月初突然在出库时斜槽 入口处出现大块,堵住下料口,必须打开检修孔掏出大块之后才能继续下料,给出库造成了 一定的困
2、难。对这种大块料分析发现其有以下特点:硬度不高,形状为扁平状;颜色为青灰色, 和水泥颜色相似,与复合粉颜色差别较大;整体颜色比较一致,没有包心和杂色现象,应 为同一种材料;化验分析含CaO 55.4%左右。通过上述分析,我们认为它是长期黏附在水 泥库库壁的P042.5水泥脱落物,是清库不完全造成的。刚开始为了不耽误生产,在下料口空气斜槽处做了一个检修门,出现堵塞的时候人工用 手掏出大块,增大了工人的劳动强度,存在着安全风险和环保问题,也影响了生产的正常运 行。为此,我们成立了技术攻关小组。2第一次改造经过技术攻关小组商议,在下料口处增加了一个自制钱刀,见图1,把经过斜槽的水泥 大块钱成小块,使
3、小块在经过流量阀时不被卡住。利用一根45 mm钢轴,在轴上焊接较刀叶片8片,分3排固定,在溜子两侧加轴承 固定好。采用4极L5 kW配1 : 23的速比的减速机进行较大块。使用1天后发现,虽然改造后堵住下料口的时间间隔延长,但是破碎的块状物仍然能卡 在流量阀处阻止下料,需要停下来打开检修门清除大块。空气斜槽透气层出现被磨损现象, 较刀电动机由于过载每隔一段时间跳停,影响破碎效果。分析其主要原因是破碎后块度还是 偏大,钱大块效果不理想。图1较刀安装位置3第二次改造将较刀叶片增加至10片,增加到4排,见图2。图2增加叶片后的钱刀在斜槽布的上部增加一块400 mmX300 mm的多孔板,增加多孔板可
4、保护斜槽布不 再受到硬物破坏,且多孔板硬度高,有助于硬块的破碎。可以通过大小皮带轮来调节转速(200r/min左右),进一步提高了破碎能力和效率。4改进效果和推广价值经过两次改造后,使用效果非常不错,彻底解决了下料口堵塞的问题。很多粉状物料储 存库或存储仓,由于长期存放或温度、水分的影响,会出现块状物影响下料,严重制约着储 库的放料和发运,可以借鉴我公司的这次技改经验解决此类问题。滚筒造粒复合肥装置问题分析及改造措施摘 要:本文对公司内部重点使用的滚筒造粒复合肥装置在工作过程中暴露出来的问 题,如造粒机、工艺和设计上的等多方面的缺陷进行了细致地分析,并在科学性和合理性的 基础上提出了相关的改进
5、建议和改造措施,来保证本公司的基础设施能够有效运行,同时也 为其他复合肥生产厂家提供有价值的参考。关键词:滚筒造粒;复合肥装置涧题分析;改造措施引言:我国在滚筒造粒复合肥的制造工艺上尚处于发展阶段,在发展过程中还存在着很多不足 之处和有待挖掘的空间。为了实现转型升级和提高生产效率和质量,本公司在不断总结经验 和外出学习的基础上,对公司内部的滚筒造粒复合肥装置问题进行了一系列的优化改造,取 得了较为显著的成效。一、滚筒造粒复合肥装置存在的问题(一)原料库方面原料库厂房的占地面积大约在1000m的范围,而投料区在厂房总面积中占用了二分之 一的比例,但是实际的原料存放不足500m,按照两层托盘堆积的
6、方式计算的话,大约可存 放原料8003设计产生150kt/a计算,则实际的日用料为455t。如此对比下来,那原料区的 存放还不够两天生产的用量,公司想要保证每天的生产任务量,就需要进行二次倒料的操作。 这种操作的存在和执行,就势必会增加叉车的台班和一定的人工成本,从而增加了公司整体 的生产成本。(二)原料破碎问题最初设计的原料破碎机采用的破碎手段是利用皎刀进行破碎处理,但是这种手段无法真 正实现原料的破碎,效果不明显,效率和质量低下,不仅难以达到原料破碎的标准,而且还 常出现跳车现象导致断料的情况的出现,严重影响了造粒机器出产的合格率。(三)原料皮带打滑现象造成原料皮带打滑现象的出现主要有两点
7、原因,一方面是原料皮带的设计是在地坑之 内,坑内周围的环境湿度较大,导致原料受潮湿较为严重,吸附水分在皮带上,增加了皮带 的润滑程度,导致原料皮带易出现打滑现象;另一方面,在皮带设计过程中长度范围较长, 而且呈现出多段的上坡,韧性较大,容易出现滚筒和皮带之间受到不均匀的摩擦力,从而发 生皮带打滑现象。(四)造粒机方面造粒机的筒体转速不高,不足10r/min,从而导致成粒的效果不显著。本公司将原有的 筒体电机进行了更换,但是转速最大也仅仅维持在10r/min,距离期望目标值还存在一定的 距离。另外,造粒机的内壁上附着一张光滑的防腐板,造粒机在运转过程中底层的原料很容 易会顺着内壁进行滑动,以至于
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